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        高13扶余區(qū)塊安全鉆井提速技術(shù)研究

        2022-07-15 11:10:46宋宣慰
        西部探礦工程 2022年7期
        關(guān)鍵詞:施工

        宋宣慰

        (大慶鉆探工程公司鉆井三公司鉆井二分公司,黑龍江 大慶 163411)

        1 研究背景

        2020 年公司在高臺(tái)子油田高13 區(qū)塊扶余油層開發(fā)區(qū)塊共有151 口井的鉆井任務(wù),該區(qū)塊設(shè)計(jì)井總數(shù)356 口,設(shè)計(jì)井深為1890~2105m,油層最大鉆井液密度1.55g/cm3,地層傾角3°~4°;并且有200 口井發(fā)育淺氣,其中井控一類風(fēng)險(xiǎn)井5口;同時(shí)發(fā)育多條斷層,136口待鉆井預(yù)計(jì)鉆遇斷層,斷距在5~100m之間。

        經(jīng)調(diào)研統(tǒng)計(jì),在以往的鉆井施工中,該區(qū)塊內(nèi)共發(fā)生49口井復(fù)雜,其中井噴2口,定向糾斜26口,井漏13口,油氣浸12 口,管外冒10 口。因此,在鉆井過程中,如果不采取防范措施或采取措施不當(dāng),極易發(fā)生井斜、井漏、油氣水浸甚至井噴等事故復(fù)雜情況,在影響鉆井速度的同時(shí)給鉆井生產(chǎn)帶來嚴(yán)重的危害。

        為此,我們開展該項(xiàng)技術(shù)研究,通過開展高13區(qū)塊扶余油層開發(fā)區(qū)塊鉆井技術(shù)研究,應(yīng)用針對(duì)性的鉆井技術(shù)和配套技術(shù)措施,解決進(jìn)尺慢、井斜、井塌、卡鉆等技術(shù)難點(diǎn),實(shí)現(xiàn)快速安全鉆井,減少工程復(fù)雜事故情況發(fā)生,降低鉆井成本的目標(biāo)。

        2 主要鉆井難點(diǎn)

        根據(jù)區(qū)塊地層巖性、構(gòu)造特征和前期鉆井施工情況,分析區(qū)塊存在以下鉆井難點(diǎn):

        (1)直井在標(biāo)準(zhǔn)層855~966m前后和1100~1500m井段易井斜,井斜控制難度大,需吊打糾斜和定向糾斜,導(dǎo)致鉆進(jìn)周期增加;

        (2)部分施工井在井深1300m以后進(jìn)尺慢,導(dǎo)致鉆進(jìn)速度較慢;

        (3)青山口組泥巖吸水水化膨脹易剝落,造漿性能強(qiáng),易塌、鉆具泥包及卡鉆;

        (4)扶楊油層縮徑、起下鉆有遇阻顯示,存在卡鉆風(fēng)險(xiǎn);

        (5)套損區(qū)及葡萄花油層地層壓力較高,易油氣水侵、井漏、井噴及固后管外冒。

        3 針對(duì)性的鉆井技術(shù)和配套技術(shù)措施

        3.1 優(yōu)化鉆進(jìn)技術(shù)研究

        (1)優(yōu)選鉆頭。優(yōu)質(zhì)鉆頭,是鉆井施工中實(shí)現(xiàn)快速鉆進(jìn)的基礎(chǔ)之一。所以,使用的鉆頭必須能夠適應(yīng)區(qū)塊的地質(zhì)條件,有較長(zhǎng)的使用壽命和理想的使用效果,能夠完成大段井眼的鉆進(jìn),鉆頭的選型,應(yīng)能適應(yīng)高轉(zhuǎn)速,適應(yīng)不同的鉆井方式,同樣有效的鉆進(jìn),鉆頭的切削齒密度應(yīng)根據(jù)地層的可鉆性,馬達(dá)的工作參數(shù),可提供的扭矩、轉(zhuǎn)速,以及鉆壓等因素進(jìn)行選擇,以使機(jī)械鉆速最大,工作時(shí)間最長(zhǎng)為優(yōu)選原則。

        現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)對(duì)比(表1),大港、廊坊HZP-4 六水眼PDC 鉆頭和鉆技一公司R4264PDC 鉆頭,因鉆進(jìn)速度無明顯差別,R4264PDC鉆頭性價(jià)比高,且滿足施工需要,最終優(yōu)選鉆技一公司F215.9mmR4264PDC鉆頭施工。

