田露
(巴陵石化公司煉油部,湖南岳陽 414014)
環(huán)己酮是己內(nèi)酰胺和己二酸的生產(chǎn)原料,工業(yè)上多采用環(huán)己烷空氣氧化法制取,該生產(chǎn)工藝的特點是轉化率低、循環(huán)量大。某石化公司環(huán)己酮裝置采用富氧氧化生產(chǎn)工藝[1],該工藝是以富氧空氣(氧含量21%~30%)替代空氣或貧氧空氣為氧源的一種新工藝。環(huán)己烷氧化后的氧化液經(jīng)過分解、皂化、水洗以及烷塔分離得到的粗醇酮進入精餾工序分離出產(chǎn)品環(huán)己酮和中間產(chǎn)品環(huán)己醇,環(huán)己醇再經(jīng)脫氫工序得到粗醇酮進入精餾工序分離。精餾工序作為環(huán)己酮生產(chǎn)裝置的關鍵工序之一,其操作條件是否合理影響著裝置的能物耗水平。精餾工序中的酮塔精餾采用真空精餾,主流程為:環(huán)己醇脫氫下料和烷四釜出料混合后送至輕塔,輕塔塔頂除去部分輕質油后,輕塔塔釜出料至酮塔,酮塔塔頂產(chǎn)出符合質量要求的環(huán)己酮,塔釜出料至醇塔,醇塔塔頂產(chǎn)出環(huán)己醇,塔釜產(chǎn)重質組分X油。
精餾需分離的組份有輕質油、環(huán)己酮、環(huán)己醇、重質組分X油等,共用5個填料塔分離。而整個產(chǎn)品產(chǎn)出過程在精餾酮塔,分離環(huán)己酮的酮塔為雙塔,酮一塔分離能力大,酮二塔分離能力小,兩個酮塔可采用串聯(lián)或并聯(lián)的方式進行分離操作。酮塔串聯(lián)操作一般酮二塔在前,酮一塔在后。輕塔釜液進入酮二塔,分離出少量的酮產(chǎn)品,大部分酮進入酮一塔進行分離。該文主要針對酮一塔和酮二塔串聯(lián)、并聯(lián)的工藝進行分析,研究了環(huán)己酮精餾分離過程中能源和物耗損失,以獲得最佳操作方式。
環(huán)己酮的自身縮合含α-活潑氫的醛或酮,在堿或酸催化下與另一分子醛或酮進行縮合,形成β-羥基醛或酮,然后再失去一分子水,得α,β-不飽和醛或酮,這類反應稱為醇醛縮合或酮酮縮合,反應生成環(huán)己酮二聚物(環(huán)己基環(huán)己酮、環(huán)己烯基環(huán)己酮)以及三聚物(環(huán)己二烯基環(huán)己酮)等[2]。二聚和三聚反應分別見式(1)和式(2)。
酮塔作為產(chǎn)出產(chǎn)品的精餾塔,其塔頂產(chǎn)物即為產(chǎn)品環(huán)己酮,物料損失主要在塔身和塔釜:一是塔身及塔釜內(nèi)的醇酮不可逆聚合生成X油損失,二是塔釜含酮物料損失。酮塔釜含酮出料會進入醇塔,在精餾系統(tǒng)循環(huán),但酮釜物料中所含酮會在醇塔進行聚合反應,生成X油,另外未在醇塔形成X油的部分會依次經(jīng)過脫氫、輕塔、酮塔,在裝置內(nèi)循環(huán)過程中發(fā)生一定程度的酮酮—醇酮縮聚,造成物料損失。
停留時間對縮合反應有極大影響,停留時間越長,縮聚反應的進行程度越大。由于該環(huán)己酮裝置采用輕塔加堿生產(chǎn)化纖酮的工藝,物料在輕塔、酮塔、醇塔中運轉時都會帶有堿水,物料串聯(lián)經(jīng)過二個酮塔,延長了物料在塔內(nèi)停留時間,增加了物料縮聚程度,造成X油生成比例增加。
