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        循環(huán)水全系統(tǒng)在線清洗預(yù)膜的實踐與討論

        2022-07-06 07:52:18蔣華鋒李志軍
        精細石油化工進展 2022年3期
        關(guān)鍵詞:水質(zhì)設(shè)備系統(tǒng)

        蔣華鋒,李志軍

        濰坊金石環(huán)保科技有限公司,山東 濰坊 261300

        對于化工生產(chǎn)裝置系統(tǒng)來說,設(shè)備和管道在安裝過程中容易留有碎屑、雜物和塵土,有時冷卻設(shè)備的銹蝕和油污也很嚴重,這些雜物和油污如不清洗干凈,將會對系統(tǒng)產(chǎn)生嚴重的危害。比如鐵離子含量的升高,除了本身積累在系統(tǒng)中對系統(tǒng)管道造成阻塞形成垢下腐蝕外[1],還會給水體中的鐵細菌提供充足的營養(yǎng)源,對系統(tǒng)產(chǎn)生更深一步的腐蝕危害。特別是運行多年的冷卻水系統(tǒng),都含有輕重不同的油類、黏泥、污垢以及各種腐蝕產(chǎn)物。為了確保冷卻水系統(tǒng)達到并保持設(shè)計冷卻效率,必須始終維持冷卻設(shè)備的清潔運行,并且投加適當(dāng)?shù)乃幚硭巹?/p>

        濰坊金石環(huán)??萍加邢薰局饕a(chǎn)精細石油化工產(chǎn)品,目前擁有一套開放式循環(huán)冷卻水系統(tǒng),補水采用當(dāng)?shù)氐牡叵滤矗|(zhì)硬度較高,Cl-含量也偏高。自2009年正式運行至今,該系統(tǒng)一直未進行清洗預(yù)膜,主要靠日常加藥及排污維持系統(tǒng)的運行,前期運行較為正常,隨著運行年限的增加,循環(huán)水系統(tǒng)水質(zhì)時常會呈現(xiàn)微紅混濁狀態(tài),這說明在目前的水質(zhì)運行條件下,系統(tǒng)已經(jīng)出現(xiàn)了管道設(shè)備腐蝕問題,產(chǎn)生了大量的黃銹水。另外,車間某些換熱器系統(tǒng)進回水溫差較低,說明系統(tǒng)存在一定的結(jié)垢傾向,換熱效率較低[2]。

        以上問題的出現(xiàn)不僅造成循環(huán)水系統(tǒng)換熱效率的低下,能源的損耗和浪費,而且給系統(tǒng)的安全正常運行帶來巨大的風(fēng)險。為了徹底解決以上問題,需要對整個系統(tǒng)進行及時的清洗預(yù)膜處理[3],以保證生產(chǎn)及設(shè)備的正常穩(wěn)定運行。

        為了在清洗的同時不中斷生產(chǎn),不影響產(chǎn)能,本研究制定了在線清洗預(yù)膜方案,清洗藥劑選用了對設(shè)備損傷較小的復(fù)合有機系[4]清洗預(yù)膜劑,從而改善循環(huán)水系統(tǒng)。

        1 系統(tǒng)概況

        1.1 系統(tǒng)工況條件

        系統(tǒng)工況條件(表1)提供了該裝置循環(huán)水系統(tǒng)的容水量與循環(huán)量大小等數(shù)據(jù)。裝置設(shè)備主要是不銹鋼、碳鋼與紫銅3 種常見材質(zhì)。特別注意的是換熱器進出口溫差僅為3~4℃,溫差相對偏低,說明換熱效率不高,系統(tǒng)應(yīng)該存在一定的結(jié)垢傾向。

        表1 系統(tǒng)工況條件

        1.2 系統(tǒng)水質(zhì)情況

        系統(tǒng)補水主要采用當(dāng)?shù)氐牡叵滤?,其補水水質(zhì)及循環(huán)水運行情況如表2所示。

        由表2可以看出:該補水水質(zhì)總硬度較高,電導(dǎo)率超過1 000 μS/cm,水質(zhì)屬于中硬度水質(zhì),特別是在溫度略高的情況下,具有較大的結(jié)垢傾向。另外,水質(zhì)中腐蝕性Cl-含量偏高,系統(tǒng)也存在一定的腐蝕風(fēng)險[5]。

