劉東旭 張磊
(哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江哈爾濱 150001)
汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子在高溫蒸汽中高速旋轉(zhuǎn)不僅要承受氣流的作用力和離心力,而且還要承受著溫度差引起的熱應(yīng)力。然而在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,難免會(huì)出現(xiàn)軸振增大問(wèn)題,所以,軸振的穩(wěn)定性對(duì)汽輪機(jī)的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有著很大的影響。因此,大量學(xué)者針對(duì)汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)問(wèn)題展開(kāi)了研究。有研究[1-3]分析了氣流激振引起機(jī)組軸振增大問(wèn)題;有研究[4-6]簡(jiǎn)述了由于轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡導(dǎo)致機(jī)組軸振偏大;有研究[7-9]綜述了轉(zhuǎn)子發(fā)生動(dòng)靜碰磨造成機(jī)組振動(dòng)故障的原因;有研究[10-11]論述了軸瓦穩(wěn)定性較差從而造成機(jī)組軸振增大;有研究[12-13]簡(jiǎn)述了進(jìn)汽方式對(duì)機(jī)組軸振的影響。綜上所述,機(jī)組異常振動(dòng)產(chǎn)生的原因主要有轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡、動(dòng)靜碰磨、汽流激振、軸瓦穩(wěn)定性差、不平衡汽流力等。
然而在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際處理過(guò)程中,容易將轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡與閥序調(diào)整這兩種處理方法混淆,大多數(shù)都會(huì)采用動(dòng)平衡處理的方式解決軸振增大的問(wèn)題。但是在實(shí)際實(shí)施后效果卻不明顯,機(jī)組在投運(yùn)順序閥運(yùn)行過(guò)程中還會(huì)存在振動(dòng)增大的問(wèn)題。不僅問(wèn)題沒(méi)有得到有效的解決,而且花費(fèi)了不必要的檢修費(fèi)用,造成額外的經(jīng)濟(jì)損失。因此,本文針對(duì)上述問(wèn)題,結(jié)合實(shí)際工程案例,總結(jié)出一套分析方法用于處理同類(lèi)故障,為此類(lèi)型故障的有效解決提供借鑒。
一般大型汽輪機(jī)的進(jìn)汽方式主要有節(jié)流調(diào)節(jié)(單閥)和噴嘴調(diào)節(jié)(順序閥)兩種。由于噴嘴調(diào)節(jié)方式節(jié)流損失較小,所以一般汽輪機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行后,會(huì)投運(yùn)噴嘴調(diào)節(jié)方式。然而在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,在進(jìn)行閥序切換時(shí),會(huì)出現(xiàn)#1 或#2 瓦會(huì)軸振突升的情況,甚至振動(dòng)超過(guò)報(bào)警值,導(dǎo)致機(jī)組不能安全投運(yùn)順序閥。
例如,某廠330MW 亞臨界六調(diào)門(mén)機(jī)組,如圖1所示,機(jī)組在節(jié)流調(diào)節(jié)方式下進(jìn)行變負(fù)荷運(yùn)行時(shí),#1 瓦絕對(duì)振動(dòng)值穩(wěn)定在80μm 以下,無(wú)任何的突變現(xiàn)象。而由節(jié)流調(diào)節(jié)切換到噴嘴調(diào)節(jié)期間的切換過(guò)程中和切換完成后,#1瓦絕對(duì)振動(dòng)值由74μm突升到140μm,遠(yuǎn)超過(guò)規(guī)定的報(bào)警值。此種故障容易引發(fā)機(jī)組發(fā)生碰磨,影響機(jī)組的安全運(yùn)行。
