張景弘,宋金禮,宋文雷,張 博,崔 浩
(1.國家電投集團東北電力有限公司大連發(fā)電有限公司,遼寧 大連 116000;2.遼寧東科電力有限公司,遼寧 沈陽 110179)
某電廠2×300 MW機組鍋爐為亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包爐,采用平衡通風(fēng)、四角切圓燃燒方式。近年來,由于煤炭供應(yīng)緊張,電廠燃燒供應(yīng)受到很大影響[1]。為此,各電廠都在尋找合適煤源,導(dǎo)致煤種眾多,鍋爐因煤質(zhì)頻繁變動而存在各種安全隱患[2]。本工程原設(shè)計煤為褐煤,電廠目前實際來煤多為煙煤和印尼褐煤。
由于受燃用煤種的影響,電廠計劃摻燒部分煙煤,但摻燒比例較大時,冷一次風(fēng)門全開,仍不能保證磨煤機出口風(fēng)溫在70 ℃以下,磨煤機均出現(xiàn)出口溫度過高的情況,帶來安全風(fēng)險[3],制粉系統(tǒng)安全性不能得到保障,影響機組安全運行。需要對制粉系統(tǒng)進行校核熱力計算,確定最佳改造方案[4]。
電廠原設(shè)計煤為褐煤,目前實際來煤多為煙煤和印尼褐煤。電廠計劃最大煙煤摻燒比例為煙煤:印尼褐煤=1∶2。鍋爐燃用褐煤時磨煤機出口風(fēng)粉混合物溫度一般控制在60~65 ℃,如果摻燒煙煤比例過大,磨煤機出口風(fēng)溫會升至70 ℃以上,使磨煤機存在一定安全隱患。所以,增大磨煤機冷風(fēng)量,控制磨煤機出口溫度在70 ℃以下,改造磨煤機入口冷一次風(fēng)管道尺寸勢在必行。
磨煤機出口風(fēng)粉混合物溫度偏高主要受煤質(zhì)影響,原設(shè)計煤質(zhì)水分高,發(fā)熱量低,而摻燒煙煤后,煤質(zhì)水分降低,發(fā)熱量升高,在機組帶同樣負荷時需要的煤量減少,干燥量同樣減少。在煙煤與褐煤比例為1∶2時,摻燒煤質(zhì)水分較原設(shè)計煤質(zhì)水分高,而發(fā)熱量較設(shè)計煤質(zhì)高出9%,意味著在相同負荷下,摻燒煤質(zhì)質(zhì)量流量相比設(shè)計煤質(zhì)少9%左右。煤質(zhì)情況見表1。
表1 原設(shè)計煤質(zhì)及摻燒煤質(zhì)
經(jīng)過計算,BMCR工況單臺磨煤機在摻燒煤質(zhì)下入口風(fēng)溫為344.9 ℃,需要的總冷風(fēng)量為46.4 t/h,算上磨煤機的密封風(fēng),通過冷一次風(fēng)母管的總風(fēng)量為60 t/h,小于62 t/h的設(shè)計值。理論上磨煤機在碾磨摻燒煤質(zhì)下的冷風(fēng)量可以滿足要求。出現(xiàn)計算結(jié)果與實際結(jié)果偏差的原因:一是實際摻燒的煤質(zhì)與目前電廠提供的煤質(zhì)不一致;二是煙煤與褐煤的摻燒比例不是1∶2,煙煤的摻燒比例要大于33%,主要是上煤時實際摻燒比例很難控制為1∶2。
通過了解,在以前摻燒時出現(xiàn)磨煤機出口風(fēng)粉混合物溫度超過70 ℃的工況,燃用的煤質(zhì)是煙煤與印尼褐煤進行摻燒的,這就排除了原因一。根據(jù)計算,煙煤摻燒比例從33%升至38%,在保證磨煤機其他參數(shù)不變的情況下,影響磨煤機入口溫度19 ℃,總冷風(fēng)量增加19 t/h左右,所以煙煤的實際摻燒比例對冷風(fēng)量影響非常大。
需要對煤質(zhì)在不同摻燒比例下的工況進行制粉系統(tǒng)熱力計算,以了解需要的冷風(fēng)量。