        表1 鉆頭對(duì)比表

        (2)優(yōu)選鉆頭水眼。根據(jù)不同鉆具組合,合理匹配鉆頭水眼,在保證相同鉆井泵排量的前提下,提高鉆頭射流沖擊力,同時(shí)優(yōu)選鉆井參數(shù),適當(dāng)調(diào)整鉆壓與轉(zhuǎn)速,上部地層以提高轉(zhuǎn)速為主,下部地層以加大鉆壓為主,達(dá)到更好的水力破巖、清洗井底、清除巖屑的目的,提高機(jī)械鉆速。

        經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)對(duì)比分析,常規(guī)鉆具組合PDC 鉆頭水眼優(yōu)選14mm×2+15mm×2,螺桿復(fù)合鉆具組合PDC 鉆頭水眼優(yōu)選16mm×4。其優(yōu)點(diǎn)是在下部地層施工時(shí),保持大排量鉆進(jìn)的情況下,可降低循環(huán)系統(tǒng)泵壓,減少循環(huán)系統(tǒng)的負(fù)荷,提高循環(huán)系統(tǒng)的安全性,同時(shí)提高鉆井液的攜巖能力,增強(qiáng)井筒的清洗能力,保障良好的返砂效果,保證井眼暢通,進(jìn)而提高鉆進(jìn)速度。

        3.2 防斜鉆井技術(shù)研究

        (1)優(yōu)化直井鉆具結(jié)構(gòu)。該區(qū)塊直井施工中,由于直井在標(biāo)準(zhǔn)層前后50m 和1100~1500m 井段易井斜,井斜控制難度大,為了控制井斜角大小在標(biāo)準(zhǔn)范圍以內(nèi),需要進(jìn)行低鉆壓吊打鉆進(jìn)及定向糾斜,導(dǎo)致鉆進(jìn)時(shí)間明顯增長(zhǎng),嚴(yán)重影響鉆井速度。我們通過對(duì)不同鉆具組合的理論研究和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),不斷地改進(jìn)及完善該區(qū)塊的鉆具結(jié)構(gòu),以適應(yīng)地層及地下情況的需要,達(dá)到預(yù)防井斜和提高機(jī)械鉆速的效果。因此,我們進(jìn)行了直井鉆具結(jié)構(gòu)及鉆井參數(shù)的優(yōu)化設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),具體情況如下。

        ①直井雙鐘擺鉆具結(jié)構(gòu)。雙鐘擺鉆具結(jié)構(gòu):?215.9mmPDC鉆頭+?178mm鉆鋌×2+?210mm方接頭+?178mm 鉆鋌×1+?210mm 方接頭+?178mm鉆 鋌×1+?165mm 無 磁 鉆 鋌×1+?165mm 鉆 鋌×7+?127mm 鉆桿(距離鉆頭每隔300~400m 加上一個(gè)?208mm螺扶,共計(jì)5個(gè))。

        優(yōu)點(diǎn):一是?178mm 鉆鋌和?210mm 鉆鋌,具有良好的防斜效果;二是?208mm 螺扶,起到修整井壁、保障井眼通暢、提高鉆速的效果。

        鉆井參數(shù):井深0~1100m,鉆壓10~30kN,轉(zhuǎn)數(shù)200~300r/min,排 量36~40L/s,單 根 鉆 時(shí) 不 少 于15min;井深1100~1500m,鉆壓20~50kN,轉(zhuǎn)數(shù)200~300r/min,排量36~40L/s;井深1500m 至完鉆,鉆壓30~80kN,轉(zhuǎn)數(shù)200~300r/min,排量36~40L/s。

        通過使用合理的鉆井參數(shù)和測(cè)斜標(biāo)準(zhǔn)(直井段每鉆進(jìn)180~220m測(cè)斜一次),起到了良好的防斜打直效果,同時(shí)提高了直井鉆進(jìn)速度,縮短了鉆進(jìn)周期。在應(yīng)用后36 口直井施工中,28 口直井使用雙鐘擺鉆具完鉆,8 口直井使用螺桿鉆具定向糾斜,定向糾斜率22.22%,在應(yīng)用前11口直井施工中,4口直井使用雙鐘擺鉆具完鉆,7 口直井使用螺桿鉆具定向糾斜,定向糾斜率63.64%,應(yīng)用后定向糾斜率降低了41.42%,應(yīng)用效果顯著(表2)。

