魏 琪,劉保超
(連云港市自來水有限責任公司,江蘇連云港 222200)
目前,國內(nèi)約90%的大中型水廠選用氣水反沖洗濾池。為節(jié)約用水、降低能耗、提高沖洗效果和出水水質,老水廠普通快濾池的改造方式一般是將單水沖系統(tǒng)改為氣水反沖洗系統(tǒng),將濾料更換為均質石英砂濾料[1]。本項目擬采取將原有中阻力配水濾磚配水系統(tǒng)改造為小阻力濾頭濾板配水配氣系統(tǒng)的改造方式,采用“先氣沖洗,再水沖洗”的氣水聯(lián)合反沖洗,并使用煤砂雙層濾料。普通快濾池改造的成功案例較多,如上海市自來水奉賢有限公司第三水廠將一期普通快濾池改造為V型濾池[2],選用均質濾料和氣水聯(lián)合反沖洗方式;西南某市水廠將原0.9 m單層級配濾料改造為1.0 m雙層濾料[3],原有的中阻力二次配水濾磚配水系統(tǒng)改造為小阻力開孔管配水配氣系統(tǒng),采用“先氣沖洗,再氣水同時沖洗,后水沖洗”的氣水聯(lián)合反沖洗方式;永安市北區(qū)水廠對普通快濾池進行改造時,也采用了相同的沖洗方式,將大阻力管式配水系統(tǒng)改造為U型管配水配氣系統(tǒng),采用350 mm無煙煤+400 mm石英砂雙層濾料,改造后運行周期達48 h,濾后水渾濁度<0.5 NTU[4]。每座水廠的工藝運行條件均不相同。本項目改造的主要背景是超負荷運行,有其自身特點,所開展的改造實踐研究具有一定參考價值。
蘇北某水廠設計規(guī)模為20.00萬m3/d,是該市區(qū)的主力供水廠,一期工程于1995年底投產(chǎn),規(guī)模為10.00萬m3/d,采用格柵反應池+平流沉淀池+普通快濾池常規(guī)處理工藝;二期工程于2013年投產(chǎn),規(guī)模為10.00萬m3/d,采用中置式高密度沉淀池+V型濾池常規(guī)處理工藝;一期和二期的接續(xù)工藝是規(guī)模為20.00萬m3/d的臭氧-生物活性炭深度處理工藝。
由于城市發(fā)展和附近區(qū)域供水的接入,水廠的供水量逐年增加,出現(xiàn)超負荷運行情況,2020年一期生產(chǎn)線平均處理水量達12.10萬m3/d,最高處理水量達15.58萬m3/d。一期普通快濾池采用中阻力陶瓷濾磚配水,無煙煤和石英砂雙層濾料,單水沖洗,沖洗效果差,出水渾濁度高,濾磚經(jīng)常被損壞,已影響正常生產(chǎn)。
該水廠分期建設,一期普通快濾池投產(chǎn)時為常規(guī)處理工藝,2011年深度處理改造后,濾池出水進入深度處理工藝,全廠的工藝流程如圖1所示。由圖1可知,一期濾池的進水為平流沉淀池沉后水,出水經(jīng)提升后進入臭氧接觸池,然后進入活性炭濾池,濾池的出水水質將影響接續(xù)工藝的運行。
圖1 第三水廠工藝流程Fig.1 Process Flow of the Third WTP
一期濾池的進水為平流沉淀池出水,該廠水源常年符合Ⅲ類水標準,夏季行洪時有季節(jié)性污染,濾池進水水質如表1所示。
表1 原水和平流沉淀池出水水質Tab.1 Quality of Raw Water and Treated Water from the Horizontal Sedimentation Tank
濾磚容易被沖洗損壞,未改造時,每年都有濾池的濾磚被損毀,損毀后不僅影響正常生產(chǎn)、污染水質,還有大量濾料漏入下游工藝,產(chǎn)生不良影響。修復時必須將該濾池全部清理干凈,單池維修周期長達20 d,費用較高,需要對其進行改造。
單水沖洗效果較差,濾層不易沖洗干凈,沖洗水耗、電耗高。且濾池已運行20多年,產(chǎn)生不均勻沉降現(xiàn)象,現(xiàn)狀洗砂排水槽標高相差較大,排水不均勻,導致濾料流失和部分濾料常年沖洗不干凈。長期跟蹤顯示,普通快濾池出水渾濁度較高(0.70~0.90 NTU)。
