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        新氫壓縮機(jī)一級(jí)排氣溫度高的原因分析及措施

        2022-08-01 14:03:54劉明洪
        河南化工 2022年7期

        劉明洪

        (洛陽(yáng)金達(dá)石化有限責(zé)任公司 , 河南 洛陽(yáng) 471012)

        洛陽(yáng)金達(dá)石化特油廠寬餾分裝置新氫增壓機(jī)為兩列對(duì)稱平衡型往復(fù)式壓縮機(jī),型號(hào)為DW-1.2/30-185,二級(jí)壓縮,少油潤(rùn)滑。自壓縮機(jī)投入運(yùn)行以來(lái),一級(jí)排氣溫度過高,特別在夏季天氣高溫時(shí)一級(jí)排氣溫度高達(dá)148 ℃。氫氣壓縮機(jī)排氣溫度過高,一方面降低了壓縮機(jī)的容積效率,增加了功耗;另一方面使氣缸內(nèi)潤(rùn)滑油的黏度降低,易加劇氣缸內(nèi)活塞環(huán)的磨損,甚至?xí)?dǎo)致活塞的過分膨脹而卡死在氣缸內(nèi),嚴(yán)重影響了壓縮機(jī)的正常運(yùn)行,給裝置的安全生產(chǎn)帶來(lái)了不良影響。因此,針對(duì)新氫壓縮機(jī)一級(jí)排氣溫度高進(jìn)行原因分析,并找到解決措施。

        1 原因分析及改進(jìn)措施

        1.1 溫度絕熱指數(shù)對(duì)排氣溫度的影響

        在實(shí)際生產(chǎn)中,每一種氣相介質(zhì)因?yàn)榻M分的不同,引起絕熱指數(shù)的變化,而這種變化往往對(duì)壓縮機(jī)的正常運(yùn)行帶來(lái)較大的影響。

        (1)

        式中:T1,一級(jí)吸氣溫度;T2,一級(jí)排氣溫度;p1,一級(jí)吸氣壓力;p2,一級(jí)排氣壓力;Kt,溫度絕熱指數(shù)。

        該壓縮機(jī)在進(jìn)行最初設(shè)計(jì)時(shí),設(shè)計(jì)提供的氫氣組分(體積分?jǐn)?shù))見表1。

        表1 初始的氫氣組分 %

        (2)

        式中:K,混合氣體的絕熱指數(shù);Ki,混合氣體中某氣體的絕熱指數(shù);Ri,混合氣體中某氣體的體積百分比。

        根據(jù)公式(1~2)核算對(duì)應(yīng)溫度絕熱指數(shù)Kt≈1.36;但在新氫壓縮機(jī)實(shí)際運(yùn)行時(shí),由于改用了其他裝置的氫氣,氫氣組分發(fā)生較大的變化,見表2。

        表2 變化后的氫氣組分(體積分?jǐn)?shù)) %

        對(duì)應(yīng)的溫度絕熱指數(shù)Kt′≈1.406。對(duì)比發(fā)現(xiàn),Kt′>Kt,因此氫氣組分的變化造成了溫度絕熱指數(shù)的變化,最后導(dǎo)致一級(jí)排氣溫度上升明顯。但是,氫氣組分的變化雖然對(duì)壓縮機(jī)的一級(jí)排氣溫度影響較大,由于該裝置氫氣是外供料,又無(wú)法改變,最初采取對(duì)入口新氫緩沖罐進(jìn)行冷水噴淋來(lái)降低入口溫度,從而降低一級(jí)排氣溫度這一措施,但效果不理想。后來(lái)采取降低系統(tǒng)壓力,降低壓縮機(jī)的壓縮比,從而把排氣溫度降下來(lái)。因此,在對(duì)壓縮機(jī)初步設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)考慮到氣體絕熱指數(shù)的影響,把氣體絕熱指數(shù)取大點(diǎn),后期設(shè)備投用后增大操作彈性,設(shè)備運(yùn)行工況更加合理。

