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        采煤機行走機構關鍵部件磨損特性研究及改進設計

        2022-07-07 10:05:16景澤波
        機械管理開發(fā) 2022年5期
        關鍵詞:采煤機

        景澤波

        (大同煤炭職業(yè)技術學院, 山西 大同 037003)

        引言

        采煤機為綜采工作面的關鍵生產(chǎn)設備,其承擔著煤層的開采、落煤任務。在實際生產(chǎn)中,由于綜采工作面的生產(chǎn)環(huán)境非常惡劣,設備所面臨的磨損也非常嚴重。導向滑靴、平滑靴為采煤機的主要支撐零部件,也是磨損較為嚴重的部件;而在采煤機維修、維護過程中對滑靴的更換周期較長、流程也十分復雜,從而影響著采煤機的開采效率和可靠性。因此,本文重點對采煤機行走機構滑靴部件的磨損情況進行預測,并針對性地提出相應改進措施,旨在提升滑靴機構的性能,為整體上提升采煤機的生產(chǎn)效率和安全性奠定基礎[1]。

        1 滑靴的力學特性測試及分析

        本文通過對采煤機行走機構的平滑靴和導向滑靴進行力學檢測試驗,所得的試驗結果旨在為后續(xù)滑靴磨損規(guī)律的預測提供支撐。

        采煤機為綜采工作面的主要截割設備,其行走機構中的平滑靴和導向滑靴主要承擔著采煤機的支撐和導向功能。在實際生產(chǎn)中,采煤機本身的質量很大,再加上其滾筒承受的動態(tài)載荷傳遞至滑靴,導致滑靴與軌道之間的摩擦力增大,從而加劇了滑靴的磨損。本節(jié)重點對平滑靴和導向滑靴的力學性能進行試驗[2]。

        1.1 試驗方案

        本次試驗是在試驗中心搭建綜采工作面的模擬生產(chǎn)情況,通過模擬系統(tǒng)中安裝的各類傳感器獲取裝備各方面的性能參數(shù),所搭建的試驗平臺包括采煤機、刮板輸送機、液壓支架及煤壁等,具體設備及試驗平臺的參數(shù)如表1 所示。

        表1 試驗平臺參數(shù)

        本次試驗主要對采煤機行走機構的平滑靴和導向滑靴在各種工況下的受力數(shù)據(jù)進行收集并分析。其中,針對平滑靴主要對其徑向力進行測量;針對導向滑靴主要對其中的銷軸、銷軸內的螺桿拉力及耳板的受力情況進行測試。

        其中,平滑靴徑向力通過銷軸傳感器并連接應變采集模塊進行采集、存儲和顯示。導向滑靴銷軸的徑向力和軸向力通過銷軸傳感器并連接應變采集模塊進行采集、存儲和顯示;導向滑靴銷軸內螺桿拉力通過拉力傳感器并連接應變采集模塊進行采集、存儲和顯示;導向滑靴耳板的應力和應變通過在耳板上張貼應變貼片并連接應變采集模塊進行采集、存儲和顯示[3]。

        1.2 結果分析

        1.2.1 平滑靴試驗測試值

        如圖1 所示,通過試驗得知前滑靴所承受的平均力為30 kN,而后滑靴所承受的平均力為300 kN。后滑靴比前滑靴受力較大的主要原因為采煤機在生產(chǎn)時會形成一個較大的后傾翻力矩,導致前滑靴的支撐力減小,后滑靴的支撐力增大。

        圖1 平滑靴試驗測試結果

        1.2.2 導向滑靴試驗測試值

        同理,針對導向滑靴的力學性能測試得出如下結論:

        1)前導向滑靴的支撐力小于后導向滑靴;

        2)在斜切工況下,前導向滑靴和后導向滑靴的支撐力均大于在正常截割工況。

        2 滑靴的磨損特性研究

        在上述采煤機行走機構滑靴力學性能分析的基礎上,得出采煤機前平滑靴和前導向滑靴所承受的支撐力均小于后平滑靴和后導向滑靴。因此,本小節(jié)重點對采煤機后平滑靴和后導向滑靴的磨損特性進行研究。與滑靴相接觸的部件為銷排或鏟煤板,其中平滑靴與鏟煤板相互接觸;導向滑靴與銷排相互接觸[4]。

        2.1 試驗方法

        結合采煤機滑靴、銷排及鏟煤板的實際材質進行磨損特性試驗研究。其中,滑靴對應的材質為Cr28MnV,銷排和鏟煤板對應的材質為ZG35CrMnSi。在試驗之前,首先對滑靴和銷排的表面硬度進行測試,所采用的測試儀器為HBS-3000;同時,通過實際觀察可知,滑靴的磨損大于銷排。因此,一般將滑靴采用淬火+回火的處理方式以提高其硬度,其對應的硬度(HB)值為270;銷排和鏟煤板的硬度(HB)為201.4。

        本次磨損特性試驗采用型號為MMU-10G 摩擦磨損試驗機進行測試,具體試驗思路為:采用光電天平對不同載荷下銷排、滑靴磨損前后的質量進行對比,從而得出滑靴、銷排的磨損率與載荷之間的關系。

        本次試驗的載荷分為300 N、650 N、1 000 N 和1 350 N;試驗磨損的時間為15 min、30 min 和60 min;試驗磨損的速度恒定在120 r/min;本次試驗的環(huán)境溫度為20 ℃。

        2.2 試驗結果分析

        本次試驗重點對滑靴與銷排的磨損特性進行試驗分析,得出如表2 所示的結論。

        如表2 所示,滑靴經(jīng)過淬火和回火處理后,在同種情況下滑靴的磨損量明顯小于銷排的磨損量。同時,隨著磨損時間和載荷的增加滑靴和銷排的磨損量均明顯增加。在同等狀態(tài)下,無潤滑狀態(tài)下滑靴和銷排的磨損量也明顯增加。

        表2 滑靴與銷排在不同情況下的磨損量對比

        2.3 滑靴及銷排耐磨性的改進設計

        在實際生產(chǎn)中,為了便于對采煤機進行修理和維護,減小對采煤機修理和維護的次數(shù),應盡量將滑靴和銷排的耐磨性壽命趨于一致,即同一時間對其進行更換處理。通過上述力學性能測試和磨損量測試得知,適當提升關鍵部件的硬度并采用合理的熱處理工藝可有效提升部件的耐磨性壽命[5]。因此,在對滑靴熱處理的基礎上還應對銷排進行處理,使其也達到滑靴的索氏體晶相組織,保證銷排與滑靴的硬度處于同一水平。

        3 結論

        1)采煤機行走機構后平滑靴和后導向滑靴所承受的支撐力明顯大于前平滑靴和前導向滑靴。

        2)在實踐生產(chǎn)中,滑靴的磨損量大于銷排。通過試驗可知,對滑靴進行熱處理增加硬度后其磨損量明顯低于未經(jīng)熱處理的銷排。而且,隨著磨損時間和載荷的增加,滑靴和銷排的磨損量明顯增加。

        3)可以適當增加銷排的硬度,使其與滑靴達到同一個水平,減小二者在實際生產(chǎn)中的磨損量,并將其磨損壽命趨于一致。

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