選取額定負荷,磨煤機運行臺數(shù)選擇5臺(4運1備),單臺磨煤機出力為45 t/h,空預(yù)器出口熱一次風(fēng)溫度按照設(shè)計值394.4 ℃選取,磨煤機入口熱一次風(fēng)溫度按照設(shè)計值389.4 ℃選取(考慮5 ℃的溫降),煤粉水分按照設(shè)計值14.2%選取,計算結(jié)果見表2。
表2 制粉系統(tǒng)熱力計算結(jié)果
由表2可知,在煙煤與褐煤摻燒比例為1∶2時,計算磨煤機入口風(fēng)溫為344.9 ℃,磨煤機入口冷風(fēng)總量為46.4 t/h。煙煤與褐煤摻燒比例為33∶67時,通過冷一次風(fēng)母管的總流量為60.0 t/h;煙煤與褐煤摻燒比例為37∶63時,通過冷一次風(fēng)母管的總流量為75.2 t/h;煙煤與褐煤摻燒比例為40∶60時,通過冷一次風(fēng)母管的總流量為86.3 t/h。
所以,當(dāng)煙煤摻燒比例稍高于1∶2時,需要的冷風(fēng)量明顯增大,目前的冷風(fēng)量不足,需要對冷一次風(fēng)管道進行改造。
冷一次風(fēng)管道主要由一次風(fēng)機出口至分配母管管道、分配母管及分配母管至冷熱風(fēng)混合點(磨煤機入口)管道3個部分組成。圖1為冷一次風(fēng)管道示意圖。
圖1 冷一次風(fēng)管道示意圖
將原分配母管至磨煤機入口冷風(fēng)管道(Φ377 mm)管徑增大,并進行制粉系統(tǒng)熱力計算及冷、熱一次風(fēng)管道阻力計算,確定管徑大小,滿足本工程改造目標(biāo)。
由表3計算數(shù)據(jù)可知,煙煤與印尼褐煤摻燒比例為1∶2時,冷一次風(fēng)母管內(nèi)氣體流速為16.22 m/s,分配母管至磨煤機入口冷一次風(fēng)管內(nèi)氣體流速為23.47 m/s,分配母管至磨煤機入口冷一次風(fēng)管管徑為Φ377 mm,冷一次風(fēng)管道總阻力為1355 Pa,小于熱一次風(fēng)管道總阻力,滿足要求;煙煤與印尼褐煤摻燒比例為37∶63時,冷一次風(fēng)母管內(nèi)氣體流速為20.3 m/s,分配母管至磨煤機入口冷一次風(fēng)管內(nèi)氣體流速為15.5 m/s,分配母管至磨煤機入口冷一次風(fēng)管管徑為Φ530 mm,冷一次風(fēng)管道總阻力為1427 Pa,與熱一次風(fēng)管道總阻力相近,基本滿足要求;煙煤與印尼褐煤摻燒比例為40∶60時,冷一次風(fēng)母管內(nèi)氣體流速為23.3 m/s,分配母管至磨煤機入口冷一次風(fēng)管內(nèi)氣體流速為9.82 m/s,分配母管至磨煤機入口冷一次風(fēng)管管徑為Φ720 mm,冷一次風(fēng)管道總阻力為1604 Pa,大于熱一次風(fēng)管道總阻力,無法滿足要求。說明當(dāng)煙煤與印尼褐煤摻燒比例達到40∶60時,僅增加分配母管至磨煤機入口冷一次風(fēng)管管徑是不能滿足磨煤機制粉系統(tǒng)干燥出力要求,需要將冷一次風(fēng)母管進行增容。
表3 冷一次風(fēng)管道改造計算結(jié)果
由此可見,將分配母管至磨煤機入口管道管徑由Φ377 mm增至Φ530 mm后,可滿足煙煤摻燒比例達到37%,基本能滿足電廠摻燒煙煤后磨煤機出口溫度保持在70 ℃以下的要求。
通過采取上述改造措施后,經(jīng)過改造后的性能試驗,在磨制相同煤的前提下,冷風(fēng)門開度相同時,改造后磨煤機出口溫度低于改造前1.4 ℃,磨煤機出口溫度能保持在70 ℃以下,改造效果良好。
通過對機組摻燒煙煤后磨煤機出口溫度升高的問題進行分析,進而進行制粉系統(tǒng)熱力計算和一次風(fēng)管阻力計算,確定最佳改造方案,保證磨煤機出口溫度在安全范圍內(nèi),改造效果良好,為電廠在遇到同類型問題時提供借鑒。