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        1010-1 工作面快速掘進與一站到位設計技術(shù)研究

        2022-07-19 12:06:06陳偉強
        科技創(chuàng)新與應用 2022年21期
        關(guān)鍵詞:機巷正斷層風巷

        陳偉強

        (皖北煤電集團恒源股份有限公司五溝煤礦,安徽 淮北 235131)

        1010-1 掘進工作面作為皖北煤電集團公司2021年重點工程的其中一項,也是五溝煤礦2021 年重點掘進工作面,關(guān)系到礦井2021-2022 年生產(chǎn)接替問題。1010-1 風巷聯(lián)巷及風巷掘進工程量1 280 m、1010-1機巷聯(lián)巷及機巷掘進工程量970 m、1010-1 切眼掘進工程量160 m,綜上,1010-1 工作面掘進總工程量2 410 m,施工工藝主要采用綜合機械化掘進工藝。

        1 遇到問題

        1010-1 風巷聯(lián)巷設計為沿空送巷、與1016 采空區(qū)、1012 采空區(qū)之間留設4~8 m 煤柱,巷道掘進期間,面臨著多次調(diào)向撥門、機電設備安拆頻繁;沿空掘進過老硐、穿老巷、探放老空水機新掘巷道易受壓變形;地質(zhì)條件復雜、過斷層、“四含”改造效果鉆探驗證等許多影響安全生產(chǎn)和快速掘進的客觀因素。與1010-1 機巷聯(lián)巷貫通前,1010-1 風巷掘進期間,出貨系統(tǒng)最多達到7 部出貨設備(膠帶機5 部、鏈板機2 部),出貨系統(tǒng)復雜、出貨路線距離長。

        1010-1 機巷聯(lián)巷及機巷掘進按照“一站到位”設計原則,機頭硐室、安拆硐室及車場一次性施工到位,出貨系統(tǒng)直接安裝DSJ100/80/2×110 型皮帶機,巷道掘進期間,面臨著巖巷/煤巷大斷面(超寬、超高)施工;地質(zhì)條件復雜、過斷層、“四含”改造效果鉆探驗證等影響安全生產(chǎn)和快速掘進的客觀因素,提高單進水平十分困難。

        2 解決對策

        根據(jù)皖北煤電集團公司2021 年重點采掘接替要求,1010-1 工作面必須在2022 年1 月31 日前實現(xiàn)全系統(tǒng)貫通,這迫切需要深入推進安全技術(shù)經(jīng)濟一體化、不斷推廣“四新”技術(shù)應用和礦井“四化”建設、不斷優(yōu)化勞動組合、進一步提高單進水平,才能確保1010-1 工作面安全、快速、高效掘進,才能從根本上扭轉(zhuǎn)生產(chǎn)接替的被動局面,才能完成皖北煤電集團公司重點工程任務。

        針對以上困難,五溝煤礦緊緊圍繞“1010-1 工作面快速掘進和一站到位”課題目標,精心研究、精準施策,先后采取了“精準過斷層施工方法技術(shù)研究與實踐”“不停頭安裝皮帶機施工工藝優(yōu)化與實踐”“帶式輸送機集中控制系統(tǒng)推廣應用”“巖巷大斷面正臺階法施工工藝技術(shù)研究”“矸石地倉的設計與應用”和“1010-1機巷與1010-1 風巷交替掘進施工優(yōu)化”等技術(shù)改進和創(chuàng)新,極大地提高了掘進效率和單進水平,提前公司計劃41 d 實現(xiàn)1010-1 工作面的全系統(tǒng)貫通(貫通日期2021 年12 月20 日)。

        3 精準過斷層施工方法技術(shù)研究與實踐

        按照集團公司7 項攻堅中“實施變過斷層為治斷層攻堅”的精神要求,五溝煤礦在1010-1 工作面深入實施“精準過斷層施工方法技術(shù)研究與實踐”,掘進期間先后安全順利揭過F14-1 正斷層、F14-2 正斷層、F14-4 正斷層、DF407 正斷層等多個地質(zhì)斷層,為掘進工作面精準過斷層和治理斷層積累了寶貴經(jīng)驗,下面列舉3 個典型案例進行具體分析。

        3.1 1010-1 風巷聯(lián)巷過F4-1 正斷層施工方法技術(shù)研究與實踐

        根據(jù)地質(zhì)預報書,1010-1 風巷聯(lián)巷迎頭施工至E11點前55 m 將揭露F4-1 正斷層上盤,若繼續(xù)沿煤跟頂施工進入下盤,則下盤煤層將位于迎頭上部,很難直接攆上頂板,造成托煤頂施工,頂板管理安全風險較大。