        1.2 入口溫度升高對(duì)一級(jí)排氣溫度的影響

        從公式(1)發(fā)現(xiàn),隨著入口溫度T1的上升,一級(jí)排氣溫度T2也隨之上升。夏季7月寬餾分裝置新氫增壓機(jī)一級(jí)排氣溫度超過145 ℃。最初采取對(duì)入口新氫緩沖罐進(jìn)行冷水噴淋措施,通過降低入口溫度來(lái)降低一級(jí)排氣溫度,但是效果不理想,同時(shí)也浪費(fèi)了水資源。實(shí)際上,壓縮機(jī)在初步設(shè)計(jì)時(shí)一般都會(huì)考慮到入口溫度高這一因素(氣溫隨季節(jié)變化而變化)。所以,如果出現(xiàn)入口溫度高而導(dǎo)致一級(jí)排氣溫度高這一現(xiàn)象,說明設(shè)計(jì)或者制造環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問題,單純從生產(chǎn)上調(diào)整一般只能做微調(diào)。

        1.3 氣缸冷卻不足對(duì)一級(jí)排氣溫度的影響

        壓縮機(jī)活塞在做功時(shí)經(jīng)歷了膨脹和壓縮過程,在該過程中,缸內(nèi)壓縮氣體不斷放出熱量。因此,需要冷卻介質(zhì)對(duì)氣體進(jìn)行冷卻,以保證壓縮機(jī)正常做功。

        該壓縮機(jī)氣缸采用并聯(lián)水冷式,設(shè)備原設(shè)計(jì)采用除鹽水軟水進(jìn)行循環(huán)冷卻,在建設(shè)時(shí)改為新鮮水處理過的循環(huán)水進(jìn)行冷卻。由于循環(huán)水水質(zhì)相比除鹽水硬度較大,運(yùn)行久了容易在氣缸冷卻壁上結(jié)垢。另外,由于循環(huán)水中易產(chǎn)生細(xì)菌,水處理過程中經(jīng)過殺菌消毒后細(xì)菌尸體形成黏泥附著在氣缸冷卻壁上,造成換熱效率下降,從而導(dǎo)致壓縮機(jī)排氣溫度升高。

        氣缸酸洗前后的參數(shù)對(duì)比見表3。數(shù)據(jù)對(duì)比說明氣缸冷卻效率下降對(duì)排氣溫度的影響。

        表3 氣缸酸洗前后的參數(shù)對(duì)比

        表3數(shù)據(jù)充分說明了氣缸冷卻水腔的結(jié)垢情況嚴(yán)重影響了壓縮機(jī)的排氣溫度。因此,確保氣缸冷卻水腔不結(jié)垢,對(duì)于壓縮機(jī)排氣溫度具有十分重要的意義。一般來(lái)說,半年左右要對(duì)壓縮機(jī)氣缸冷卻水腔進(jìn)行一次清洗,保證氣缸的冷卻效率,使壓縮機(jī)的排氣溫度保證在正常范圍內(nèi)。

        1.4 壓縮比過大對(duì)一級(jí)排氣溫度的影響

        壓縮機(jī)在實(shí)際運(yùn)行中,經(jīng)常由于壓縮比過大造成一級(jí)排氣溫度較高。所謂壓縮比是出口壓力與進(jìn)口壓力之比。但是造成壓縮比過大的原因較為復(fù)雜,一般來(lái)說,造成壓縮比過大的原因有以下幾種。

        1.4.1入口壓力過低造成壓縮比過大

        由于系統(tǒng)氫氣是外供,上游氫氣生產(chǎn)裝置一旦波動(dòng),壓縮機(jī)的運(yùn)行極易受到影響。有時(shí)新氫入口壓力甚至低至2.6 MPa,因生產(chǎn)工藝沒有調(diào)整,壓縮機(jī)二級(jí)出口基本不變,這就造成了一級(jí)壓縮比過大,在氣體組分和入口溫度不變的情況下,一級(jí)排氣溫度很容易升高。

