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        霧化空氣壓縮機(jī)故障處理與更新改造

        2022-07-07 03:33:28李羅真孫豐澤
        氮肥與合成氣 2022年7期

        李羅真, 孫豐澤

        (海洋石油富島有限公司, 海南東方 572600)

        中海石油化學(xué)股份有限公司海南富島化肥一期尿素裝置,采用意大利斯納姆公司的氨汽提尿素生產(chǎn)工藝以及海德魯流化床大顆粒尿素生產(chǎn)工藝,設(shè)計(jì)產(chǎn)能為1765 t/d,主要生產(chǎn)粒徑為2.0~4.8 mm的大顆粒尿素。該裝置自1996年10月投產(chǎn)以來已連續(xù)運(yùn)行近26a,其間霧化空氣壓縮機(jī)(K-151)多次出現(xiàn)故障。分析其產(chǎn)生的原因,并提出改進(jìn)措施和操作優(yōu)化,保證設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        1 霧化空氣壓縮機(jī)工藝流程

        環(huán)境空氣經(jīng)過霧化空氣過濾器濾網(wǎng)后,進(jìn)入霧化空氣壓縮機(jī),空氣被壓縮后進(jìn)入霧化空氣加熱器加熱至129~135 ℃,送入每一組霧化空氣噴嘴,使尿液霧化形成極細(xì)霧點(diǎn)噴涂到晶種表面。經(jīng)過一定的造粒時間,晶種長大到規(guī)定尺寸[1]。霧化空氣加熱器為翅片管式換熱器,材質(zhì)為碳鋼,殼側(cè)走的是空氣,管程走的是蒸汽。正常生產(chǎn)中,采用壓力為2.15 MPa的中壓飽和蒸汽對霧化空氣風(fēng)機(jī)提壓的空氣進(jìn)行加熱,蒸汽冷凝液通過中壓冷凝液管線回收到蒸汽冷凝液儲槽。霧化空氣壓縮機(jī)若發(fā)生故障,直接影響尿液霧化效果,導(dǎo)致尿素結(jié)塊,粉塵量增大,水含量升高,造粒系統(tǒng)工況惡化。霧化空氣壓縮機(jī)工藝流程示意見圖1。

        圖1 霧化空氣壓縮機(jī)工藝流程圖

        2 故障分析及處理

        2.1 霧化空氣壓縮機(jī)進(jìn)口葉片損壞

        2007年6月18日23:54,霧化空氣壓縮機(jī)振動值上漲,現(xiàn)場確認(rèn)風(fēng)機(jī)聲音異常,主控指令現(xiàn)場手動停運(yùn)霧化空氣風(fēng)機(jī);23:58時,現(xiàn)場手動停霧化空氣風(fēng)機(jī)。經(jīng)停車后解體檢修,確認(rèn)進(jìn)口風(fēng)門葉片斷裂,導(dǎo)致葉輪葉片端部磨損約12 mm,設(shè)備被迫解體大修[2]。分析原因如下:

        (1) 葉片焊接處應(yīng)力大,霧化空氣壓縮機(jī)進(jìn)口導(dǎo)葉組件由11套導(dǎo)向葉片圓周均勻分布構(gòu)成。單片葉片設(shè)計(jì)成倒扇形,在轉(zhuǎn)軸中心位置沿軸向開有豎槽,葉片插入豎槽中,采用焊接方式進(jìn)行連接。轉(zhuǎn)軸通過連桿鎖緊螺栓固定在風(fēng)機(jī)進(jìn)口執(zhí)行機(jī)構(gòu)上,導(dǎo)致葉片單面承受風(fēng)力載荷。從力學(xué)角度看為懸臂梁受力,葉片焊接處應(yīng)力較大。

        (2) 葉片和轉(zhuǎn)軸的材質(zhì)為304不銹鋼,強(qiáng)度較差。

        (3) 本裝置處于海洋性氣候地區(qū),空氣中富含的氯離子對不銹鋼的鈍化膜有較強(qiáng)腐蝕作用。

        (4) 本次事故發(fā)生前,霧化空氣壓縮機(jī)在風(fēng)門關(guān)閉的狀態(tài)下運(yùn)行了較長時間,加大了葉片單方面受力。

        處理措施:

        (1) 把葉片和轉(zhuǎn)軸的材質(zhì)更換成2Cr13,提高其抗疲勞強(qiáng)度。

        (2) 葉片豎槽直邊處加工倒圓角,減少葉片受到的應(yīng)力。

        (3) 風(fēng)機(jī)啟動后,電機(jī)電流恢復(fù)正常,風(fēng)門要及時脫離小閥位狀態(tài),盡量將風(fēng)門調(diào)整至正常生產(chǎn)位置。嚴(yán)禁在風(fēng)機(jī)啟動后長時間關(guān)閉風(fēng)門。

        (4) 風(fēng)機(jī)在啟動過程中,主控要聯(lián)系現(xiàn)場崗位確認(rèn)風(fēng)機(jī)振動情況。

        (5) 改造霧化風(fēng)機(jī)防喘振系統(tǒng)控制方式,在造粒機(jī)保料運(yùn)行、排料、返料等情況下,通過手動打開出口放空閥方式控制出口壓力,同時保證入口風(fēng)門保持一定開度。

        經(jīng)過以上措施后,霧化空氣壓縮機(jī)進(jìn)口導(dǎo)葉運(yùn)行良好。

        2.2 霧化空氣加熱器結(jié)垢變形

        2017年12月,工藝人員發(fā)現(xiàn)霧化空氣換熱器蒸汽控制閥在自控狀態(tài)下逐漸開大。特別是環(huán)境溫度低時,即使蒸汽控制閥在全開狀態(tài)下,仍然不能滿足工藝需求。為了使霧化空氣溫度達(dá)到129~135 ℃,工藝人員采取了在蒸汽控制閥全開的情況下,同時開蒸汽控制閥副線閥來調(diào)節(jié)溫度,可以滿足生產(chǎn)需要。1個月后,全開蒸汽主線和副線閥,霧化空氣溫度在白天氣溫升高時可以達(dá)標(biāo);到晚上環(huán)境溫度下降時,必須開蒸汽冷凝液疏水器副線來提高溫度,導(dǎo)致蒸汽直接進(jìn)入中壓冷凝液管線中,造成管線帶動蒸汽冷凝液儲槽一起晃動,為裝置安全運(yùn)行埋下較大隱患。

        2018年3月,尿素裝置計(jì)劃停車檢修,安排對霧化空氣加熱器檢修。將霧化空氣加熱器吊到地面后,檢查發(fā)現(xiàn)換熱管存在大量結(jié)垢現(xiàn)象(見圖2),導(dǎo)致?lián)Q熱效率嚴(yán)重下降,無法滿足工藝需求[3]。分析原因如下:

        圖2 霧化空氣加熱器換熱管結(jié)垢

        (1) 霧化空氣進(jìn)口濾網(wǎng)破損,空氣中粉塵進(jìn)入風(fēng)道中,導(dǎo)致加熱器表面翅片結(jié)垢。

        (2) 風(fēng)機(jī)進(jìn)出口管線及進(jìn)口消音器、過濾器固定殼體材質(zhì)都是碳鋼。由于使用年限過久,表面防腐層脫落后生銹,部分鐵銹脫落后附著在加熱器翅片上。

        (3) 該加熱器位于距地面10 m高的位置,沒有觀察孔,日常檢查維護(hù)不方便。大修期間用水射流對加熱器進(jìn)行清洗,清洗不徹底。隨著設(shè)備運(yùn)行時間延長,加熱器結(jié)垢情況越來越嚴(yán)重,最終導(dǎo)致霧化空氣溫度難以達(dá)標(biāo)。

        處理措施:

        (1) 將設(shè)備吊到地面,先用水射流清洗翅片表面附著物。

        (2) 把加熱器放到上方敞口的儲槽內(nèi),加入公用水和高級空調(diào)設(shè)備翅片洗滌劑,浸泡1 h左右,將洗滌液排放到清污分流系統(tǒng)內(nèi),避免污染環(huán)境,最后用清水將加熱器沖洗干凈。

        (3) 加強(qiáng)日常維護(hù),發(fā)現(xiàn)進(jìn)口濾網(wǎng)故障后及時更換。

        (4) 采購新備件,將風(fēng)機(jī)進(jìn)口消音器、過濾器固定殼體的材質(zhì)更換成不銹鋼。

        (5) 更換風(fēng)機(jī)進(jìn)口空氣過濾器,采用精密度更高的空氣過濾器,進(jìn)一步減少進(jìn)入風(fēng)機(jī)的空氣粉塵量。

        2018年4月,尿素裝置恢復(fù)正常生產(chǎn),霧化空氣加熱器蒸汽調(diào)節(jié)閥恢復(fù)到正常閥位,霧化空氣溫度達(dá)標(biāo)。

