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        電站鍋爐噴水減溫器泄漏原因分析

        2022-06-28 01:29:36杜曉剛張建樹高義斌
        山西電力 2022年3期
        關(guān)鍵詞:溫器溫水筒體

        杜曉剛,張建樹,高義斌

        (1.國網(wǎng)山西省電力公司電力科學(xué)研究院,山西太原 030001;2.山西國際能源集團(tuán)宏光發(fā)電有限公司,山西呂梁 033000)

        0 引言

        減溫器是電廠過熱系統(tǒng)中不可或缺的重要部件,主要用來控制過熱器的蒸汽溫度,一般位于各過熱器集箱之間的連接管道上,常分為一級、二級減溫器。一般來說,一級減溫器噴水量大,起主要減溫作用,二級減溫器則起微調(diào)作用。由于減溫器長期處在冷熱溫度交替的環(huán)境,受熱循環(huán)交變應(yīng)力的作用容易在筒體內(nèi)壁產(chǎn)生疲勞損傷[1-7],在噴嘴處發(fā)生斷裂事故[8-16],進(jìn)而嚴(yán)重影響機(jī)組的安全運(yùn)行。某電廠1 號機(jī)組為300 MW、自然循環(huán)機(jī)組,燃燒方式為循環(huán)流化床型,其投運(yùn)至今共運(yùn)行3.5 萬h。近期運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)1 號機(jī)組右側(cè)再熱器微調(diào)噴水減溫器有泄漏情況。通過對該噴水減溫器的檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)筒體內(nèi)部存在裂紋缺陷,再對該減溫器內(nèi)部進(jìn)一步檢查并對泄漏過程進(jìn)行詳細(xì)分析,找出了此次泄漏的根本原因,提出了運(yùn)維建議。

        1 減溫器泄漏情況簡介

        在1 號機(jī)組右側(cè)再熱器微調(diào)噴水減溫器發(fā)現(xiàn)有異常情況后,現(xiàn)場立即組織拆除保溫檢查,在噴水管座前側(cè)約100 mm 處發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn),并有少量白色蒸汽連續(xù)噴出,經(jīng)檢查確認(rèn)該減溫器筒體發(fā)生泄漏,并立即實(shí)施停爐,以進(jìn)一步仔細(xì)檢查。

        停機(jī)后對該減溫器表面宏觀檢查,減溫器筒體表面狀況總體良好,無明顯氧化皮,但在位于噴水管座前側(cè)110 mm 位置有1 處泄漏點(diǎn),泄漏點(diǎn)開口較小,呈圓形狀,直徑大約5 mm。由于泄漏點(diǎn)就在噴水管座附近,初步判斷筒體內(nèi)部的噴水管可能出現(xiàn)損傷,使噴水管中的水直接接觸到筒體內(nèi)壁,筒體內(nèi)壁在熱循環(huán)應(yīng)力的長時間作用下產(chǎn)生裂紋,并逐步由內(nèi)向外擴(kuò)展,最終導(dǎo)致泄漏。受電網(wǎng)調(diào)度影響,此次停機(jī)處理時間很短,來不及對減溫器進(jìn)行割管及內(nèi)部檢查。為保證機(jī)組按時啟機(jī),只在有限的時間內(nèi)對減溫器筒體做了超聲檢測,對有裂紋的內(nèi)壁進(jìn)行了消缺焊接修復(fù)處理。在繼續(xù)運(yùn)行約10個月后,利用檢修間隙對該減溫器進(jìn)行了整體更換,并對其內(nèi)部進(jìn)行了詳細(xì)檢查,找出了導(dǎo)致泄漏的根本原因。

        2 宏觀檢查及無損檢驗(yàn)

        2.1 減溫器構(gòu)造

        該再熱器微調(diào)噴水減溫器位于低溫再熱器出口集箱至屏式再熱器進(jìn)口集箱之間,由東方鍋爐集團(tuán)公司生產(chǎn),筒身外徑558.8 mm,長度4 700 mm,筒體厚度28 mm;筒體內(nèi)部固定有保護(hù)套筒,其內(nèi)徑為478.8 mm,套筒厚度8 mm;噴水管座與筒體的連接方式為安放式,其規(guī)格為d160×40 mm,減溫器筒體及噴水管座材質(zhì)均為12Cr1MoV。

        2.2 無損檢驗(yàn)

        采用A 型脈沖反射法進(jìn)行超聲檢測,數(shù)字超聲檢測儀型號為中科HS610e,探頭規(guī)格采用2.5P8×12K0.8,采用CSK-Ⅰ、SW-Ⅰ試塊調(diào)節(jié)好儀器靈敏度,并增益6 dB 作為檢測靈敏度。檢測前,對減溫器筒體表面進(jìn)行打磨處理,保證其粗糙度符合檢測要求,分別從周向、軸向兩個方向?qū)ν搀w進(jìn)行檢測,掃查速度不超過100 mm/s。

        軸向檢測過程中,在泄漏點(diǎn)處發(fā)現(xiàn)有強(qiáng)烈的反射回波。該反射波波幅較高,波形尖銳,清晰穩(wěn)定,波底較寬,有多峰現(xiàn)象。從兩側(cè)檢測時,缺陷位置基本一致,兩側(cè)波高相差較小,移動探頭時缺陷有一定長度。綜上考慮,可以判斷此波形為典型的裂紋波。該裂紋整體走向呈環(huán)向,長度達(dá)到115 mm,顯示深度為26.4 mm。對該處筒體用測厚儀檢測,顯示筒體厚度為27.2 mm,可以判斷該裂紋為筒體內(nèi)壁的環(huán)向裂紋。

