李 云
(湖南水利水電工程監(jiān)理承包總公司,湖南 長沙 410007)
瀑布溝水電站右岸拉裂體地質(zhì)特征為巖體卸荷、松弛較強烈,最大卸荷、松弛深度達90 m,卸荷、松弛巖體中局部充填次生泥和次生泥膜;拉裂體治理工程,為庫區(qū)右岸拉裂體第三期邊坡治理,主要通過深層錨索,將拉裂體滑動面增大抗滑摩擦阻力,以阻止拉裂體變形。邊坡治理錨索,為1 500kN型錨索,長度共有5種,分別為50m、55m、60m、65m、70m,施工工期共計8個月。
邊坡治理錨索,分布于高邊坡,為選擇經(jīng)濟高效的施工方法,在保證工程施工質(zhì)量、安全,以及規(guī)定的合同工期的前提條件下,最大限度地降低施工成本,決定進行錨索孔鉆孔成孔生產(chǎn)性試驗。
通過現(xiàn)場考察及地質(zhì)情況分析,選擇具有代表性的錨索鉆孔作為試驗孔,分別編號為1#孔(設(shè)計孔深65 m)、2#孔(設(shè)計孔深70 m)、3#孔(設(shè)計孔深55 m)主要采用砂漿固壁鉆孔成孔;4#孔(設(shè)計深度70 m)、5#孔(設(shè)計深度60 m)、6#孔(設(shè)計深度65 m)采用全程跟管鉆孔成孔。
根據(jù)現(xiàn)場施工條件,施工時,為保證鉆孔成孔,主要采取固壁灌漿、跟管固壁(前6~9 m)的方式進行。必要時在固壁灌漿中加入細砂,以增加固壁效果。
1)1#孔鉆孔成孔過程情況。該孔于2016年10月7日采用Φ168 mm跟管開孔,砂漿固壁,至2016年10月30日終孔,歷時24天。
材料消耗:跟管量6 m;水泥用量30 678 kg;砂用量28 517 kg;速凝劑1 533 kg;水泥、砂、速凝劑用量分別為:601 kg/m、559 kg/m、30 kg/m。
施工過程中出現(xiàn)卡鉆、反復(fù)掃孔的情況較多(未含其它影響因素);從材料消耗量以及施工效率值,可判定該孔裂隙發(fā)育,地質(zhì)情況較差。
2)2#孔鉆孔成孔過程情況。該孔于2016年10月1日采用Φ168 mm跟管開孔,采用砂漿固壁,至2016年11月6日終孔,歷時37天(過程中因其它因素有8天未施工)。
材料消耗:跟管量9 m;水泥用量41 747 kg;砂用量34 342 kg;速凝劑1 827 kg。水泥、砂、速凝劑用量分別為:1 125 kg/m、925 kg/m、49 kg/m。
該孔在鉆進過程中出現(xiàn)卡鉆、反復(fù)掃孔的情況較多(未含其它影響因素),鉆進困難。從現(xiàn)場施工過程、材料耗量以及施工效率值,可判定該孔裂隙發(fā)育,地質(zhì)情況較差,在0~46.1 m尤為突出。
3)3#孔鉆孔成孔過程情況。該孔于2016年10月7日采用Φ168 mm跟管開孔,至2016年10月23日鉆至33.8 m時埋鉆,歷時17天,2016年10月22日至2016年10月23日反復(fù)鉆孔、掃孔,因巖層破碎、裂隙較多,導(dǎo)致卡鉆鉆頭脫落,故此孔試驗無法繼續(xù)進行。
該孔設(shè)計總長為55 m,在鉆進至33.8 m時,因掉鉆無法繼續(xù)進行,作為廢孔處理,但仍然可以根據(jù)前33.8 m固壁灌漿以及鉆進情況進行說明。
材料消耗:跟管量6 m;水泥用量22 248 kg;砂用量20 828 kg;速凝劑1 112 kg。水泥、砂、速凝劑用量分別為:800 kg/m、749 kg/m、40 kg/m。
