鄭繼龍,吳彬彬,左清泉
1.中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,天津 300452;2.海洋石油高效開(kāi)發(fā)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,天津 300452
J 油田位于渤海遼東灣北部海域,油層組分布以縱向?yàn)橹?,滲透率差異較大,非均質(zhì)嚴(yán)重。油田初期開(kāi)采方式為注水開(kāi)發(fā),水驅(qū)采收率僅為13%左右。2008年,8 口注水井轉(zhuǎn)為聚合物驅(qū)油,為了強(qiáng)化聚合物驅(qū)油效果,8 口聚合物驅(qū)油注入井陸續(xù)轉(zhuǎn)為二元復(fù)合驅(qū)注入井,形成8 注33 采規(guī)模。截至2018年12月,二元復(fù)合驅(qū)見(jiàn)效井22 口,累計(jì)增油1.028×106m3,顯著提高了油田的開(kāi)發(fā)效率。然而,在聚合物驅(qū)油實(shí)施過(guò)程中,聚合物溶液中存在大量氣泡,導(dǎo)致注入壓力偏高、聚合物降解、地面設(shè)備管道和地下管柱腐蝕等問(wèn)題。因此,有必要開(kāi)展J 油田聚合物驅(qū)油配液除氣技術(shù)研究,以滿(mǎn)足海上油田聚合物驅(qū)油礦場(chǎng)實(shí)施需求,保障聚合物驅(qū)油實(shí)施效果。
J油田聚合物驅(qū)油配注工藝流程如圖1所示。通過(guò)流程分析,整個(gè)配液以及注入過(guò)程中可形成氣泡的位置主要集中在溶解罐和熟化罐中,先后多次對(duì)溶解罐和熟化罐中的聚合物母液取樣觀(guān)察,發(fā)現(xiàn)聚合物溶液存在如下特點(diǎn):其一,母液樣品中含有大量肉眼可見(jiàn)的氣泡;其二,單純通過(guò)延長(zhǎng)熟化時(shí)間,氣泡分離時(shí)間超過(guò)10 h,且僅有少部分氣泡分離;其三,母液取樣檢測(cè)氣泡O2含量高達(dá)10 mg/L,O2含量嚴(yán)重超標(biāo)(現(xiàn)場(chǎng)回注水控制指標(biāo)中溶解氧含量應(yīng)小于0.1 mg/L)。
圖1 聚合物驅(qū)油配注工藝流程
通過(guò)梳理配注工藝流程,分析氣體引入點(diǎn),認(rèn)為氣泡主要是在聚合物干粉與水混合時(shí)形成,高壓注入泵前與空氣連通的節(jié)點(diǎn)主要為聚合物干粉上料系統(tǒng),該系統(tǒng)以鼓風(fēng)機(jī)空氣為氣源,干粉、空氣、低壓水快速攪拌混合溶解的過(guò)程會(huì)包裹空氣形成含氣泡的聚合物母液(質(zhì)量濃度為6 000 mg/L,黏度約為3 000 mPa·s)。由于聚合物母液黏度較高,氣泡上浮較慢,熟化過(guò)程中無(wú)法完全分離,從而隨著聚合物溶液進(jìn)入后續(xù)注入環(huán)節(jié)和地層。
通過(guò)文獻(xiàn)調(diào)研[1-2],大慶油田采油三廠(chǎng)在聚合物驅(qū)油現(xiàn)場(chǎng)配注聚合物母液過(guò)程中也同樣出現(xiàn)過(guò)母液起泡的問(wèn)題,文獻(xiàn)中重點(diǎn)分析了熟化罐進(jìn)藥位置高進(jìn)低出造成母液的二次生泡,并提出通過(guò)熟化罐改造可有效改善此問(wèn)題,建議在熟化罐進(jìn)液管出口設(shè)置導(dǎo)流槽,使母液沿著管壁螺旋流入管內(nèi),既可降低母液的流動(dòng)速度,又可改變流體與液面的接觸角度,從而可以避免大量的氣泡產(chǎn)生,大幅度消減氣泡對(duì)后續(xù)流程的影響。