        1.4.2活塞環(huán)磨損嚴(yán)重或者密封失效造成串氣導(dǎo)致壓縮比過大

        金達(dá)公司脫芳油裝置氫氣壓縮機(jī)增壓機(jī)型號(hào)為2D10-0.35/27-150-0.43/130-150-BX,采用二級(jí)壓縮,2010年壓縮機(jī)在進(jìn)行常規(guī)檢修更換填料后,出現(xiàn)一級(jí)排氣壓力高,排氣溫度高,級(jí)間分液器頂部安全閥頻繁起跳現(xiàn)象?;钊h(huán)和支撐環(huán)材質(zhì)均為CFRP后對(duì)活塞桿抽出檢查發(fā)現(xiàn)活塞環(huán)與活塞環(huán)槽軸向間隙不到0.06 mm,而設(shè)計(jì)要求裝配間隙為0.15 mm。

        后經(jīng)分析,維修工人在裝配活塞環(huán)時(shí)沒有控制好活塞環(huán)與活塞環(huán)槽之間的間隙,造成活塞環(huán)在實(shí)際做功過程中受熱膨脹后卡死在活塞環(huán)槽里面,導(dǎo)致活塞環(huán)密封作用減弱,使二級(jí)高壓缸內(nèi)的氣體竄入一級(jí)氣缸,造成一級(jí)氣缸出口壓力升高,進(jìn)而導(dǎo)致一級(jí)排氣壓力高、排氣溫度高等異?,F(xiàn)象。

        1.4.3氣閥設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致壓縮比過大

        氣閥設(shè)計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)在于氣閥彈簧的選取、行程及流通面積的選擇。其中氣閥彈簧的選取是關(guān)鍵,彈簧彈性及彈簧力大小影響氣閥的能量損失和閥片壽命。氣閥全閉時(shí)的彈簧力取值以小為宜,氣閥全開時(shí)的彈簧力就要取值較大,但不能過大和過小。彈簧力過小,導(dǎo)致閥片滯后關(guān)閉,不僅使閥片沖向閥座速度增加,對(duì)閥片壽命不利,而且還使得氣體“回流”,影響壓縮機(jī)效率。氣閥完全開啟時(shí),若彈簧力過大,大到氣流壓力不足以克服彈簧力將閥片“貼于”升程限制器上時(shí),閥片便在閥座與升程限制器之間來(lái)回振動(dòng),使有限的氣閥縫隙面積不能充分利用,增加氣閥額外的能量損失,降低壓縮機(jī)效率,而且在關(guān)閉時(shí),閥片以較大的速度沖向閥座,對(duì)閥片壽命不利。理想情況是:隨著閥片的開啟,彈簧力呈非線性的增大,在氣閥全開時(shí)有最大值,保證閥片開啟、關(guān)閉的及時(shí)性和迅速性。一般原則是:轉(zhuǎn)速越高、氣閥工作壓力越高、氣閥中的氣流速度越高,則應(yīng)選用較大的彈簧力。處于同一壓縮級(jí)的排氣閥應(yīng)有比吸氣閥更高的彈簧力。

        另一個(gè)是氣閥閥片的升程。過小的閥片升程雖然對(duì)閥片壽命有利,但閥縫隙通道氣流速度過大,導(dǎo)致氣閥能量損失增大,過大的閥片升程會(huì)引起閥片開啟不完全和閥片滯后關(guān)閉,不僅不能有效地降低氣閥能量損失,起不到提高壓縮機(jī)效率的作用,反而導(dǎo)致閥片過早損壞。因此,必須根據(jù)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速、氣閥的工作壓力、選用的氣閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和壓縮機(jī)的使用條件,恰當(dāng)?shù)剡x擇閥片升程。一般來(lái)說,處于同一級(jí)的排氣閥閥片升程應(yīng)比吸氣閥為低。新氫增壓機(jī)氣閥彈簧和升程優(yōu)化前后的數(shù)據(jù)對(duì)比見表4。

        表4 優(yōu)化前后的吸排氣壓力對(duì)比 MPa

        通過對(duì)氣閥彈簧和閥片升程參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,降低了一級(jí)壓縮比,從而達(dá)到了降低一級(jí)排氣溫度的目的。

