韓巍,李景豪,周舉,張紅飛,樊勇,謝菊仙
(1. 新疆中泰創(chuàng)安環(huán)境科技股份有限公司,新疆 烏魯木齊 830009;2. 新疆中泰化學阜康能源有限公司,新疆 烏魯木齊 830009;3. 新疆華泰重化工有限責任公司 新疆 烏魯木齊 830009)
離子膜法燒堿生產(chǎn)中氯氣干燥工段就是利用98%濃硫酸的吸水特性,對離子膜電解槽產(chǎn)生的濕氯氣進行脫水干燥,以保證生產(chǎn)HCl氣體所用氯氣原料的含水率足夠低,避免濕氯氣造成設備和管線腐蝕。98%濃硫酸吸收氯氣中的水分后,酸的質(zhì)量分數(shù)降至69%~74%。這部分稀硫酸中溶解了一定量的氯氣、少量的氯離子及懸浮雜質(zhì),因而成為危險廢物,類別HW-34(261-058-34)?,F(xiàn)階段多數(shù)氯堿行業(yè)都采用有償處置銷售的方式處理副產(chǎn)硫酸;或倒貼運費及處置費,每年將副產(chǎn)硫酸有償轉(zhuǎn)移給下游有資質(zhì)的接收單位。受制于新疆環(huán)保的區(qū)域限批、就近處置的危廢處置政策及下游單位的接受程度,廢硫酸的處置、銷售已經(jīng)成為氯堿生產(chǎn)過程中的一個瓶頸問題。
為做好固體廢物的資源轉(zhuǎn)化利用,提高副產(chǎn)物高值化效果,變廢為寶、吃干榨凈,最大限度結合上下游,中泰集團根據(jù)供給側(cè)改革的實施戰(zhàn)略要求,開發(fā)副產(chǎn)稀硫酸資源轉(zhuǎn)化利用工業(yè)技術項目。這樣將產(chǎn)生的副產(chǎn)品通過脫氯凈化處理后,得到滿足下游廠家硫酸需求的產(chǎn)品,將有償處置變?yōu)橛袃斾N售,提高副產(chǎn)硫酸的經(jīng)濟附加值,最大程度降低了生產(chǎn)運行成本。
2016年,中泰集團下屬三大氯堿園區(qū)副產(chǎn)硫酸共計17 657.62 t。2016年,新疆圣雄能源股份有限公司PVC第2期項目投建生產(chǎn);因此2017年中泰集團副產(chǎn)硫酸2萬t左右。2018年,中泰集團副產(chǎn)硫酸2.5萬t左右。2018年年底,托克遜能化有限責任公司投產(chǎn);因此2019年中泰集團副產(chǎn)硫酸在2.8萬t左右,其中稀硫酸的質(zhì)量分數(shù)為69%~74%,游離0.1%左右。最近幾年副產(chǎn)稀硫酸主要銷售給豐泰化工和澳洋科技幾家單位,氯堿園區(qū)統(tǒng)一執(zhí)行240元/t(倒貼運費和處置費)的大包合同。
現(xiàn)疆內(nèi)有稀硫酸回收處置廠家5家:其中用于廢水處理調(diào)節(jié)pH值的廠家有3家,分別為舜達化纖有限責任公司、澳洋科技有限公司和富麗達纖維有限公司;用于生產(chǎn)硫酸鎂肥料的廠家有1家,是新疆豐泰化工科技有限公司;用于生產(chǎn)水處理藥劑的廠家有1家,是新疆中泰創(chuàng)安環(huán)境科技股份有限公司。
原理:根據(jù)在真空條件下破解氯氣在稀硫酸中液態(tài)的溶解度,使氯氣從液態(tài)逸出這一原理,將電解產(chǎn)生稀硫酸經(jīng)過空氣吹脫、密閉真空等一系列工藝過程,轉(zhuǎn)變?yōu)橛坞x氯質(zhì)量分數(shù)小于0.01%、質(zhì)量分數(shù)69%~74%的硫酸產(chǎn)品,滿足行業(yè)標準HG/T 5026—2016要求[1]。
通過大量的正交實驗后,得到廢硫酸脫氯工藝參數(shù),將游離氯控制在一定濃度后,可以達到表觀色澤由黃綠色刺激性變?yōu)榍宄和该鳡顭o味,且技術指標滿足下游市場需求,按照此總體思路設計出處理稀硫酸真空脫氯的方法及專用裝置。
本項目以阜康能源氯堿廠電解車間生產(chǎn)線為基礎,依據(jù)氯氣及稀硫酸的物化特性,在華泰和阜康兩個園區(qū)實驗室通過實驗,結合傳統(tǒng)工藝,確定了在一定的密閉真空及空氣吹脫條件下,破解氯氣在稀硫酸中液態(tài)溶解度,使氯氣從液態(tài)逸出這一工藝設計。
來自電解的69%~74%廢硫酸進入罐區(qū)的原料罐中,由進料泵送至脫氯塔中,在真空泵的作用下,保證脫氯系統(tǒng)為一定的負壓,在此條件下,廢硫酸由脫氯塔頂部通過液體分布裝置及加壓噴頭霧化下落,脫氯塔底部設置空氣吹脫裝置及曝氣分布盤,含氯硫酸在塔內(nèi)逆流接觸。通過循環(huán)泵打循環(huán),保持一定液位,并維持一定回流比,確保解吸所需的循環(huán)時間,取樣合格后的脫氯稀硫酸即可出料至產(chǎn)品罐中,逐步解吸后的氯氣通過真空系統(tǒng)抽出進入電解車間的尾氯吸收裝置生產(chǎn)次氯酸鈉產(chǎn)品,將原有無組織排放至大氣環(huán)境中的氯氣捕捉下來,變成產(chǎn)品,整個生產(chǎn)過程采用自動化控制系統(tǒng),實現(xiàn)密閉操作。
