李生虎
(天能化工有限公司,新疆 石河子 832000)
新疆天業(yè)集團(tuán)天能化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天能化工”)主要生產(chǎn)聚氯乙烯和燒堿。在氯堿生產(chǎn)系統(tǒng),氯氣的液化和鹽水的降溫除硝主要依靠2臺(tái)LNVLG193T型螺桿低溫鹽水(CaCl2溶液)機(jī)組實(shí)現(xiàn)(開(kāi)停車時(shí)用于氯氣液化,正常生產(chǎn)時(shí)用于鹽水除硝)。在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,2臺(tái)LNVLG193T型螺桿低溫鹽水機(jī)組故障頻繁,不能滿足正常生產(chǎn)需要,經(jīng)生產(chǎn)廠家多次現(xiàn)場(chǎng)處理后,仍不能解決問(wèn)題,為保證公司正常生產(chǎn),提升機(jī)組經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)2臺(tái)機(jī)組進(jìn)行了自動(dòng)化改造。
天能化工2臺(tái)螺桿低溫鹽水機(jī)組布置在氯氣液化工段,主要負(fù)責(zé)電解系統(tǒng)開(kāi)停車過(guò)程中氯氣的液化和正常生產(chǎn)時(shí)鹽水的降溫除硝。
在電解生產(chǎn)系統(tǒng)開(kāi)車過(guò)程中,電解裝置生產(chǎn)的氯氣純度不能滿足后續(xù)工藝需求,而氯氣為有毒有害氣體,不能直接對(duì)外排放,因此由2臺(tái)螺桿低溫鹽水機(jī)組對(duì)氯氣進(jìn)行液化,后續(xù)生產(chǎn)次氯酸鈉。
(1)螺桿低溫鹽水機(jī)組制冷能力不足,不能滿足正常電解生產(chǎn)系統(tǒng)中NaCl鹽水除硝工藝需求。經(jīng)分析研究,發(fā)現(xiàn)機(jī)組蒸發(fā)器已使用8年,拆解后,蒸發(fā)器殼程氯化鈣溶液結(jié)垢嚴(yán)重,大大影響螺桿低溫鹽水機(jī)組的制冷效果,不能滿足鹽水除硝的溫度要求。對(duì)機(jī)組蒸發(fā)器殼程進(jìn)行化學(xué)清洗后,機(jī)組制冷能力沒(méi)有明顯提升。技術(shù)人員再次對(duì)蒸發(fā)器拆解檢查,蒸發(fā)器殼程積垢情況仍然嚴(yán)重,在對(duì)蒸發(fā)器筒體中段開(kāi)孔檢查后,發(fā)現(xiàn)蒸發(fā)器殼程中列管間隙堵塞嚴(yán)重,依靠化學(xué)清洗無(wú)法完成清理工作。
(2)機(jī)組集油器不能正常回油。自動(dòng)集油系統(tǒng)主要由集油器、電磁閥、電加熱器、控制臺(tái)及公用底座等組成,自動(dòng)集油系統(tǒng)的主要作用是依靠重力作用收集氯氣液化器殼程的潤(rùn)滑油,依靠電加熱蒸餾潤(rùn)滑油中的制冷劑,確保進(jìn)入壓縮機(jī)低壓側(cè)的潤(rùn)滑油重新回收到油分離器中。自動(dòng)集油系統(tǒng)單獨(dú)設(shè)有控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)并未集成在螺桿低溫鹽水機(jī)組控制系統(tǒng)中,造成操作不便,增加人工額外的操作負(fù)擔(dān),而且自動(dòng)集油器使用次數(shù)少,回油效果差,機(jī)組潤(rùn)滑油沉積在機(jī)組蒸發(fā)器中,需人工經(jīng)常補(bǔ)油,初始開(kāi)車時(shí)機(jī)組添加潤(rùn)滑油400 kg,機(jī)組運(yùn)行1年后累計(jì)額外添加潤(rùn)滑油300 kg,造成潤(rùn)滑油的額外消耗,增加生產(chǎn)成本。另外,機(jī)組經(jīng)常出現(xiàn)因油分離器油位不足而跳停,降低機(jī)組生產(chǎn)穩(wěn)定性。
