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        重整生成油液相加氫技術(shù)應(yīng)用研究

        2022-06-30 06:06:46于子千
        煉油與化工 2022年3期
        關(guān)鍵詞:催化劑工藝

        于子千

        (中國石油云南石化有限公司生產(chǎn)三部,云南昆明650300)

        重整生成油加氫工藝是中國石化長嶺公司和湖南長嶺石化科技開發(fā)有限公司聯(lián)合開發(fā)的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新型脫烯烴工藝。傳統(tǒng)的白土/分子篩吸附工藝會產(chǎn)生大量危廢,不僅能耗高,還會帶來巨大的環(huán)保壓力。產(chǎn)品質(zhì)量波動大會帶來不小的經(jīng)濟損失,頻繁、高強度的換劑也會成為現(xiàn)場操作負擔(dān)和危險源。全新的FITS 脫烯烴技術(shù)簡單靈活、占地小、產(chǎn)品質(zhì)量波動小,具有顯著的環(huán)保性和經(jīng)濟性。此項具備獨立知識產(chǎn)權(quán)的重整生成油液相加氫技術(shù),已在云南某石化企業(yè)重整加氫裝置進行技術(shù)改造,試驗后取得初步成效。

        1 研究背景

        以輕石腦油為原料,在一定操作條件(溫度、壓力、氫油比)和催化劑作用下,烴類分子結(jié)構(gòu)發(fā)生重新排列(如脫氫、環(huán)化、異構(gòu)化、裂化等)的過程稱為催化重整。催化重整生產(chǎn)目的是生產(chǎn)高辛烷值汽油及芳烴(苯、甲苯、混苯,簡稱BTX),同時副產(chǎn)氫氣。BTX(苯—甲苯—二甲苯混合物Benzene-Toluene-Xylene,簡稱輕質(zhì)芳烴。)是1 級化工原料,全世界所需的BTX 有50%以上是來自催化重整。由于BTX 中含有少量烯烴,若要生產(chǎn)出達標(biāo)產(chǎn)品,就必須要脫除其中的烯烴。

        2 脫烯烴工藝現(xiàn)狀及缺點

        重整生成油脫除烯烴的傳統(tǒng)方法有白土(分子篩)吸附法,白土罐中裝有中度酸性的活性白土。白土可以選擇性的除去芳烴中的雜質(zhì),可以部分地吸附烯烴和二烯烴,同時還可以作為1種酸性催化劑使其聚合為高沸點的化合物以此脫除。但白土吸附法仍存在缺點。

        (1)壽命短、耗時長、工作量大。在使用白土吸附法的重整聯(lián)合裝置重整反應(yīng)器提量過程中,隨著加工量的提高,烯烴用量也相應(yīng)增加。白土(分子篩)失活加快,平均1罐白土30 d失活,1罐分子篩50 d 失活。換劑需耗費較長時間。退油、吹掃、干燥、卸劑、裝劑、墊油等操作在非雨季最快也要7 d。整個換劑過程中,工藝調(diào)整導(dǎo)致能耗升高,白土罐內(nèi)退到污油系統(tǒng)的油會造成巨大浪費。

        (2)環(huán)保及質(zhì)量檢測問題。由于白土難以再生,大量的廢白土作為危廢品需要填埋處理,帶來大量的環(huán)境問題,危廢處理費用甚至超過了購買新鮮白土的費用。換劑過程消耗大量蒸汽、氮氣,吹掃后期的現(xiàn)場明排也可能造成污染。

        白土使用末期,會使混苯產(chǎn)品的質(zhì)量受到較大影響,產(chǎn)品樣品中經(jīng)常出現(xiàn)顏色發(fā)黃、發(fā)綠、呈酸性油液等現(xiàn)象,經(jīng)銅片腐蝕檢驗,確定為不合格品。推斷是白土末期高溫下酸性物質(zhì)釋放導(dǎo)致,或是該白土為焙燒—酸洗再生白土,存在較大質(zhì)量隱患。鑒于傳統(tǒng)的白土/分子篩吸附法存在的種種弊端,采用新型脫烯烴技術(shù)勢在必行。

        3 液相加氫技術(shù)

        加氫脫烯烴技術(shù)是利用貴金屬催化劑或非貴金屬催化,在一定壓力和溫度下,將油中的烯烴、二烯烴等不飽和烴選擇性加氫飽和,以此達到除烯烴的目的。近年來,重整油選擇性加氫脫烯烴技術(shù)發(fā)展迅速,國外典型的有美國UOP 公司的ORP 脫烯烴工藝。該工藝采用液相反應(yīng)將重整生成油的烯烴選擇性加氫為飽和烴,反應(yīng)條件比較緩和,可脫除高含量的烯烴。

