李 琳, 趙 洋, 唐廣軍, 郭 猛, 趙 岐, 孫 星
(1.山東兗礦國拓科技工程股份有限公司, 山東 濟南 250101;2.兗礦魯南化工有限公司, 山東 滕州 277527)
工藝燒嘴是水煤漿加壓氣化爐的核心設備,是影響水煤漿氣化爐長周期安全運行的主要因素之一[1]。 受爐內(nèi)高溫氣流沖刷、 腐蝕、 高溫熱輻射等因素影響[2], 工藝燒嘴在氣化爐內(nèi)易出現(xiàn)燒嘴盤管損壞泄漏、 燒嘴頭部腐蝕、 龜裂等問題,給氣化裝置安全穩(wěn)定運行帶來隱患。 為更好地延長工藝燒嘴使用壽命, 對工藝燒嘴損壞原因進行了分析, 研發(fā)出新型夾套冷卻式工藝燒嘴, 并在水煤漿加壓氣化爐裝置內(nèi)進行了應用, 獲得了良好的效果。
水煤漿氣化爐工藝燒嘴的損壞方式主要有以下3 個方面。
燒嘴冷卻水盤管的損壞主要有兩個原因, 一是冷卻水盤管與工藝燒嘴噴頭連接處存在的應力、 材料、 高溫合成氣體熱輻射、 腐蝕等問題導致焊縫處開裂; 二是工藝燒嘴盤管和氣化爐耐火磚之間存有積灰或者積渣, 氣化爐停車拔出工藝燒嘴的過程中易使盤管損壞。
工藝燒嘴在使用過程中, 受煤漿沖刷及外在壓力等因素影響, 工藝燒嘴噴頭內(nèi)口徑磨損嚴重[3], 影響氣化爐霧化效果及燒嘴使用壽命。
熱沖擊、 化學腐蝕、 應力等因素影響易導致外噴頭端面的徑向放射性裂紋及不規(guī)則龜裂的形成。
為進一步延長工藝燒嘴的使用壽命, 達到氣化爐長周期安全穩(wěn)定運行的目的, 公司結合常規(guī)盤管式工藝燒嘴的運行狀況進行了夾套冷卻式工藝燒嘴的研發(fā), 主要包括以下幾個方面:
(1)盤管式工藝燒嘴煤漿、 內(nèi)氧管線不動,改進燒嘴端面冷卻結構形式, 即將外氧噴頭冷卻方式改為水夾套式。
(2)原外氧噴頭端蓋材質(zhì)為UMCo50, 現(xiàn)考慮夾套端部的多曲度、 延伸率, 材質(zhì)改為INCONEL600 或INCONEL625。
(3)對燒嘴端部燃燒溫度分布、 燒嘴端面冷卻水特別是外側水室溫度分布、 燒嘴端部與高溫合成氣的溫度、 燒嘴頭部冷卻水腔室內(nèi)速度分布、 燒嘴頭部冷卻水腔室內(nèi)壓力分布進行了分析模擬計算。
新型夾套冷卻式工藝燒嘴外形結構見圖1。
圖1 夾套冷卻式工藝燒嘴
兗礦魯南化工有限公司氣化車間有3 臺德士古氣化爐, 單臺氣化爐日處理煤量約為450 t,氣化爐操作壓力: 2.90 MPa, 氣化爐操作溫度:1 300~1 350 ℃。
夾套冷卻式燒嘴在兗礦魯南化工有限公司德士古氣化爐上試用了121 d, 夾套冷卻式燒嘴運行工藝指標見圖2, 運行結果證明: 夾套式工藝燒嘴各項指標運行正常, 進出水溫差小, 換熱效果明顯優(yōu)于原盤管式燒嘴; 新型夾套式工藝燒嘴的安裝和拆卸比原盤管式結構燒嘴方便, 且對燒嘴座的耐火磚基本沒有損壞; 拆卸后經(jīng)過檢驗, 燒嘴各項組合尺寸沒有變化, 且燒嘴端面檢查沒有發(fā)現(xiàn)裂紋現(xiàn)象。 運行121 d 后的燒嘴情況見圖3。
圖2 夾套冷卻式燒嘴運行工藝指標
圖3 運行121 天后的夾套冷卻式燒嘴
我公司自主研發(fā)的夾套冷卻式燒嘴對燒嘴內(nèi)部各通道環(huán)隙進行了優(yōu)化, 增大了冷卻水的流通面積。 根據(jù)工業(yè)試用情況和數(shù)據(jù)分析可得出以下結論: 夾套冷卻式燒嘴提高了換熱效率, 可有效延長燒嘴運行壽命, 且便于安裝和拆卸, 降低了燒嘴的維修費用, 縮短了維修工期, 為企業(yè)節(jié)約了時間和經(jīng)濟成本, 更重要的是為氣化爐的長周期安全穩(wěn)定運行提供了安全保障。