該孔在鉆進至33.8 m后,遇孤石卡鉆、掉鉆,經(jīng)反復(fù)取鉆無果,該孔仍然存在鉆進困難等現(xiàn)象。從現(xiàn)場施工過程、材料耗量以及施工效率值,可判定該孔裂隙發(fā)育,地質(zhì)情況較差。
通過前面選擇3束錨索進行固壁灌漿鉆孔成孔試驗,由于時間太長,不能滿足合同工期要求,故此,選擇3束錨索進行全程跟管鉆孔成孔試驗:
4#孔:0~39 m全跟管鉆進,地質(zhì)體現(xiàn)為堆積體,土夾石,為山體覆蓋層,無返風;跟管鉆進2天,速度較快,效率較高;39~45 m為破碎層、塌孔、卡鉆,拔鉆用時3天;45~52.5 m裂隙分層較大,出現(xiàn)掉鉆現(xiàn)象,撈鉆頭用時5天;52.5~54 m,孤石,跟管鉆進極度困難,進尺1.5 m,用時4天;54~61.5 m,巖層較完整,巖石硬度較大,跟管跟進困難,用時6天;61.5~70 m,巖層完整裸鉆鉆進,用時2天;總用時:22天。
5#孔:0~40.5 m地質(zhì)為松散體,土夾石,屬于坡面的覆蓋層;全程跟管鉆進用時3天;40.5~46.5 m孤石;跟管跟進速度極慢,跟管容易發(fā)生位移;偏離孔軸線,用時10天;46.5~51 m破碎層裂隙較大,塌孔、掉鉆;用時8天;51~60 m巖層較為完整,裸鉆鉆進,用時2天。總用時:23天。
6#孔:0~42 m地質(zhì)破碎土夾石,屬于山體覆蓋層,跟管跟進用時3天;42~48 m破碎巖層,裂隙較大;塌孔卡鉆;用時6天;48~51 m孤石,跟管發(fā)生位移,偏離孔軸線,及時調(diào)整偏角用時7天;51~54 m,巖層破碎空洞,掉鉆,撈鉆用時6天;54~57 m,巖層較完整,巖石硬度強,跟管受損,進度緩慢,用時4天;57~65 m巖層較完整,裸鉆鉆進用時1天??傆脮r:27天。
3.1.1 施工進度的滿足
1)合同工期要求的可行性分析。1#孔(孔深65 m)鉆孔成孔歷時24天、2#孔(孔深70 m)鉆孔成孔歷時37天、3#孔鉆孔33.8m歷時17天(單算鉆孔進度,不計成孔),3臺鉆機總共鉆進168.8 m,3臺鉆機平均每天鉆進2.16m,本合同共有241個錨索孔,總計15 145 m,3臺鉆機完成全部鉆孔需要7 012天,要想在合同工期內(nèi)完成鉆孔,需要鉆機88臺,顯然不科學,也不現(xiàn)實,且還不算錨索灌漿及錨索張拉所需時間,采用固壁灌漿,無法在合同工期內(nèi)完成鉆孔成孔工作。
2)施工的連續(xù)性及施工效率分析。1#孔施工連續(xù)性及效率:從開鉆至成孔結(jié)束歷時24天,固壁灌漿15次,其中灌漿后的待凝時間合計約為10天、全天停水1天,實際有效鉆孔及灌漿時間約為13天,如果把待凝時間不作為施工時間,則施工效率54.2%,相對較低,不滿足常規(guī)施工效率值(80%以上),且成孔施工的連續(xù)性受到影響,各施工設(shè)備的利用率低。
2#孔施工連續(xù)性及效率:從開鉆至成孔結(jié)束歷時37天(其中8天未施工),固壁灌漿20次,其中灌漿后的待凝時間合計約為14天、停電1天、停水1天,實際有效鉆孔及灌漿時間約為13天,如果把待凝時間不作為施工時間,總的施工效率為35.1%,如果除去施工單位自身原因引起的停工8天,則施工效率為56.7%,相對較低,該孔不滿足常規(guī)施工效率值,且成孔施工的連續(xù)性受到影響,各施工設(shè)備的利用率低。
