劉 飛
(霍州煤電集團汾源煤業(yè)有限公司,山西 忻州 035100)
霍州煤電集團某礦礦井設(shè)計生產(chǎn)能力為400 萬t/a,核定生產(chǎn)能力為750 萬t/a,煤礦的開采方式為綜合機械化開采。礦井綜采工作面掘進距離大都在3 000 m~5 500 m,大都采用半煤巖、煤巷掘進的形式,具有井下掘進作業(yè)點多,產(chǎn)塵環(huán)節(jié)多等特點。為了提生礦井粉塵防治工作的質(zhì)量,本文經(jīng)過分析研究,提出一種適用于該礦實際情況的綜掘工作面粉塵治理技術(shù),使得礦井掘進工作面粉塵濃度顯著下降。
該礦當(dāng)前采用的降塵方式為通風(fēng)排塵、內(nèi)外噴霧以及掘進機裝配高壓噴霧等聯(lián)合降塵的方式,降塵效果不明顯,經(jīng)濟成本較高。對于此類問題,提出一種在掘進工作面迎頭端使用除塵風(fēng)機“長壓短抽”控風(fēng)除塵的方式?!伴L壓短抽”控風(fēng)除塵系統(tǒng)示意圖,如圖1所示。
圖1 “長壓短抽”控風(fēng)除塵系統(tǒng)示意圖
1)設(shè)備。除塵風(fēng)機選用濕式除塵風(fēng)機和干式除塵風(fēng)機相結(jié)合的形式,型號分別為KCS500Z 智能型以及KCC-500D 礦用型。
2)布置。掘進工作面迎頭端布置除塵風(fēng)機+負壓風(fēng)筒以及工作面壓入式風(fēng)筒相結(jié)合的“長壓短抽”控風(fēng)除塵的形式。
3)實施。把除塵風(fēng)機放置在迎端40 m~80 m 間的巷道皮帶導(dǎo)軌架上部,利用滑軌實現(xiàn)負壓除塵風(fēng)筒的懸掛,利用自除塵風(fēng)機處實現(xiàn)負壓除塵風(fēng)筒沿巷道的向前延申,確保吸風(fēng)口和工作面迎頭端的距離保持在3 m~5 m,實現(xiàn)“源頭吸塵”的目標。掘進工作面的局部通風(fēng)機配套的對旋局扇功率應(yīng)當(dāng)超過2×45 kW,確保掘進迎頭處的供風(fēng)量超過除塵風(fēng)機吸風(fēng)量,避免除塵風(fēng)機出現(xiàn)循環(huán)風(fēng)現(xiàn)象,使得重疊段風(fēng)速達到相關(guān)要求,壓入式風(fēng)簡出口和掘進迎頭端的距離在20 m~30 m。
4)控風(fēng)技術(shù)。在壓入式風(fēng)筒的出風(fēng)口處布置旋流器,保證風(fēng)筒出風(fēng)口的風(fēng)流能夠垂直于巷道走向進而反射至工作面,確保迎頭端20 m~30 m 區(qū)域內(nèi)能夠產(chǎn)生空氣幕,粉塵能夠被空氣幕限制在該區(qū)域內(nèi),避免了粉塵的大量擴散,通過除塵器將該區(qū)域的粉塵吸附并凈化,最后沿管道排出至后巷。
通常情況下在綜掘機上安裝的4 個外噴霧組噴射方向固定,噴霧射程較短且霧化作用較差,并且在截割和裝炸渣過程中很難做到噴霧水幕的區(qū)域覆蓋。為了解決上述問題,把綜掘機上部的兩個噴霧組變換為半圓形雙層噴霧組,根據(jù)實際需求將噴頭更換為負壓誘導(dǎo)降塵噴頭,使得噴霧的方向能夠進行調(diào)節(jié),此外將噴頭的位置適當(dāng)上調(diào)5°~10°,增加了噴霧的覆蓋區(qū)域以及水幕的形成范圍,通過角度調(diào)節(jié)和噴頭位置調(diào)整的方式,實現(xiàn)了對綜掘機切割部區(qū)域的全面覆蓋,從源頭處實現(xiàn)了對切割粉塵的攔截以及捕降,降低了粉塵進入巷道的概率,提升了粉塵的控制效果[1]。
將綜掘機現(xiàn)有的供水系統(tǒng)進行改進,加設(shè)YB S90/150-85 型綜掘機外噴霧增壓泵,通過加壓的方式解決掘進靜壓供水管水壓不足的問題。該型號外噴霧增壓泵具有結(jié)構(gòu)簡單、使用效果好、便于維修更換以及液壓驅(qū)動確保供水壓力的特點,供水壓力最大可達16 MPa,顯著提升了綜掘機外部噴霧的物化除塵效果。
