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        紅鋼50噸轉(zhuǎn)爐降低出鋼溫度生產(chǎn)工藝優(yōu)化與實踐*

        2022-07-26 07:18:48樊昆祥楊冠龍茶維杰
        云南冶金 2022年2期

        金 勇,和 浩,樊昆祥,楊冠龍,茶維杰

        (紅河鋼鐵有限公司,云南 蒙自 661100)

        轉(zhuǎn)爐出鋼溫度是冶煉過程中影響各種消耗最重要的一個指標,也是煉鋼工序一個系統(tǒng)性的指標,較高的出鋼溫度不但增加金屬損耗,同時也影響轉(zhuǎn)爐爐襯壽命,不利于轉(zhuǎn)爐爐齡的進一步提高。某煉鋼廠擁有2座50 t轉(zhuǎn)爐、3臺連鑄機,具備年產(chǎn)200萬t鋼綜合生產(chǎn)能力。主要生產(chǎn)HPB300普碳鋼、HRB400E低合金鋼、18Cr和22MnCr等鋼種。2019年,轉(zhuǎn)爐出鋼溫度平均控制為1 669.42℃,與同行業(yè)相比溫度水平偏高。為了進一步降低出鋼溫度、減少金屬損耗及提高轉(zhuǎn)爐爐襯壽命,本文主要從提高轉(zhuǎn)爐終點C含量、縮短出鋼時間、提高合金烘烤溫度、提高鋼包烘烤溫度及減少鋼包周轉(zhuǎn)個數(shù)、實行“低溫快鑄”生產(chǎn)組織模式等方面開展研究,最終實現(xiàn)降低出鋼溫度、降低生產(chǎn)成本的目的。

        1 現(xiàn)有工藝及鋼種冶煉控制分析

        某煉鋼廠主要采用鐵水罐加廢鋼再受鐵工藝路線,具體工藝路線為:鐵水罐加廢鋼(約3 t)→鐵水罐加廢鋼烘烤→高爐受鐵→煉鋼廠原料跨→廢鋼鐵進轉(zhuǎn)爐→鐵水進轉(zhuǎn)爐冶煉→吹氬站吹氬(氮)→方坯連鑄機→鋼坯→軋鋼。該工藝可以大幅度提高廢鋼加入量,緩解廢鋼配斗量。

        1)影響出鋼溫度理論分析。轉(zhuǎn)爐出鋼溫度計算公式為[1-2]:

        其中:T出:為出鋼溫度,℃;T液為鋼種液相線溫度,℃;△T過程為過程溫降,℃;△T過熱度為過熱度,℃;△T1為吹煉終點至出鋼畢溫降,℃;△T2為出鋼畢至吹氬畢溫降,℃;△T3為吹氬畢至開澆溫降,℃;△T4為開澆至澆畢溫降,℃。

        其中:T液主要取決于鋼種化學(xué)成分;△T過熱度目前尚無法理論測算,主要取決于鋼種化學(xué)成分和鑄坯斷面尺寸,一般控制在(15~20)℃;△T1為吹煉終點至出鋼畢溫降,主要與出鋼時間、合金溫度及加入量和鋼包溫度及保溫效果等有關(guān);△T2主要與吹氬時間及鋼包保溫效果有關(guān);△T3主要與待澆時間及鋼包、鋼包覆蓋劑保溫效果有關(guān);△T4為開澆至澆畢溫降,主要與澆鑄時間及中間包、中間包覆蓋劑保溫效果有關(guān)。

        從式(1)、式(2)及以上分析可知,控制T出主要在于控制△T過程,溫差越大,熱損失也越大,紅鋼煉鋼廠結(jié)合生產(chǎn)實際情況,主要從合理的出鋼時間、提高出鋼口與鋼包使用壽命、提高合金與鋼包烘烤溫度和調(diào)整合金工藝、開展低溫快鑄等方面采取措施,最大限度地降低△T1、△T2和△T3,減少接觸介質(zhì)與鋼水的溫差及接觸時間,從而達到降低△T過程的目的。