        3.1 美國UOP 公司ORP 脫烯烴技術(shù)

        UOP 公司ORP 脫烯烴技術(shù)是對重整油中的少量的烯烴進行選擇性加氫生成相應(yīng)的烷烴和環(huán)烷烴,該技術(shù)為液相技術(shù),在較低的溫度和壓力下進行緩和加氫,催化劑平均壽命達8 a 以上,并且UOP ORP 工藝催化劑不需要器外再生。ORP 工藝的2 個(前/后)反應(yīng)器設(shè)計,保證裝置不會因為更換催化劑而停車。目前,ORP 工藝在國內(nèi)工業(yè)應(yīng)用裝置有7 套,另有8 套在設(shè)計或施工階段。

        3.2 石科院FITS 技術(shù)

        3.2.1 FITS 技術(shù)應(yīng)用高效環(huán)保重整生成油液相加氫脫烯烴技術(shù)是中國石化公司石油化工科學(xué)研究院(簡稱RIPP)聯(lián)合開發(fā)的最新一代液相加氫技術(shù),該工藝技術(shù)采用專有氫油高效混合器和RIPP開發(fā)的最新型重整汽油臨氫精制催化劑TORH-1。HER 工藝技術(shù)可以完全替代國內(nèi)多數(shù)煉油廠現(xiàn)有的白土、分子篩吸附工藝或重整后加氫工藝,具有顯著的環(huán)保性和經(jīng)濟性。

        目前中國石化長嶺70×104t/a 重整生成油加氫裝置于2012 年7 月投產(chǎn),已穩(wěn)定運行6 a;盤錦浩業(yè)化工有限公司100×104t/a重整生成油加氫裝置于2018 年8 月投產(chǎn),已穩(wěn)定運行240 d,脫烯烴轉(zhuǎn)化率在97%以上。

        3.2.2 FITS 技術(shù)特點(1)反應(yīng)效率高。工藝技術(shù)在反應(yīng)器入口進行高效油氣混合,部分氫氣迅速溶于原料油中,剩余的過剩氫被分散成微氣泡懸浮于原料油中,反應(yīng)物料自下向上流經(jīng)催化劑床層,以平推流反應(yīng)模式減小返混,反應(yīng)效率提高,產(chǎn)品質(zhì)量更穩(wěn)定,同時液相反應(yīng)也消除了催化劑潤濕因子的影響,催化劑利用率提高,可完全替代白土或含分子篩催化劑,綜合反應(yīng)性能優(yōu)于現(xiàn)有普通加氫工藝,脫烯烴效率高,產(chǎn)品溴指數(shù)低,可生產(chǎn)PX 級二甲苯(溴指數(shù)小于20 mgBr/100 g);(2)流程靈活。工藝技術(shù)采用單管或多管并聯(lián)的管式反應(yīng),流程簡單,占地面積小,可鑲嵌在已有流程中,還可在主體裝置不停工的前提下,對各反應(yīng)器單獨進行裝卸劑和器外再生操作,有利于延長裝置的總體運行周期;(3)投資低。工藝技術(shù)沒有復(fù)雜的氫氣循環(huán)系統(tǒng),設(shè)備簡單,可降低裝置建設(shè)投資50%以上,且建設(shè)周期更短;(4)能耗低。工藝技術(shù)取消了循環(huán)氫壓縮機或循環(huán)油泵,能量消耗可降低50%以上,且氫氣損失及泄漏更少;(5)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。工藝技術(shù)不僅保障能重整生成油液相加氫脫烯烴后產(chǎn)物溴指數(shù)低,芳烴損失少,也保證了抽余油中烯烴含量低(常規(guī)小于1.0%),可以直接作為乙烯原料,或生產(chǎn)溶劑油;抽提系統(tǒng)操作穩(wěn)定;改善油品顏色,提高產(chǎn)品在市場上的競爭力;重芳烴干點不超高。

        根據(jù)云南某石化企業(yè)連續(xù)重整裝置現(xiàn)狀,UOP 提供了重整脫烯烴技術(shù)方案(ORP),要求進脫烯烴反應(yīng)器之前設(shè)置硫保護罐,同時保留現(xiàn)有裝置內(nèi)的C6組分加氫部分。相較之下,F(xiàn)ITS/HER技術(shù)下的設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,對場地要求不苛刻。