        經(jīng)研究決定,1010-1 風巷聯(lián)巷迎頭施工至E11點前39 m 處開始變坡按照15°上山攆F4-1 正斷層下盤煤施工,跟上10 煤層煤頂后沿煤跟頂施工如圖1 所示。按照此施工方案,過該斷層時順利攆上下盤煤層頂板,消除了因托煤頂施工導致進度緩慢和安全隱患大的不利條件。

        圖1 1010-1 風巷聯(lián)巷過F4-1 正斷層施工平面和剖面示意圖

        3.2 1010-1 風巷聯(lián)巷過F4-2 正斷層施工方法技術(shù)研究與實踐

        根據(jù)1010-1 風巷聯(lián)巷下穿1016 機巷及1010-1外段機巷施工要求,穿巷施工段采用架29U 型鋼梯形棚支護,按照原設計迎頭施工至E14點前70 m 處開始變坡,按照+13°上山攆F4-2 正斷層上盤煤施工如圖2所示。巷道掘進時,對頂板煤層賦存情況探查清楚后,迎頭架棚坡度調(diào)整為16°上山,加大攆煤坡度,當1010-1 風巷聯(lián)巷施工至E16點前20 m 時,迎頭開始見煤即揭露斷層上盤煤層,經(jīng)現(xiàn)場探查棚梁以上煤厚達1.5 m,且此時迎頭距調(diào)向撥門位置僅剩余5 m,這必須要求強制更改為錨網(wǎng)帶索支護并攆上頂板,確保調(diào)向撥門安全施工。

        圖2 1010-1 風巷聯(lián)巷過F4-2 正斷層施工平面和剖面示意圖

        經(jīng)研究決定,1010-1 風巷聯(lián)巷自E16點前20 m 處開始由架棚支護更改為錨網(wǎng)帶索支護,然后按照至少18°上山攆F4-2 正斷層上盤煤施工,并采取以下安全技術(shù)措施:(1)采用注漿管配合久米納礦用無機加固雙組份速凝材料(KWJG-4 型)超前注漿加固頂板;(2)托煤頂段錨索改用規(guī)格為L×φ=9000×21.8 mm 的高強度錨索,且加密布置;(3)托煤頂段頂板采用注漿管配合久米納礦用無機加固復合砂漿(KWJG-1 型)進行噴注漿加固。通過以上加強支護、加固頂板方案,該段巷道頂板得到安全有效控制,目前支護材料無明顯變化。

        3.3 1010-1 機巷聯(lián)巷過DF407 正斷層施工方法技術(shù)研究與實踐

        根據(jù)地質(zhì)預報書及DF407 正斷層鉆探結(jié)果,礦研究確定1010-1 機巷聯(lián)巷過DF407 正斷層施工方案:1010-1 機巷聯(lián)巷迎頭自C28點前13 m 處開始按17°上山施工,預計施工至C28點前38.5 m 時將揭露DF407 正斷層上盤煤層,繼續(xù)向前施工至C28點前42.5 m時將開始托煤頂施工,預計最大托煤頂厚度8.2 m,然后繼續(xù)按17°上山攆正斷層下盤煤施工如圖3 所示。

        圖3 1010-1 機巷聯(lián)巷過DF407 正斷層施工平面和剖面示意圖

        為保證大角度攆煤及托煤頂施工期間的安全管理,制訂加強支護、頂板加固方案:(1)采用注漿管配合久米納礦用無機加固雙組份速凝材料(KWJG-4 型)超前注漿加固頂板;(2)托煤頂段錨桿支護無法滿足安全要求時,采用錨索(規(guī)格為L×φ=7300×17.8 mm)及柔性錨桿(規(guī)格為L×φ=3500×17.8 mm)代替錨桿進行支護;(3)托煤頂段錨索改用規(guī)格為L×φ=9000×21.8 mm的高強度錨索,且加密布置;(4)托煤頂段頂板采用注漿管配合久米納礦用無機加固復合砂漿(KWJG-1 型)進行噴注漿加固。通過以上管控措施,頂板得到安全控制,目前該段巷道無明顯變形現(xiàn)象。