注:標高單位為m圖2 濾池高程布置圖Fig.2 Elevation Layout of Filter
現(xiàn)狀控制柜和配電柜為1994年安裝的多米諾抽屜柜,抽屜滑軌變形嚴重,閥門信號易丟失,嚴重影響自動運行,沖洗操作均為現(xiàn)場手動方式。自動化系統(tǒng)為2000年左右的硬件,雖然后期進行過升級,但很難與現(xiàn)有生產(chǎn)工藝的自動化監(jiān)控系統(tǒng)(SCADA)融合,不能在綜合生產(chǎn)管理平臺上有效管控。電動閥門為建設時安裝的設備,老化嚴重,存在漏水、執(zhí)行器頻繁故障等問題。
方案設計時,采用濾板濾頭配水配氣系統(tǒng)、更換排水槽和增加鼓風機系統(tǒng)等為常規(guī)方案。但在濾層選擇上,設計部門推薦目前應用比較普遍的單層均質濾料,認為工藝成熟,成功案例較多,而水廠運行管理人員根據(jù)實際運行情況,建議采用無煙煤-石英砂雙層濾料,主要原因有以下幾種。①該生產(chǎn)線必須承擔較高負荷,如采用常規(guī)均質濾料,相較無煙煤濾料粒徑較小,相較雙層濾料的石英砂濾料濾層較厚,設計濾速低,生產(chǎn)能力不夠。②該廠水質條件下,已有均質濾料濾池需在過濾前投加助濾劑(聚合氯化鋁),實際投加量為2 mg/L,方能達到理想的渾濁度去除效果,對濾池運行周期基本無影響[5],處理效率不如雙層濾料。③實際運行過程中,現(xiàn)狀未改造的濾池已經(jīng)處于此負荷下運行,但出水渾濁度在0.70~0.90 NTU。并且發(fā)現(xiàn)如果某一濾池損壞,經(jīng)過濾磚需全部拆除、重新安裝,鋪設新的無煙煤和石英砂濾料后,出水渾濁度會在一段時間持續(xù)較低,分析認為此現(xiàn)象和濾料清潔度有關,因此,建議采用雙層濾料+氣水反沖洗解決超負荷問題。④普通快濾池的接續(xù)工藝為臭氧-生物活性炭濾池,其中活性炭濾池的下層鋪設500 mm的石英砂(d10=0.60 mm,不均勻系數(shù)k80=1.30)。自2011年深度處理工程投產(chǎn)至一期濾池改造前,炭池進水渾濁度接近1.00 NTU,實際出水渾濁度<0.20 NTU,炭濾池有一定的保安過濾作用。經(jīng)協(xié)商,最后達成先期設計成雙層濾料濾池(無煙煤+石英砂),預留均質濾料安裝空間的方案,最終濾池高程布置如圖2所示。
原設計規(guī)模為10.00萬m3/d,濾池分為8格,單格面積為55 m2,設計濾速為9.43 m/h。受到現(xiàn)場實際條件制約,且參考已有快濾池運行情況以及室外給水設計標準的強制濾速限值[6],設計濾速取11.00~15.00 m/h,可以達到12.00萬~16.00萬m3/d的處理規(guī)模。其中,設計濾速已超出室外給水設計標準的推薦值(8.00~12.00 m/h),存在一定風險,可達到強制濾速(12.00~16.00 m/h)。實際運行中擬通過及時反沖洗方式縮短反沖洗等待時間,減少濾池更高負荷下的運行時間,盡可能讓濾池運行在技術規(guī)程要求的強制濾速范圍,降低水質風險。
濾池總深度接近4.4 m,滿足濾板濾頭安裝高度。采用濾板濾頭配水配氣系統(tǒng),增加氣沖洗,先氣沖后水沖,沖洗強度分別為55 m3/(m2·h)和36 m3/(m2·h)。氣源由新建鼓風機房提供,采用變頻控制,可根據(jù)情況調整風量;沖洗水源由現(xiàn)狀提升泵和水塔提供,沖洗強度通過反沖洗閥門開度控制。更換洗砂排水槽為不銹鋼排水槽,槽頂標高不變。