        2)紅鋼鐵水情況及冶煉控制。①鐵水情況及終點C含量情況。某廠入廠鐵水成分中鐵水P、S含量偏低,這有利于提高終點C含量,從而降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度(表1~表2);②冶煉終點控制情況。碳是轉(zhuǎn)爐煉鋼重要的發(fā)熱元素。根據(jù)經(jīng)驗分析,終點碳在0.24%以下時,每增減碳0.01%,則出鋼溫度也要相應(yīng)減增(2~3)℃[3]。因此,終點碳含量控制偏高,可以降低出鋼溫度(圖1)。

        表1 入廠鐵水成分表Tab.1 Composition of molten iron enter into the process

        表2 終點碳控制情況Tab.2 Control situation of end point carbon %

        圖1 終點溫度對C含量的影響Fig.1 Effect of end point temperature on C content

        結(jié)合煉鋼終點溫度對碳含量的影響分析(圖1)和轉(zhuǎn)爐終點C控制情況(表2)可以看出,紅鋼煉鋼終點C<0.05%所占比例為23.10%,同時煉鋼終點C含量控制波動較大,不利于鋼水化學(xué)成分控制。這兩個因素不僅影響鋼水質(zhì)量,也不利于轉(zhuǎn)爐降低鋼鐵料消耗。因此,在保證鋼種成品成分C含量合格的前提下,需要提高煉鋼終點C含量,從而進一步降低出鋼溫度、降低生產(chǎn)成本。

        2 紅鋼煉鋼生產(chǎn)工藝優(yōu)化與實踐

        2.1 改進轉(zhuǎn)爐氧槍及槍位控制

        某煉鋼廠50 t轉(zhuǎn)爐冶煉過程中出現(xiàn)了供氧時間長、噴濺大、脫磷率偏低等問題,這導(dǎo)致終點拉后吹,終點C含量偏低。經(jīng)分析認為,這與氧槍噴頭工藝參數(shù)有較大關(guān)系[2],氧槍噴頭夾角變小,可以提高熔池氧氣的穿透深度,從而提高一倒升溫速度,減少一倒溫度不合格導(dǎo)致的拉后吹現(xiàn)象。為了解決存在的問題,某煉鋼廠引進了11°夾角的氧槍噴頭,相比原來11.45°的夾角減少了0.45°;其次是改進轉(zhuǎn)爐槍位控制[4],主要是改進操作方式:在吹煉后期逐步降低槍位,一倒前在最低槍位深吹30 s以上(表3)。通過改進轉(zhuǎn)爐氧槍及槍位控制后,終點C含量≧0.05%所占比例為86.54%,與原工藝方法相比終點C含量明顯提高,終點C<0.05%占比降低了9.64%(表4)。

        表3 槍位控制參考表Tab.3 Reference of nozzle control

        表4 工藝改進后與原工藝終點C對比Tab.4 Comparison on C content at the end point between the improved process and the original process %

        2.2 合理的出鋼時間

        轉(zhuǎn)爐出鋼口是轉(zhuǎn)爐爐體重要組成部位,是冶煉終點合格鋼水流出的必經(jīng)通道,它的使用維護效果對鋼水質(zhì)量控制、溫度損失、成本控制等有著重要的影響。如鋼流形狀不好、散流和流鋼時間過長會造成合格鋼水二次氧化嚴重、溫降大等造成鋼水質(zhì)量問題。轉(zhuǎn)爐出鋼時鋼水通過出鋼口流出轉(zhuǎn)爐進入鋼包,此過程的熱量傳輸主要包括轉(zhuǎn)爐內(nèi)剩余鋼水與爐襯的熱傳導(dǎo)和熱輻射、鋼流與空氣熱輻射和對流、鋼包內(nèi)鋼水與鋼包耐材的熱傳導(dǎo)以及與空氣的熱輻射。通過現(xiàn)場對137爐進行了跟蹤數(shù)據(jù)統(tǒng)計(圖2),可以看出,出鋼時間和鋼水溫降為正相關(guān)關(guān)系,隨著出鋼時間的延長,鋼水溫降也隨著增大。從跟蹤樣本爐數(shù)看,平均出鋼時間為189 s,最高出鋼時間達到了272 s,出鋼時間在(180~210)s之間的爐次較多,出鋼時間可以進一步優(yōu)化。研究表明,影響出鋼時間的關(guān)鍵因素為出鋼口內(nèi)徑大小[5-6]。通過增加出鋼口直徑(表5)措施,使平均出鋼時間與擴徑前相比縮短了30 s。