        表2 系統(tǒng)補水水質(zhì)情況

        2 方案的實施

        2.1 主要儀器及藥劑

        722N 可見分光光度計、WGZ-200 濁度儀、DDS-307A 電導(dǎo)率儀、PHS-3C 酸度計,均為上海精科儀器有限公司生產(chǎn)。

        QX-901黏泥剝離劑,規(guī)格20%;QX-51017緩蝕劑,規(guī)格25%;QX-101 清洗劑,規(guī)格30%;QX-51014 清洗助劑,規(guī)格25%;QX-51009 預(yù)膜劑,規(guī)格30%;QX-51010預(yù)膜助劑,規(guī)格20%;預(yù)膜分散劑,規(guī)格20%;滲透劑,規(guī)格20%,均為濰坊金石環(huán)保科技有限公司復(fù)配生產(chǎn)。

        2.2 實施過程

        2.2.1 全系統(tǒng)黏泥剝離

        2021年6月26日13:00首先測定循環(huán)水池中水的pH 為8.0、濁度為10.2 NTU。根據(jù)保水量分兩次加入藥劑,第一次投加40 kg QX-901 黏泥剝離劑和10 kg 滲透劑,第二次投加35 kg QX-901黏泥剝離劑和5 kg滲透劑,2次投加間隔2 h,加藥位置位于集水池進泵口,運行過程中發(fā)現(xiàn)泡沫逐漸增多,于是投加少許消泡劑進行消泡。在系統(tǒng)運行過程中定期測定循環(huán)水池中水的濁度和pH,運行至6月27日14:00 左右(約25 h)時,檢測發(fā)現(xiàn)循環(huán)水的濁度基本不再繼續(xù)升高,表明系統(tǒng)的黏泥剝離已經(jīng)接近終點,遂結(jié)束檢測,開始進行排水置換,排水至濁度小于20 NTU。

        一般系統(tǒng)做黏泥剝離,藥劑大多是一次性投加[6],這樣的好處是短時間內(nèi)系統(tǒng)藥劑濃度大,殺菌力強,但是往往對系統(tǒng)內(nèi)菌藻黏泥的剝離效果不是很理想,藥劑瞬間濃度過大,外層被殺滅的菌藻容易對里面的黏泥形成包裹作用,反而導(dǎo)致剝離效果不理想。本實施方案分2 次投加黏泥剝離劑,既保證每次的投加濃度達到殺菌剝離的效果,又避免了上述弊端,同時配合單獨的滲透劑投加,殺菌、黏泥剝離效果更好。

        2.2.2 全系統(tǒng)化學(xué)清洗

        水質(zhì)置換完畢后,準備進入全系統(tǒng)化學(xué)清洗階段。

        于2021年6月28日9:30 開啟循環(huán)水池循環(huán)泵,此時水質(zhì)較渾濁。循環(huán)一段時間后,10:00 取樣檢測,pH 為7.7、電導(dǎo)為1 300.43 μS/cm、濁度為130.3 NTU、含鐵8.98 mg/L。

        試驗于循環(huán)水池東側(cè)扶梯處開始,依次投加87.5 kg QX-51017 緩蝕劑、50 kg QX-101 清洗劑及75 kg QX-51014 清洗助劑,約10 min 后,水面漂浮較多泡沫;約30 min 后取樣檢測,通過投加H2SO4控制水的pH為5.5~6.5。

        在清洗過程中,為了監(jiān)測清洗劑對設(shè)備的腐蝕情況,選用和設(shè)備相同材質(zhì)的掛片進行同步監(jiān)測。試驗于16:00 系統(tǒng)運行穩(wěn)定后開始,掛上兩片碳鋼、兩片不銹鋼清洗腐蝕監(jiān)測掛片,此后每4小時取樣檢測pH、濁度、含鐵和Ca2+,發(fā)現(xiàn)濁度、含鐵和Ca2+等呈弧形上升趨勢,運行至6月29日16:00(約30 h)時各項指標趨于穩(wěn)定。由于排水系統(tǒng)出現(xiàn)問題,至6月30日14:00 才開始排水置換,并于16:00 取下清洗腐蝕監(jiān)測掛片,進行清洗、干燥、稱量。

