易 浩, 楊衛(wèi)星, 赫英狀, 李 斐, 路飛飛
1中國石化西北油田分公司石油工程技術(shù)研究院 2中國石化縫洞型油藏提高采收率重點實驗室
新疆西北油田塔河、順北地區(qū)油氣層埋藏較深(6 000~7 500 m),針對二疊系低壓易漏地層發(fā)育的長封固井段固井,通常采用分級箍進行雙級固井,一級封固二疊系易漏地層,二級封固上部地層。但普遍存在一級固井二疊系漏失、二級固井井口失返等問題,嚴重影響固井質(zhì)量,并對油氣井長期穩(wěn)定生產(chǎn)帶來安全隱患[1- 7]。據(jù)統(tǒng)計,塔河地區(qū)近三分之一的井在二疊系出現(xiàn)不同程度的漏失現(xiàn)象,順北地區(qū)二疊系固井漏失率80%,固井漏失問題嚴重。針對上述問題,提出在常規(guī)機械式分級箍下部設(shè)計封隔器,一級固井結(jié)束后液壓脹封封隔器,封隔環(huán)空液柱壓力,解決二級固井繼續(xù)漏失和水泥漿返高問題,保證固井質(zhì)量。
封隔式分級箍的關(guān)鍵技術(shù)是如何在保證分級固井功能基礎(chǔ)上高效實現(xiàn)環(huán)空封隔,主要是分級箍循環(huán)孔啟閉控制具有高可靠性、封隔器脹封控制具有高穩(wěn)定性、封隔器脹封具有高密封能力。目前,國外哈里伯頓、威德福和戴維斯等公司已經(jīng)具有系列成型產(chǎn)品,而國內(nèi)研發(fā)尚處于起步階段[8- 11]。
新型封隔式固井分級箍主要由主體、撓性塞、打開塞、關(guān)閉塞、碰壓座各部分組成,其主體部分主要由分級箍單元、水力擴張封隔器單元和連接閥單元部分組成,如圖1所示。
圖1 新型封隔式分級箍及附件結(jié)構(gòu)示意圖
分級箍單元充分借鑒現(xiàn)有機械式分級箍部分成熟結(jié)構(gòu),如循環(huán)孔開啟和關(guān)閉方式、循環(huán)孔防止提前關(guān)閉結(jié)構(gòu)等[12- 13],并在現(xiàn)有機械式分級箍關(guān)閉套基礎(chǔ)上,將打開塞座改為剪釘?shù)墓潭梢苿邮浇Y(jié)構(gòu),打開塞座剪斷剪釘發(fā)生移動后,即露出封隔器注液通道,當(dāng)關(guān)閉套移動關(guān)閉分級箍循環(huán)孔后,也同時封閉了管內(nèi)向封隔器注液通道。
注液連接閥結(jié)構(gòu)連接分級箍單元與封隔器單元,為徑向閥系,設(shè)有開啟閥、單向閥和關(guān)閉閥三道控制閥,結(jié)構(gòu)如圖1所示。開啟閥為壓力觸發(fā),其打開后才能向封隔器內(nèi)部進行注液;單向閥保證注液過程中液體流動為單向不回流;關(guān)閉閥為壓力觸發(fā),當(dāng)封隔器內(nèi)部充壓達到指定壓力,停止向封隔器內(nèi)部注液,保證憋壓開啟循環(huán)孔,也永久密封封隔器內(nèi)部液體。
封隔器單元為水力擴張式結(jié)構(gòu)[14- 15],結(jié)構(gòu)如圖2所示。膠筒部分分為三層結(jié)構(gòu),由外至內(nèi)依次為膠筒外壁、金屬支撐條和膠筒內(nèi)囊。金屬支撐條兩端固定,中間為非連續(xù)式結(jié)構(gòu),當(dāng)膠筒充脹后具有更好的井眼適應(yīng)性;膠筒兩端固定的結(jié)構(gòu)可防止膠筒入井過程中發(fā)生脹封風(fēng)險。
圖2 封隔器單元示意圖