(3)控制系統(tǒng)控制主板故障率高,降低機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性。2臺(tái)螺桿低溫鹽水機(jī)組在運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)主板損壞,造成機(jī)組停車,甚至出現(xiàn)機(jī)組控制面板按鍵失靈,機(jī)組不能正常操作,嚴(yán)重影響電解系統(tǒng)安全生產(chǎn)。經(jīng)檢查分析,發(fā)現(xiàn)機(jī)組控制系統(tǒng)未將PLC與外部供電電源隔離,當(dāng)外部電源出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),容易造成控制系統(tǒng)操作面板主板電容器燒壞,進(jìn)而造成控制系統(tǒng)故障。原機(jī)組于2010年安裝投運(yùn),控制面板設(shè)置簡(jiǎn)單,只設(shè)有開(kāi)停機(jī)、增減載按鈕及機(jī)組吸氣、排氣壓力,顯示參數(shù)均為代碼形式,故障維修只能依靠機(jī)組說(shuō)明書(shū)查找對(duì)應(yīng)代碼排查故障,耗時(shí)費(fèi)力。
(4)低溫鹽水機(jī)組由氯氣液化系統(tǒng)向鹽水除硝系統(tǒng)轉(zhuǎn)換過(guò)程中的問(wèn)題。天能化工建廠之初,從經(jīng)濟(jì)角度出發(fā),氯氣液化系統(tǒng)與電解鹽水系統(tǒng)共用1套螺桿式冷凝機(jī)組。而在開(kāi)停車過(guò)程中,系統(tǒng)高溫原料氯氣與螺桿式冷凝機(jī)組制冷劑在氯氣液化器中換熱,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)開(kāi)停車過(guò)程中不合格氯氣的液化過(guò)程;待轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)時(shí),沒(méi)有氯氣參與液化過(guò)程,就會(huì)導(dǎo)致螺桿式冷凝機(jī)組制冷劑無(wú)換熱源,制冷劑在氯氣液化器中不能正常蒸發(fā),積聚在氯氣液化器中,機(jī)組制冷劑轉(zhuǎn)移較慢,影響鹽水生產(chǎn)系統(tǒng)。
為徹底解決螺桿低溫鹽水機(jī)組存在的問(wèn)題,提升其運(yùn)行穩(wěn)定性,天能化工對(duì)螺桿低溫鹽水機(jī)組進(jìn)行了技術(shù)改造。
針對(duì)螺桿低溫鹽水機(jī)組制冷能力不足,機(jī)組蒸發(fā)器換熱能力喪失的問(wèn)題,直接更換了蒸發(fā)器,并改變供液方式。原機(jī)組蒸發(fā)器供液調(diào)節(jié)方式為伺服液位調(diào)節(jié)閥,使用年限過(guò)久,液位調(diào)節(jié)功能差,不能準(zhǔn)確控制系統(tǒng)液位。為此,在蒸發(fā)器上增加液位傳感器,并在供液管線上加裝電動(dòng)閥(帶ICAD驅(qū)動(dòng)器+ICM電動(dòng)閥),通過(guò)液位控制器,精確控制冷凝器內(nèi)的液位,隨時(shí)保證滿液式蒸發(fā)器的供液量,并具有開(kāi)停機(jī)自動(dòng)切斷高低壓功能,可靠性高,同時(shí)具有液位遠(yuǎn)傳通信功能。
機(jī)組原自動(dòng)集油器回油效果不好,導(dǎo)致蒸發(fā)器內(nèi)冷凍油過(guò)多,制冷效果差,同時(shí)系統(tǒng)中油不能及時(shí)回到油分離器中,使冷凍油損耗增加,勢(shì)必造成制冷機(jī)組能耗和經(jīng)濟(jì)上的浪費(fèi)。將原集油器進(jìn)油閥、回油閥更換為性能可靠的氣動(dòng)閥和平衡閥,將加壓閥更換為電磁閥,控制系統(tǒng)集成在機(jī)組控制系統(tǒng)中,方便操作。
考慮改造成本,原機(jī)組溫度/壓力儀表、能量滑閥位置電位計(jì)、傳感器、電磁閥等控制元件不作改動(dòng)。改造內(nèi)容如下。
(1)將機(jī)組能量滑閥調(diào)節(jié)方法改為自動(dòng)調(diào)節(jié),預(yù)設(shè)機(jī)組吸氣壓力。通過(guò)吸氣壓力偏離預(yù)設(shè)值的幅度來(lái)計(jì)算占空比,從而實(shí)現(xiàn)機(jī)組上載/卸載;通過(guò)PI算法自動(dòng)計(jì)算占空比,從而實(shí)現(xiàn)機(jī)組吸氣壓力的穩(wěn)定控制。
