殷 康,高 健,張興彬,王 波,楊沛基
(1.河南洛寧抽水蓄能有限公司,河南省洛陽(yáng)市 471700;2.華北科技學(xué)院 應(yīng)急技術(shù)與管理學(xué)院,北京市 101601)
抽水蓄能電站洞室爆破施工產(chǎn)生的粉塵會(huì)長(zhǎng)時(shí)間聚集在掌子面,進(jìn)一步在洞室中擴(kuò)散,極大程度上影響作業(yè)人員的身體健康。黨的十九大以來,對(duì)環(huán)保提出更高要求,各級(jí)環(huán)保部門及職業(yè)病管理機(jī)構(gòu)非常關(guān)注環(huán)保措施,目前常規(guī)的治理方式是通過正壓通風(fēng)將放炮后掌子面產(chǎn)生的粉塵排出,但是粉塵在排出過程中會(huì)進(jìn)一步的擴(kuò)散去污染整個(gè)隧道,并且存在除塵效果不明顯、耗能大等問題。因此開展洞室煙塵凈化研究工作刻不容緩。
近年來,國(guó)內(nèi)一些學(xué)者關(guān)于洞室煙塵凈化技術(shù)進(jìn)行了大量的研究,取得了豐碩的成果,孫會(huì)想等[1]依托白鶴灘水電站工程,研究地下洞室群開挖期通風(fēng)散煙特點(diǎn)和規(guī)律,形成了一套高效節(jié)能的通風(fēng)散煙系統(tǒng);亓守臣等[2]根據(jù)長(zhǎng)大隧道的特征,針對(duì)長(zhǎng)大隧道各個(gè)不同時(shí)期提出了具體的粉塵控制技術(shù)措施及方案;譚信榮等[3]基于油竹山隧道,通過分析隧道空氣數(shù)據(jù),提出了隧道內(nèi)干式除塵機(jī)與隧道通風(fēng)結(jié)合的措施,有效降低了隧道粉塵含量;趙亞鵬[4]通過調(diào)查研究脈沖袋式除塵器在山西陽(yáng)煤電石化工有限責(zé)任公司的應(yīng)用實(shí)例情況,介紹了脈沖袋式除塵器的結(jié)構(gòu)形式、除塵原理及除塵效果;劉紹銀[5]對(duì)影響電除塵器二次揚(yáng)塵的各種因素及生成的機(jī)理進(jìn)行了系統(tǒng)的分析,并介紹了對(duì)于二次揚(yáng)塵的檢測(cè)方法;牛學(xué)勤[6]介紹了自激濕式除塵器在現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用情況,并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)所出現(xiàn)的問題,對(duì)自激式濕式除塵器提出了改進(jìn)意見。趙玉報(bào)等[7]介紹了干式除塵機(jī)的除塵機(jī)理,探討了干式除塵機(jī)的除塵工藝并進(jìn)行相應(yīng)的應(yīng)用。羅方武[8]基于長(zhǎng)大隧道施工的粉塵治理問題,提出了一種干式除塵方案,并對(duì)其除塵機(jī)理和應(yīng)用問題展開了分析。白雁楠和喬鑫[9,10]基于余吾煤礦的掘進(jìn)工作面,應(yīng)用了干式除塵系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化研究,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用情況進(jìn)行了相對(duì)的改進(jìn)。通過上述分析可知,一些專家學(xué)者雖然也進(jìn)行了一些干式除塵器的探索,但是,并沒有進(jìn)行廣泛的推廣應(yīng)用,目前洞室煙塵凈化大多還是通過傳統(tǒng)的隧道通風(fēng),將掌子面的粉塵和有害氣體排出。
針對(duì)上述問題,本文開展洞室開挖煙塵凈化裝置設(shè)備尺寸優(yōu)化、主要結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)、多裝置兼容性及結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究,結(jié)合河南洛寧抽水蓄能電站洞室施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,研發(fā)一套可移動(dòng)式洞室開挖煙塵凈化裝置,并進(jìn)行工業(yè)性試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果表明該洞室開挖煙塵凈化裝置除塵效率高、操作安全,具有一定的推廣應(yīng)用價(jià)值。
河南洛寧抽水蓄能電站距洛寧縣城約17km,洛寧縣有高速公路通往洛陽(yáng)市和鄭州市,公路里程分別為80km和201km。