        UOP技術(shù)與FITS/HER技術(shù)對比見表1。

        表1 UOP技術(shù)與FITS/HER技術(shù)對比

        4 工藝方案

        4.1 裝置規(guī)模、組成、原料

        某石化企業(yè)采用FITS 加氫工藝應(yīng)用于重整生成油脫烯烴工序,可替代原有白土、脫烯烴吸附工藝或重整后加氫工藝,F(xiàn)ITS 加氫模塊鑲嵌在重整脫戊烷塔進料流程中,利用油品自身熱量和壓力,通過補充極少量氫氣,使全餾分重整生成油溴指數(shù)由2 000~6 000 mgBr/100 g 降至200 mgBr/100 g以下,苯、甲苯產(chǎn)品溴指數(shù)可降至10 mgBr/100 g 以下,二甲苯產(chǎn)品溴指數(shù)可降至20 mgBr/100 g 以下。

        項目實施后,連續(xù)重整裝置公稱規(guī)模仍為240×104t/a,重整生成油加氫規(guī)模為257 t/h,年操作時間不變。項目實施后,裝置組成、原料性質(zhì)及組成不變。重整生成油組成見表2。

        表2 重整生成油組成

        4.2 采用新技術(shù)后的裝置產(chǎn)品指標(biāo)

        采用新技術(shù)后經(jīng)過質(zhì)檢化驗,產(chǎn)品質(zhì)量符合合格品規(guī)格。產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準見表3。

        表3 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準

        4.3 采用新技術(shù)后的裝置物料平衡

        項目實施后,裝置的物料平衡基本不變。重整生成油液相加氫物料平衡見表4。

        表4 裝置物料平衡數(shù)據(jù)

        4.4 采用新技術(shù)后的裝置能耗

        項目實施后,裝置公用工程能耗見表5。

        表5 裝置公用工程數(shù)據(jù)

        由表5 可以看出,裝置改造后C6加氫單元停用,預(yù)計用電減少216.5 kWh/h,3.5 MPa 蒸汽減少6.38 t/h,循環(huán)水減少58.97 t/h。

        4.5 工藝裝置“三廢”排放

        采用新技術(shù)改造后裝置廢氣排放量及排放方式不變,裝置廢水排放為:含油污水1 t/h,排放去向為污水處理廠。裝置廢渣排放分為2 部分。(1)廢催化劑28.6 t,12 a 排放1 次,排放去向為專業(yè)廠家回收。(2)廢瓷球21.72 t,4 a排放1次,排放去向為無害化填埋。

        4.6 改造后工藝流程及對比

        該企業(yè)在技術(shù)改造中維持原有工藝流程不變,盡可能利用現(xiàn)有設(shè)備,擬在脫戊烷塔進料脫氯罐和脫戊烷塔之間設(shè)置2臺加氫反應(yīng)器并聯(lián)操作。

        自重整系統(tǒng)來的重整生成油,進入脫烯烴反應(yīng)進料/脫戊烷塔底換熱器、加氫進料換熱器至反應(yīng)溫度后進入烯烴反應(yīng)器底部。重整氫氣過濾后進入反應(yīng)器底部與重整生成油自下而上進入反應(yīng)器。在催化劑作用下發(fā)生加氫反應(yīng),之后加氫重整油進入脫戊烷塔。通過補充少量氫氣,使重整生成油中烯烴得到充分飽和,具有投資低、流程簡單、加工成本低、產(chǎn)品質(zhì)量好、經(jīng)濟效益好的特點。催化劑開工時不需要額外預(yù)硫化,開工方法更簡便(節(jié)省開工時間)、安全(降低開工風(fēng)險)和綠色環(huán)保,能產(chǎn)生良好的社會效益和經(jīng)濟效益。白土吸附法與新技術(shù)的工藝優(yōu)異性對比見表6。

        表6 工藝優(yōu)異性對比數(shù)據(jù)

        5 結(jié)束語

        經(jīng)過在云南某石化公司對重整裝置改建的實踐對比證明:采用FITS/HER 工藝后,可使苯、甲苯、混苯產(chǎn)品指標(biāo)穩(wěn)定合格,無產(chǎn)品質(zhì)量異常情況發(fā)生;可停用混合二甲苯塔前白土罐,降低了崗位人員工作強度,環(huán)保效益明顯;可停用C6加氫裝置,同時也可以降低混合二甲苯塔熱聯(lián)合負荷,從而節(jié)省F401的燃料氣用量,環(huán)保及經(jīng)濟效益明顯。

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