熊國恩,李 桃,蘇緯強,楊雨杰
(雅礱江流域水電開發(fā)有限公司,四川 成都 610051)
水輪發(fā)電機組一次調(diào)頻是指發(fā)電機組并入大電網(wǎng)運行過程中,當電網(wǎng)頻率變化超過水電機組調(diào)節(jié)系統(tǒng)規(guī)定的頻率死區(qū)時,水電機組調(diào)節(jié)系統(tǒng)根據(jù)有效頻差,按永態(tài)轉(zhuǎn)差系數(shù)自行改變機組自身負荷-頻率靜態(tài)和動態(tài)特性對電網(wǎng)的控制調(diào)節(jié)行為,它是防止電網(wǎng)頻率大幅波動、維護電網(wǎng)頻率穩(wěn)定的重要手段[1]。根據(jù)《關(guān)于征求華中區(qū)域“兩個細則”(征求意見稿)意見的函》(華中監(jiān)能市場函34 號)的附件《一次調(diào)頻技術(shù)要求及指標技術(shù)、考核度量方法》,對某大型水電站一次調(diào)頻貢獻比合格率進行了計算,發(fā)現(xiàn)在2020 年6 月至2020 年12 月期間,該水電站各機組并網(wǎng)運行過程中一次調(diào)頻動作頻繁,持續(xù)時間幾十秒至幾分鐘不等,某一時段一次調(diào)頻動作記錄如表1 所示,由于實際貢獻電量遠不及理論貢獻電量,導致一次調(diào)頻貢獻比合格率偏低,均為4%左右,無法有效防止電網(wǎng)頻率大幅波動、維護電網(wǎng)頻率穩(wěn)定[2]。為避免執(zhí)行“兩個細則”時產(chǎn)生大量的考核電量,亟需找出不合格原因,提出應對措施。
表1 某一時段一次調(diào)頻動作記錄
一次調(diào)頻貢獻比=(一次調(diào)頻實際貢獻量/一次調(diào)頻理論貢獻量)×100%,即:
機組一次調(diào)頻動作的理論積分電量Qe的計算方法如下:
Qe=-∫tt
0t[ΔP(Δf,t)]dt
ΔP(Δf,t)=Δf(t)×Pn/fn×Kc
Δf=|ft-50|-fd
Pn—機組額定出力;
fn—系統(tǒng)頻率;
ft—對應t 時刻電網(wǎng)頻率;
fd—人工頻率死區(qū);
Kc—永態(tài)轉(zhuǎn)差系數(shù);
Qi—機組一次調(diào)頻動作的實際積分電量。
當系統(tǒng)頻率偏差超過各機組規(guī)定的范圍時,統(tǒng)計程序自動啟動,以機組一次調(diào)頻死區(qū)點的實際發(fā)電P0為基點(取前10 s 有功出力平均值),向后積分發(fā)電變化量,直至系統(tǒng)頻率恢復到機組動作死區(qū)以內(nèi)[3]。積分時長最長為60 s,如果在60 s 之內(nèi),頻率返回到死區(qū)之內(nèi),則積分到返回死區(qū)時刻為止。即機組的一次調(diào)頻貢獻電量Qi表示為:
式中:
Qi—機組一次調(diào)頻貢獻電量(高頻少發(fā)或低頻多發(fā)電量為正,高頻多發(fā)或低頻少發(fā)電量為負);
t0—系統(tǒng)頻率超過機組一次調(diào)頻動作死區(qū)的時刻;
tt—系統(tǒng)頻率進入機組一次調(diào)頻動作死區(qū)的時刻;
Pt—t時刻機組實際發(fā)電有功功率;
P0—t0時刻機組實際發(fā)電有功功率(或t0時刻前10 s 平均值)。
(1)小擾動(<0.08 Hz)一次調(diào)頻貢獻率K指數(shù)K≥α1(取2 位有效數(shù)字),N貢獻比取1,反之N貢獻比取0(α1系數(shù)按機組類型分類:水電取0.4,其它機組類型取0.5), 大擾動階躍形式下不合格次數(shù)N1算法為:
2)大擾動(≥0.08 Hz)一次調(diào)頻貢獻率K指數(shù)K≥α2(取2 位有效數(shù)字),N貢獻比取1,反之N貢獻比取0(α2系數(shù)按機組類型分類:水電、風電取0.6,其它機組類型取0.75)。
若電網(wǎng)頻率大擾動非階躍形式,不合格次數(shù)N2算法為:
若電網(wǎng)頻率大擾動階躍形式,不合格N2算法為:
式中N(i)為第i 次貢獻比合格;n為滿足考核條件的當月調(diào)頻次數(shù);T(i)為第i 次響應滯后時間合格;Tw(i)為第i 次穩(wěn)定時間合格;n為滿足考核條件的當月調(diào)頻次數(shù)。