從技術(shù)實(shí)現(xiàn)程度和成本等角度考慮[3-4],完全隔絕空氣或無(wú)氣體輸送的聚合物配制裝備很難實(shí)現(xiàn)。再加上海上油田聚合物驅(qū)油現(xiàn)場(chǎng)使用的母液濃度、熟化時(shí)間、配制方式等均屬于工藝方案優(yōu)化后的結(jié)果[5-7],所以本研究嘗試在聚合物母液配制環(huán)節(jié),通過(guò)注入化學(xué)藥劑,消耗掉氣泡和溶液中的O2,從而避免聚合物溶液的降解和管道、管柱腐蝕的危害。
2.1.1 主要實(shí)驗(yàn)材料
實(shí)驗(yàn)用水,J 油田平臺(tái)配聚水;聚合物,工業(yè)品,固含量≥90%,四川光亞聚合物化工有限公司;除氧劑(CQ-1、CQ-2、CQ-3、CQ-4、CQ-5),工業(yè)品,江陰華東水處理有限公司;除氧劑(BHJ3-N),工業(yè)品,濟(jì)南雅歌新材料科技有限公司。
2.1.2 主要實(shí)驗(yàn)儀器
電子天平,德國(guó)賽多利斯集團(tuán);恒溫水浴槽,優(yōu)萊博技術(shù)(北京)有限公司;多點(diǎn)磁力攪拌器,美國(guó)Variomag 公司;旋轉(zhuǎn)黏度計(jì),美國(guó)Brookfield 公司;電熱恒溫箱,德國(guó)Binder 公司;DO-HX-12 型測(cè)氧管,上海才韻貿(mào)易有限公司。
在溫度50 ℃、攪拌速度300 r/min 條件下,按照下列要求使用J 油田平臺(tái)配聚水分別配制質(zhì)量濃度為6 000 mg/L的聚合物母液樣品。①空白樣;②配液時(shí)分別加入300 mg/L 的除氧劑CQ-1、CQ-2、CQ-3、CQ-4、CQ-5 以及BHJ3-N。將聚合物充分?jǐn)嚢枞芙夂?,于恒溫箱中靜置1 h,參照文獻(xiàn)[8],使用測(cè)氧管測(cè)定不同樣品中的氧含量,同時(shí)觀(guān)察不同樣品中氣泡的分布情況,結(jié)果見(jiàn)表1和圖2。
表1 聚合物母液樣品中氧含量測(cè)定結(jié)果
圖2 樣品靜置1 h后的狀態(tài)
由表1可知:不加除氧劑的空白樣中溶解氧含量為8~10 mg/L,說(shuō)明聚合物溶液在攪拌配制過(guò)程中,溶解氧基本達(dá)到飽和;加入除氧劑后,6個(gè)樣品中的溶解氧含量均有減少,加入除氧劑BHJ3-N的除氧效果最好,溶解氧含量低于1 mg/L。
在聚合物溶液攪拌配制過(guò)程中,7 個(gè)樣品中均出現(xiàn)大量氣泡,靜置1 h 后結(jié)果如圖2所示。由圖2可以明顯看出:空白樣中還有較多微小氣泡,分布比較均勻,而加入除氧劑的6 個(gè)樣品中氣泡含量均大幅減少,加入除氧劑CQ-1、CQ-5 和BHJ3-N 樣品中已沒(méi)有肉眼可見(jiàn)的氣泡,說(shuō)明加入除氧劑后,能夠消耗掉氣泡中約占21%的O2,可以減少聚合物溶液中氣泡的消泡時(shí)間。
綜合表1和圖2結(jié)果可知,除氧劑BHJ3-N 的除氧效果最佳,且可以大幅縮短聚合物溶液中氣泡的消泡時(shí)間。
2.3.1 消泡時(shí)間
在溫度50 ℃、攪拌速度300 r/min 條件下,使用J 油田平臺(tái)配聚水分別配制質(zhì)量濃度為6 000 mg/L的聚合物母液樣品若干,分別加入100、150、200、250 和300 mg/L 的除氧劑BHJ3-N[9],充分?jǐn)嚢枞芙夂蟮谷刖呷客膊⒎庞诤銣叵渲?,觀(guān)察聚合物溶液中的氣泡分布和消泡規(guī)律,結(jié)果如圖3~4所示。
圖3 加入不同濃度除氧劑后靜置不同時(shí)間的消泡規(guī)律
由圖3可知:聚合物溶液配制完成后,溶液中含有大量分布較為均勻的氣泡,隨著恒溫靜置時(shí)間的延長(zhǎng),溶液中的氣泡不斷上浮并消失,30 min后溶液中僅殘留少量集中在上層分布的微小氣泡。
由圖4可知:加入不同濃度除氧劑后,隨著除氧劑濃度的增加,消泡時(shí)間呈先減少后增加的規(guī)律,當(dāng)除氧劑質(zhì)量濃度為200~250 mg/L 時(shí),消泡時(shí)間少于50 min,消泡最快速。