        表2 應(yīng)用前后直井定向糾斜對(duì)比表

        ②直井彎螺桿復(fù)合鉆具結(jié)構(gòu)。若在直井施工中使用雙鐘擺鉆具組合鉆進(jìn)時(shí),測(cè)量井斜角接近允許井深的最大值,需要及時(shí)更換螺桿復(fù)合鉆具,進(jìn)行定向糾斜,糾斜后直接進(jìn)行彎螺桿復(fù)合鉆進(jìn),避免雙鐘擺鉆具吊打糾斜情況,提升鉆井施工速度。通過理論研究和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),我們優(yōu)化出如下彎螺桿復(fù)合鉆具結(jié)構(gòu)及鉆井參數(shù)。

        彎螺桿復(fù)合鉆具結(jié)構(gòu):?215.9mmPDC 鉆頭+?172mm單彎雙扶螺桿(1°)+座鍵接頭(MWD儀器)+?165mm無磁鉆鋌×1+?165mm鉆鋌×3+?127mm加重鉆桿×10+?127mm 鉆桿(距離鉆頭每隔300~400m加上一個(gè)?208mm螺扶,共計(jì)5個(gè))。

        優(yōu)點(diǎn):一是井斜偏差較大時(shí),可以快速糾斜,縮短鉆進(jìn)周期;二是糾斜后直接復(fù)合鉆進(jìn),能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)和控制井眼軌跡,具有很好的防斜效果;三是具有較大的井眼擴(kuò)大率,可以保證井眼暢通。

        鉆井參數(shù):定向糾斜井段,鉆壓10~30kN,轉(zhuǎn)數(shù)45~60r/min,排量36~40L/s;糾斜后至完鉆井段,鉆壓20~60kN,轉(zhuǎn)數(shù)45~60r/min,排量36~40L/s。

        在應(yīng)用后的36 口直井施工中,有8 口直井使用螺桿鉆具定向糾斜,一次糾斜成功率100%,糾斜后直接復(fù)合鉆進(jìn)完鉆,滿足區(qū)塊鉆井提速要求,達(dá)到縮短鉆進(jìn)周期的目的。

        (2)定向井螺桿隨鉆技術(shù)研究。在定向井施工中一套鉆具結(jié)構(gòu)即可完成造斜段和穩(wěn)、降斜段施工,可以連續(xù)有效地控制井眼軌跡。通過理論研究和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),我們優(yōu)化出如下鉆具結(jié)構(gòu)及鉆井參數(shù)。

        鉆具結(jié)構(gòu):?215.9mmPDC 鉆頭+?172mm 單彎雙扶螺桿+座鍵接頭(MWD 儀器)+?165mm 無磁鉆鋌×1+?165mm 鉆鋌×3+?127mm 加重鉆桿×10+?127mm 鉆桿(距離鉆頭每隔300~400m 加上一個(gè)?208mm螺扶,共計(jì)5個(gè))。

        優(yōu)點(diǎn):一是減少起下鉆更換鉆具時(shí)間,縮短了鉆進(jìn)周期;二是能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控井眼軌跡情況,確保中靶;三是保障井眼曲率平穩(wěn),井壁規(guī)則,降低卡鉆事故風(fēng)險(xiǎn);四是使用?208mm 螺扶,起到修整井壁,保障井眼通暢,達(dá)到良好的返砂效果。

        鉆井參數(shù):鉆壓20~60kN,轉(zhuǎn)數(shù)45~60r/min,排量36~40L/s。

        在應(yīng)用后的33 口定向井施工中(表3),全部應(yīng)用螺桿隨鉆技術(shù),其中14 口井隨鉆至完鉆,19 口井隨鉆至井深1600~1700m,中靶率100%,平均鉆進(jìn)周期由應(yīng)用前的9.24d 縮短到8.68d,縮短了6.06%;平均機(jī)械鉆速由應(yīng)用前的28.19m/h 提高到32.98m/h,提高了16.99%;推廣應(yīng)用效果顯著,滿足了區(qū)塊安全快速鉆井的需要,達(dá)到縮短鉆進(jìn)周期的目的。

        表3 應(yīng)用前后定向井技術(shù)指標(biāo)對(duì)比表

        3.3 安全鉆井配套技術(shù)研究

        (1)優(yōu)化地面循環(huán)系統(tǒng)。

        ①優(yōu)選振動(dòng)篩的篩布。在鉆井作業(yè)中,振動(dòng)篩主要用于清除鉆井液中的巖屑和其他有害固相顆粒。振動(dòng)篩是井口返出鉆井液的最基本的常規(guī)固相控制設(shè)備,它不僅要承擔(dān)清除大量較大顆粒巖屑的任務(wù),而且要為下一級(jí)固控設(shè)備的工作創(chuàng)造條件。