        2.3 霧化空氣壓縮機(jī)油冷器換熱效果差

        霧化空氣壓縮機(jī)潤滑油系統(tǒng)由油箱、主輔油泵、油冷卻器、油過濾器等組成。其流程為:油箱→油泵(P155/P156)→油冷器→油過濾器→進(jìn)入各潤滑點(diǎn)。潤滑油系統(tǒng)流程見圖3。

        T-155—油箱; P-155—主油泵; P-156—輔油泵; E-154A/B—油冷器; S-154A/B—油過濾器; L-150—造粒機(jī); K-151—霧化空氣壓縮機(jī)。

        正常情況下,工藝人員控制霧化空氣壓縮機(jī)潤滑油溫度為45 ℃。2019年后,潤滑油溫度逐漸超出正??刂品秶?,最高達(dá)到69 ℃,導(dǎo)致霧化空氣壓縮機(jī)止推軸承溫度最高達(dá)到79 ℃。當(dāng)止推軸承溫度為110 ℃時,K151聯(lián)鎖跳車。

        原因分析:

        (1) 裝置停車檢修時,對油冷器(E-154A/B)解體時發(fā)現(xiàn),列管結(jié)垢銹蝕嚴(yán)重(見圖4),導(dǎo)致?lián)Q熱效率嚴(yán)重下降,無法滿足工藝需求[4]。

        圖4 油冷器換熱管結(jié)垢銹蝕

        (2) K151油冷器循環(huán)水側(cè)處于裝置末端,油冷器冷卻水進(jìn)出口壓差小,冷卻水流速慢,換熱效率低。

        (3) 雖然大修期間用水射流對油冷器進(jìn)行清洗,但清洗效果不佳,隨著設(shè)備運(yùn)行時間的延長,加熱器結(jié)垢情況越來越嚴(yán)重。

        處理措施:

        (1) 當(dāng)霧化空氣壓縮機(jī)止推軸承溫度達(dá)到78 ℃時,工藝人員對油冷器循環(huán)水側(cè)采用正沖或反沖的方式,加快循環(huán)水流速,提高換熱效率。溫度下降5 ℃時,停止正沖或反沖作業(yè)。

        (2) 對油冷器循環(huán)水側(cè)進(jìn)行改造,從循環(huán)水回水總管接一根管線引至附近污水井,當(dāng)潤滑油溫度高時,采用連續(xù)排放循環(huán)水的方式,提高換熱效率,降低潤滑油溫度。

        (3) 加快推進(jìn)油冷器更新?lián)Q代速度,采購新?lián)Q熱器。

        通過以上措施,霧化空氣壓縮機(jī)潤滑油溫度處于可控范圍。

        3 其它改造

        為了進(jìn)一步保證霧化空氣壓縮機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行,工藝人員還進(jìn)行以下改造。

        (1) 對電機(jī)溫度聯(lián)鎖進(jìn)行改造,繞組溫度聯(lián)鎖從3選1變成3選2,前后軸溫度從單點(diǎn)聯(lián)鎖變成2選2,避免溫度誤報造成霧化空氣壓縮機(jī)跳車。

        (2) 對開停方式進(jìn)行聯(lián)鎖更改,設(shè)定為霧化空氣壓縮機(jī)停運(yùn)時出口放空閥自動全開。出口放空閥開度在95%以上時,霧化空氣壓縮機(jī)才具備允許啟動條件。

        (3) 針對溫度探頭端子容易銹蝕導(dǎo)致誤報情況,將金屬端子更換成陶瓷端子,進(jìn)一步保證溫度的可控性。

        (4) 對霧化空氣壓縮機(jī)防護(hù)頂棚進(jìn)行改造,增強(qiáng)防水功能,避免雨水進(jìn)入潤滑油系統(tǒng)損壞儀表附件;同時將霧化空氣壓縮機(jī)開關(guān)按鈕移至空曠區(qū)域,方便工藝人員操作。

        4 改造效果

        經(jīng)過以上相關(guān)改造,目前霧化空氣壓縮機(jī)運(yùn)行良好,有效保證了造粒裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        5 結(jié)語

        對霧化空氣壓縮機(jī)故障的原因進(jìn)行分析,并對其進(jìn)行更新改造。一系列措施對維護(hù)好霧化空氣壓縮機(jī)有一定的指導(dǎo)意義,進(jìn)一步保證了裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

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