楊 燕,楊天鵬,李磨官,吳利丹,和 燕
(1.風神輪胎股份有限公司,河南 焦作 454003;2.北京橡膠工業(yè)研究設(shè)計院有限公司,北京 100143)
隨著輪胎行業(yè)的迅速發(fā)展,各輪胎企業(yè)均在開發(fā)和生產(chǎn)高性能、低成本的輪胎,以提高產(chǎn)品在國際市場的競爭力[1-3]。伴隨輪胎技術(shù)的不斷進步,鋼絲簾線結(jié)構(gòu)設(shè)計也在不斷升級,帶外纏絲結(jié)構(gòu)的鋼絲簾線逐步退市,鋼絲簾布壓延工藝更加復(fù)雜。鋼絲簾線作為全鋼載重子午線輪胎的骨架材料,鋼絲簾布壓延質(zhì)量的穩(wěn)定性及簾線覆膠的一致性尤為重要[4-6]。無外纏絲鋼絲簾線在壓延過程中,根據(jù)簾線密度的具體情況,保持簾線覆膠穩(wěn)定性的難度也逐漸加大,會出現(xiàn)鋼絲串動、覆膠不實現(xiàn)象,從而導(dǎo)致壓延鋼絲簾布脫層[7-8]。
本工作對壓延鋼絲簾布脫層的原因和改善措施進行分析。
本工作使用無外纏絲鋼絲簾線0.25+6+12×0.225HT生產(chǎn)密度為60根·dm-1的胎體簾布。在成型胎坯充氣時簾布起皮鼓包(見圖1),造成成品輪胎簾線排列不均勻(見圖2),成品輪胎簾線缺陷率高達0.40%。
圖1 成型胎坯充氣時胎體簾布起皮鼓包
圖2 成品輪胎簾線排列不均勻
通過調(diào)查分析,發(fā)現(xiàn)影響壓延鋼絲簾布脫層的關(guān)鍵因素為壓延機四輥溫度、壓力輥軸承完好性、輥距調(diào)節(jié)穩(wěn)定性、壓延機2#和3#輥速度比、刺氣泡裝置和主張力,下面進行具體分析。
壓延機四輥內(nèi)部結(jié)構(gòu)見圖3,冷卻管結(jié)垢堵塞使內(nèi)部循環(huán)受到影響或冷卻水內(nèi)循環(huán)動力不足使其達不到冷卻效果,均會導(dǎo)致四輥溫度過高[9],引起膠料溫度不適當上升,從而使膠料粘輥無法附著到鋼絲簾線上,導(dǎo)致壓延簾布脫層。
圖3 壓延機四輥內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意
改善措施為:(1)壓延機四輥溫控冷卻水采用軟化水,并定期檢查除垢。(2)采用大功率(由4 kW換為7.5 kW)動力泵,加快冷卻水流速,對輥筒表面進行有效冷卻,使輥筒溫度達到工藝要求。
壓力輥軸承、軸承座磨損,油隙波動大,導(dǎo)致壓力呈周期性變化,使壓延簾布邊部出現(xiàn)周期性覆膠不實,從而出現(xiàn)脫層現(xiàn)象。
改善措施為:定期對壓力輥軸承、軸承座進行點檢,及時調(diào)整更換,保證內(nèi)部軸承的完整性。
分析如下。
(1)上膠片偏薄,在輥筒間隙沒有余膠,膠料滲透能力下降,導(dǎo)致壓延簾布覆膠不實和脫層。
(2)主機輥筒間隙過大,上下膠片壓延壓力降低,膠料滲透能力下降,導(dǎo)致壓延簾布覆膠不實和脫層。
(3)上下膠片左右厚度不一致且相差過大,在2#和3#輥左右間隙一致的情況下,膠片薄的一側(cè)由于上膠片對鋼絲簾線的擠壓力弱,造成邊部脫層。
(4)控制2#輥快速打開的液壓站出現(xiàn)泄露掉壓,造成2#和3#輥的間隙周期性變化,輥距大時導(dǎo)致膠料壓力變小,膠料滲透性下降,造成壓延簾布脫層。
改善措施如下。
(1)壓延時,檢查上下膠片厚度,同時控制上下膠片余膠量,保證不缺膠、不積膠。
(2)壓延時,觀察簾布表面紋絡(luò),如果出現(xiàn)覆膠不均勻的情況,在保證簾布壓延厚度的情況下,減小輥距,加大輥筒間膠料的壓力,使簾布覆膠更充分。
(3)采用自動測厚裝置檢測并調(diào)整壓延時上下膠片左右厚度,保證膠片厚度一致。
(4)定期檢查快速打開液壓站,發(fā)現(xiàn)異常立即調(diào)整或更換。
壓延機速度以3#輥為基準,如果2#和3#輥速度一致,膠料的流動速度沿輥間中心線對稱分布,不利于膠料向鋼絲簾線內(nèi)滲透,影響覆膠,導(dǎo)致簾布脫層。
改善措施為:壓延機速度以3#輥為基準,調(diào)整2#輥速度,使2#和3#輥之間形成一定的速度比,速度比宜控制為(0.95~1.1)∶1,以利于膠料滲透。
分析如下。
(1)刺氣泡輪刺齒寬1.2 mm[見圖4(a)],在運行過程中,僅能將輥筒上面的膠片氣泡刺破,不能完全刺透膠片,在成型過程中因簾布包邊,導(dǎo)致簾布內(nèi)殘留空氣不易排出。
(2)單獨控制刺氣泡裝置運行速度,不與生產(chǎn)線聯(lián)動,生產(chǎn)速度快時刺氣泡裝置運行速度不足,不能有效地將膠片內(nèi)的氣體排出。
(3)刺氣泡裝置運行寬度小于簾布寬度,簾布邊部位置刺不到,導(dǎo)致氣體殘留。
改善措施如下。
(1)刺氣泡裝置應(yīng)采用刺齒數(shù)量少、齒端寬的刀片[見圖4(b)],壓力調(diào)整為將膠片完全刺破且能夠明顯目測到膠片下輥筒表面為宜,保證既能將輥筒與膠片間的氣體排出,也有利于在成型過程中將簾布內(nèi)的空氣排出。
(2)刺氣泡裝置與生產(chǎn)線聯(lián)動,保證運行速度一致性。
(3)刺氣泡裝置的刺輪數(shù)量以不少于6個為宜,運行寬度范圍以大于簾布寬度5~10 mm為宜。
牽引主張力過大,鋼絲簾布邊部與輔助輥摩擦粘連,導(dǎo)致邊部膠料與鋼絲簾線之間松動脫開,造成簾布邊部脫層。
改善措施為:牽引主張力按照單根鋼絲簾線張力、鋼絲簾線總根數(shù)和張力匹配因數(shù)(1.1~1.3)的乘積進行控制。簾布厚度大,牽引主張力適當減?。缓煵己穸刃?,牽引主張力適當加大。要保證調(diào)整過程中鋼絲簾布不松弛,并且簾布收縮率符合要求(1%~5%)。
通過對壓延機四輥溫度、壓力輥軸承完好性、輥距調(diào)節(jié)穩(wěn)定性、壓延機2#和3#輥速度比、刺氣泡裝置和主張力進行分析并采取改善措施,在胎坯成型充氣過程中使用無外纏絲的鋼絲簾布起皮、鼓包、簾線排列不均勻的問題得到解決,壓延鋼絲簾布脫層造成的成品輪胎簾線缺陷率由0.40%降至零,提升了成品輪胎的質(zhì)量,降低了制造過程損失。