固井作業(yè)時,入井管串從井底到井口排列為:浮鞋+套管+浮箍+碰壓座+套管串+封隔式分級箍+套管串。一級固井結(jié)束后打開水泥頭擋銷投入打開塞,打開塞下落到位后,使用固井車向管串內(nèi)注液打壓,當(dāng)壓力達到注液通道開啟壓力,徑向閥系連通,繼續(xù)憋壓至注液通道關(guān)閉壓力80%,穩(wěn)壓至少10 min,使封隔器脹封。繼續(xù)憋壓至注液通道關(guān)閉壓力,關(guān)閉閥啟動,壓力將不再傳至封隔器內(nèi),封隔器完成脹封。繼續(xù)憋壓至循環(huán)孔開啟壓力,打開循環(huán)孔。封隔器已封隔兩級之間環(huán)空,不必等至一級水泥漿終凝進行二級施工。轉(zhuǎn)換為鉆井液泵循環(huán)合適后,直接進行二級固井作業(yè)。
封隔式固井分級箍在完成分級固井作業(yè)的基礎(chǔ)上,增加了一級固井后封隔器脹封的功能,能夠有效在進行二級固井時封隔套管與裸眼間的環(huán)空,保證液柱壓力不傳遞到一級水泥面上,防止因一級的漏失使二級的水泥面下降,進而提高固井質(zhì)量。
?193.7 mm封隔式固井分級箍技術(shù)參數(shù)主要為:脹封開啟壓力為7±0.5 MPa,脹封關(guān)閉壓力為:13±0.5 MPa,循環(huán)孔打開壓力為20±1 MPa,循環(huán)孔關(guān)閉壓力為6±0.5 MPa,封隔器環(huán)空承壓能力為20 MPa,整機密封能力為35 MPa,額定負荷為2 400 kN,本體最大外徑為230 mm,本體內(nèi)徑為168 mm,總長為3.51 m。
(1)分級箍單元完成分級作業(yè),封隔器單元起到封隔作用。分級箍部分繼承了成熟產(chǎn)品主要結(jié)構(gòu),性能可靠,所用附件與常規(guī)機械式分級箍通用;封隔器結(jié)構(gòu)采用水力擴張式,膠筒內(nèi)部具有金屬骨架支撐并且兩端為固定式結(jié)構(gòu),井眼適應(yīng)性強,下入安全性高。
(2)一級固井結(jié)束后通過脹封封隔器,隔斷漏失地層,減少一級固井侯凝期間循環(huán)漏失鉆井液量,有效節(jié)約成本。
(3)封隔作用可減少二級固井水泥漿漏失,節(jié)約水泥漿材料成本,有效保障分級箍至井口井段固井質(zhì)量。
(4)封隔作用可提高兩級固井施工作業(yè)之間的連續(xù)性,提高作業(yè)效率,并且可有效防止固井作業(yè)時環(huán)空氣竄。
封隔式分級箍整機組裝后連接試壓封頭,上接頭連接?193.7mm套管,上端套管頂部連接封頭,然后使用電動試壓泵對其組裝后整體試壓,如圖3所示。升壓至35 MPa,穩(wěn)壓15 min,壓力曲線平直無壓降,密封能力良好,無滲漏。壓力曲線見圖4。
圖3 工具整機組裝密封試驗
圖4 工具整機靜壓曲線圖
投入打開塞,進行打壓,直至7.5 MPa(設(shè)計7 MPa)打開封隔器注液通道,向封隔器注液;當(dāng)壓力達到14.2 MPa(理論設(shè)計13 MPa)時,封隔器注液閥關(guān)閉,封隔器停止注液。壓力曲線如圖5所示。
圖5 封隔器注液通道啟閉壓力曲線圖
連接封隔器與模擬井眼環(huán)空試壓口,先打壓至14 MPa,穩(wěn)壓10 min,觀察封隔器密封良好無滲漏,繼續(xù)打壓至22 MPa,穩(wěn)壓至16.7 MPa,穩(wěn)壓15 min,繼續(xù)提高壓力最高至44 MPa,穩(wěn)壓至42.5 MPa,封隔器無損壞,環(huán)空封隔仍良好無滲漏。壓力曲線變化如圖6所示。
圖6 封隔器環(huán)空密封壓力曲線圖
封隔器驗封完畢,繼續(xù)向分級箍內(nèi)部打壓。直至20 MPa(設(shè)計20 MPa),剪斷打開剪釘,循環(huán)孔完全開啟,壓力曲線變化如圖7所示。
圖7 分級箍循環(huán)孔開啟壓力曲線圖