通過除塵風(fēng)機“長壓短抽”控風(fēng)除塵方案、綜掘機配套設(shè)備的改造和增壓泵加壓相結(jié)合的方式,顯著提升了綜掘工作面的除塵效果。
綜掘機轉(zhuǎn)載點及后配套皮帶轉(zhuǎn)載點的落差通常為0.5 m~1.0 m,運輸過程中煤炭從轉(zhuǎn)載點拋出會和下運皮帶相撞進而產(chǎn)生大量粉塵,導(dǎo)致整個巷道的粉塵量顯著增加。現(xiàn)有的將臣方式為在碰撞處加設(shè)噴霧,除塵效果一般。在此基礎(chǔ)上在運輸轉(zhuǎn)載點機尾處設(shè)置了防塵罩進行保護。防塵罩組成通常包括2 處~3 處可調(diào)節(jié)噴頭方向的噴霧、10 cm~15 cm 的外延以及能夠在一定范圍內(nèi)進行尺寸調(diào)節(jié)的皮帶條,確保運輸轉(zhuǎn)載點產(chǎn)生的粉塵能夠和巷道風(fēng)流隔離開來,達到了“塵源封閉除塵”的要求,顯著提升了運輸轉(zhuǎn)載點的除塵效果。通過“振動感應(yīng)傳感器+自動噴霧裝置+電磁閥”綜合控制的方式,實現(xiàn)了對防塵罩內(nèi)設(shè)噴霧的自動供水,保證了噴霧的工作能夠和運輸皮帶的工作保持一致,無需人工操作即可實現(xiàn)自動降塵,提升了降塵效率。
在掘進工作面迎頭端200 m 內(nèi),加設(shè)兩道全斷面?zhèn)乳_推拉式捕塵紗網(wǎng)門以及水幕。相鄰紗網(wǎng)門間的距離在20 m~30 m,全斷面單管凈化水幕放置在紗網(wǎng)門迎風(fēng)側(cè)20 mm~500 mm,確保了水霧能夠噴射在紗網(wǎng)之上,紗網(wǎng)濕潤后能夠?qū)崿F(xiàn)捕捉迎頭端粉塵的目的,提升了降塵效果。紗網(wǎng)隨掘進工作面的移動而移動,每推進100 m 移動1 次,二者間的距離不易過遠,通過該方式能夠提升約20%的降塵效果。
單管凈化水幕的供水系統(tǒng)采用“DFB7/20 礦用隔爆型電動球閥+自動噴霧裝置+紅外線感應(yīng)傳感器”聯(lián)合控制的方式進行供水,采用“自動噴霧控制器+3R/4R 系列多路換向氣閥”聯(lián)合控制的方式,通過紅外線感應(yīng)傳感器進行距離的控制,無須人員操作即可實現(xiàn)紗網(wǎng)門的自動控制。
正常工作過程中,自動噴霧系統(tǒng)始終處于開啟狀態(tài),紗網(wǎng)門控制系統(tǒng)始終處于關(guān)閉狀態(tài),自動噴霧系統(tǒng)的供水裝置和連接啟動推桿的供風(fēng)為始終處于開啟狀態(tài)。一旦無軌膠輪車或行人距離紗網(wǎng)門過近,紅外線感應(yīng)傳感器檢測到后發(fā)出指令,系統(tǒng)收到指令后自動關(guān)閉供水裝置、噴霧不在工作,同時紗網(wǎng)門收到指令開啟,整個噴霧系統(tǒng)停止工作,等待行人或車輛的通過,通過后紅外線感應(yīng)傳感器發(fā)出指令使得噴霧系統(tǒng)恢復(fù)正常,紗網(wǎng)門關(guān)閉,實現(xiàn)了系統(tǒng)的自動化控制,系統(tǒng)的延遲控制時間可在0 s~120 s 范圍內(nèi)調(diào)節(jié),確保車輛完全通過后再開啟噴霧,避免噴霧開啟過早導(dǎo)致司機的視線受到噴霧的阻擋,所有紗網(wǎng)門都按照該方式進行自動控制。