3#孔施工連續(xù)性及效率:從開鉆至33.8 m結(jié)束歷時17天,固壁灌漿11次,其中灌漿后的待凝時間合計約為8天,實際有效鉆孔及灌漿時間約為9天,如果把待凝時間不作為施工時間,施工效率為52.9%,相對較低,該孔不滿足常規(guī)施工效率值,且成孔施工的連續(xù)性受到影響,各施工設(shè)備的利用率低。
3.1.2 施工質(zhì)量的保證
采用固壁灌漿對于施工質(zhì)量的保證來說,主要有鉆孔過程中的質(zhì)量影響和成孔后的質(zhì)量影響。
鉆孔過程的影響:由于本工程所處位置為拉裂體,巖層破碎,地質(zhì)差,裂隙發(fā)育,空腔大,固壁灌漿若連續(xù)灌注,材料耗用將增大且無法控制,故采取了灌漿待凝及摻加速凝劑的方式。在施工中造成中斷、無法連續(xù),反復(fù)掃孔后重新校定,易造成施鉆人員心理上的麻痹大意,而影響施工質(zhì)量。
成孔后的可持續(xù)情況:固壁灌漿成孔后,由于砂漿強度相對較低,遇到較大空腔處,易產(chǎn)生應(yīng)力集中,難以長時間維持孔段不變形,且易塌孔,給錨索下索、灌漿、張拉等后續(xù)工序造成施工困難和質(zhì)量隱患。
3.1.3 施工安全風險
本工程屬于高邊坡施工,山下材料堆放點高程為EL865,而錨索孔大多在EL985~1000m,最大高差135m,材料吊裝運輸靠卷揚機纜繩,存在較高的安全風險,固壁灌漿所需材料為水泥、砂等,比跟管單位材料重,運輸頻次多,安全隱患大。
本工程主要施工時期為2016年4—9月,為工程當?shù)禺斈甑闹餮雌?,降雨較多,對于拉裂體來說,存在邊坡滑蹋、飛石等不安全因素,施工期越長,安全風險越高。
3.1.4 設(shè)備利用率
若假設(shè)在砂漿待凝時間段內(nèi)將設(shè)備進行另外孔的鉆進,則需要移動鉆機,移動頻次增加,雖然可提高設(shè)備的利用率,但人工費用會增加,施工效率也會大打折扣。
3.2.1 技術(shù)問題
通過錨索全程跟管鉆進施工,過程中出現(xiàn)如下問題:
根據(jù)4#~6#試驗孔鉆進情況,前40 m地質(zhì)是松散堆積體屬于山體覆蓋層,跟管進尺15 m/天;跟管鉆進速度較快,施工效率較高;但是,隨著孔的鉆進,山體的深入,地質(zhì)條件發(fā)生改變,出現(xiàn)各種影響進尺的狀況;據(jù)此全程跟管平均1 m/天,施工進度極度緩慢,故此;全程跟管鉆進成孔施工方案,花費施工時間太長,嚴重延誤施工工期,不能滿足施工合同的工期要求。
錨索全程跟管鉆進成孔,施工難度較大,錨索孔軸線要隨時測量調(diào)整,施鉆人員操作過程中不容易控制,發(fā)生孔軸線偏移問題,將導(dǎo)致錨索孔鉆孔失敗。
3.2.2 費用相對較大
4#孔跟管41根,1.5 m/根,61.5 m;5#孔跟管34根,1.5 m/根,51 m;6#孔跟管38根,1.5 m/根,57 m;總共169.5 m。根據(jù)鋼材市場銷售行情385元/m,需要:169.5×385=65 257.5元;費用遠遠超過了預(yù)期成本,不利于工程經(jīng)濟效益;故此,全程跟管的鉆孔成孔方案不適用于實際施工中。