循環(huán)孔關(guān)閉后,連接管串下部盲板,打壓至70 MPa,檢測關(guān)閉密封,穩(wěn)壓15 min無壓降、無滲漏,分級箍關(guān)閉良好。壓力曲線變化如圖8所示。
圖8 工具關(guān)孔密封性能壓力曲線圖
以上試驗說明,?193.7 mm封隔式固井分級箍達到設(shè)計要求,能夠順利實現(xiàn)一級固井完畢封隔分級箍上下環(huán)空、循環(huán)孔開啟和關(guān)閉等動作。
封隔式固井分級箍首次在TH-X井進行了入井試驗。該井為三開制開發(fā)直井,二開中完完鉆井深6 046 m,二開鉆遇二疊系地層井深5 210~5 246 m,段長36 m,火成巖發(fā)育好,固井施工過程中漏失風(fēng)險較大,難以保證水泥漿返高。二開?193.7 mm套管下深6 044.28 m,封隔式分級箍位置4 603.91~4 607.42 m。
入井管柱組合為:浮鞋+3根套管+1#浮箍+3根套管+2#浮箍+2根套管+碰壓短節(jié)+套管組合(扶正器)+套管組合(扶正器)+封隔式分級箍+套管組合(扶正器)+水泥頭。
(1)套管到位后,循環(huán)鉆井液保持井眼通暢。
(2)一級固井采用雙凝雙密度水泥漿體系:領(lǐng)漿(5 600 m以上)為1.60 g/cm3低密度水泥漿體系,有效降低管外液柱壓力;尾漿(5 600 m以下)為1.88 g/cm3抗高溫短候凝水泥漿體系。
(3)一級固井結(jié)束后投入打開塞,打開塞下落到位后,使用固井車向管串內(nèi)注液打壓,壓力達到8.6 MPa時注液通道開啟,憋壓12 min,完成封隔器脹封;繼續(xù)憋壓至12.6 MPa閥結(jié)構(gòu)內(nèi)關(guān)閉閥啟動,此后壓力上漲較快;憋壓至20 MPa壓力發(fā)生瞬間下降,循環(huán)孔打開,如圖9所示。打開循環(huán)孔后,轉(zhuǎn)換泥漿泵循環(huán)出分級箍位置及其以上水泥漿。
圖9 施工壓力變化曲線
(4)二級固井注入沖洗液8 m3,密度1.05 g/cm3,水泥漿112 m3,密度1.60 g/cm3;釋放膠塞,頂替至分級箍位置,碰壓至11 MPa關(guān)閉雙級箍,放回水?dāng)嗔?,分級箍關(guān)閉正常,固井施工完畢,整個固井過程中無漏失發(fā)生。
聲幅測井?dāng)?shù)據(jù)如表1所示。
表1 TH-X井雙級固井聲幅數(shù)據(jù)表
封隔式固井分級箍以上固井質(zhì)量優(yōu)秀,說明封隔器封隔作用明顯。其中一級優(yōu)秀井段1 320 m占92.31%,良好井段110 m占7.69%;二級優(yōu)秀井段3 460 m占75.14%,良好井段260 m占5.6%,整體固井質(zhì)量為優(yōu)秀。
首次現(xiàn)場應(yīng)用成功實現(xiàn)封隔器注液孔打開、關(guān)閉,分級箍循環(huán)孔開孔、關(guān)孔作業(yè),驗證了該工具的可靠性。
(1)封隔式固井分級箍,通過封隔漏失地層,減少了鉆井液和固井液漏失,提高了固井質(zhì)量與作業(yè)效率。
(2)地面測試表明,封隔式固井分級箍的結(jié)構(gòu)合理、性能安全可靠,可順利實現(xiàn)封隔器注液孔打開、關(guān)閉,分級箍循環(huán)孔開孔、關(guān)孔作業(yè),能夠有效封隔兩級之間的環(huán)空。
(3)現(xiàn)場實踐證明,封隔式固井分級箍有效封隔了兩級之間的環(huán)空,保證了固井質(zhì)量,為低壓易漏長封固井段固井提供有力的技術(shù)保證,應(yīng)用前景廣闊,具有極高的推廣價值。