        圖2 出鋼時間與溫降關(guān)系圖Fig.2 Relation diagram for steel tapping time and temperature drop of Honghe Steel plant

        表5 出鋼口工藝參數(shù)Tab.5 Process parameters of steel tapping outlet

        2.3 引進合金在線烘烤,提高合金烘烤溫度

        在實際生產(chǎn)過程中,合金在出倉后到加入鋼包的時間較長,一般需要(8~11)min,整個過程中合金料因長時間的放置大幅降溫,增加出鋼溫降。為此引進了合金在線烘烤裝置,并對合金在線烘烤情況進行了數(shù)據(jù)跟蹤統(tǒng)計(表6)。結(jié)果表明,冶煉低合金鋼時,合金加入量(1.3~2)t/爐,烘烤時間9 min,平均合金烘烤溫度456℃,比未使用合金在線烘烤高287℃;冶煉普碳鋼時,合金加入量(0.3~0.5)t/爐,烘烤8 min,合金平均溫度達到458℃,比未使用合金在線烘烤高279℃。

        表6 合金在線烘烤與未烘烤情況對比表Tab.6 Comparison between on-line baking and no baking situation of alloy

        隨著合金烘烤溫度的上升,在出鋼過程中加入合金后鋼水溫降進一步降低,為降低出鋼溫度提高了有力的條件。同時,由于出鋼溫度的下降,轉(zhuǎn)爐吹損也在一定程度上也得到了下降,轉(zhuǎn)爐爐齡也明顯提高。

        2.4 提高鋼包烘烤溫度

        為提高鋼包烘烤溫度采取的主要措施為:①將普通式燒嘴改進為蓄熱式燒嘴,煤氣燃燒效率提高到90%以上,火焰溫度提高到1 150℃以上;②減少鋼包爐下待鋼時間,從而延長在線烘烤時間,做到待鋼時間不超過60 s;③嚴格按照鋼包烘烤曲線組織烘烤。新砌鋼包砌筑完畢后自然晾置1 d以上,從室溫烘烤至400℃,升溫8 h,保溫4 h;(400~600)℃,升溫 8 h,保溫 8 h;(600~900)℃以上,升溫12 h,保溫16 h,900℃以上保溫時間根據(jù)鋼包周轉(zhuǎn)情況,鋼包烘烤時間不超過2 d。通過以上3項措施的實施,鋼包烘烤溫度有了明顯提升。

        2.5 提高鋼包使用壽命

        針對鋼包使用壽命變短的原因,采用局部強化砌筑法,在上述兩個位置分別加砌上寬、下寬和高分別為400 mm、1 000 mm和600 mm的梯形強化層(圖3),該方法既不顯著增加生產(chǎn)成本,也不影響鋼包有效使用容積,通過改造后的鋼包平均使用壽命達到86次。

        圖3 鋼包局部強化砌筑Fig.3 Partial strengthening masonry of steel ladle

        2.6 減少鋼包周轉(zhuǎn)個數(shù)