通過解讀該水電站機組PLC 程序,AGC 和一次調(diào)頻配合邏輯中有以下幾點不足:功率模式下,監(jiān)控系統(tǒng)未將有功設定模出量實時下發(fā)給調(diào)速器;在PID 調(diào)節(jié)退出或者開度模式時,監(jiān)控系統(tǒng)送給調(diào)速器的有功設定模擬量未跟蹤調(diào)速器反饋實發(fā)值;調(diào)速器未實時將一次調(diào)頻動作有功調(diào)節(jié)量通過獨立的模擬量通道送給計算機監(jiān)控系統(tǒng);開度模式下,只要有功設定值有變化,不論一次調(diào)頻是否動作,未將一次調(diào)頻和有功設定值進行疊加。由于監(jiān)控系統(tǒng)AGC 與一次調(diào)頻配合邏輯存在缺陷,無法滿足頻率和功率的控制要求,導致投入AGC 的機組調(diào)頻量減弱,甚至貢獻量為負[4]。因此,AGC 與一次調(diào)頻配合關(guān)系嚴重影響了調(diào)節(jié)效果。
通過分析目前該大型水電站在不同工況下的一次調(diào)頻動作結(jié)果閉鎖邏輯以及一次調(diào)頻的最大調(diào)節(jié)量閉鎖邏輯,其存在以下幾點不足:①在功率模式下一次調(diào)頻會閉鎖AGC 有功調(diào)節(jié);②在系統(tǒng)頻率偏差較大情況下,未閉鎖AGC 反向調(diào)節(jié)功能;③在開度模式下,當有功設定值無變化、一次調(diào)頻動作時,未閉鎖監(jiān)控系統(tǒng)增減導葉開度脈沖功能,使得導葉響應動作不及時[5]。通過查詢歷史數(shù)據(jù),各機組一次調(diào)頻動作調(diào)節(jié)量偏小時大多都伴隨著AGC 的反向調(diào)節(jié),如圖1 所示,因此,該水電站未對一次調(diào)頻動作設置完整的閉鎖邏輯也是導致一次調(diào)頻貢獻比合格率低的主要原因之一。
圖1 一次調(diào)頻和AGC 協(xié)調(diào)整體動作情況
通過分析該水電站一次調(diào)頻動作歷史數(shù)據(jù),當需要一次調(diào)頻動作調(diào)節(jié)量減小時,一次調(diào)頻仍然繼續(xù)調(diào)節(jié),使得實際貢獻電量小于理論貢獻電量,即一次調(diào)頻動作調(diào)節(jié)量小或者進行反向調(diào)節(jié),最終導致一次調(diào)頻貢獻比合格率低,如圖2 所示。經(jīng)解讀機組PLC 程序,該水電站監(jiān)控系統(tǒng)并未對一次調(diào)頻動作有功調(diào)節(jié)量做限幅,同時當一次調(diào)頻動作復歸時,監(jiān)控系統(tǒng)未將一次調(diào)頻動作有功調(diào)節(jié)量強制為0 MW,使得一次調(diào)頻動作無法實時跟隨理論貢獻電量值進行調(diào)節(jié)[6],反調(diào)現(xiàn)象頻繁發(fā)生。
圖2 某時刻一次調(diào)頻反向調(diào)節(jié)
通過以上原因分析,結(jié)合當前機組運行方式制定以下8 個對策:①功率模式下,將有功設定模出量實時下發(fā)給調(diào)速器,在PID 調(diào)節(jié)退出或者開度模式時,送調(diào)速器的有功設定模擬量跟蹤調(diào)速器反饋實發(fā)值;②調(diào)速器實時將一次調(diào)頻動作有功調(diào)節(jié)量通過獨立的模擬量通道上送至計算機監(jiān)控系統(tǒng);③開度模式下,當有功設定值有變化,不論一次調(diào)頻是否動作,有功目標設定值=有功設定值+一次調(diào)頻動作調(diào)節(jié)量,直到有功設定值與有功實發(fā)值的差值調(diào)整到有功調(diào)節(jié)死區(qū)內(nèi)為止;④解除功率模式下一次調(diào)頻閉鎖AGC 調(diào)節(jié)功能;⑤當系統(tǒng)頻率偏差較大情況下(50±0.1 Hz),AGC 反向調(diào)節(jié)值為0 MW;⑥開度模式下,當有功設定值無變化,有功設定值與有功實發(fā)值之差在有功調(diào)節(jié)死區(qū)范圍內(nèi)且一次調(diào)頻動作時,則監(jiān)控側(cè)增減導葉開度脈沖為0 MW;⑦一次調(diào)頻動作復歸時,監(jiān)控側(cè)將一次調(diào)頻動作有功調(diào)節(jié)量強制為0 MW;⑧對一次調(diào)頻動作有功調(diào)節(jié)量做限幅,一次調(diào)頻有功調(diào)節(jié)量最大為±15 MW。