采用無煙煤和石英砂雙層濾料,無煙煤粒徑為0.80~1.80 mm,k80≤2.00,厚度為400 mm;石英砂粒徑為0.50~1.20 mm,k80≤1.70,厚度為400 mm;承托層粒徑為1.20~16.00 mm,4層,厚度共計330 mm。以后生產(chǎn)允許時,可更換均質濾料。實際采用濾料:無煙煤,d10=0.87 mm,k80=1.60;石英砂,d10=0.61 mm,k80=1.58。
鼓風機房共2臺,1用1備。單臺流量為3 200 m3/h,揚程為5 m,功率為76 kW,均為變頻,含流量、壓力儀表。
更換配電柜和閥門,更新PLC控制柜和自控系統(tǒng),梳理氣水反沖洗控制流程,重新編寫程序,實現(xiàn)濾池生產(chǎn)自動運行,并納入現(xiàn)狀水廠SCADA系統(tǒng)平臺。
項目于2019年4月開工,采取施工總承包方式,土建改造、設備采購安裝和自動化優(yōu)化設計改造全部由總承包集成。關鍵設備如配水配氣系統(tǒng)、閥門及執(zhí)行器、鼓風機和儀表等,通過指定品牌短名單控制采購質量。由于工程為邊生產(chǎn)邊改造,項目有諸多問題和經(jīng)驗教訓,現(xiàn)進行總結。
現(xiàn)狀影響項目改造的地下設施主要有高壓電纜走廊、自用水管線和排水管線等,平面布置如圖3所示。清理出各管線并經(jīng)討論、對比后,采取現(xiàn)狀管線不動、新建動力和信號電纜穿保護套管后沿氣管敷設、氣管在其他管線上方跨越的方案,如圖4所示。過路部分采取保留道路基礎結構層,鋪設10 cm砂墊層,放置管道,混凝土整體包封??缭讲糠植扇∫韵路绞剑孩僭O置混凝土支墩,防止氣管沉降壓迫其他管線;②在管線垂直空間內(nèi)填充砂墊層,預留緩沖空間。氣管完成鋪設運行2年多,運行正常。
圖3 管線綜合平面布置Fig.3 Comprehensive Layout Plan of Pipelines
邊生產(chǎn)邊改造項目需要綜合實時生產(chǎn)情況,確保不影響現(xiàn)有生產(chǎn)能力,保證供水安全,具體措施如下。
圖4 管線綜合剖面布置Fig.4 Comprehensive Section Layout of Pipelines
5.2.1 控制同時改造的濾池數(shù)
為保證高峰供水期間14.00萬m3/d以上的處理能力,夏季和冬季只改造1組濾池,春季和秋季同時施工2組。改造完成、運行正常后,方可開始下一組改造,因此,項目工期持續(xù)時間長達26個月。運行濾池的反沖洗和檢修工作全部放在夜間或低谷時進行。另外,為保證新舊濾池能同時運行,在原有配電柜和多米諾控制柜旁,新增配電柜和PLC總站各1套,臨時放置,待所有濾池改造完畢后,將原有柜體拆除,新增的2柜移至正式永久位置。
5.2.2 停產(chǎn)改造時的應對措施
更換濾池進水閥門時,因8組濾池共用進水渠道,需全部停產(chǎn),對生產(chǎn)影響較大,需提前調度水廠生產(chǎn)負荷,保證清水池在滿水位條件下,停運此生產(chǎn)線2 h左右進行更換閥門。更換作業(yè)的閥門、配件和器具必須檢查完備后,方可停水操作,并盡量縮短停水時間。
另外,在更換反沖洗閥門時,需要對鋼管進行重新切割、焊接,耗費時間較長,也需將施工工序合理安排,以免影響夜間的沖洗操作。
濾板濾頭的配水配氣孔標高的誤差,將直接影響沖洗均勻程度,由于舊濾池的不均勻沉降和混凝土澆筑問題,底板標高偏差大,不易控制。氣孔制作時,需將原濾磚位置鑿空,預埋不銹鋼管,進行重新澆筑。在改造第1組濾池時,該位置的模板和鋼筋制作浪費了近2周時間,方將氣孔完全按要求固定完畢。在后續(xù)濾池改造時,現(xiàn)場技術人員總結經(jīng)驗,根據(jù)濾池的長度和氣孔間隔定制了支架,在氣孔固定時,直接將不銹鋼管固定到支架上,混凝土澆筑時,將支架和氣管一起澆筑,提高了施工速度和質量。水孔則在底板上部10 cm左右進行水鉆成孔,在開孔前經(jīng)過多次激光水平儀和水準儀聯(lián)合校準,確保1次開孔成功。最終8組濾池改造氣孔和水孔標高控制全部符合質控要求(±2 mm)[5],沖洗效果良好。