圖4 除氧劑濃度與消泡時(shí)間關(guān)系曲線(xiàn)
2.3.2 聚合物黏度及熱穩(wěn)定性
在溫度50 ℃、攪拌速度300 r/min 條件下,使用J 油田平臺(tái)配聚水分別配制質(zhì)量濃度為6 000 mg/L的聚合物母液樣品若干,分別加入不同濃度的除氧劑BHJ3-N,充分?jǐn)嚢枞芙夂?,于恒溫箱中靜置1 h,使用旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)測(cè)定不同樣品的表觀(guān)黏度,測(cè)試完成后重新放回恒溫箱中,每隔一段時(shí)間使用旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)測(cè)定樣品的表觀(guān)黏度,測(cè)定條件設(shè)置為溫度50 ℃、使用6.34 s-1速率剪切5 min,結(jié)果如圖5~6所示。
圖5 除氧劑濃度對(duì)聚合物溶液黏度的影響
由圖5可知:配制好的聚合物溶液靜置1 h后,不加除氧劑的聚合物溶液的黏度要比加除氧劑的稍高??赡艿脑蚴牵河捎诓患映鮿┑木酆衔锶芤褐杏写罅康奈⑿馀?,這些微小氣泡能在一定程度上增強(qiáng)聚合物的彈性模量,使得表觀(guān)黏度有所增加;而加入不同濃度除氧劑后,聚合物溶液的黏度基本不變,說(shuō)明除氧劑對(duì)聚合物溶液黏度的影響可忽略不計(jì)。
圖6是除氧劑對(duì)聚合物溶液長(zhǎng)期熱穩(wěn)定性的影響。由圖6可知:加入除氧劑后,聚合物溶液主要受熱降解的作用,黏度不斷降低。可能的原因是:由于溶液中含有的O2會(huì)對(duì)聚合物產(chǎn)生氧化降解,恒溫放置一段時(shí)間后,聚合物溶液黏度衰減迅速,氧化降解過(guò)程主要發(fā)生在0~30 d內(nèi),超過(guò)30 d后,O2被耗盡,聚合物氧化降解減弱,但持續(xù)的熱降解仍使得聚合物溶液黏度不斷降低。
圖6 除氧劑對(duì)聚合物溶液長(zhǎng)期熱穩(wěn)定性的影響
2.3.3 除氧效果
在溫度50 ℃、攪拌速度300 r/min 條件下,使用J 油田平臺(tái)配聚水分別配制質(zhì)量濃度為6 000 mg/L的聚合物母液樣品若干,分別加入不同濃度的除氧劑BHJ3-N,充分?jǐn)嚢枞芙夂?,于恒溫箱中靜置1 h,使用測(cè)氧管測(cè)定不同樣品中的氧含量,結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 不同濃度除氧劑對(duì)聚合物母液樣品中氧含量的影響
由表2可知:當(dāng)除氧劑濃度大于150 mg/L時(shí),聚合物溶液中氧含量均低于1 mg/L。
綜合以上室內(nèi)實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,在聚合物母液配制過(guò)程中,為達(dá)到最佳的除氧效果,優(yōu)選除氧劑BHJ3-N,其最佳使用質(zhì)量濃度為200~250 mg/L。
使用J 油田聚合物驅(qū)油受益井產(chǎn)出液,分別配制水油體積比為1∶9、5∶5、8∶2 和9∶1 的油水樣50 mL,再分別加入1 mL 質(zhì)量濃度為250 mg/L 的除氧劑BHJ3-N,充分振蕩混合油水樣,然后放入50 ℃恒溫箱中,觀(guān)察油水界面變化情況,結(jié)果如圖7所示。
由圖7可知:油水樣停止振蕩后,油水便快速分離,油水界面清晰,油水比例與配制比例基本一致,說(shuō)明除氧劑BHJ3-N不會(huì)對(duì)油水樣分離產(chǎn)生影響。
圖7 除氧劑對(duì)產(chǎn)出液油水分離的影響