        地質(zhì)條件復雜是五溝煤礦顯著的礦井特征,1010-1工作面更是明顯受到多個斷層的綜合影響,通過開展實施“精準過斷層施工方法技術(shù)研究與實踐”,及時總結(jié)過斷層施工方法和實踐經(jīng)驗,并將久米納礦用無機加固材料(新材料)引入到超前治理斷層、加固斷層中去,為安全精準過斷層提供了新方法,加快了掘進進度,提高了單進水平。

        4 不停頭安裝皮帶機施工工藝優(yōu)化與實踐

        1010-1 風巷系統(tǒng)掘進期間,前后4 次調(diào)向撥門;1010-1 機巷系統(tǒng)掘進期間,前后2 次調(diào)向撥門。按照以往施工經(jīng)驗,在掘進尺巷道初始調(diào)向施工時,需采用掘進機配合鏈板機出貨,鏈板機按照膠中線鋪設,在進尺一定距離后(約70 m),需停頭拆除鏈板機、安裝皮帶機。而皮帶機安裝及調(diào)試完好運轉(zhuǎn)正常最快也需要3 個圓班,這樣就會影響正常進尺3 個圓班,嚴重制約著巷道單進水平。

        通過實施“不停頭安裝皮帶機施工工藝優(yōu)化與實踐”,在每次巷道調(diào)向施工鋪設鏈板機時,改變鏈板機鋪設位置,鏈板機不再占用膠中線,將皮帶機安裝位置預留出來,如圖4 所示。這樣在掘進進尺時就可以陸續(xù)進皮帶機組件,實施“不停頭”組裝皮帶機。當皮帶機安裝好調(diào)試正常及掘進機二運安裝好后,再將鏈板機拆除,就可以實現(xiàn)系統(tǒng)快速轉(zhuǎn)換,無縫銜接。

        圖4 皮帶機安裝改進前后示意圖

        通過安裝工藝改進,采用這種方法可以實現(xiàn)不停頭安裝皮帶機,將影響降到最低。在1010-1 風巷聯(lián)巷2-2 段、3-3 段聯(lián)巷調(diào)向施工時及1010-1 風巷、1010-1 機巷撥門施工時,均采用此種方法安裝皮帶機,效果明顯,為單進水平的提高創(chuàng)造了有利條件,也為其他掘進工作面不停頭安裝皮帶機提供了寶貴經(jīng)驗。

        5 帶式輸送機集中控制系統(tǒng)推廣應用

        1010-1 風巷系統(tǒng)掘進期間,出貨系統(tǒng)多達7 部運輸設備(5 部皮帶機、2 部鏈板機);1010-1 機巷系統(tǒng)掘進期間,出貨系統(tǒng)有3 部皮帶機。按照一部設備分配一名司機的配置標準,1010-1 工作面兩巷每班至少需要10 名司機,對于綜合機械化掘進工作面,人員配備稍顯不足,給加快掘進進度和提高單進水平造成了一定影響。

        通過在1010-1 風巷聯(lián)巷及1010-1 機巷聯(lián)巷皮帶機上安裝“帶式輸送機集中控制系統(tǒng)”,1010-1 風巷聯(lián)巷第一部皮帶機、第一部鏈板機、第二部皮帶機、第三部皮帶機及第四部皮帶機共5 部設備實現(xiàn)集中控制,如圖5 所示,每班僅需1 名司機操作即可;1010-1 機巷聯(lián)巷第一部皮帶機、第二部皮帶機及第三部皮帶機共3 部設備實現(xiàn)集中控制,由1 名司機就可完成操作。

        圖5 帶式輸送機集中控制系統(tǒng)

        1010-1 工作面兩巷皮帶機實現(xiàn)集中控制后,每班每頭可以節(jié)約6 人,這些人員可以分配到運送物料、迎頭作業(yè)等環(huán)節(jié),加快了當班施工進度,為單進水平的提高提供了一定人力支撐。

        6 巖巷大斷面正臺階法施工工藝技術(shù)研究與實踐

        為貫徹落實“一站到位”設計思想,1010-1 機巷聯(lián)巷在設計及施工時,一次性將皮帶機機頭硐室、支架安拆硐室及車場施工完成,并直接安裝回采期間使用的DSJ100/80/2×110 型皮帶機。由于硐室及車場設計斷面(超寬達6.7 m、超高達6 m)大,且在巖層中施工,施工難度加大。

        因巷道斷面較大,采用全斷面一次爆破施工難度較大,而且采用炸藥量校核風量時,現(xiàn)有的FBD №6.0/2×30 局扇不能滿足風量要求。為保證施工安全和提高巷道成型,經(jīng)研究決定采用正臺階法施工,即首先掘出上部并進行支護,上部掘支護完成后再施工下部并支護,下臺階滯后上臺階不小于5 m。