環(huán)己酮裝置酮精餾分離流程為雙塔串聯(lián)流程,即輕塔釜的釜液進入酮二塔,在再沸器蒸汽的作用下變成氣相,塔頂物料一部分出料,一部分回流。酮二塔釜液進入酮一塔,塔頂物料一部分出料,一部分回流,酮一塔釜的物料通過酮塔釜液泵輸送入醇塔。酮塔串聯(lián)工藝流程見圖1。
圖1 酮塔串聯(lián)工藝流程
串聯(lián)方式下,酮一塔在前或酮二塔在前都不能降低后一塔的塔釜含酮量,在酮一塔、酮二塔分離能力不變的情況下,為保證塔頂產(chǎn)品質量,需控制塔釜含酮在23%以上。因此,串聯(lián)工藝改進難度較大,改進幅度較小。
因酮一塔、酮二塔蒸汽再沸器未安裝蒸汽計量儀表,需計算酮塔分離所需的能量。查表得環(huán)己醇、環(huán)己酮、輕組分的比熱容及汽化熱。數(shù)采讀出酮一塔進料19.0 t/h,酮二塔進料9.6 t/h,酮一塔塔頂出料9.3 t/h,酮二塔塔頂出料2.5 t/h,酮塔分析數(shù)據(jù)見表1,根據(jù)兩個酮塔塔頂、塔釜的物料組成、溫度以及回流量,結合能量守恒定律,用兩個塔的總蒸發(fā)量(回流量+出料量)除以蒸汽汽化熱,分別得出酮一、二塔消耗的蒸汽消耗量為7.07 t/h、2.41 t/h,兩酮塔串聯(lián)操作蒸汽消耗量為0.8 t/t酮。
表1 酮塔串聯(lián)分析數(shù)據(jù)
通過數(shù)據(jù)分析,環(huán)己酮精餾輕塔進料量為19 t/h,酮塔出料為11.8 t/h,X油出料量為0.65 t/h,而輕塔進料質量分析見表2。
表2 酮塔串聯(lián)輕塔進料構成
副產(chǎn)物X油在精餾工序多產(chǎn)生量的計算公式見式(3):
帶入數(shù)據(jù)可算出X油在精餾工序多產(chǎn)生量為0.047 t/t酮。
環(huán)己酮裝置酮精餾分離改為雙塔并聯(lián)流程,即輕一塔釜液分別進入酮一塔和酮二塔,進入酮塔的物料在再沸器蒸汽作用下變成氣相,塔頂物料一部分出料,一部分回流,酮一、二塔塔釜物料通過釜液泵輸送至醇塔。酮塔并聯(lián)工藝流程見圖2。
圖2 酮塔并聯(lián)工藝流程
(1)進料比例
按照兩個酮塔的設計分離能力及運行的經(jīng)驗參數(shù),摸索兩個酮塔的負荷分配,并對兩個酮塔并聯(lián)工藝進行研究,確定符合各塔的工藝參數(shù)。兩酮塔并聯(lián)不同進料比例工藝數(shù)據(jù)見表3。
表3 酮塔并聯(lián)不同進料比例摸索數(shù)據(jù)
根據(jù)表3數(shù)據(jù),通過兩個酮塔并聯(lián)來降低酮釜含酮量的控制是可行的。為降低蒸汽消耗、減少環(huán)己酮損失,需低控兩酮塔塔釜含酮量和回流比,故選取酮一塔與酮二塔進料比例為3.0∶1.0作為工藝控制指標。
采用二塔并聯(lián)酮精餾,降低了酮釜含酮量,減少了內(nèi)循環(huán)造成的縮聚,達到了改造目的。
(2)液位即停留時間