考慮到現(xiàn)場(chǎng)注入工藝流程中,氣泡主要在溶解罐中產(chǎn)生,然后沿著流程進(jìn)入熟化罐,選定加藥位置為溶解罐之前以及溶解罐與熟化罐之間。使用藥劑注入泵恒速加藥,藥劑使用質(zhì)量濃度為250 mg/L,加藥速度為7 L/h。為了對(duì)加藥后除氧效果進(jìn)行評(píng)價(jià),在整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程中準(zhǔn)確記錄各個(gè)井口的注入壓力和注入量,取樣測(cè)定加藥前后聚合物溶液的含氧量、消泡時(shí)間等參數(shù)。
3.2.1 除氧效果
表3是加藥后井口取樣樣品中含氧量隨時(shí)間的變化。由表3可知:未加藥時(shí),井口取樣樣品中氧氣含量為5 mg/L,加藥12 h 后,含氧量降低至1 mg/L,隨著除氧劑的持續(xù)加入,含氧量小于1 mg/L。
表3 加藥后井口取樣樣品中含氧量變化
圖8是現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)過(guò)程中,根據(jù)井口取樣測(cè)定的聚合物溶液中溶解氧含量計(jì)算的除氧率變化規(guī)律。由圖8可知:注入工藝流程中加入除氧劑后,除氧率高達(dá)91%,后期加藥穩(wěn)定后,除氧率穩(wěn)定在95%,說(shuō)明除氧劑BHJ3-N 在J 油田現(xiàn)場(chǎng)注入工藝流程中可有效除去絕大部分O2。
圖8 試驗(yàn)期間井口聚合物溶液除氧率變化規(guī)律
3.2.2 降壓增注效果
選取J 油田注入井連續(xù)5~10 d 的注入壓力和日注入量計(jì)算平均壓力和平均日注入量,對(duì)比除氧試驗(yàn)前后J 油田注入井降壓增注效果,結(jié)果如圖9所示。由圖9可知:注入除氧劑后,超過(guò)一半的注入井壓力有所降低,平均壓力降低0.26 MPa,其中W7-3Ⅲ井注入壓力下降0.82 MPa,降壓幅度最大。試驗(yàn)期間,注入井平均日增注4.02 m3,其中W4-4Ⅰ最高日增注達(dá)到40 m3。從所有試驗(yàn)井注入情況來(lái)看,整體降壓增注效果較好。
圖9 除氧試驗(yàn)開(kāi)始前后J油田注入井降壓增注效果
除氧試驗(yàn)結(jié)束后,再次選取J 油田注入井連續(xù)5~10 d 的注入壓力和日注入量并計(jì)算平均值,對(duì)比除氧試驗(yàn)結(jié)束前后J 油田注入井降壓增注效果,結(jié)果如圖10所示。由圖10可知:停止注入除氧劑后,聚合物溶液配制時(shí)又會(huì)產(chǎn)生大量氣泡,進(jìn)入地層時(shí)形成“賈敏效應(yīng)”,導(dǎo)致平均注入壓力升高,平均升高幅度為0.16 MPa,其中,W4-2Ⅲ井壓力升高0.66 MPa,增壓幅度最大。停止注入除氧劑后,日平均注入量降低2.25 m3,其中,W8-4Ⅰ注入量減少11.6 m3。
圖10 除氧試驗(yàn)結(jié)束前后J油田注入井降壓增注效果
綜上,從除氧試驗(yàn)前后注入井平均壓力和平均日注入量變化來(lái)看,除氧劑縮短聚合物溶液中氣泡的消泡時(shí)間后,一定程度上降低了注入壓力,增加了日注入量,保障了聚合物驅(qū)油實(shí)施效果。
1)通過(guò)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)篩選出適合J 油田聚合物驅(qū)油配液除氣的處理藥劑除氧劑BHJ3-N,最佳使用質(zhì)量濃度為200~250 mg/L。
2)J 油田現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)效果表明,除氧劑BHJ3-N可有效除去配液中的O2,縮短消泡時(shí)間,間接表現(xiàn)出一定的降壓增注效果。
3)聚合物驅(qū)油配液除氧技術(shù)可以改善聚合物驅(qū)油礦場(chǎng)實(shí)施效果,具有推廣應(yīng)用價(jià)值。