        巖巷的爆破效果在很大程度上決定著炮掘巷道的單進水平,尤其是在巖巷爆破施工中出現(xiàn)欠挖、超挖、爆破后大塊矸石多是影響施工進度的主要因素。在1010-1機巷聯(lián)巷施工初期就出現(xiàn)了上述情況,欠挖需要重新用風鎬刷幫或爆破剝幫,超挖不僅增大出矸量還要修整成型,大塊矸石無法進入運矸系統(tǒng)需人工破碎,這些均大大延長了施工時間,打破了正規(guī)作業(yè)循環(huán)。根據(jù)上述情況不斷分析摸索,優(yōu)化了炮眼布置及爆破參數(shù)。

        (1)原爆破施工時,采用單排楔形掏槽,掏槽眼深2 000 m、輔助眼及周邊眼深1 800 mm,在眼底處掏槽眼與最近的輔助眼眼距達到950 mm,因此爆破施工后大塊矸石多,而且每循環(huán)進尺僅能達到1 400 mm左右。通過分析,對爆破參數(shù)進行了優(yōu)化,首先通過調(diào)整掏槽眼的角度及間距,再增加兩排掏槽眼(原有兩排掏槽眼),減小眼底處掏槽眼與輔助眼的間距,使其不大于500 mm。再次在掏槽眼中間均勻布置6 個中空炮眼以增加自由面,同時還可以防止掏槽眼范圍內(nèi)行成大塊矸石。通過優(yōu)化后取得了很好的爆破效果,大塊矸石明顯減少,每循環(huán)進尺可以到達1 600 mm 左右。

        (2)提高炮眼施工質(zhì)量,要求班隊長親自畫出炮眼輪廓線,標定眼位。打眼時劃分區(qū)域,定人、定鉆、定眼位、定責任,炮眼施工結(jié)束后由班隊長親自驗收炮眼深度、方位、傾角,裝藥時嚴把裝藥質(zhì)量。通過上述舉措大大提高了爆破效果,欠挖、超挖現(xiàn)象明顯減少。

        通過實施正臺階法及炮眼參數(shù)優(yōu)化,大大提高了進尺效率,由初期周進尺8 m 提高至周進尺14.4 m,折合月進尺為61.7 m,提升效果明顯,為其他大斷面巖巷施工提供了寶貴經(jīng)驗。

        7 矸石地倉的設計與應用

        1010-1 機巷聯(lián)巷巖巷掘進特別是大斷面硐室施工期間,制約巖巷單進水平的另一個重要因素就是出矸石。施工初期,1010-1 外段機巷聯(lián)巷出矸系統(tǒng)及路線為迎頭耙矸機配合鏈板機出貨,出貨至1010-1 外段機巷皮帶機,同時在1010-1 外段機巷皮帶機上直接安裝分裝分運裝置,將矸石直接攔截在礦車內(nèi)。采用此方法雖然簡單方便,但是嚴重制約著出貨效率,而且皮帶機需要頻繁啟動,對設備損壞也較大。這套系統(tǒng)在出矸量很小時,使用方便、效果較好,但在大斷面巖巷施工時,矸石出貨量較大,已經(jīng)不能滿足需要,且對單進水平產(chǎn)生較大影響。

        針對這種現(xiàn)狀,經(jīng)研究決定對現(xiàn)有出矸系統(tǒng)進行優(yōu)化、改造,優(yōu)化方案為:在1010-1 外段機巷外口施工一個矸石地倉,將矸石攔截在地倉內(nèi),然后在地倉處安裝一部耙矸機,采用耙矸機配合車皮出貨,同時后路采用電瓶車轉(zhuǎn)運空車皮及矸石車,在車皮緊張的情況下,矸石地倉還可以存儲一定量矸石,通過優(yōu)化出矸系統(tǒng),大大提高了出矸效率,同時還緩解了車皮供應緊張的情況,保障了巷道快速進尺。

        8 1010-1 機巷與1010-1 風巷交替掘進施工優(yōu)化

        因1010-1 工作面上覆“四含”水層的影響,需在1010-1 機巷及風巷施工井下驗證孔進行驗證1010-1工作面“四含”注漿改造效果,且要求停頭施工。起初1010-1 風巷和1010-1 機巷分別由掘進一隊和掘進二隊負責掘進施工,當迎頭施工至打鉆位置,該頭隊伍停止掘進進尺到后路去修整或到其他頭面施工,嚴重影響了掘進進尺任務的按期完成和單進水平的提高。

