李憲爽, 高成龍, 程 義, 劉新星
(1. 哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司, 哈爾濱 150046;2. 高效清潔燃煤電站鍋爐國家重點實驗室, 哈爾濱 150046)
在飛速發(fā)展的城市化進(jìn)程中,生活垃圾的妥善處理成為經(jīng)濟(jì)、社會及環(huán)境保護(hù)所面臨的突出問題。垃圾焚燒發(fā)電技術(shù)因其具有垃圾處理的合理利用化、減容減量化和無毒無害化的優(yōu)勢,成為未來城市生活垃圾處置的優(yōu)選技術(shù)[1-4]。生活垃圾的組分復(fù)雜多變、焚燒爐內(nèi)工況復(fù)雜,燃燒產(chǎn)物在爐膛內(nèi)部溫度和風(fēng)速的影響下易在焚燒爐受熱面內(nèi)形成堆積、黏連、腐蝕、沖刷等問題[5-7]。受熱面失效通常是多種因素共同作用的結(jié)果。
某電廠垃圾焚燒機(jī)組主蒸汽質(zhì)量流量為850 t/d,主蒸汽壓力為6.5 MPa,主蒸汽溫度為450 ℃。該機(jī)組在運行13 000 h后水冷壁集箱手孔端蓋發(fā)生泄漏,端蓋材質(zhì)為Q345R,公稱壁厚為13 mm。泄漏點在端蓋頂部,端蓋的迎風(fēng)側(cè)減薄明顯,表面凹凸不平,手孔裝置下部鋼管未發(fā)現(xiàn)減薄,集箱附近厚度檢查未發(fā)現(xiàn)異常。為了進(jìn)行全爐水壓查漏,現(xiàn)場對手孔端蓋進(jìn)行泄漏點封焊。筆者對端蓋泄漏原因進(jìn)行分析,以期為今后相關(guān)垃圾焚燒爐的安全運行和檢修提供參考。
集箱手孔端蓋宏觀形貌見圖1。由圖1可以看出:泄漏點位于手孔端蓋迎風(fēng)側(cè)靠端部位置,該區(qū)域表面未發(fā)現(xiàn)明顯積灰,其余部位存在較厚的積灰情況。樣品泄漏點已進(jìn)行現(xiàn)場補焊,泄漏點附近外表面存在腐蝕凹坑,凹坑表面較光滑,未發(fā)現(xiàn)覆蓋物;其余位置外表面存在腐蝕凹坑,凹坑表面有黃棕色覆蓋物,覆蓋物呈局部分層剝落形貌,由覆蓋物的顏色及所處環(huán)境分析,該覆蓋物應(yīng)為鐵的氧化物。
圖1 集箱手孔端蓋宏觀形貌
將樣品沿圖1(b)中截面剖開進(jìn)行端蓋厚度觀察發(fā)現(xiàn),與樣品頂部及背風(fēng)側(cè)相比,迎風(fēng)側(cè)厚度明顯減薄,并且樣品存在向外膨脹、變形的情況。
在樣品截面上進(jìn)行端蓋厚度尺寸測量,測量結(jié)果見圖2。由圖2可以看出:端蓋樣品各位置壁厚均存在減薄現(xiàn)象,減薄程度為迎風(fēng)側(cè)(B點)大于背風(fēng)側(cè)(D點),頂部(C點)大于底部(A點、E點)。
圖2 集箱手孔端蓋截面形貌及尺寸測量結(jié)果
在樣品上切取化學(xué)試樣(1號試樣,見圖1(b)),采用OBLF QSN750直讀光譜儀進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果見表1。由表1可以看出:樣品的化學(xué)成分符合標(biāo)準(zhǔn)GB/T 713—2014 《鍋爐和壓力容器用鋼板》的規(guī)定。
表1 化學(xué)成分分析結(jié)果 %
在樣品上切取硬度試樣(2號試樣,見圖1(b)),采用THBC-3000DD型布氏硬度計(壓頭直徑為2.5 mm,試驗力為1.839 kN),對試樣1/2壁厚處進(jìn)行硬度檢測,測量結(jié)果分別132HBW、131HBW、132HBW。根據(jù)ASME SA-370—2021 《鋼制品力學(xué)性能試驗的標(biāo)準(zhǔn)試驗方法及定義》將測量布氏硬度平均值(132HBW)轉(zhuǎn)換成近似抗拉強(qiáng)度,結(jié)果為440 MPa。結(jié)果表明,樣品由布氏硬度轉(zhuǎn)化的抗拉強(qiáng)度低于GB/T 713—2014的要求(Q345R材料抗拉強(qiáng)度在510~640 MPa)。
在樣品上切取金相試樣(3號試樣,見圖1(b)),對試樣進(jìn)行粗磨、細(xì)磨和拋光后,使用4%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))硝酸酒精溶液進(jìn)行腐蝕,采用AXIOVERT200MAT光學(xué)金相顯微鏡分別觀察腐蝕后試樣各位置的金相組織和晶粒度,檢測結(jié)果見表2,金相組織見圖3。