        為了提高振動(dòng)篩的鉆井液固控能力,首先要保障振動(dòng)篩使用的連續(xù)性;其次要提高振動(dòng)篩的除砂效果。因此,我們對(duì)振動(dòng)篩的篩布進(jìn)行了優(yōu)選,使用100目和80目篩布替換原有的60目和40目篩布,提高了振動(dòng)篩的除砂效果,降低了鉆井液中的固相含量。

        ②強(qiáng)化除砂器和離心機(jī)的使用。在鉆井施工中,鉆井隊(duì)對(duì)鉆井液罐上的除砂器和離心機(jī)的使用意識(shí)不強(qiáng),部分除砂器和離心機(jī)不能正常使用,導(dǎo)致固控系統(tǒng)對(duì)鉆井液的固控能力大幅度下降。為此,我們對(duì)該區(qū)塊內(nèi)的鉆井隊(duì)的除砂器和離心機(jī)進(jìn)行了全面檢修及更換,保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)使用,提高了使用效率,達(dá)到了進(jìn)一步控制鉆井液固相含量的目的。

        ③調(diào)整缸套直徑。在鉆井施工中,鉆井隊(duì)實(shí)際使用的鉆井泵缸套直徑分為170mm 和180mm 兩種。由于不同缸套直徑的額定排量不同,隨著缸套直徑的增大,額定排量相應(yīng)增大。因此,針對(duì)該區(qū)塊的中深井施工,我們優(yōu)選直徑180mm 缸套,以提高鉆井泵額定排量,增強(qiáng)鉆井液的攜巖能力,保障井眼暢通。

        (2)優(yōu)化鉆井液體系。針對(duì)下部地層鉆進(jìn)時(shí),井眼暢通性較差,返砂效果不好,井筒內(nèi)含砂量過高,造成環(huán)空托壓、進(jìn)尺慢、憋壓等問題,我們對(duì)原有的陽(yáng)離子鉆井液體系進(jìn)行了優(yōu)化,形成了復(fù)合陽(yáng)離子鉆井液體系,進(jìn)而提高了井壁的穩(wěn)定性、鉆井液懸浮能力和攜巖效果,保障了井眼暢通,達(dá)到提高鉆井速度的目的。其優(yōu)點(diǎn)如下:一是使用復(fù)合抑制劑WDYZ-1替換聚丙烯酸鉀,其優(yōu)點(diǎn)是提高了鉆井液的動(dòng)切力,增強(qiáng)了鉆井液抑制防塌能力和攜巖效果。二是使用硅氟降粘劑SF-260替換降粘劑JN-A,其優(yōu)點(diǎn)是使得鉆井液流變性更加穩(wěn)定,靜切力和動(dòng)切力能夠較長(zhǎng)時(shí)間保持在較高值,提高了鉆井液攜巖和懸浮巖屑的能力。

        優(yōu)化后的復(fù)合陽(yáng)離子鉆井液體系,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)推廣應(yīng)用69 口井(表4),復(fù)雜發(fā)生率由優(yōu)化前的36%下降到5.8%,平均鉆進(jìn)周期由優(yōu)化前的9.47d縮短到8.87d,縮短了6.33%,應(yīng)用效果良好,解決了環(huán)空托壓、進(jìn)尺慢、憋壓、電測(cè)遇阻等問題,縮短了平均鉆進(jìn)周期,滿足了安全快速鉆井的需要。

        表4 鉆井液體系優(yōu)化前后鉆井指標(biāo)對(duì)比表

        (3)優(yōu)化鉆進(jìn)技術(shù)措施。

        ①鉆進(jìn)過程中,執(zhí)行“一打、二劃、三沖”操作。即是鉆進(jìn)一個(gè)單根,劃眼兩次(劃眼時(shí)間1~2min),上下沖通三次,遵循“晚停泵、早開泵”原則,修整井壁,延長(zhǎng)循環(huán)時(shí)間,及時(shí)將巖屑帶出井筒,防止因鉆速快、巖屑多,鉆井液懸浮能力差,接單根時(shí)鉆井液靜止時(shí)間長(zhǎng)造成沉砂卡鉆。達(dá)到井底清潔凈化,有效地消除巖屑床,保證鉆進(jìn)安全。