(2)將原機(jī)組控制臺(tái)按鍵代碼式控制面板更換為采用西門子S7 200 SMART系列的PLC及可觸摸操作液晶顯示屏,采用壓力、溫度模擬量模塊(見(jiàn)圖1),具有實(shí)時(shí)曲線,實(shí)時(shí)、歷史報(bào)警功能的觸摸屏人機(jī)界面,主要實(shí)現(xiàn)以下功能:報(bào)警、故障停機(jī)參數(shù)可人工設(shè)定,可對(duì)溫度通道進(jìn)行屏蔽;預(yù)留與上位DCS的通信端口,提供完整的通信地址表;PLC能夠?qū)崿F(xiàn)第一原因報(bào)警,報(bào)警確認(rèn)復(fù)位后能夠保存記錄,便于數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
圖1 機(jī)組控制面板和控制臺(tái)Fig.1 Unit control interface and console
原機(jī)組在系統(tǒng)切換上存在制冷劑轉(zhuǎn)移較慢的問(wèn)題,導(dǎo)致系統(tǒng)降溫慢,影響生產(chǎn)。為此,在原供液管線上加切換閥,并增加2臺(tái)貯液器。當(dāng)制冷劑聚集在氯氣液化器中,不能及時(shí)回到蒸發(fā)器時(shí),貯液器就通過(guò)切換閥向機(jī)組蒸發(fā)器供制冷劑,保證鹽水換熱降溫,起到了制冷劑調(diào)節(jié)站的作用。
螺桿低溫鹽水機(jī)組在實(shí)施自動(dòng)化改造后,不僅解決了原機(jī)組存在的問(wèn)題,提升了機(jī)組穩(wěn)定性,而且提供了直觀的觸摸屏全中文圖形化顯示(見(jiàn)圖2),操作界面簡(jiǎn)單,保留歷史數(shù)據(jù),方便報(bào)警、故障查閱,無(wú)說(shuō)明書(shū)亦可直接操作,省時(shí)省力,改造后主要效果如下。
圖2 觸摸屏全中文圖形化顯示界面Fig.2 Full Chinese character graphical display interface on touch screen
(1)經(jīng)濟(jì)效益。機(jī)組原裝控制器對(duì)供電質(zhì)量要求較高,出現(xiàn)尖峰電壓時(shí)容易造成控制器損壞,維修成本高。改造后采用德國(guó)西門子PLC控制器,性能更加穩(wěn)定,通過(guò)使用開(kāi)關(guān)電源供電,將PLC與外部供電電源隔離,杜絕了因?yàn)殡娫磫?wèn)題而造成PLC燒毀的可能,大大降低了電氣元件維修成本。
(2)降低停車風(fēng)險(xiǎn)。由于PLC的故障率非常低,從而大大降低了因?yàn)殡姎庠蛟斐稍O(shè)備停車的風(fēng)險(xiǎn),減小了對(duì)生產(chǎn)的影響,將電氣原因造成停車的經(jīng)濟(jì)損失降低到原來(lái)的20%。
(3)施工簡(jiǎn)單。本次改造僅針對(duì)機(jī)組控制臺(tái)及監(jiān)控系統(tǒng),啟動(dòng)柜、高壓柜均利用機(jī)組原有設(shè)備,線路保持不變,不需考慮對(duì)外圍配套設(shè)備的影響。
(4)控制系統(tǒng)采用德國(guó)西門子PLC控制器,質(zhì)量可靠,穩(wěn)定性高;PLC及模擬量模塊,其備件及維護(hù)成本較低,兼容性強(qiáng),便于采購(gòu)。
(5)所有壓力、溫度、能級(jí)、電磁閥等儀表利用機(jī)組原有儀器儀表,未作改動(dòng),節(jié)省成本,提高機(jī)組改造經(jīng)濟(jì)性。
(6)上位通信。預(yù)留通信接口,Modbus通信協(xié)議,通過(guò)上位監(jiān)控系統(tǒng)既可以監(jiān)視壓縮機(jī)的各項(xiàng)運(yùn)行數(shù)據(jù),也可以實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備的遠(yuǎn)程增減載、開(kāi)停機(jī)操作,提高管理效率。
通過(guò)對(duì)螺桿低溫鹽水機(jī)組的改造,不僅解決了機(jī)組存在的問(wèn)題,提升了機(jī)組穩(wěn)定性,滿足了電解系統(tǒng)的工藝要求,還降低了對(duì)機(jī)組的維護(hù)成本,加強(qiáng)了機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)控和收集分析,節(jié)省了人力物力,提高了經(jīng)濟(jì)效益。