降低塔釜液位,可縮小塔內(nèi)反應體積,減少物料在塔內(nèi)停留時間,相當于減少了酮酮―醇酮縮聚的反應時間,會減少副產(chǎn)物的生成比例。為確保塔內(nèi)輕組分的分離效果,不可無限制縮短停留時間,故停留時間是否充足的重要依據(jù)是塔釜組成的變化,具體數(shù)據(jù)見表4,控制酮塔釜不同的液位,即停留時間的變化,摸索塔釜含酮的變化。
表4 酮塔并聯(lián)不同液位摸索數(shù)據(jù)
之前酮一、二釜分別控制在75%和35%左右。當酮一塔釜液位控制低于69%,酮二塔釜液位控制低于28%后,酮釜含酮量迅速上升,因此酮一塔釜液位下限為69%,酮二塔釜的下限為28%。根據(jù)摸索結果,對控制范圍進行調整,將酮一塔釜液位控制在70%~72%,酮二塔釜液位控制在29%~31%,可有效降低酮釜含酮量。
查表得環(huán)己醇、環(huán)己酮、輕組分的比熱容及汽化熱。數(shù)采讀出酮一塔進料18 t/h,酮二塔進料6.5 t/h,酮一頂出料9.3 t/h,酮二頂出料3.8 t/h,兩酮塔并聯(lián)工藝分析數(shù)據(jù)見表5,根據(jù)兩個酮塔塔頂、塔釜的物料組成、溫度以及回流量,結合能量守恒定律:用兩個塔的總蒸發(fā)量(回流量+出料量)除以蒸汽汽化熱,分別求出酮一、二塔蒸汽消耗量為6.85 t/h、3 t/h。故兩酮塔并聯(lián)操作蒸汽消耗量為0.69 t/t酮。
表5 兩酮塔并聯(lián)分析數(shù)據(jù)
通過優(yōu)化環(huán)己酮精餾分離流程,使用雙塔并聯(lián)分離環(huán)己酮生產(chǎn)工藝,對二個酮塔負荷進行科學分配,減少了精餾過程中的縮聚反應帶來的物料損失,同時酮精餾分離工序X油比例、酮釜含酮量以及蒸汽消耗均有所下降,實際應用效果良好。從節(jié)能降耗方面考慮,并聯(lián)操作方式優(yōu)于串聯(lián)操作方式。
酮塔串聯(lián)工藝在優(yōu)化調整酮一塔、酮二塔的進料順序階段可降低蒸汽消耗[3],但物料在酮一塔和酮二塔分別由再沸器加熱蒸發(fā)一次;改為并聯(lián)后,只需進行一次蒸發(fā),故可以進一步減少蒸汽用量0.11 t/t酮。
兩酮塔串聯(lián)取后一個酮一塔塔釜含酮量和并聯(lián)工藝雙塔酮釜含酮平均值數(shù)據(jù)對比見圖3,可見塔釜含酮量由23.4%下降至8.2%。
圖3 酮釜含酮量對比
經(jīng)過工藝摸索,確定二塔釜液位后,物料在酮塔的停留時間縮短,減少了物料聚合,酮塔分離工序的X油含量對比見圖4,平均由12.1%減少至8.4%。
圖4 酮分離工序X油含量對比
酮塔串聯(lián)改并聯(lián)后,減少了物料的蒸發(fā)次數(shù),只需進行一次蒸發(fā),故可以減少蒸汽用量0.11 t/t酮,按蒸汽161元/噸,年產(chǎn)10萬噸環(huán)己酮核算,可降低蒸汽成本約177萬元。
酮塔釜含酮量由23.4%下降至8.2%,減少環(huán)己酮在精餾系統(tǒng)內(nèi)的循環(huán),減低蒸汽用量。
物料在酮塔的停留時間縮短,減少了物料聚合,酮塔分離工序的X油平均含量由12.1%減少至8.4%,按年產(chǎn)10萬噸環(huán)己酮核算,每年可降低原料苯成本約300萬元。