普通快濾池氣水聯(lián)合沖洗自動控制程序由水廠根據(jù)已有運行經(jīng)驗與自控單位深度對接,反復調試,最終確定沖洗方式,并可通過勾選或更改數(shù)值的方式調整步驟。沖洗主要分為沖洗準備、氣沖洗、水沖洗和恢復過濾4個階段,每一階段條件全部滿足后,方進入下一階段。另外,因閥門、設備狀態(tài)和故障報警等為固化邏輯,為使界面簡潔,不在人機界面顯示,只在沖洗流程故障報警時,彈出相應提示畫面。
沖洗準備階段主要控制濾層上水位、水塔水位和出水閥開度3個參數(shù),一般濾層上水深取0.20 m,實際設定為0.30 m,預留出水閥關閉時間,否則待水位達到0.20 m后再關閉出水閥,易導致濾層上水位只有0.10 m或者濾料露出。因此,根據(jù)不同閥門的開關速度設定水位高度,保證出水閥關到位時,實際水深為0.20 m左右。水塔水位高度設定值主要考慮檢測水泵是否開啟、氣沖洗和其他步驟的等待時間,保證在水泵正常運行的基礎上,減少氣沖后等待水洗的時間,提高沖洗效果,并通過設置停泵機制,減少水泵運行時間,節(jié)約電耗。水塔水位、沖洗流程和水泵運行的理想狀態(tài)為:沖洗開始時,自動啟動水泵上水,開始水沖時,水塔水位高度恰好滿足沖洗水量要求,水泵停止運行。出水閥開度設定,在過濾周期末期,濾層堵塞,濾速較慢,一般開啟至100%,如全開后,濾速過快,濾后水渾濁度升高,可適當減小開度。
氣沖洗階段,待沖洗準備條件全部滿足后,啟動鼓風機進行氣沖,根據(jù)氣體流量計和現(xiàn)場氣沖情況,綜合確定鼓風機頻率,氣沖洗時間則根據(jù)濾料潔凈度、出水水質和運行周期等進行設定。
水沖洗階段,因為無煙煤濾料密度小,氣沖后濾層內(nèi)夾雜氣泡,為防止濾料流失,將水沖分為小水沖和大水沖兩個階段。這樣既可保證氣沖完成后雜質未沉淀時即開始水沖,又可防止沖洗液位上升過快,無煙煤濾料被水流帶走流失。經(jīng)調試和驗證,此沖洗條件下,無煙煤濾料流失量少于5 cm/a。
靜置階段,通過適當?shù)撵o置時間,使濾層逐漸穩(wěn)定,再恢復過濾,使初濾水渾濁度穩(wěn)定,滿足后續(xù)深度處理進水水質要求。
實踐證明,該控制邏輯方便實用,通過控制水塔水位來節(jié)省電耗。另外,工藝技術管理人員定期對沖洗強度和沖洗時間復核,濾池自動運行工況良好,濾池運行穩(wěn)定,濾層干凈,出水水質優(yōu)良。
本改造項目持續(xù)時間長、作業(yè)面小、施工和管理人員流動性大,經(jīng)常是完成一組更換一波人,造成極大的安全隱患,需要水廠方時刻關注改造濾池的工序進度。新的施工人員對各閥門的作用并不了解,會隨意開啟或忘記關閉閥門,導致生產(chǎn)事故。如某池反沖洗閥門更換完畢后,未及時關閉,導致夜間沖洗時,沖洗水漫進施工的濾池,將濾池內(nèi)作業(yè)的焊機等設備和工具損毀;又如某池改造時,放空閥開啟排水后未關閉,導致還未更換的清水閥漏水,倒灌進管廊間,運行人員巡視時才發(fā)現(xiàn),但漏水已經(jīng)將安裝位置較低的閥門執(zhí)行器淹沒,造成了一定損失,也影響了濾池的自動運行。經(jīng)過上述事故后,水廠將施工人員安全培訓和交底作為進場必要前置條件,制作閥門動作審批單,在管廊安裝液位報警器,通過一系列措施,后續(xù)施工基本未再發(fā)生類似安全事故。
超負荷運行現(xiàn)狀是基于該市水廠建設滯后,為保證城市供水需求,不得不采取的挖潛措施,近3年該濾池處理水量如圖5所示。由圖5可知,2021年1月處理水量達到最高值,為497.00萬m3,當月平均處理量為16.03萬m3/d,超負荷率為60.30%;2021年前11月平均處理水量為407.00萬m3,平均處理量為13.40萬m3/d,平均超負荷率為34.00%。
