郝長順,梁祎迪,盧德寶,郝 陽,劉岐治,李勝君,刁登航
(1.遼寧沿海精密裝備有限公司,遼寧營口 115009;2.新泰(遼寧)航天精鑄有限公司,遼寧營口 115009;3.新程(營口)精密設備有限公司,遼寧營口 115009)
新能源汽車被視為緩解能源消耗及環(huán)境問題的重點項目,成為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的一個重點發(fā)展目標[1]。電機殼前端蓋(見圖1)是某新能源汽車電機的重要零件。
圖1 前端蓋鑄件
鑄件材質為ZL101A,質量4.5kg。法蘭及中心通孔處加工,加工面表面粗糙度Ra6.3μm,非加工面拋丸處理,鑄件不允許有冷隔、裂紋、縮孔和穿透性缺陷。在鑄造過程中預安裝嵌件,嵌件材質:45#鋼。鑄件最大尺寸372mm,整體壁厚4mm,法蘭壁厚21mm,中心通孔處壁厚16mm,壁厚差較大,很難實現(xiàn)順序凝固。同時鑄件整體壁厚較薄且有網(wǎng)格筋結構,不利于排氣和氧化渣的上浮。
原方案根據(jù)同類產(chǎn)品設計經(jīng)驗,采用金屬型重力傾轉鑄造,傾轉過程可減小鋁液進入型腔的落差,減少飛濺和紊流。在鑄件頂端設置頂冒口,兩側設置邊冒口,邊冒口與鑄件厚壁法蘭處設置縫隙澆道,原工藝方案見圖2。
圖2 原工藝方案
對原方案進行模擬,充型過程如圖3 所示。隨著模具的傾轉,鋁液進入型腔。傾轉18°時,充型末端的氣體和液面前端的氧化渣需要通過型腔上浮返回頂冒口,由于型腔區(qū)域壁厚較薄,凝固時間較短,型腔內的氣體和氧化渣不能順利上浮至頂冒口中,而會殘留在型腔內,使鑄件產(chǎn)生氣孔和夾渣的缺陷。
圖3 原方案傾轉過程
凝固過程如圖4 所示。t=12s 時鑄件開始凝固,t=300s 時鑄件完全凝固。鑄件法蘭及中心通孔處是熱節(jié)區(qū)域。t=55s 時中心通孔處尚未凝固,而四周薄壁區(qū)域已經(jīng)凝固,補縮通道中斷,中心熱節(jié)處形成封閉的液相區(qū)域,中心通孔處易形成縮松缺陷。
圖4 原方案凝固過程
從模擬結果可知,鑄件薄壁處熱量散失較快,凝固后阻斷了補縮通道。由于薄壁處不加工且有網(wǎng)格筋結構,無法設置補貼來實現(xiàn)中心熱節(jié)處與頂冒口的順序凝固,只能在中心熱節(jié)處設置側冒口補縮。
而充型時型腔由水平傾轉至豎直,冒口在鑄件水平一側,沒有重力提供補縮壓力,鋁液不會順利流向被補縮部位,不易達到良好的補縮效果。為解決補縮壓力的問題,將充型過程調整為由豎直傾轉為水平的方式,使鑄件傾轉完成后可利用重力補縮。原方案頂冒口、邊冒口調整為五處腰形冒口,對鑄件厚壁區(qū)域補縮的同時,減小了冒口總體積,大幅度提高了工藝出品率,優(yōu)化方案見圖5。
圖5 優(yōu)化方案
對優(yōu)化后方案進行模擬,充型過程見圖6。型腔由豎直傾轉為水平,隨著傾轉角度的增大,鋁液由底側平穩(wěn)地進入型腔,液面前端最終進入冒口,氣體和氧化渣可經(jīng)由冒口排出。由傾轉過程可見,已經(jīng)充型區(qū)域與未充型區(qū)域分界明顯,無相交部位,減少了紊流的出現(xiàn)。
圖6 優(yōu)化方案傾轉過程
凝固過程見圖7,在凝固期間,冒口和被補縮部位之間始終存在補縮通道,擴張角向著冒口[2],且傾轉后冒口中的鋁液可在重力作用下補縮,原方案中的縮松缺陷得到解決。
圖7 優(yōu)化方案凝固過程
經(jīng)生產(chǎn)驗證,鑄造表面質量良好,經(jīng)X 射線探傷及加工后均無鑄造缺陷。原方案鑄件帶澆注系統(tǒng)20.5kg,工藝出品率為22%,優(yōu)化方案鑄件帶澆注系統(tǒng)9kg,工藝出品率為50%,大幅度提高了工藝出品率。優(yōu)化方案生產(chǎn)的鑄件見圖8,加工后成品見圖9。
圖8 優(yōu)化方案生產(chǎn)的鑄件
圖9 加工后成品
優(yōu)化工藝方案,在新能源前端蓋中心設置側冒口,并將傾轉方式由豎直傾轉至水平,調整為由水平傾轉至豎直,使鑄件傾轉完成后可利用冒口重力補縮,解決了鑄件中心處的縮松問題,同時也減少了氣孔和夾渣缺陷,提高了鑄件質量和工藝出品率。