        在承壓設(shè)備中,裂紋為重大危害性缺陷,不允許存在,對發(fā)現(xiàn)的裂紋必須清除。裂紋清除時一般采用機(jī)械打磨方式,并用著色滲透方法檢測,確認(rèn)裂紋被完全清除。通過對泄漏點(diǎn)打磨、著色后,發(fā)現(xiàn)有清晰的裂紋缺陷顯示,與超聲檢測情況基本吻合。

        3 原因分析

        原減溫器換下后,對其內(nèi)部進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)噴水管在套筒截面處已完全斷成兩截(如圖1 所示),噴水管上的噴嘴朝向下方的套筒定位螺栓。此外,還發(fā)現(xiàn)保護(hù)套筒橫向上有明顯的位移,噴水管側(cè)用于固定套筒的上下兩個定位螺栓的焊口處也全部開裂。

        圖1 原減溫器內(nèi)部狀況示意圖

        對噴水管斷裂位置觀察發(fā)現(xiàn),斷裂位置并不在焊縫處而是位于焊縫上方約20 mm 直管處,與套筒內(nèi)壁大致平齊。在鄰近噴水管的套筒區(qū)域,可以看到多處明顯的裂縫,且裂口縫隙較大,說明已經(jīng)裂透。在裂縫區(qū)域還有明顯的銹跡痕跡,說明該處還受到了減溫水的長期作用。由于該區(qū)域與減溫器筒體外壁泄漏位置一致,因此判斷減溫器筒體內(nèi)壁裂紋的產(chǎn)生與套筒的開裂有直接關(guān)系。

        從原減溫器的噴嘴和下方定位螺栓斷裂處可看出,噴水管噴嘴并沒有朝向蒸汽流動方向,而是大致朝向下方的定位螺栓。在運(yùn)行中減溫水會直接從噴嘴中噴射到下方的定位螺栓。定位螺栓主要用于固定套筒,防止其在運(yùn)行中產(chǎn)生移動,正常情況下是不容易產(chǎn)生開裂的。該減溫器內(nèi)下方的定位螺栓由于受到了減溫水和高溫蒸汽的共同作用,在冷熱應(yīng)力的長期循環(huán)作用下,出現(xiàn)了焊口開裂現(xiàn)象。在下方定位螺栓開裂后,整個套筒出現(xiàn)松動,導(dǎo)致上方的定位螺栓也漸漸開裂。2 個定位螺栓均開裂后,在高溫蒸汽的強(qiáng)大沖擊力下,套筒會沿著蒸汽方向產(chǎn)生位移與噴水管發(fā)生碰撞摩擦,在剪切力的不斷作用下,噴水管在套筒處發(fā)生了橫向斷裂,減溫水則直接從斷裂處噴出,直接噴向套筒內(nèi)壁,在冷熱循環(huán)應(yīng)力的不斷作用下,套筒內(nèi)壁逐漸開始產(chǎn)生裂紋,并不斷向外發(fā)展,直至裂透。內(nèi)部套筒產(chǎn)生裂縫后,減溫水則又通過裂縫間隙滲入到筒體內(nèi)壁,在熱應(yīng)力的長期作用下,在筒體內(nèi)壁先產(chǎn)生裂紋,并逐步向筒體外壁發(fā)展,最終導(dǎo)致了此次泄漏事故。

        4 結(jié)論及建議

        a)此次泄漏事故的直接原因是減溫器內(nèi)部保護(hù)套筒開裂,使減溫水可以通過開裂的縫隙影響到筒體內(nèi)壁,在長期受到冷熱循環(huán)作用后,筒體內(nèi)壁開始萌生熱疲勞裂紋,并逐漸從內(nèi)向外發(fā)展,發(fā)展到一定程度后最終導(dǎo)致開裂泄漏。

        b)導(dǎo)致減溫器筒體內(nèi)壁產(chǎn)生裂紋的根本原因是該減溫器在最初制造時,噴水管的噴嘴方向未按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求(應(yīng)與蒸汽流動方向一致)安裝而是朝向了另一側(cè)下方安裝。固定套筒下方的定位螺栓恰好在噴嘴減溫水的噴射范圍內(nèi),在減溫水與高溫蒸汽的長期冷熱循環(huán)作用下,定位螺栓的焊口先產(chǎn)生開裂,使內(nèi)部套筒松動,進(jìn)而出現(xiàn)位移,并與噴水管碰撞摩擦,在剪切力的不斷作用下,噴水管在套筒處最終橫向斷裂,使減溫水可以直接從斷裂處噴向套筒內(nèi)壁,在熱應(yīng)力的不斷作用下,套筒內(nèi)壁開始產(chǎn)生裂紋不斷向外發(fā)展直至破裂,最終誘發(fā)了筒體內(nèi)壁裂紋的產(chǎn)生。

        c)在今后的運(yùn)行中,應(yīng)根據(jù)《電站鍋爐壓力容器檢驗(yàn)規(guī)程》規(guī)定,在條件允許時,應(yīng)對減溫器割管,檢查噴水管有無損傷,用內(nèi)窺鏡檢查內(nèi)襯套、噴嘴有無裂紋、磨損、腐蝕等情況。另外,還應(yīng)注意監(jiān)視減溫水流量,防止減溫水過量,避免頻繁投入減溫水[17],從而保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。

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