圖1 機(jī)組閥序切換過(guò)程中#1至#3瓦絕對(duì)振動(dòng)變化趨勢(shì)圖
為解決軸振較大的問(wèn)題,后期在機(jī)組大修期間,將轉(zhuǎn)子返廠進(jìn)行動(dòng)平衡處理。大修結(jié)束后機(jī)組啟機(jī)運(yùn)行,投運(yùn)一段時(shí)間單閥后,進(jìn)行了閥序切換試驗(yàn)。如圖2所示,順序閥運(yùn)行過(guò)程還是存在軸振增大的情況,雖然其振動(dòng)幅度由140μm 降到130μm,較之前有了較小的變化,但是依然存在一定的安全隱患。所以,為了保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,則只能繼續(xù)采用節(jié)流調(diào)節(jié)方式運(yùn)行,對(duì)機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性有極大的影響。
圖2 動(dòng)平衡處理后#1至#3瓦絕對(duì)振動(dòng)變化趨勢(shì)圖
通過(guò)上述現(xiàn)象表明,由于進(jìn)汽方式不合理,不平衡汽流力導(dǎo)致軸系失穩(wěn),軸系受力不均衡,發(fā)生軸振增大的現(xiàn)象。所以在進(jìn)行動(dòng)平衡處理后,還是存在軸振增大的問(wèn)題。因此,軸振增大的問(wèn)題其根源不在于轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡。
結(jié)合上述故障現(xiàn)象,針對(duì)轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡處理和閥序調(diào)整這兩種振動(dòng)的處理方式,為避免現(xiàn)場(chǎng)人員進(jìn)行無(wú)效的工作,能夠及時(shí)有效地處理此類(lèi)故障,本文提出一種分析方法,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)機(jī)組實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù),具體分析過(guò)程如下。
(1)收集機(jī)組節(jié)流調(diào)節(jié)方式及噴嘴調(diào)節(jié)方式下的大范圍變負(fù)荷(額定負(fù)荷的40%~100%工況)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)測(cè)點(diǎn)包含功率、高調(diào)門(mén)開(kāi)度反饋值、#1 至#2 瓦的軸振值。
(2)利用軟件仿真分析或者借助DCS 曲線趨勢(shì)添加以上測(cè)點(diǎn)進(jìn)行分析。
(3)利用節(jié)流調(diào)節(jié)方式的大范圍變負(fù)荷(額定負(fù)荷的40%~100%工況)數(shù)據(jù),需要根據(jù)變負(fù)荷過(guò)程中軸振的變化趨勢(shì)判定其軸系穩(wěn)定性。
(4)根據(jù)上述節(jié)流調(diào)節(jié)方式軸振的情況,分析在切換過(guò)程中或切閥后的軸振變化的趨勢(shì)。若機(jī)組節(jié)流調(diào)節(jié)閥方式進(jìn)行變負(fù)荷運(yùn)行時(shí),其軸振穩(wěn)定性較好,而在投運(yùn)噴嘴調(diào)節(jié)方式過(guò)程中軸振變化范圍較大或發(fā)生突變,則說(shuō)明軸振增大是由于機(jī)組不平衡汽流力導(dǎo)致的,需要進(jìn)行閥序?qū)?yōu)試驗(yàn),調(diào)整進(jìn)汽順序可以有效解決上述問(wèn)題;若機(jī)組節(jié)流調(diào)節(jié)方式進(jìn)行變負(fù)荷運(yùn)行時(shí),其軸振有上升或突變的情況,而在投運(yùn)噴嘴調(diào)節(jié)方式過(guò)程中其軸振變化范圍也比較大,則說(shuō)明轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡,軸系整體穩(wěn)定性較差,需要進(jìn)行動(dòng)平衡處理。