        循環(huán)水池投加藥劑并運行一段時間后,可以明顯看出水面泡沫豐富,懸浮的棕紅色以及黑色雜質(zhì)逐步增多,說明系統(tǒng)中的腐銹、污垢等被逐漸清洗剝離下來,清洗效果較為顯著。

        清洗階段是整個方案的重點和關(guān)鍵環(huán)節(jié),清洗劑的選擇和投加既要保證對腐銹和結(jié)垢具有較好的清洗作用,還要最大限度地減輕對設(shè)備的損傷。本方案選擇的清洗劑為有機系復(fù)合型清洗劑,主要是通過藥劑中對鐵、鈣等金屬離子具有優(yōu)異絡(luò)合作用的組分進行清洗去除[7],其酸損害程度小,不會對設(shè)備造成穿孔損害,可以最大限度地保證清洗設(shè)備的安全,延長設(shè)備的使用壽命。此外,本次實施方案特別配制了清洗助劑,該助劑成分主要是具有強分散性能的分散劑,能夠及時把清洗下來的銹垢顆粒等進行分散[8],不至于造成二次沉積,便于后續(xù)能夠順利地置換排出系統(tǒng),可以起到更好的清洗去除效果。

        2.2.3 全系統(tǒng)預(yù)膜處理

        循環(huán)水池換水約26.5 h 后,取樣檢測發(fā)現(xiàn)其濁度為15.5 NTU,水質(zhì)已基本澄清,開始進入下一步預(yù)膜階段,于7月1日16:45 開始向系統(tǒng)集水池湍流區(qū)投加100 kg QX-51009 預(yù)膜劑、50 kg QX-51010預(yù)膜助劑及25 kg預(yù)膜分散劑。系統(tǒng)運行一段時間后加H2SO4調(diào)pH 并控制在6.0~7.0;調(diào)好pH后懸掛預(yù)膜掛片進行監(jiān)測,并取水樣測其總磷為108.9 mg/L,水樣中總磷量超過100 mg/L即合格。當(dāng)觀察水池中預(yù)膜掛片有明顯藍紫色光暈后,結(jié)束預(yù)膜,此時預(yù)膜時間為47 h。

        預(yù)膜階段也同樣重要,預(yù)膜的前提是保證金屬設(shè)備表面清洗完全,盡可能達到光潔無污垢附著物。同時預(yù)膜劑的配置和選用更為關(guān)鍵,本方案采用預(yù)膜劑、預(yù)膜助劑以及預(yù)膜分散劑3 種藥劑配合使用,一是可以使預(yù)膜劑分散分布更均勻,有利于均勻附著;二是可以有效避免水質(zhì)置換不完全造成的水中各種離子對藥劑的消耗并能減輕對預(yù)膜劑成膜[9]的影響,這樣在保證預(yù)膜效果的同時還可以節(jié)約更多的新鮮補水,意義重大。

        2.2.4 清洗過程結(jié)束

        預(yù)膜結(jié)束后,開啟補水閥門,進行邊排邊補置換,一段時間后取樣檢測,濁度為5.6 NTU,總磷為6.7 mg/L,可以判定置換完畢,此時停止補水置換,轉(zhuǎn)入正常運行狀態(tài)。

        3 結(jié)果與討論

        3.1 水質(zhì)數(shù)據(jù)變化

        本次清洗過程整體水質(zhì)數(shù)據(jù)變化情況如表3所示。

        表3 循環(huán)水指標變化情況

        本次清洗過程中,循環(huán)水池中水質(zhì)濁度由最初的130.3 NTU 逐步上升至最大值603.3 NTU,其變化趨勢如圖1所示。由圖1可知:水質(zhì)濁度上升趨勢特別明顯,水體渾濁度增大,表明水中各種離子增多、清洗下來的銹垢較多。

