陳玉峰,周 平,萬 麒
(中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司三峽水力發(fā)電廠,湖北 宜昌 443133)
交聯(lián)聚乙烯電纜因結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、電氣性能和耐熱性能穩(wěn)定、抗腐蝕、機(jī)械強(qiáng)度高等[1]優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用。但在使用過程中,因電纜制造、高壓電纜終端制作工藝、機(jī)械損傷、系統(tǒng)過電壓擊穿等[2]方面原因,電纜終端絕緣擊穿事故時(shí)有發(fā)生。文章介紹一起35 kV 交聯(lián)聚乙烯電纜終端故障情況,分析故障發(fā)生的原因,提出相應(yīng)的措施,以減少此類事故的發(fā)生。
2021-12-17 22:44 監(jiān) 控 系 統(tǒng) 報(bào)“35 kV Ⅱ母消弧柜接地告警”“35 kV Ⅱ母消弧柜電壓異?!薄?5 kV Ⅱ母消弧柜鐵磁諧振告警”“35 kV Ⅱ母CT/PT 斷線/運(yùn)行異?!钡刃盘?hào)。
經(jīng)停電對(duì)故障信號(hào)所涉設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,發(fā)現(xiàn)35 kV Ⅱ母電壓互感器柜A 相電纜終端主絕緣擊穿,并對(duì)鄰近電壓互感器、電力電纜放電,事故導(dǎo)致柜內(nèi)三相電壓互感器二次端子燒毀,互感器主絕緣開裂,臨近的B 相電纜外護(hù)套及屏蔽層受損,主絕緣未擊穿,事故未發(fā)展為相間短路故障。
本次發(fā)生故障的電纜為35 kV 單芯電纜,經(jīng)對(duì)故障電纜外觀檢查,發(fā)現(xiàn)絕緣擊穿位置在電纜終端半導(dǎo)電層區(qū)域,半導(dǎo)電層區(qū)域主絕緣燒毀,銅屏蔽層斷口輕微燒毀,電纜線芯有少量斷股,未全部熔斷,電纜終端附件應(yīng)力錐大部分燒毀。
經(jīng)對(duì)故障的A 相電纜終端進(jìn)行解剖檢查,發(fā)現(xiàn)電纜主絕緣外表面有明顯的劃痕,劃痕內(nèi)有少量黑色顆粒物,主絕緣外表面未進(jìn)行打磨及涂抹硅脂,主絕緣端部斷口切割不整齊,且未進(jìn)行倒角。經(jīng)對(duì)故障電纜終端銅屏蔽、半導(dǎo)電層剝離長(zhǎng)度進(jìn)行測(cè)量,確定故障相電纜主絕緣斷口至銅屏蔽斷口長(zhǎng)度為330 mm,主絕緣斷口至半導(dǎo)電層斷口長(zhǎng)度為310 mm。對(duì)該型電纜終端護(hù)套進(jìn)行測(cè)量,確認(rèn)終端護(hù)套全長(zhǎng)為340 mm,其應(yīng)力錐區(qū)域在距離護(hù)套靠接線端子斷口260~300 mm 的區(qū)域,由此可以確定,故障電纜的半導(dǎo)電層與終端護(hù)套的應(yīng)力錐完全未搭接,且中間還存在10 mm 的間隙。
對(duì)非故障的B 相電纜終端進(jìn)行解剖檢查,發(fā)現(xiàn)其主絕緣同樣存在有劃痕,劃痕內(nèi)有少量顆粒物,主絕緣外表面未進(jìn)行打磨及涂抹硅脂,主絕緣端部斷口切割不整齊,且未進(jìn)行倒角的情況存在。對(duì)電纜終端銅屏蔽、半導(dǎo)電層剝離長(zhǎng)度進(jìn)行測(cè)量,確定B 相電纜主絕緣斷口至銅屏蔽斷口長(zhǎng)度為300 mm,主絕緣斷口至半導(dǎo)電層斷口長(zhǎng)度為280 mm,由此可以確定,B 相電纜終端半導(dǎo)電層與電纜護(hù)套應(yīng)力錐區(qū)域有20 mm 的搭接,應(yīng)力錐端部與銅屏蔽層斷口平齊。
針對(duì)此次電纜故障,主要從以下幾個(gè)方面分析故障發(fā)生的原因:
故障電纜安裝在35 kV 開關(guān)柜內(nèi),現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境干燥、無積水,對(duì)電纜終端解剖,也未見絕緣受潮跡象,可排除電纜因受潮形成水樹枝最終導(dǎo)致絕緣擊穿的可能。
對(duì)A、B 相電纜解剖檢查均發(fā)現(xiàn),電纜主絕緣表面有明顯的刀痕,且刀痕內(nèi)有黑色顆粒物存在,且主絕緣表面未進(jìn)行打磨,且未涂抹硅脂。電纜主絕緣劃傷會(huì)產(chǎn)生空氣間隙,在電纜運(yùn)行時(shí)會(huì)導(dǎo)致絕緣層表面電場(chǎng)分布不均,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致放電、異常溫升等情況,加速絕緣老化。電纜主絕緣表面未打磨,會(huì)導(dǎo)致半導(dǎo)電顆粒附著在主絕緣表面,形成懸浮電位,導(dǎo)致放電故障。
通過對(duì)比該型號(hào)電纜終端制作說明書,故障A相的銅屏蔽層、半導(dǎo)電層的剝切尺寸不符合要求,故障點(diǎn)為電纜終端高介電常數(shù)應(yīng)力錐與半導(dǎo)電屏蔽層搭接區(qū)域,應(yīng)力錐采用半導(dǎo)電材料制成喇叭口結(jié)構(gòu),延續(xù)電纜的半導(dǎo)電層,外加絕緣,改善屏蔽層斷口的場(chǎng)強(qiáng)分布[3],原理如圖1、圖2。
圖1 無應(yīng)力錐時(shí)的電場(chǎng)分布
圖2 有應(yīng)力錐時(shí)電場(chǎng)分布
故障電纜終端由于剝切尺寸的錯(cuò)誤,導(dǎo)致電纜半導(dǎo)電層與應(yīng)力錐完全未搭接,且兩者之前還存在10mm 間隙,破壞了應(yīng)力錐與主絕緣的緊密配合和電場(chǎng)分布,使應(yīng)力錐失效,造成電纜半導(dǎo)電屏蔽層處電場(chǎng)畸變,過高的電場(chǎng)強(qiáng)度導(dǎo)致電纜在運(yùn)行過程中產(chǎn)生局部放電,加速絕緣老化,最終導(dǎo)致電纜半導(dǎo)電層區(qū)域絕緣擊穿。
綜上所述,電纜主絕緣割傷、電纜半導(dǎo)電層與應(yīng)力錐未搭接、電纜終端制作時(shí)半導(dǎo)電層剝切錯(cuò)誤等多項(xiàng)工藝不達(dá)標(biāo),是此次故障發(fā)生的主要原因。
提高電纜終端安裝質(zhì)量,減少電纜終端故障的發(fā)生,可采取以下幾個(gè)方面的措施:
(1)加強(qiáng)電纜終端制作人員的技能培訓(xùn),提高作業(yè)人員的技能水平。
(2)為電纜終端制作建檔,檔案內(nèi)容包括電纜制作人信息,電纜制作過程中關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)照片或電纜終端制作全程視頻。
(3)研究運(yùn)用局放測(cè)量、X 光等技術(shù)手段,對(duì)電纜終端制作工藝檢查及判斷電纜終端運(yùn)行工況方面的應(yīng)用。