表2 金相組織檢測結(jié)果
圖3 端蓋金相組織形貌
由表2及圖3可以看出:樣品金相組織及晶粒度符合材質(zhì)特征。端蓋近外壁處組織珠光體形態(tài)消失,珠光體球化嚴(yán)重,碳化物彌散分布在鐵素體基體上;端蓋1/2壁厚及近內(nèi)壁處珠光體區(qū)域中的碳化物亦明顯分散,但區(qū)域形態(tài)尚保留。此外,樣品外表面凹凸不平,局部區(qū)域殘留灰色氧化物。
采用Apollo 300 型掃描電鏡及QUANTAX能譜儀對3號試樣外表面覆蓋物的內(nèi)層和外層進(jìn)行分析,結(jié)果分別見圖4和圖5。
圖5 試樣外表面覆蓋物外層能譜分析結(jié)果
由圖4和圖5可以看出:樣品外表面覆蓋物主要為鐵的氧化物,含有一定的硫元素(覆蓋物內(nèi)層硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)1.85%)
(1) 樣品的化學(xué)成分符合GB/T 713—2014對Q345R材料的規(guī)定,排除材料錯用。由樣品布氏硬度轉(zhuǎn)化的近似抗拉強(qiáng)度低于GB/T 713—2014對Q345R材料的規(guī)定。
(2) 通過樣品整體宏觀形貌和現(xiàn)場照片可知,樣品發(fā)生輕微膨脹、變形,壁厚均發(fā)生減薄,壁厚減薄情況為:迎風(fēng)側(cè)大于背風(fēng)側(cè),頂部大于下部。
樣品表面凹凸不平,大部分區(qū)域被黃棕色物質(zhì)覆蓋,覆蓋物呈局部剝落狀態(tài),由覆蓋物的顏色及所處環(huán)境分析,該覆蓋物應(yīng)為鐵的氧化物。這說明樣品外表面受到腐蝕作用,產(chǎn)生了腐蝕凹坑并發(fā)生壁厚減薄。其中,迎風(fēng)側(cè)外表面未發(fā)現(xiàn)明顯的覆蓋物,表面較光滑,根據(jù)樣品的實際安裝位置可知,安裝位置為焚燒爐后側(cè),該區(qū)域位于180°的煙氣轉(zhuǎn)折區(qū),會受到煙氣沖刷作用,煙氣沖刷會使材質(zhì)表面的氧化膜和腐蝕產(chǎn)物持續(xù)破損、脫落,導(dǎo)致不斷露出新鮮的基體,從而加速腐蝕。因此,迎風(fēng)側(cè)的腐蝕減薄程度會大于背風(fēng)側(cè)的腐蝕減薄程度。
(3) 由金相組織分析可知,整個樣品組織球化較為嚴(yán)重,近外壁處組織中的珠光體形態(tài)已經(jīng)消失,碳化物呈彌散轉(zhuǎn)態(tài)分布于鐵素體基體上,1/2壁厚及近內(nèi)壁處珠光體區(qū)域形態(tài)尚保留。結(jié)合硬度檢測結(jié)果及膨脹變形情況,判斷該端蓋經(jīng)受了超溫運行,高溫導(dǎo)致組織球化嚴(yán)重,力學(xué)性能下降,在內(nèi)部壓力的作用下,發(fā)生膨脹變形,壁厚減薄。此外,端蓋超溫運行也會促進(jìn)腐蝕的發(fā)生與加劇。
(4) 由掃描電鏡和能譜分析結(jié)果可知,樣品表面覆蓋物主要為鐵的氧化物和硫化物,判斷腐蝕介質(zhì)主要為煙氣中的硫元素,樣品表面發(fā)生的腐蝕過程為高溫硫腐蝕。
綜上所述,端蓋在運行過程中發(fā)生沖刷腐蝕并伴有高溫硫腐蝕及過熱。煙氣沖刷使材質(zhì)表面的氧化膜和腐蝕產(chǎn)物持續(xù)破損、脫落,導(dǎo)致不斷露出新鮮的基體,從而加速腐蝕。過熱運行導(dǎo)致材料強(qiáng)度下降,并促進(jìn)腐蝕的產(chǎn)生與加劇,使得有效截面減小,進(jìn)而導(dǎo)致截面所能承受的應(yīng)力減小,在內(nèi)部壓力的作用下發(fā)生膨脹變形,壁厚進(jìn)一步減小。因此,端蓋迎風(fēng)側(cè)在過熱和沖刷腐蝕的共同作用下,壁厚減薄嚴(yán)重,導(dǎo)致泄漏發(fā)生。
Q345R手孔端蓋化學(xué)成分符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,在集箱運行過程中發(fā)生過熱,組織球化嚴(yán)重,力學(xué)性能低于GB/T713—2014對Q345R材料的規(guī)定。
分析Q345R手孔端蓋發(fā)生泄漏的原因為:設(shè)備存在過熱運行,并且端蓋外表面發(fā)生高溫硫腐蝕,迎風(fēng)側(cè)發(fā)生沖刷腐蝕。在過熱運行與腐蝕共同作用下,端蓋壁厚減薄嚴(yán)重,不能承受其內(nèi)部工質(zhì)的壓力而發(fā)生開裂泄漏。