        圖1 循環(huán)水池的濁度變化趨勢

        循環(huán)水池中總鐵含量變化趨勢如圖2所示。由圖2可知:清洗過程中,循環(huán)水系統(tǒng)總鐵由8.98 mg/L 上升至最高26.4 mg/L,之后略有下降,但整體上升趨勢很明顯,以保有水量250 m3計,粗略估算,約清洗下鐵銹(以Fe2O3計)12.5 kg。

        圖2 循環(huán)水池的總鐵變化趨勢

        循環(huán)水系統(tǒng)中Ca2+含量變化趨勢如圖3所示。由圖3可知:循環(huán)水系統(tǒng)Ca2+由210.20 mg/L 上升至最高343.33 mg/L,之后基本維持不變,說明Ca2+濃度基本達到最大,整個系統(tǒng)中的鈣垢基本達到最大清洗程度。以保有水量250 m3計,粗略估算,清洗下結(jié)垢(以CaC03計)83 kg。

        圖3 循環(huán)水池Ca2+的變化趨勢

        由循環(huán)水池中Ca2+、總鐵、濁度的前后變化情況,可以清楚地看到清洗的終點時間,同時也表明此次清洗效果較為明顯,整個系統(tǒng)的銹垢有了大幅度的消減。

        3.2 清洗掛片腐蝕情況

        對碳鋼、不銹鋼清洗監(jiān)測掛片進行清洗、干燥、稱量,并依據(jù)HGT 2387—2007《工業(yè)設(shè)備化學(xué)清洗質(zhì)量標準》進行計算,結(jié)果如表4所示。由表4可知:清洗過程中掛片腐蝕率遠小于行業(yè)標準,而且小于一般常規(guī)的清洗預(yù)膜[10],表明本方案對設(shè)備基本無腐蝕,完全達到了預(yù)期。處理后的掛片情況如圖4和5 所示。由圖4~5 可以清楚地看到:不論是不銹鋼掛片還是碳鋼掛片,基本都是表面光潔、無明顯腐蝕銹點。

        表4 清洗掛片腐蝕率檢測情況

        圖4 不銹鋼掛片

        圖5 碳鋼掛片

        3.3 預(yù)膜掛片效果

        圖6是經(jīng)預(yù)膜后的紅點檢測掛片。由圖6可知:肉眼觀察有明顯的藍紫色光暈,說明已經(jīng)在金屬表面形成了一層保護膜。用CuSO4溶液進行紅點檢驗,結(jié)果顯示預(yù)膜掛片出現(xiàn)紅點的時間差為預(yù)膜片>25 s、空白片<3 s,表明此次預(yù)膜效果非常理想。

        圖6 預(yù)膜掛片

        3.4 現(xiàn)場清洗效果

        循環(huán)水池清洗過程如圖7所示。由圖7可知:循環(huán)水池內(nèi)可以看到大量明顯的污垢漂浮,應(yīng)該都是設(shè)備管道清洗下來的銹垢等,表明本次清洗起到了明顯的作用。

        圖7 循環(huán)水池清洗過程照片

        后期選取車間一臺列管式碳鋼換熱器進行開蓋觀察,換熱器清洗效果如圖8所示。由圖8可知:附著在列管上的黏泥腐銹以及結(jié)垢等均已清洗除去,列管表面光亮如初,獲得了理想的效果。

        圖8 換熱器清洗效果

        3.5 存在的問題

        本研究未充分考慮到補排水的困難,造成了現(xiàn)場補水置換環(huán)節(jié)耽擱時間較多,池水濁度短時間降不下來,一是浪費了不少時間,二是對后續(xù)的預(yù)膜效果有一定的不利影響。這個需要在今后類似的實踐工作中予以充分考慮。

        4 結(jié)論

        此次全系統(tǒng)在線清洗預(yù)膜實踐,由于制定了科學(xué)合理的方案,選用了對設(shè)備損傷較小的復(fù)合有機體系的清洗預(yù)膜劑,不中斷生產(chǎn),不影響產(chǎn)能,對設(shè)備損傷小,清洗預(yù)膜效果良好,有力保證了生產(chǎn)設(shè)備的安全持續(xù)運行。

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