該項目在阜康氯堿廠液氯包裝廠房的尾氯吸收裝置附近投建一套2萬t/a的副產(chǎn)硫酸資源轉(zhuǎn)化利用技術項目。
主要產(chǎn)品:質(zhì)量分數(shù)69%~74%的硫酸產(chǎn)品,游離氯不大于0.01%,透明度≥80 mm。
副產(chǎn)硫酸資源轉(zhuǎn)化利用技術項目,產(chǎn)生硫酸2萬t/a,年操作時間8 000 h。
2 萬t/a廢酸脫氯裝置工業(yè)化落地的生產(chǎn)工藝如下。
3.4.1 進料
電解生產(chǎn)過程中產(chǎn)生用于干燥氯氣后的稀硫酸質(zhì)量分數(shù)69%~74% ,游離氯為0.13%或外部的70%~74%的稀硫酸,打入現(xiàn)有的500 m3稀硫酸原料儲槽,通過進料泵進入脫氯塔 。
3.4.2 循環(huán)+真空
脫氯塔為填料塔,稀硫酸由塔頂?shù)囊后w分布裝置,均勻下落至脫氯塔中的填料處,使塔保持一定的液位后,進入稀硫酸的循環(huán)槽,再通過酸液循環(huán)泵,將稀硫酸打循環(huán),并保持一定循環(huán)時間,塔頂含氯廢氣經(jīng)過除霧器后通過機械真空泵對塔內(nèi)液相物質(zhì)抽真空,降低氯氣在硫酸中的溶解度,使其逐步解吸后通過真空系統(tǒng)抽出進入電解車間的尾氯吸收裝置。
3.4.3 提高脫氯效果
在塔內(nèi)設置空氣吹脫裝置,塔體頂部設置1個除霧器,空氣管線通入塔底部,并在塔底設置曝氣分布盤,通過真空抽力將外部空氣引入塔底稀硫酸處進行空氣吹脫,以進一步提高脫氯效果。
3.4.4 保證停留時間
為提高硫酸的脫氯效果,通過脫氯塔的回流循環(huán)至5~10 min中的停留時間,保證硫酸中游離氯脫除效果。脫氯塔材質(zhì)使用耐酸PDVF材質(zhì),進料泵、循環(huán)泵采用四氟材質(zhì)。輸送稀硫酸的管線及儲罐,采用CPVC材質(zhì)達到防腐措施。
3.4.5 尾氣生產(chǎn)次氯酸鈉產(chǎn)品
經(jīng)過脫氯塔解吸出來的氯氣通過真空泵負壓抽出送入現(xiàn)有生產(chǎn)尾氯系統(tǒng)裝置中,堿液吸收氯氣生產(chǎn)次氯酸鈉產(chǎn)品。
稀硫酸處理工藝流程如圖1所示。
圖1 稀硫酸處理工藝流程簡圖Fig.1 Process flow of dilute sulfuric acid treatment
2017年上半年建成2萬t/a廢酸資源化綜合利用示范生產(chǎn)線,2017年3月取得《危險化學品登記證》,2017年6月取得《突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,2017年11月取得《危廢經(jīng)營許可證》,2018年1月取得《生產(chǎn)安全事故應急預案備案》,2018年1月取得《非藥品易制毒生產(chǎn)備案證》,2018年9月取得《安全生產(chǎn)許可證》, 至此項目裝置所有手續(xù)齊全,2018年9月10日出合格產(chǎn)品,產(chǎn)品達到HG/T 5026—2016指標要求[1]。
(1)申報國家發(fā)明專利1項,并獲得授權;名稱:離子膜燒堿副產(chǎn)稀硫酸的真空脫氯提純方法及專用裝置;專利證書號:第2957424號。
(2)2018年參與“工業(yè)廢硫酸的處理處置規(guī)范”國標修訂,將中泰集團牽頭起草的HG/T 5026—2016行業(yè)處置方法納入其中國標《工業(yè)廢硫酸的處理處置規(guī)范》國標GB/T 36380—2018。
該項目是貫徹落實節(jié)能減排基本國策的重要舉措,是構建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型循環(huán)經(jīng)濟體系的迫切需要,將危險廢棄物轉(zhuǎn)化成硫酸產(chǎn)品,進一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈。
項目技術工藝具有一定創(chuàng)新性,為國內(nèi)首套處置裝置,通過與國內(nèi)外先進設備生產(chǎn)廠家進行交流,具備滿足生產(chǎn)過程得以連續(xù)穩(wěn)定進行并使得到產(chǎn)品的質(zhì)量達到相應的產(chǎn)品標準。
完善后的工藝包已經(jīng)申請知識產(chǎn)權保護,待優(yōu)化后可在國內(nèi)280多家氯堿企業(yè)推廣利用。