        1.4.4二級(jí)吸排氣閥泄漏導(dǎo)致壓縮比過大

        氣閥泄漏常見的表現(xiàn)形式為彈簧斷裂和閥片損壞。氣閥主要是由閥座、閥片、彈簧與升程限制器等四部分組成。在日常使用中,常常出現(xiàn)的氣閥泄漏現(xiàn)象主要出現(xiàn)在彈簧和閥片上,由于氣閥閥片和彈簧是主要做功部件,如果選材不當(dāng)或者加工有缺陷,很容易出現(xiàn)氣閥閥片和彈簧損壞從而造成排氣溫度上升。2014年7月和8月共發(fā)生3次氣閥閥片斷裂現(xiàn)象,2016年3月和5月也發(fā)生3次同類現(xiàn)象,主要原因是氣閥彈簧選用材質(zhì)不當(dāng)造成的。起初我廠新氫壓縮機(jī)選用的氣閥閥片材質(zhì)為3Cr13 ,彈簧材質(zhì)為17-7PH,氣閥的整體可靠性較低。后來(lái)對(duì)氣閥材質(zhì)進(jìn)行了改造,將氣閥閥片材質(zhì)改為PEEK,彈簧材質(zhì)仍為17-7PH;另一方面主要是使用過程中氣閥做功部件疲勞或者進(jìn)入異物造成氣閥閥片或彈簧損壞,導(dǎo)致排氣溫度上升,2017年2月至2018年4月只發(fā)生一次氣閥閥片斷裂現(xiàn)象,主要是材料疲勞造成。

        2 結(jié)論

        氫氣增壓機(jī)特別是多級(jí)壓縮的壓縮機(jī),容易出現(xiàn)壓縮機(jī)排氣溫度較高的異?,F(xiàn)象,如果長(zhǎng)時(shí)間居高不下,易造成填料加速老化、密封失效,甚至氫氣外漏發(fā)生爆炸的風(fēng)險(xiǎn)。通過多方面對(duì)本裝置新氫壓縮機(jī)排氣溫度高進(jìn)行原因分析,采取了以下措施:①定期對(duì)壓縮機(jī)氣缸冷卻水套進(jìn)行清洗,保證換熱效率;②對(duì)氣閥主要的閥片及彈簧等易損件材質(zhì)進(jìn)行升級(jí),提高氣閥的整體可靠性,降低因氣閥損壞造成排氣溫度高,滿足長(zhǎng)周期運(yùn)行;③對(duì)氣閥的升程及彈簧性質(zhì)重新進(jìn)行調(diào)整,降低了壓縮比,從而降低壓縮機(jī)排氣溫度;④活塞環(huán)更換時(shí)對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制,保證各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)在正常范圍內(nèi),杜絕了因活塞環(huán)串氣造成壓縮比升高的現(xiàn)象,從而降低了壓縮機(jī)排氣溫度;⑤當(dāng)壓縮機(jī)入口壓力下降造成壓縮比過大時(shí),及時(shí)和生產(chǎn)上協(xié)調(diào),降低壓縮機(jī)的出口壓力,保證壓縮機(jī)壓縮比在合理范圍,防止壓縮機(jī)因壓縮比較大造成排氣溫度高;⑥當(dāng)氣體組分變化造成絕熱指數(shù)上升,導(dǎo)致排氣溫度高時(shí),及時(shí)調(diào)整壓縮機(jī)機(jī)組出口壓力,降低壓縮機(jī)壓縮比,從而達(dá)到降低排氣溫度的目的。⑦定期清理壓縮機(jī)入口過濾器,定期檢查或更換壓縮機(jī)吸排氣閥,使氣閥處于完好狀態(tài)。通過以上措施的實(shí)施,新氫壓縮機(jī)一級(jí)排氣溫度高這一異?,F(xiàn)象徹底得到解決,有力地保障了壓縮機(jī)組的安全平穩(wěn)運(yùn)行。

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