劉正東,周 鑫,姜 威
(云南磷化集團(tuán)有限公司,云南昆明650600)
云南磷化集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)云南磷化)800 kt/a硫黃制酸裝置,由中國(guó)石化集團(tuán)南京工程有限公司設(shè)計(jì),吸收部分采用南化設(shè)計(jì)院的低溫位熱回收專(zhuān)利技術(shù),2014年建成投產(chǎn),裝置產(chǎn)能現(xiàn)已超設(shè)計(jì)產(chǎn)能,實(shí)際生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷的104%。由于增加了低溫位熱能回收技術(shù),系統(tǒng)熱能回收效率較傳統(tǒng)硫黃制酸工藝大幅提高,但受一些原因的影響,裝置的熱回收率沒(méi)有達(dá)到設(shè)定值,仍有進(jìn)一步提高的空間。
硫黃制酸裝置的配置特點(diǎn)有:
1)硫黃制酸裝置為“3+1”兩次轉(zhuǎn)化工藝、“Ⅲ-Ⅱ”換熱流程[1]。采用進(jìn)口催化劑且轉(zhuǎn)化器四段床層采用銫催化劑,可以保證轉(zhuǎn)化率達(dá)到99.85%以上,放空尾氣中ρ(SO2)≤400 mg/m3。
2)吸收部分增加低溫位熱回收裝置,回收干吸工序低溫位熱量生產(chǎn)低壓蒸汽,提高裝置的熱能利用率。干吸塔采用低位塔布置,減少了塔基礎(chǔ)及管道的投資費(fèi)用,同時(shí)酸泵揚(yáng)程下降,有效降低循環(huán)酸泵的運(yùn)行電耗。
3)風(fēng)機(jī)布置于干燥塔前,采用背壓式蒸汽透平直接驅(qū)動(dòng),方便調(diào)節(jié),能較好地適應(yīng)裝置負(fù)荷變化的要求,同時(shí)電能消耗大幅降低。剩余過(guò)熱蒸汽送汽輪發(fā)電裝置發(fā)電。
4)從低溫位熱回收裝置送到二吸循環(huán)酸槽的高溫酸與蒸發(fā)器給水和進(jìn)除氧器的脫鹽水進(jìn)一步換熱,降低酸溫和提高水溫,提高熱能利用率的同時(shí)減少循環(huán)水用量和電能消耗。
硫黃制酸過(guò)程中釋放出大量的熱量,充分利用這些熱量可以降低消耗,減少碳排放。該裝置的熱能利用包括高溫位、中溫位及低溫位熱能利用,共有8個(gè)換熱設(shè)備。高、中溫位熱利用流程見(jiàn)圖1,低溫位熱利用流程見(jiàn)圖2。
圖1 高、中溫位熱利用流程
圖2 低溫位熱利用流程
布置于焚硫爐后的余熱鍋爐中的水與硫黃焚燒的高溫?zé)煔膺M(jìn)行熱交換,煙氣降溫到進(jìn)一段轉(zhuǎn)化所需溫度,鍋爐中的水吸收熱量變成中壓飽和蒸汽。轉(zhuǎn)化過(guò)程中的反應(yīng)熱(中溫位熱能)與除氧水和煙氣分別進(jìn)行熱交換,設(shè)置于轉(zhuǎn)化器三段和四段出口的2個(gè)省煤器中的煙氣與除氧水換熱,升高溫度的除氧水進(jìn)入余熱鍋爐。余熱鍋爐產(chǎn)生的中壓飽和蒸汽在四段出口的低溫過(guò)熱器和一段出口的高溫過(guò)熱器中與高溫?zé)煔膺M(jìn)行熱交換,飽和蒸汽變成過(guò)熱蒸汽,分別去汽輪風(fēng)機(jī)和汽輪發(fā)電裝置使用。
第一次轉(zhuǎn)化后的煙氣的熱量,在低溫位熱回收裝置的吸收塔中被高溫硫酸吸收,產(chǎn)生近200 ℃的高溫硫酸經(jīng)泵送入蒸發(fā)器與水換熱,生產(chǎn)0.69 MPa的低壓蒸汽供磷酸裝置使用。經(jīng)蒸發(fā)器換熱后的硫酸,其中的一部分需移出低溫位熱回收裝置送到二吸循環(huán)酸槽。這部分硫酸與除氧水在給水加熱器中換熱,提高蒸發(fā)器給水溫度。給水加熱器出口的硫酸繼續(xù)通過(guò)脫鹽水加熱器與脫鹽水換熱,提高進(jìn)除氧器的脫鹽水溫度,降低脫鹽水除氧時(shí)的蒸汽消耗,同時(shí)減少硫酸帶入二吸塔的熱量。
設(shè)計(jì)能力:硫酸產(chǎn)量100 t/h,焚硫爐出口φ(SO2)11.2%,轉(zhuǎn)化率大于等于99.85%,吸收率大于等于99.98%??諝鈮嚎s前壓力80 kPa,溫度20 ℃,濕度65%。產(chǎn)品酸w(H2SO4)為98.6%。
干燥空氣量 204 429.1 m3/h,硫黃 32 708.66 kg/h(1 022.15 kmol/h)。
硫酸生產(chǎn)過(guò)程中釋放的熱能主要由硫黃燃燒、二氧化硫氧化、三氧化硫吸收、硫酸稀釋、空氣壓縮、空氣干燥過(guò)程中水蒸氣冷凝等環(huán)節(jié)產(chǎn)生:
1)硫黃燃燒熱 :S+O2→ SO2,ΔH=-9 282 kJ/kg。
2)二氧化硫氧化熱 :S+1/2O2→ SO2,ΔH= -99 kJ/mol。
3)三氧化硫吸收熱:SO3(g)+H2O(1)→H2SO4(1),ΔH= - 152 kJ/mol。
4)濃硫酸稀釋熱:將吸收SO3的w(H2SO4)100%濃硫酸稀釋到w(H2SO4)98.6%,放出熱量為31.4 kJ/kg。
5)空氣干燥過(guò)程中的水蒸氣冷凝熱:根據(jù)壓縮前的空氣參數(shù),可得到干燥前空氣中ρ(H2O)為15.71 g/m3,干燥后空氣中ρ(H2O)為 0.1 g/m3,干燥塔中氣體析出水量為3 209.53 kg/h,干燥條件下水的冷凝熱為 2 357.7 kJ/kg。
6)空氣壓縮產(chǎn)生熱量:空氣經(jīng)風(fēng)機(jī)壓縮,機(jī)械能轉(zhuǎn)換成熱能使空氣溫度上升,熱焓增加。加壓后空氣溫度從約20 ℃上升到60 ℃,壓力從80 kPa上升到 129 kPa,熱焓從 66.21 kJ/m3增加到 118.79 kJ/m3。空氣壓縮產(chǎn)生的熱量為 10 746 838 kJ/h。
硫酸生產(chǎn)過(guò)程各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的熱量見(jiàn)表1。
表1 硫黃制酸各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的熱量
3.4.1 生產(chǎn)過(guò)熱蒸汽回收熱量
生產(chǎn)1 t硫酸可產(chǎn)過(guò)熱蒸汽1.2 t,硫酸生產(chǎn)量100 t/h,則過(guò)熱蒸汽產(chǎn)量為120 t/h。進(jìn)省煤器前除氧水為100 ℃,對(duì)應(yīng)熱焓為419.1 kJ/kg,高溫過(guò)熱器出口蒸汽壓力3.47 MPa,溫度442 ℃,蒸汽熱焓3 308.8 kJ/kg,回收的高、中溫位熱量為120×1 000×(3 308.8-419.1)=346 764 000 (kJ/h)。
3.4.2 生產(chǎn)低壓蒸汽及加熱脫鹽水回收熱量
低溫位熱量回收分兩部分:
1)生產(chǎn)低壓蒸汽:生產(chǎn)1 t硫酸產(chǎn)生低壓蒸汽0.55 t,硫酸生產(chǎn)量100 t/h,則低壓蒸汽產(chǎn)量為55 t/h。100 ℃除氧水熱焓為 419.1 kJ/kg,0.64 MPa飽和蒸汽熱焓為2 763.9 kJ/kg,回收熱量為55×1 000×(2 763.9-419.1)=128 964 000 (kJ/h)。
2)加熱脫鹽水:流經(jīng)脫鹽水加熱器的硫酸流量為396 t/h,換熱前酸溫為151.8 ℃,對(duì)應(yīng)熱焓為240.3 kJ/kg,換熱后酸溫128.2 ℃,對(duì)應(yīng)熱焓為196.2 kJ/kg,脫鹽水加熱器回收熱量為 396×1 000×(240.3-196.2)=17 463 600 (kJ/h)。
兩 部 分 共 回 收 低 溫 位 熱 量 128 964 000+17 463 600 =146 427 600 (kJ/h)。
3.4.3 回收的總熱量
回收的總熱量為 493 191 600 kJ/h,占所產(chǎn)生熱量的84.86%,其中低溫位裝置回收熱量占比為25.19%,比傳統(tǒng)硫酸生產(chǎn)工藝的熱量回收比例明顯提升。
配置低溫位熱回收裝置后,硫酸生產(chǎn)中熱能的回收率大幅提升,有利于企業(yè)節(jié)能降耗,減少碳排放量。但云南磷化硫酸生產(chǎn)的熱能回收率低于90%,比配置低溫位熱回收的同類(lèi)裝置明顯偏低[2],熱能的回收利用率仍有提升的空間。從裝置實(shí)際生產(chǎn)控制來(lái)看,主要是以下幾個(gè)方面影響裝置的熱能回收率:
1)進(jìn)二吸塔的煙氣溫度為175 ℃,高于工藝控制指標(biāo),影響中溫位熱能的利用。
2)從低溫位熱回收裝置送出的進(jìn)二吸循環(huán)酸槽的硫酸,在脫鹽水加熱器出口溫度仍高達(dá)128 ℃。
3)風(fēng)機(jī)布置于干燥塔前,空氣的壓縮熱沒(méi)有得到有效利用。
4)鍋爐爐水采用傳統(tǒng)的添加磷酸三鈉處理方式,排污率高,熱損失大。
由于進(jìn)二吸塔煙氣溫度較高,導(dǎo)致原本可以回收產(chǎn)生中壓蒸汽的熱量帶入循環(huán)酸中,超溫部分所帶的熱量最終通過(guò)循環(huán)冷卻水移走,不僅增加了循環(huán)水用量且降低了熱能的利用率。將煙氣溫度從175 ℃調(diào)整到 160 ℃,可以多回收熱量 3 420 006 kJ/h,多產(chǎn)中壓蒸汽 1.44 t/h,折標(biāo)煤 116.7 kg/h,減少標(biāo)煤消耗 933.5 t/a。