        通過調(diào)整生產(chǎn)組織模式,結(jié)合爐機匹配模式情況,持續(xù)優(yōu)化鋼包周轉(zhuǎn)個數(shù)(表7),減少空包裸露時間,相當于間接延長了在線烘烤時間。鋼包熱周轉(zhuǎn)效率的提升,使鋼包溫度平均大于800℃,保證了出鋼。

        表7 鋼包周轉(zhuǎn)個數(shù)優(yōu)化Tab.7 Optimization on number of turnovers of steel ladles

        2.7 降低澆注溫降,實行“低溫快鑄”

        1)做好澆注過程的保溫措施,降低澆注過程溫降。主要包括:通過對中間包在線烘烤器進行改造,使底部烘烤溫度達到1 000℃以上,提高了中間包烘烤效果,減少了開澆鋼的溫降損失;澆注過程采用全程鋼包加蓋,減少過程中的溫度損失;嚴格落實鋼包加覆蓋劑、中間包澆注過程中的覆蓋劑使用情況,保證澆注過程中鋼水不裸露從而減少溫降;

        2)實行“低溫快鑄”。首先,以優(yōu)化生產(chǎn)組織模式為依托,盡量按2+1模式,強化爐機匹配,圍繞連鑄“低溫快鑄”,倒逼轉(zhuǎn)爐提節(jié)奏,深入開展3#鑄機長壽命中間包推廣應(yīng)用等措施,不斷提高生產(chǎn)作業(yè)率;其次,煉鋼廠調(diào)度室根據(jù)月度產(chǎn)量計劃,并根據(jù)每天實際完成情況,制定出每班、每臺鑄機的生產(chǎn)計劃,轉(zhuǎn)爐車間、連鑄車間嚴格按照生產(chǎn)計劃有條不紊的開展,確保生產(chǎn)穩(wěn)定順行;最后,確保連鑄機能夠進行正常的澆注和提高連鑄機的拉坯速度。在保證鑄坯質(zhì)量的情況下,按照不超過連鑄機設(shè)計的最高上限提高拉速,有效縮短了冶煉周期。

        3 降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度效果效益分析

        通過以上技術(shù)措施的實施,2020年平均出鋼溫度相比2019年下降了11.76℃(圖3)。由于出鋼溫度的明顯下降,獲得了良好的指標效益:實際降低鋼鐵料消耗2.68 kg/t,按照2020年產(chǎn)鋼153.49萬t,鋼鐵料單價為2.60元/kg進行計算,可降低生產(chǎn)成本為153.49×2.68×2.60=1 069萬元;脫氧劑消耗同比下降了0.455 kg/t(鐵芯鋁下降0.144 kg/t,硅鋁鈣脫氧劑下降了0.311 kg/t),以2020年產(chǎn)鋼153.49萬t,鐵芯鋁單價為11.67元/kg,硅鋁鈣脫氧劑單價為2.16元/kg進行計算,可降低生產(chǎn)成本為 153.49×(0.144×11.67+0.311×2.16)=361萬元。兩項相加合計降低生產(chǎn)成本為1069+361=1430萬元。

        圖4 平均出鋼溫度對比圖Fig.4 Comparison diagram of average steel tapping temperature

        4 結(jié)語

        1)降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度,有利于提高金屬收到率,平均每爐鋼增加150 kg,即降低鋼鐵料消耗2.68 kg/t,全年降低生產(chǎn)成本約1 430萬元,經(jīng)濟效益顯著;

        2)降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度是煉鋼工序一個系統(tǒng)性指標:首先,從實行“低溫快鑄”,倒逼轉(zhuǎn)爐縮短冶煉時間;其次,擴大出鋼口直徑,縮短出鋼時間;最后,提高轉(zhuǎn)爐-連鑄生產(chǎn)組織銜接,并且確保合金烘烤溫度、鋼包烘烤溫度、中間包烘烤溫度、減少鋼包周轉(zhuǎn)個數(shù)等措施,2020年平均出鋼溫度與2019年相比下降11.76℃。

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