通過以上方案在技術(shù)上的可行性分析,若全部采用固壁灌漿方案在工期上無法滿足要求,在施工質(zhì)量及安全上也存在較大隱患;若全部采用跟管施工,則有可能施工成本增加太多且工期也會存在問題,為尋求較優(yōu)方案,根據(jù)地質(zhì)條件及現(xiàn)場條件,主要在跟管數(shù)量上進行多方案比較。以下擬定8個方案進行逐個分析,在費用不額外增加的情況下,選擇最佳方案。見表1。
表1 鉆孔成孔方案比較
1)采用砂漿固壁,所需材料主要有水泥、砂、速凝劑。根據(jù)上述試驗孔對水泥、砂、速凝劑的用量,砂漿固壁單位長度的鉆孔成孔所需費用統(tǒng)計如表2。
表2 砂漿固壁費用計算表
2)采用跟管固壁,所需材料為跟管,跟管單價采用合同價格,為385元/m。
本工程總計241束錨索,總共鉆孔長度為15145 m,其中錨固段長度為1 928 m(單束錨固段長度為8 m)。根據(jù)現(xiàn)場地質(zhì)條件,孔段平均前6 m為覆蓋層,拔鉆后無法成孔,必須采用跟管。
通過對試驗孔鉆孔成孔技術(shù)經(jīng)濟分析,采用砂漿固壁效果(前6~9 m為跟管)和全部采用跟管成孔并不理想,甚至在工期等要求方面無法實現(xiàn)。將低于常規(guī)施工效率和無法成孔的方案應(yīng)舍去,即方案編號為1、2、7、8舍去。
對于方案3~6,盡量選擇材料費用低且施工效率高的方案。
方案3和4,跟管30~35 m,雖然能達到常規(guī)施工效率,但在30(35)~40 m孔段仍處于裂隙發(fā)育、鉆孔易塌孔、卡鉆等地質(zhì)區(qū)段,且固壁灌漿材料用量相對難以控制,方案3的施工效率一般,施工工期保證率不高。
方案5和6,跟管40~45 m,能達到常規(guī)施工效率,鉆孔40 m之后,基本越過了地質(zhì)情況復(fù)雜、裂隙發(fā)育的區(qū)段,靠近錨索孔的錨固段,但在40 m之后若繼續(xù)采用跟管,根據(jù)4#~6#試驗孔情況表明,施工效率反而降低,這是因為:40 m之后,跟管難以推進,即便推進,也難以保證軸線不偏移,且易發(fā)生掉鉆。
綜上,為保證高效施工,選擇滿足合同工期且較經(jīng)濟的方案,方案5比較優(yōu)越,即跟管固壁和砂漿固壁相結(jié)合的施工方案。前40 m采用跟管固壁,40 m之后采用砂漿固壁(除錨固段之外),既能達到施工效率,又能在費用上可控,因為前40m跟管,基本能保證每天15 m的鉆進速度,40 m之后,已經(jīng)越過地質(zhì)復(fù)雜、裂隙非常發(fā)育的區(qū)段,采用砂漿固壁,砂漿固壁材料能可控,不需要多次灌漿待凝。對于材料費用來說,方案5的費用,比方案1~4并未增加很多,比方案6略有降低,但保證率高,成本可控。
對于高邊坡錨索施工來說,如何確定鉆孔成孔方案,往往不能片面受制于某一材料或輔助項目單價高,例如:本工程中跟管與砂漿的比較表面上跟管比砂漿費用高,若草率確定施工方案,不僅會導(dǎo)致施工成本無法滿足目標成本,還難以保證工程的施工質(zhì)量及安全。要尋求最優(yōu)的施工方案,需要考慮眾多因素,包括現(xiàn)場的施工條件和環(huán)境、運輸條件、影響施工質(zhì)量的因素、施工中安全因素、施工過程中因某些原因暫停等,需要通過技術(shù)經(jīng)濟分析比較,才能做出最優(yōu)施工方案的選擇,在滿足合同要求的前提下使施工成本最低。
本工程通過6個試驗孔鉆孔成孔技術(shù)經(jīng)濟比較,最終確定了適合工程實際條件的鉆孔成孔方案,從而保證質(zhì)量、工期,且費用最省,成效顯著。