以某廠330MW亞臨界六調(diào)門(mén)機(jī)組為例,其進(jìn)汽方式有單閥和順序閥兩種,單閥調(diào)節(jié)時(shí)6 個(gè)高調(diào)門(mén)按照指令同時(shí)開(kāi)啟或關(guān)閉,機(jī)組順序閥調(diào)節(jié)時(shí),按照“GV1+GV2→GV4→GV5→GV6→GV3”的次序依次開(kāi)啟,即先開(kāi)GV1、GV2,再開(kāi)GV4,再開(kāi)GV5,再開(kāi)GV6,再開(kāi)GV3,屬于下缸進(jìn)汽。機(jī)組噴嘴布置如下圖3所示。
圖3 噴嘴布置圖
收集機(jī)組優(yōu)化前單閥與順序閥變工況數(shù)據(jù),利用仿真軟件畫(huà)出功率趨勢(shì)圖、調(diào)門(mén)變化趨勢(shì)圖、軸振變化趨勢(shì)圖進(jìn)行分析。如圖4(a)、圖4(b)、圖4(c)所示,機(jī)組在單閥模式下,功率由250MW 升至282MW,#1 瓦X向振動(dòng)穩(wěn)定在53μm、#1瓦Y向振動(dòng)穩(wěn)定在48μm,進(jìn)行變負(fù)荷調(diào)節(jié)時(shí)沒(méi)有任何上升趨勢(shì)或突變情況,整體穩(wěn)定性較好。
圖4 機(jī)組優(yōu)化前仿真分析過(guò)程
功率在277.7MW 時(shí),機(jī)組由單閥切換到順序閥,在切換過(guò)程中#1瓦X向振動(dòng)由53μm突升到80μm、#1瓦Y 向振動(dòng)由48μm 突升到72μm。在切換完成后,功率由277.7MW 升至292MW,同時(shí)高調(diào)門(mén)GV3、GV6 參與調(diào)節(jié),#1瓦X向振動(dòng)由53μm升至104μm、#1瓦Y向振動(dòng)由48μm 升至106μm,其軸振變化范圍較大。當(dāng)前現(xiàn)象則說(shuō)明軸振增大是由于機(jī)組不平衡汽流力導(dǎo)致的。
通過(guò)上述的現(xiàn)象描述可知,當(dāng)前機(jī)組軸振的上升是由機(jī)組進(jìn)汽方式不合理,不平衡汽流力使軸系失穩(wěn),因此需要進(jìn)行閥序?qū)?yōu)試驗(yàn),調(diào)整進(jìn)汽順序可以有效解決上述問(wèn)題。
結(jié)合上述振動(dòng)故障,后續(xù)進(jìn)行閥序?qū)?yōu)試驗(yàn),得到最優(yōu)進(jìn)汽順序。在線進(jìn)行DEH閥門(mén)管理參數(shù),將機(jī)組順序閥進(jìn)汽順序改為:GV2+GV3→GV1→GV6→GV5→GV4。在投運(yùn)順序閥進(jìn)行變負(fù)荷時(shí),如圖5(a)、圖5(b)、圖5(c)所示,功率由254MW升至282MW,高調(diào)門(mén)GV6、GV5、GV4 參與調(diào)節(jié),#1 瓦X 向振動(dòng)穩(wěn)定在46~55μm,#1瓦Y向振動(dòng)穩(wěn)定在40~56μm,軸振沒(méi)有大范圍的變化幅度。通過(guò)閥序調(diào)整,解決了投運(yùn)順序閥過(guò)程中軸振較大的問(wèn)題。
圖5 機(jī)組優(yōu)化后仿真分析過(guò)程
本文針對(duì)轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡與閥序調(diào)整這兩種振動(dòng)處理方法容易混淆的問(wèn)題?;诂F(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù),提出一種決策分析方法,總結(jié)出一套分析流程,輔助技術(shù)人員進(jìn)行決策,選擇合適的處理方法,避免無(wú)效工作。同時(shí)結(jié)合實(shí)際案例分析,驗(yàn)證了此方法不僅能夠及時(shí)、有效地對(duì)此類(lèi)振動(dòng)故障進(jìn)行分析,而且能夠選擇合適的處理方法,避免無(wú)效工作,為企業(yè)節(jié)省不必要的檢修費(fèi)用,具有一定借鑒意義。