河南洛寧抽水蓄能電站裝機(jī)容量1400MW,裝設(shè)4臺(tái)單機(jī)容量為350MW的水泵水輪發(fā)電電動(dòng)機(jī)組,在電網(wǎng)中承擔(dān)調(diào)峰、填谷、調(diào)頻、調(diào)相及事故備用等任務(wù)[11,12]。電站上水庫(kù)集雨面積0.69km2,正常蓄水位1230.00m,正常蓄水位以下庫(kù)容833萬m3,死水位1204.00m,死庫(kù)容199萬m3。下水庫(kù)集雨面積25.9km2,正常蓄水位620.00m,正常蓄水位以下庫(kù)容895萬m3,死水位588.00m,死庫(kù)容256萬m3,額定水頭604m。
河南洛寧抽水蓄能電站主要由上水庫(kù)、輸水系統(tǒng)、發(fā)電廠房等組成,輸水系統(tǒng)和發(fā)電廠房為復(fù)雜的地下系統(tǒng)工程,包括通風(fēng)洞、交通洞等平洞、豎井、斜井、地下廠房等[13]。在鉆孔、炸藥爆破、掘進(jìn)工作等施工生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生大量粉塵,嚴(yán)重影響作業(yè)人員人身安全和職業(yè)健康,是影響洞室施工安全、制約開挖進(jìn)度的重要因素[14]。傳統(tǒng)的隧道通風(fēng)是在洞口設(shè)置軸流風(fēng)機(jī),采用正壓通風(fēng)的方式,沿隧道排出粉塵和有害氣體,粉塵和有害氣體在排出過程中會(huì)擴(kuò)散污染整個(gè)隧道,危害所有進(jìn)洞的人員,并且存在除塵效果不明顯、耗電量大等問題。同時(shí)自然通風(fēng)經(jīng)濟(jì)節(jié)能,但受氣象條件、洞室整體規(guī)劃、機(jī)械通風(fēng)設(shè)備及通風(fēng)通道的影響及制約,通風(fēng)效果難以有效控制[15]。研發(fā)一套洞室開挖煙塵凈化裝置,減少爆破后的施工等待時(shí)間,提高施工速度,爆破產(chǎn)生的粉塵被吸入洞室開挖煙塵凈化裝置,可直接在粉塵源處降塵除塵,而不是傳統(tǒng)的利用通風(fēng)機(jī)通過隧道壓出排到大氣里,有效凈化施工掌子面的環(huán)境,有效減少粉塵及有害氣體在洞室中擴(kuò)散,避免污染掌子面以外的空氣,縮短通風(fēng)時(shí)間,降低能耗。
如圖1所示,洞室煙塵凈化裝置分為過濾系統(tǒng)、脈沖清灰系統(tǒng)、箱體鋼結(jié)構(gòu)、回轉(zhuǎn)吸塵臂部件和電氣控制系統(tǒng)。其洞室煙塵凈化系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 洞室煙塵凈化裝置參數(shù)表Table 1 Table of parameters for the soot purification device in the cave chamber
圖1 洞室開挖煙塵凈化裝置Figure 1 The hole room digs the soot purification device
過濾系統(tǒng)中采用的過濾元件材質(zhì)是聚酯纖維,每個(gè)過濾元件過濾面積可達(dá)到9.4m2,過濾精度達(dá)到3μm,并采用熒光粉檢測(cè)無泄漏。
脈沖清灰系統(tǒng)中所用的元器件抗震性能好、振動(dòng)強(qiáng)度良好,且在3.5MPa氣壓噴吹下濾芯膨脹振動(dòng)效果良好,其中所安裝的電磁閥經(jīng)0.7MPa噴吹測(cè)試,安裝質(zhì)量良好,測(cè)得偏心量程附合圖紙要求。
箱體鋼結(jié)構(gòu)中的箱體漏風(fēng)率控制在2%以下,箱體密封完整無泄露,采用防銹刷漆工藝。
回轉(zhuǎn)吸塵臂部件中采用的是口徑φ450×2、長(zhǎng)度3.5m的吸塵臂,吸塵臂上下升降可靠自如,穩(wěn)定無卡死現(xiàn)象,吸塵臂旋轉(zhuǎn)角度±40°,上、下90°,部件中的位置傳感器支架牢固可靠,可調(diào)節(jié),在突然停電時(shí)減速機(jī)自帶抱剎功能不會(huì)下落,旋轉(zhuǎn)氣缸帶有鎖氣功能不會(huì)失控。
電氣控制系統(tǒng)包括風(fēng)機(jī)控制電路、空壓機(jī)控制電路、脈沖噴吹控制器和回轉(zhuǎn)吸塵臂控制電路。其中風(fēng)機(jī)電器配置可靠,具有短路、過載、缺相等保護(hù)功能;脈沖噴吹控制器噴吹時(shí)間、間隔時(shí)間可調(diào),性能穩(wěn)定;回轉(zhuǎn)吸塵臂控制電路中傳感器控制電路可調(diào)可控,性能良好,以及三相五線航空插頭、座,安全等級(jí)高,防水防塵。