圖5 近3年濾池處理水量Fig.5 Treatment Capacity Volume of Filter in Recent Three Years
根據(jù)實際運行情況,改造前,濾池運行周期一般在24 h左右,但在冬季低溫和原水污染時,只能通過提高反沖洗頻率和延長水沖時間來保證處理效果,改善作用不明顯。改造后,濾池在正常水質條件下,運行周期可延長至36 h左右,但為保證出水渾濁度,仍設定為24 h,遇到冬季低溫、超負荷和原水污染疊加的極端情況下,如2021年1月初,改造后的濾池沖洗效果明顯優(yōu)于未改造時,運行周期(12 h)也比未改造時(8 h)延長了50%。
圖6 改造后濾池出水渾濁度Fig.6 Turbidity of Filter Outflow after Reconstruction
2021年7月,8組濾池全部改造完成,當月處理水量為407.84萬m3,超負荷率為31.56%。之后持續(xù)跟蹤檢測了8組濾池的出水渾濁度(2021年7月—2021年11月),如圖6所示。由圖6可知,2021年8組濾池出水渾濁度在0.22~0.37 NTU,平均渾濁度為0.28 NTU,渾濁度去除率在69.62%~82.11%,平均去除率為77.24%。2018年同期,8組濾池出水渾濁度在0.72~0.96 NTU,平均渾濁度為0.80 NTU;渾濁度去除率在27.27%~45.45%,平均去除率為39.11%。普通快濾池建設時普遍未考慮氣沖洗,隨著運行時間延長,濾料出現(xiàn)堵塞、水頭損失陡增等現(xiàn)象,嚴重時還會在濾料層產(chǎn)生泥球,導致出水水質下降[1],這主要是配水不均勻和沒有進行氣沖洗,濾料不能有效沖洗所致。本文中濾池由于常年超負荷運行,加速了濾池惡化。改造前,該水廠工藝管理人員按《城鎮(zhèn)供水廠運行、維護及安全技術規(guī)程》[7]要求,定期對濾料含泥率進行檢測,均符合標準,但處理效果仍較差,出水渾濁度高。改造后,氣水反沖洗通過強力摩擦作用,更徹底地將濾料吸附的污染物去除,進一步提高濾料潔凈度,使濾料能更好地吸附微粒物質,降低渾濁度,且能吸附部分致色度物質[8],改善出水水質。
濾池出水渾濁度下降,提高了渾濁度去除率,降低了接續(xù)工藝的處理負荷。在改造前,接續(xù)的臭氧-生物活性炭工藝進水渾濁度接近1.00 NTU,活性炭濾池水頭損失增長較快,運行周期最多為72 h。一期濾池改造完成后,臭氧-生物活性炭進水平均渾濁度為0.30 NTU左右,炭池運行周期明顯延長,經(jīng)逐步調整,目前已達到96 h,處理效果良好,出廠水渾濁度控制在0.15 NTU以下。
(1)水廠老舊工藝改造開始前,生產(chǎn)運行單位會同專業(yè)設計院深入討論,根據(jù)原水特征和工藝適用性,共同制定針對性改造方案,可保證改造效果。
(2)本項目的主要特點為持續(xù)的超負荷運行工況和超長的改造周期,因此,在改造過程中,水廠要深度參與,合理調配各生產(chǎn)線負荷,選擇合適時機進行關鍵作業(yè)。同時,還做好現(xiàn)場安全管控工作,防止邊生產(chǎn)邊改造過程中發(fā)生生產(chǎn)事故。
(3)改造后濾池的運行情況表明,選擇合適的濾層結構和沖洗控制方式,老舊快濾池仍可以達到良好處理效果,超設計負荷30%以上時,出水渾濁度仍能達到0.30 NTU左右。
(4)通過軟硬件設備更新,實現(xiàn)濾池完全自動運行,為水廠的少人或無人化值守提供了基礎條件,改造完成穩(wěn)定運行3個月后,該水廠一期濾池崗位取消。
(5)針對長期超負荷運行的特殊情況,將持續(xù)跟蹤濾池運行處理效果,保證出水水質。