        經(jīng)研究決定,抽出一支掘進隊(掘進一隊)到1024 機巷撥門施工,1010-1 機、風兩巷只保留一支掘進隊(掘進二隊)施工,每當機巷或風巷停頭打鉆期間,可搬至另一巷道迎頭施工,實施兩巷交替掘進。在2021 年7-11 月間,1010-1 機巷停頭打鉆5 次、1010-1 風巷停頭打鉆4次,共計停頭打鉆9 次。而在2021 年8 月、9 月、10 月3個月通過打鉆期間進行交替掘進施工,掘進二隊分別施工了201 m、185 m、195 m,并且超額完成了月度計劃任務,其中8 月份取得了日進尺11.2 m 的好成績。

        采用此施工方法之后,不僅完成了當月鉆探任務,而且完成了月度掘進任務,沒有影響進尺的同時,還抽出了一支掘進隊到1024 機巷進行掘進施工,實現(xiàn)了停頭不停工的快速掘進。

        9 成果推廣建議

        在皖北煤電集團公司的正確領導下,該礦緊緊圍繞“進尺就是產(chǎn)量”的生產(chǎn)理念,通過多年來的技術(shù)探索、工藝優(yōu)化和裝備引進,不斷提高掘進單進水平,最大限度地降低地質(zhì)條件、裝備水平、人員素養(yǎng)等制約單進水平的不利因素,同時深入推進安全技術(shù)經(jīng)濟一體化、不斷推廣“四新”技術(shù)應用和礦井“四化”建設,1010-1 工作面掘進期間先后實施了“精準過斷層施工方法技術(shù)研究與實踐”“不停頭安裝皮帶機施工工藝優(yōu)化與實踐”“帶式輸送機集中控制系統(tǒng)推廣應用”“巖巷大斷面正臺階法施工工藝技術(shù)研究”“矸石地倉的設計與應用”“1010-1 機巷與1010-1 風巷交替掘進施工優(yōu)化”等技術(shù)改進和創(chuàng)新,極大地提高了掘進效率和單進水平,為在其他掘進工作面推廣應用提供了較好的技術(shù)支撐和實踐經(jīng)驗。

        10 結(jié)束語

        通過實施精準過斷層施工方法技術(shù)研究與實踐,結(jié)合鉆探、物探等科學手段,超前探查斷層賦存情況,制訂較為合理、安全的過斷層方案,避免了井巷誤工現(xiàn)象,加快了掘進進度。同時引入久米納礦用無機加固材料,加大了斷層治理工作面,提高了圍巖強度,降低了后期巷道維護成本。

        通過實施不停頭安裝皮帶機施工工藝優(yōu)化與實踐,掘進工作面安裝皮帶機由原來3 個圓班的工期縮減到1 個小班,實現(xiàn)了生產(chǎn)與安裝之間的平行作業(yè)和快速銜接,大大提高了安裝效率,減少了進尺影響時間,有助于單進水平提高。

        通過帶式輸送機集中控制系統(tǒng)的推廣應用,實現(xiàn)1 人操作多部設備,真正達到“智能化減人”的安全目標,1010-1 工作面每班至少節(jié)省人員6 人,富余人員可以重新進行分配,這樣有效節(jié)約了人力資源,優(yōu)化了勞動組合,提高了施工進度與效率,為單進水平的提高提供了人力支撐。

        通過實施巖巷大斷面正臺階法施工工藝技術(shù)研究與實踐,改善了巖巷大斷面爆破效果,提高了施工進度,同時實行矸石地倉的設計與應用,加快了工作面出矸效率,有效緩解了因車皮緊張造成出矸困難而影響施工進度的困局,兩種技術(shù)改進相結(jié)合,為1010-1 機巷聯(lián)巷硐室及車場段大斷面安全、高效、快速施工創(chuàng)造了有利條件。

        通過1010-1 機巷與1010-1 風巷交替掘進施工優(yōu)化,安排一支掘進隊伍在兩頭輪換進尺,實現(xiàn)了停頭不停工的快速掘進,避免了因停頭打鉆驗證“四含”改造效果期間,一支掘進隊伍無掘進進尺而造成人員浪費現(xiàn)象的出現(xiàn),形成了由“停頭鉆探影響進尺”到“鉆探與進尺互不影響”的生產(chǎn)局面,確保了1010-1 工作面系統(tǒng)提前貫通。

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