洞室開挖煙塵凈化裝置設(shè)備在洞室中電器控制防塵措施較好,在飄塵情況下正常工作,不會(huì)影響傳感器運(yùn)行,洞頂?shù)男∷槭侣湓?~8m高度以內(nèi)下落對(duì)設(shè)備不會(huì)產(chǎn)生損壞現(xiàn)象。在設(shè)備遇到突發(fā)情況,吸塵管上升、下落,回旋動(dòng)作的相互自鎖保護(hù)中不會(huì)失控,設(shè)備正常運(yùn)行。設(shè)備在-20℃或50℃的氣候環(huán)境運(yùn)轉(zhuǎn),所有部件運(yùn)轉(zhuǎn)正常,風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)震動(dòng)噪聲不高于75dB(A)。
洞室開挖煙塵凈化裝置主要使用濾筒作為過濾的介質(zhì),如圖2所示,用來收集粉塵,當(dāng)在空氣流動(dòng)的粉塵通過濾筒過程中,將粉塵截留收集在濾筒上,隨著作業(yè)時(shí)間增加會(huì)逐漸形成粉塵初層,這個(gè)時(shí)候除塵效率最高,完全可以用來凈化掌子面放炮后產(chǎn)生的大量粉塵。
圖2 濾筒照片F(xiàn)igure 2 Filter Photo
煙塵凈化裝置適用于獨(dú)頭掘進(jìn)時(shí)期洞室放炮后的煙塵凈化,洞室掘進(jìn)斷面一般在100~150m2,洞室長(zhǎng)度一般長(zhǎng)于1km,這樣的洞室煙塵不易散去,長(zhǎng)距離的通風(fēng)風(fēng)量損耗比較大。
放炮后煙塵凈化裝置的工作時(shí)間為15~20min,使用通風(fēng)機(jī)排煙的時(shí)間一般在30min以上,降低了能耗,同時(shí),煙塵被吸入煙塵凈化裝置,不會(huì)污染整個(gè)隧道,一臺(tái)煙塵凈化裝置的價(jià)格與一臺(tái)進(jìn)口風(fēng)機(jī)的價(jià)格大致相同,在施工單位的承受范圍之內(nèi)。
煙塵凈化裝置與自然通風(fēng)及其他散煙除塵方式對(duì)比如表2所示,煙塵凈化裝置除塵時(shí)間最短,同時(shí),煙塵被吸入裝置內(nèi),不會(huì)污染洞室內(nèi)的環(huán)境,提高了施工效率,改善了洞室內(nèi)的空氣質(zhì)量。
表2 煙塵凈化裝置與自然通風(fēng)及其他散煙除塵方式對(duì)比Table 2 Comparison of soot purification devices with natural ventilation and other smoke removal methods
通過對(duì)地下廠房放炮施工后掌子面環(huán)境凈化過程中的主要污染物質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和對(duì)洞室開挖煙塵凈化裝置的使用效果進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)合凈化后掌子面內(nèi)污染物質(zhì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)果,對(duì)可移動(dòng)式洞室除塵系統(tǒng)的凈化能力及效果進(jìn)行評(píng)估和分析。
主要檢測(cè)對(duì)象為放炮施工后的粉塵濃度和爆破時(shí)產(chǎn)生的有毒有害氣體,如CO、SO2等。根據(jù)我國(guó)相關(guān)規(guī)定,洞室內(nèi)有害氣體重量允許濃度標(biāo)準(zhǔn)如下:CO2≤10mg/m3;CO≤30mg/m3;SO2≤15mg/m3,洞室內(nèi)粉塵最高允許濃度≤ 3.5mg/m3。
試驗(yàn)地點(diǎn)為洛寧抽水蓄能電站進(jìn)場(chǎng)交通洞施工現(xiàn)場(chǎng),施工洞室斷面為7.8m×7.8m,濕度為30%,溫度為25℃,洞室開挖煙塵凈化裝置與掌子面之間的距離為60m,爆破10min后,凈化系統(tǒng)開始工作,試驗(yàn)時(shí)采用自然通風(fēng),設(shè)備為現(xiàn)場(chǎng)自循環(huán),在同樣的工作環(huán)境下,濾筒壽命為1~1.5年。試驗(yàn)過程如圖3所示。
圖3 試驗(yàn)過程Figure 3 Test Process