        ②根據(jù)井下實(shí)際情況長(zhǎng)短起相結(jié)合。通過鉆頭對(duì)新鉆井眼的擠壓、刮擦作用,修復(fù)新打的井眼、破壞巖屑床,及時(shí)將巖屑帶出井筒,鞏固所鉆井眼,達(dá)到保證井眼暢通、提高鉆進(jìn)速度的目的。

        ③確保鉆井液性能穩(wěn)定。鉆進(jìn)過程中維護(hù)好鉆井液,保持鉆井液性能穩(wěn)定,避免鉆井性能大幅度變化,預(yù)防鉆具泥包,保障良好的攜巖能力,確保井眼暢通。

        ④直井防斜技術(shù)措施。

        a、二開時(shí)使用10~20kN鉆壓鉆進(jìn)40~50m,直至2個(gè)?210mm方接頭完全進(jìn)入新井眼后再調(diào)整鉆壓正常鉆進(jìn)。

        b、標(biāo)準(zhǔn)層前后50m 和1100~1500m 井段易井斜,因此鉆進(jìn)過程中,在這兩個(gè)井段需要低鉆壓鉆進(jìn),鉆壓控制在30kN 以內(nèi)最佳,并縮短測(cè)斜間距,及時(shí)掌握井下井斜變化情況,為下步鉆進(jìn)施工提供指導(dǎo)。

        c、井深1100m之前控制好井斜,均勻送鉆,加強(qiáng)測(cè)斜,井深1100m之前不下螺桿鉆具進(jìn)行糾斜。

        d、直井井斜角增長(zhǎng)過快時(shí)要及時(shí)調(diào)整鉆壓、轉(zhuǎn)速等鉆井參數(shù)。井身質(zhì)量控制以井斜角和井底位移不超為目標(biāo)。

        4 鉆井完成情況及應(yīng)用效果

        2020 年1~10 月份,公司在高13 扶余區(qū)塊完成鉆井94口,井身質(zhì)量合格率100%。應(yīng)用前25口施工井,總進(jìn)尺52145m,平均井深2085.8m,平均機(jī)械鉆速30.1m/s,平均鉆前周期0.22d,平均鉆進(jìn)周期9.47d,平均完井周期3.56d,平均建井周期13.25d,其中有2口井環(huán)空憋壓、6 口井進(jìn)尺慢、7 口井定向糾斜、1 口井電測(cè)遇阻,事故復(fù)雜損失時(shí)間160.57h,事故復(fù)雜損失時(shí)率2.05%;應(yīng)用后69口施工井(表5),總進(jìn)尺144694m,平均井深2097.01m,平均機(jī)械鉆速33.66m/s,平均鉆前周期0.19d,平均鉆進(jìn)周期8.87d,平均完井周期3.57d,平均建井周期12.63d,其中有1口井環(huán)空憋壓、1口井進(jìn)尺慢、6口井定向糾斜、3口井電測(cè)遇阻、5口工程事故,事故復(fù)雜損失時(shí)間247.5h,事故復(fù)雜損失時(shí)率1.2%。

        表5 應(yīng)用前后事故復(fù)雜情況對(duì)比表

        推廣應(yīng)用后平均機(jī)械鉆速由30.1m/h 提高到33.66m/h(表6),提高了12.13%;平均鉆進(jìn)周期由9.47d 縮短到8.87d,縮短了6.34%,平均建井周期由13.25d 縮短到12.63d,縮短了4.68%,事故復(fù)雜損失時(shí)率由2.05%降低到1.2%,降低了41.46%,推廣應(yīng)用效果顯著,實(shí)現(xiàn)了高13扶余區(qū)塊安全快速鉆井的目標(biāo),達(dá)到縮短鉆進(jìn)周期、降低事故復(fù)雜、保障井身質(zhì)量和降低鉆井成本的目的。

        5 結(jié)論

        (1)?208mm 隨鉆劃眼螺扶的應(yīng)用,起到修整井壁、保障井眼通暢、提高鉆速的效果。

        (2)單彎雙扶螺桿復(fù)合鉆具的應(yīng)用,對(duì)于井斜預(yù)防和井眼軌跡控制工作起到良好效果,井身質(zhì)量得到顯著提高,同時(shí)達(dá)到縮短鉆進(jìn)周期的目的。

        表6 應(yīng)用前后鉆井綜合數(shù)據(jù)對(duì)比表

        (3)復(fù)合陽(yáng)離子鉆井液體系的應(yīng)用,提高了井壁的穩(wěn)定性、鉆井液懸浮能力和攜巖效果,保障了井眼暢通,降低了事故復(fù)雜情況的發(fā)生,滿足區(qū)塊安全快速鉆井的需要。

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