鄒麗萍 楊有智 曹恩源 李俊杰 李國棟 鄒 沖 徐文俊
(湖北大江環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆?/p>
隨著世界經(jīng)濟(jì)特別是電子信息技術(shù)的迅速發(fā)展,銅需求量快速上升,銅資源開采量越來越大,與此同時,銅資源的品質(zhì)越來越差。提高資源的利用率,特別是開發(fā)利用二次資源,對保護(hù)環(huán)境、緩解資源緊張局面具有重要意義。
從冶煉爐渣中回收銅越來越受到銅冶金行業(yè)的重視,常用且有效的銅回收工藝為浮選工藝[1-6]。湖北某銅冶煉廠產(chǎn)出的連續(xù)吹煉爐爐渣銅含量達(dá)2.5%~3.5%,具有較高的經(jīng)濟(jì)價值。為確定該資源中銅的回收工藝,進(jìn)行了浮選選銅試驗(yàn)。
試樣的XRD圖譜分析結(jié)果表明,有價金屬成分主要為鐵和銅,非金屬成分主要為二氧化硅。試樣主要化學(xué)成分分析結(jié)果見表1,銅物相分析結(jié)果見表2。
從表1可以看出,試樣中有價金屬銅含量為2.87%,二氧化硅含量為41.29%。
從表2可以看出,試樣中的銅主要以硫化銅的形式存在,占全銅的68.99%;其次為氧化銅,占全銅的11.15%。
根據(jù)試樣的性質(zhì)分析和探索試驗(yàn)結(jié)果,確定采用磨礦—硫化處理—浮選工藝進(jìn)行試驗(yàn)。
2.1.1 磨礦細(xì)度試驗(yàn)
磨礦細(xì)度的高低直接關(guān)系到試樣中銅礦物的解離度,因此,確定合適的磨礦細(xì)度對銅礦物的浮選回收很重要。磨礦細(xì)度試驗(yàn)固定浮選礦漿濃度為40%,攪拌速度為1 100 r/min,礦漿pH調(diào)整劑石灰用量為500 g/t,硫化劑硫化鈉用量為200 g/t,捕收劑Z-200用量為80 g/t,2#油用量為80 g/t,試驗(yàn)結(jié)果見圖1。
由圖1可以看出,隨著磨礦細(xì)度的提高,銅粗精礦銅品位和回收率均先升后降,變化趨勢的拐點(diǎn)在磨礦細(xì)度為-45μm占80%時,因此確定磨礦細(xì)度為-45μm占80%。
2.1.2 石灰用量試驗(yàn)
礦漿的pH值對浮選含銅礦物有較強(qiáng)的影響,因此,有必要進(jìn)行石灰用量試驗(yàn)。石灰用量試驗(yàn)固定磨礦細(xì)度-45μm占80%,浮選礦漿濃度為40%,攪拌速度為1 100 r/min,硫化鈉用量為200 g/t,Z-200用量為80 g/t,2#油用量為80 g/t,試驗(yàn)結(jié)果見圖2。
由圖2可以看出,隨著石灰用量的加大,銅粗精礦銅品位和回收率均先升后降,變化趨勢的拐點(diǎn)在石灰用量為500 g/t時,因此確定石灰用量為500 g/t。
2.1.3 硫化鈉用量試驗(yàn)
為了盡可能充分回收試樣中的銅礦物,添加硫化鈉可以活化氧化銅礦物,提高氧化銅礦物的可浮性。因此,開展硫化鈉用量試驗(yàn)很有必要。硫化鈉用量試驗(yàn)固定磨礦細(xì)度-45μm占80%,浮選礦漿濃度為40%,攪拌速度為1 100 r/min,石灰用量為500 g/t,Z-200用量為80 g/t,2#油用量為80 g/t,試驗(yàn)結(jié)果見圖3。
由圖3可以看出,隨著硫化鈉用量的加大,銅粗精礦銅品位和回收率均先升后降,變化趨勢的拐點(diǎn)在硫化鈉用量為200 g/t時,因此確定硫化鈉用量為200 g/t。
2.1.4 捕收劑種類試驗(yàn)
捕收劑種類試驗(yàn)固定磨礦細(xì)度-45μm占80%,浮選礦漿濃度為40%,攪拌速度為1 100 r/min,石灰用量為500 g/t,硫化鈉用量為200 g/t,捕收劑用量均為80 g/t,2#油用量為80 g/t,試驗(yàn)結(jié)果見圖4。
由圖4可以看出,Z-200的浮銅效果較優(yōu),因此,后續(xù)試驗(yàn)選用Z-200為銅礦物浮選捕收劑。
2.1.5 Z-200用量試驗(yàn)
Z-200用量試驗(yàn)固定磨礦細(xì)度-45μm占80%,浮選礦漿濃度為40%,攪拌速度為1 100 r/min,石灰用量為500 g/t,硫化鈉用量為200 g/t,2#油用量為80 g/t,試驗(yàn)結(jié)果見圖5。
由圖5可以看出,隨著Z-200用量的加大,銅粗精礦銅品位和回收率均先升后降,變化趨勢的拐點(diǎn)在Z-200用量為80 g/t時,因此確定Z-200用量為80 g/t。
2.1.6 浮選礦漿濃度試驗(yàn)
浮選礦漿濃度試驗(yàn)固定磨礦細(xì)度-45μm占80%,攪拌速度為1 100 r/min,石灰用量為500 g/t,硫化鈉用量為200 g/t,Z-200用量為80 g/t,2#油用量為80 g/t,試驗(yàn)結(jié)果見圖6。
由圖6可以看出,隨著礦漿濃度的提高,銅粗精礦銅品位和回收率均先升后降,變化趨勢的拐點(diǎn)在礦漿濃度為40%時,因此確定礦漿濃度為40%。
在條件試驗(yàn)和開路試驗(yàn)基礎(chǔ)上進(jìn)行了磨礦—硫化處理—浮選選銅全流程閉路試驗(yàn),試驗(yàn)流程見7,結(jié)果見表3。
由表3可以看出,采用圖7所示的流程處理試樣,可獲得Cu品位為28.47%、回收率為93.74%的銅精礦。
(1)湖北某冶煉爐渣銅含量為2.87%,銅主要以硫化銅的形式賦存,占總銅的68.99%。
(2)試樣在磨礦細(xì)度為-45μm占80%的情況下,采用硫化處理—1粗2精2掃浮選流程處理試樣,獲得了Cu品位為28.47%、回收率為93.74%的銅精礦,試驗(yàn)指標(biāo)良好,可以作為該二次資源回收銅的依據(jù)。