進(jìn)場(chǎng)交通洞爆破后,掌子面附近產(chǎn)生大量煙塵,粉塵分散度高,此時(shí)的粉塵濃度達(dá)到70mg/m3。當(dāng)開啟洞室開挖煙塵凈化裝置后,能夠明顯看到煙塵被煙塵凈化裝置吸入。當(dāng)煙塵凈化裝置工作5min時(shí),空氣質(zhì)量有明顯的改善,粉塵濃度下降到9mg/m3左右。隨著凈化裝置工作時(shí)間的增加,施工環(huán)境中的粉塵濃度被凈化到2mg/m3左右,此時(shí)工作面的空氣含量已符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)煙塵凈化裝置工作到15min時(shí),工作人員能夠清晰地看到洞室內(nèi)部,能見度較高,呼吸舒暢,空氣新鮮。
待爆破后,煙塵凈化裝置開始工作前,需先將激光粉塵儀(見圖4)和有毒有害氣體檢測(cè)儀(見圖5)放置在距離掌子面15m的位置。激光粉塵儀是利用激光光束照射到含塵氣流上,使光束產(chǎn)生散射光,粉塵濃度越高,產(chǎn)生的散射光強(qiáng)度越大,由此測(cè)出粉塵濃度。激光粉塵儀具有監(jiān)測(cè)快速、靈敏、穩(wěn)定性好、無噪聲、操作簡(jiǎn)便、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。同時(shí)還具備氣幕屏蔽及潔凈氣自清洗功能,確保光學(xué)系統(tǒng)不受污染;具有與計(jì)算機(jī)雙向通信功能,可通過PC機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,打印出曲線圖。有毒有害氣體檢測(cè)儀(見圖5)采用紅外遙控控制,在-30℃~50℃下正常工作,可監(jiān)測(cè)出CO、SO2、O3、H2S等有毒有害氣體濃度,輕型便捷,可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),其中儀器具有音頻指示功能,音頻頻率越高代表氣體濃度越高。
圖4 激光粉塵儀Figure 4 laser dust meter
圖5 有毒有害氣體檢測(cè)儀Figure 5 Toxic and harmful gas detector
當(dāng)爆破作業(yè)5min后,煙塵凈化裝置開啟運(yùn)行凈化,激光粉塵儀和有毒有害氣體檢測(cè)儀也同步開始對(duì)凈化過程中不同時(shí)間段的粉塵濃度、CO濃度和SO2濃度進(jìn)行監(jiān)測(cè),最后得到如圖6所示曲線圖。如圖6所示爆破后洞室掌子面內(nèi)的粉塵濃度在經(jīng)過洞室開挖煙塵凈化裝置凈化后,隨著洞室開挖煙塵凈化裝置工作時(shí)間的增加,其中煙塵凈化裝置在凈化粉塵濃度、CO濃度和SO2濃度的前7min有很明顯的效果,其濃度值隨著工作時(shí)間急劇下降。在洞室開挖煙塵凈化裝置凈化工作的第15min時(shí)掌子面內(nèi)粉塵濃度由70mg/m3左右降低至0mg/m3左右,與此同時(shí)掌子面內(nèi)的CO濃度和SO2濃度也由爆破后的最大濃度值降低到0mg/m3左右。試驗(yàn)證明,洞室開挖煙塵凈化裝置能夠在短時(shí)間內(nèi)將爆破后掌子面的粉塵濃度及其他有毒有害氣體的濃度值降低到0mg/m3左右,凈化效果顯著,避免作業(yè)人員長(zhǎng)時(shí)間吸入煙塵及其他有毒有害氣體危害身體健康,從而為工人提供了良好施工環(huán)境,也避免污染掌子面以外的空氣,達(dá)到綠色環(huán)保施工的效果。
圖6 爆破后掌子面粉塵及有害氣體濃度變化圖Figure 6 Map of changes in the concentration of palm flour dust and harmful gases after blasting
(1)洞室爆破施工中會(huì)釋放出大量粉塵,洞室內(nèi)粉塵濃度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于所規(guī)定的粉塵容許濃度,洞室開挖煙塵凈化裝置可直接在粉塵源處工作,降低粉塵質(zhì)量濃度,有效地防止粉塵由掌子面向整個(gè)地下洞室群的進(jìn)一步擴(kuò)散,避免作業(yè)人員長(zhǎng)時(shí)間吸入煙塵危害身體健康。
(2)洞室開挖煙塵凈化裝置包括過濾系統(tǒng)、脈沖清灰系統(tǒng)、箱體鋼結(jié)構(gòu)、回轉(zhuǎn)吸塵臂部件和電氣控制系統(tǒng)。
(3)通過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),洞室開挖煙塵凈化裝置有效凈化施工掌子面的空氣環(huán)境,粉塵濃度由72mg/m3左右降低至0mg/m3左右,CO濃度由130mg/m3降低至0mg/m3左右,SO2濃度由50mg/m3降低至0mg/m3左右,為工人提供了良好舒適施工環(huán)境。