執(zhí)行上述對策后,監(jiān)控LCU 與一次調(diào)頻的配合邏輯為:當一次調(diào)頻動作至復歸期間,監(jiān)控LCU 側(cè)無新的設定值時,監(jiān)控系統(tǒng)程序閉鎖開度閉環(huán),LCU不發(fā)增減脈沖令,不干預一次調(diào)頻調(diào)節(jié)。當一次調(diào)頻動作結(jié)束時調(diào)速器回調(diào)機組有功,監(jiān)控LCU 為避免調(diào)速器和監(jiān)控同時調(diào)節(jié)造成超調(diào),監(jiān)控LCU 程序設定延時30 s 后投入開度閉環(huán),正常調(diào)節(jié)負荷。當一次調(diào)頻動作至復歸期間,監(jiān)控LCU 側(cè)有新的設定值下發(fā),監(jiān)控LCU 程序?qū)⒄{(diào)速器一次調(diào)頻調(diào)節(jié)量與設定值疊加,發(fā)增減脈沖令調(diào)整負荷,兩者同時調(diào)節(jié),同時動作,同方向調(diào)節(jié)會存在超調(diào)現(xiàn)象,這種超調(diào)現(xiàn)象無法避免,在頻擾0.1 Hz 時超調(diào)量一般在10 MW 左右。
2021 年6 月前,結(jié)合各機組檢修工作,該水電站執(zhí)行了上述8 項對策,取得較好成效。提取2021年7 月11 日11:29:37.300~11:29:47.300 的1 號 機組有功功率計算一次調(diào)頻動作開始前10 s 的平均功率,即基點功率Po=100.446 3 MW。通過提取11:29:47.300~11:31:34.200 的1 號機組有功功率和電網(wǎng)側(cè)頻率,并結(jié)合考核規(guī)則相關(guān)公式計算理論貢獻電量和實際貢獻電量,最終計算出本次一次調(diào)頻動作的電量貢獻比,計算過程如下。
Δf=|ft-50-0.04|;
Qe=時間段內(nèi)積分{(Δf×150×1 000 ×100)/(50×0.04)/1 000/3 600};
Qi=時間段內(nèi)積分{(Po-實際功率)×1 000×100/1 000/3 600};
K=Qi/Qe×100%.
時間段積分已將時間換算為秒。式中:Pn=150 MW,fd=0.04 Hz,Kc=0.04。
通過上述計算公式,計算出本次一次調(diào)頻動作的理論貢獻電量為9.3784 kW·h,實際貢獻電量為6.356 7 kW·h,一次調(diào)頻貢獻比約為67.78%,相比執(zhí)行對策前一次調(diào)頻貢獻比合格率大幅度提升。通過提取2021 年7 月至10 月一次調(diào)頻動作數(shù)據(jù)與執(zhí)行對策前2020 年7 月至10 月的數(shù)據(jù)進行對比,如圖3 所示,可以看出,一次調(diào)頻貢獻比合格率由原來的4%上升至67%,大大降低了省調(diào)對一次調(diào)頻的考核程度,為水電站帶來上百萬元的直接經(jīng)濟效益,同時有效減輕發(fā)電機組的運行負擔,使機組一次設備往正確方向動作,使得設備的運行壽命增長,發(fā)電量隨之增多,達到節(jié)能增效的目的。
圖3 一次調(diào)頻貢獻比合格率對比圖
水輪發(fā)電機組長期處在一次調(diào)頻貢獻比合格率低的工況下運行不論是對機組和電網(wǎng)系統(tǒng)都會造成傷害,無法維護電網(wǎng)的頻率穩(wěn)定,電廠也會因此而受到相關(guān)考核[7]。文章詳細分析了某大型水電廠一次調(diào)頻貢獻比合格率低的原因,并據(jù)此提出了切實可行的控制措施,同時由于西南電網(wǎng)的異步運行使得電網(wǎng)頻率波動更為頻繁,本次研究有利于電網(wǎng)頻率穩(wěn)定,也為其他電廠一次調(diào)頻貢獻比合格率的提升方法提供改善方向,對同行水輪發(fā)電機組的穩(wěn)定經(jīng)濟運行具有較大參考價值。