生產(chǎn)上脫鹽水加熱器出口的酸溫高達(dá)128 ℃,過(guò)高的酸溫同樣將超溫部分的熱量帶入到二吸循環(huán)酸槽中通過(guò)循環(huán)水將熱量帶走,增加循環(huán)水消耗和輸送水的電耗且不利于熱量回收。若將酸溫調(diào)整到 105 ℃[3],則可多利用熱量 396×1 000×(196.2-152.8)=17 186 400 (kJ/h),折標(biāo)煤 586.4 kg/h,可節(jié)約標(biāo)煤 4 691 t/a。
將風(fēng)機(jī)由干燥塔前改到干燥塔后,則可回收鼓風(fēng)機(jī)壓縮空氣產(chǎn)生的壓縮熱,從而增加利用熱量10 747 629 kJ,提高熱回收率 1.9 個(gè)百分點(diǎn)。
但是否改變風(fēng)機(jī)的布置位置,還要看風(fēng)機(jī)布置于塔前的生產(chǎn)情況,裝置滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)風(fēng)機(jī)是否有10%左右的余量。因?yàn)轱L(fēng)機(jī)改到塔后,同樣的硫酸產(chǎn)量時(shí),即便在干燥脫水后風(fēng)機(jī)輸送的空氣體積量仍比布置于塔前增大8%~10%[4]。若風(fēng)機(jī)余量不足,由塔前改到塔后,將導(dǎo)致硫酸產(chǎn)量下降,且在相同風(fēng)壓、相同風(fēng)量的工況條件下,汽輪機(jī)推動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)蒸汽消耗上升8%~9%,導(dǎo)致進(jìn)入發(fā)電裝置的蒸汽量減少,降低噸酸的發(fā)電量,從而使綜合能耗上升,得不償失。
使用新型多胺藥劑進(jìn)行爐水處理,這種新型藥劑由全揮發(fā)性有機(jī)物組成,投加后不會(huì)增加水中總?cè)芙夤绦挝铮═DS)含量,不影響爐水電導(dǎo)率。該藥劑具有抑制爐水飛沫的作用,可允許在高爐水濃縮倍率下依然保持蒸汽純凈,從而大大降低鍋爐排污率。鍋爐排污率可從使用傳統(tǒng)方式處理時(shí)的2.5%降至0.5%左右,可減少脫鹽水用量3.5 t/h,減少排污造成的熱量損失 2 092 055 kJ/h,提高熱利用率0.36個(gè)百分點(diǎn),折標(biāo)煤71.4 kg/h,可減少標(biāo)煤用量571 t/a,節(jié)水的同時(shí)節(jié)約熱能。
若實(shí)施以上措施,完成工藝指標(biāo)優(yōu)化和風(fēng)機(jī)位置調(diào)整,則可增加熱量回收 33 446 090 kJ/h,熱量的回收率可達(dá)到90.6%。
若僅進(jìn)行除風(fēng)機(jī)位置調(diào)整之外的上述措施,則可增加熱量回收 22 698 461 kJ/h,將熱回收率提高3.9個(gè)百分點(diǎn),熱回收率可達(dá)88.8%,可減少標(biāo)煤消耗 6 195 t/a,減少 CO2排放量 15 444 t/a。
調(diào)整工藝參數(shù)后,降低進(jìn)二吸塔的煙氣溫度和出低溫位熱回收裝置的酸溫后可減少干吸循環(huán)水移走熱量 20 606 406 kJ/h,減少循環(huán)水 (Δt=8 ℃ )用量 613 m3/h,循環(huán)水用電減少 560 000 kWh/a,減少 CO2排放量 560 t/a。
傳統(tǒng)硫酸生產(chǎn)只能有效利用硫黃燃燒和二氧化硫轉(zhuǎn)化的高、中溫位熱能,而吸收部分的低溫位熱能沒(méi)得到有效利用。新技術(shù)新工藝的開(kāi)發(fā)運(yùn)用,能夠大幅提升硫酸生產(chǎn)的熱能利用。低溫位熱能利用率的提升,使得硫酸吸收部分原來(lái)需通過(guò)循環(huán)水帶走的熱量大幅下降,從而減少了循環(huán)水用量,降低水、電等消耗,有利于企業(yè)節(jié)能和減少二氧化碳?xì)怏w的排放,為雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供基本保證,有效降低硫酸產(chǎn)品的生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品的利潤(rùn)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。