該型號除塵噴漿機組成部分包括上下溢氣、轉(zhuǎn)子摩擦板漏氣收集及導(dǎo)出裝置,避免了粉塵的泄露。積灰容器為抽屜式,便于進行能夠設(shè)備清理,通過多層環(huán)狀加水噴頭系統(tǒng)保證了粉塵的混合均勻,顯著降低了設(shè)備工作過程的產(chǎn)塵量。此外,通過架設(shè)凈化水幕的方式降低噴漿作業(yè)的產(chǎn)塵,噴漿作業(yè)點20 m~80 m區(qū)域內(nèi)進行適當(dāng)數(shù)量的凈化水幕架設(shè),設(shè)備整體結(jié)構(gòu)簡單便于移動,適用性較好。此外通過在噴漿點后安裝活動式捕塵網(wǎng)的方式,能夠?qū)姖{產(chǎn)生的粉塵進行有效的捕捉。通常情況下,噴漿作業(yè)點位于掘進巷道迎頭端200 m 區(qū)域內(nèi),因此通過捕塵網(wǎng)能夠同時對掘進和噴漿過程中的粉塵進行捕捉[2]。
為了提升掘進后巷的除塵效果,通過“全斷面風(fēng)流凈化水幕跨皮帶防水罩+皮帶底噴霧+自動噴霧裝置”的方式,在掘進巷道回風(fēng)口20 m 范圍內(nèi)布置風(fēng)流凈化除塵設(shè)施。裝置整體通過紅外線人體感應(yīng)傳感器達到自動控制的目標,車輛或行人靠近防塵系統(tǒng)時,傳感器感應(yīng)并發(fā)出信號,實現(xiàn)風(fēng)流凈化水幕以及皮帶底噴霧的自動控制,提升了掘進后巷的除塵效果。
綜合分析當(dāng)前巷道風(fēng)流中粉塵濃度的大小以及皮帶啟停期間振動揚塵的情況,不論是單管水幕亦或是防塵水幕墻,均能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)流凈化水幕的效果,通過加設(shè)閥門的方式,實現(xiàn)皮帶底噴霧的自動控制,避免噴霧連續(xù)工作造成水資源的浪費,節(jié)約了經(jīng)濟成本,提升了除塵效果,使用該方式將除塵效果提升了約10%。
通過“風(fēng)流凈化水幕+跨皮帶防水罩+皮帶底噴霧+自動噴霧裝置”聯(lián)合控制的方式,實現(xiàn)了巷道風(fēng)流的凈化,相鄰裝置間的距離為500 m,確保了巷道粉塵和風(fēng)流造成的二次揚塵的控制,顯著降低了巷道的粉塵濃度。
在距離巷道距防塵噴霧設(shè)施10 m~20 m 布置紅外線感應(yīng)傳感器,通過傳感器的監(jiān)測以及信號發(fā)出實現(xiàn)對采掘工作面以及皮帶運輸線的自動控制。如果遇到部分運輸轉(zhuǎn)載點難以實現(xiàn)供電的情況,則使用撞桿式機械控制閥門確保對轉(zhuǎn)載噴霧的自動控制。東灘煤礦井下巷道長度約為150 km,礦井內(nèi)部的皮帶總數(shù)超過60 條,如果能夠通過自動噴霧控制技術(shù)實現(xiàn)全面的自動控制,能夠降低相關(guān)人員的工作強度,避免控制滯后的問題,節(jié)約了經(jīng)濟成本避免了資源浪費。當(dāng)前礦井的工作重點在如何將進回風(fēng)順槽所有防塵設(shè)施的開停信息輸入相同的信號傳輸系統(tǒng),實現(xiàn)通過1 個信號自動控制所有主機,提升整個系統(tǒng)的自動化程度。自動控制技術(shù)的推廣能夠確保防塵生產(chǎn)的一致性、降低經(jīng)濟成本、減少工人勞動強度以及提升系統(tǒng)智能化程度。
該礦積極研究和創(chuàng)新發(fā)展礦井綜合防塵技術(shù),顯著提升了礦井粉塵的治理成效。原先綜掘工作面迎頭端切割粉塵質(zhì)量濃度為187.62 mg/m3,使用該方案后降低到47.79 mg/m3,除塵效果提升了69.30%;原先綜掘機二運皮帶后粉塵質(zhì)量濃度為23.71 mg/m3,使用該方案后降低到22.7 mg/m3,降塵率提升了89.38%;原先掘進皮帶運輸線粉塵質(zhì)量濃度為2.29mg/m3,使用該方案后降低到1.39 mg/m3,除塵率提升了42.25%。礦井各綜掘工作面使用該除塵技術(shù)以及管理標準后,除綜掘工作面掘進切割作業(yè)期間綜掘機司機位置和噴漿作業(yè)期間噴漿機回風(fēng)側(cè)10 m 范圍內(nèi)的粉塵濃度有時會出現(xiàn)超標現(xiàn)象,其余各處粉塵濃度均在標準范圍內(nèi)。