易濤,周武軍,鄒新長,吳恬,陶家友
(1.中國石化荊門分公司設(shè)備工程部,湖北 荊門 448000;2.岳陽大陸激光技術(shù)有限公司,湖南 岳陽 414000; 3.中國石化茂名分公司煉油分部機(jī)動工程室,廣東 茂名 525011; 4.湖南理工學(xué)院,信息光子學(xué)與空氣光通信重點(diǎn)實驗室,湖南 岳陽 414006)
2021 年中石化某分公司的催化裝置停工大修,按計劃對軸流壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行檢測。將轉(zhuǎn)子動葉片和鎖緊組件進(jìn)行拆卸,并逐級逐片進(jìn)行探傷檢查。動葉片組裝完成后,轉(zhuǎn)子分別在二家不同廠家進(jìn)行檢測,均無法正常完成高速動平衡檢測。通過檢測分析,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子止推側(cè)聯(lián)軸器配合軸頸存在較大面積的拉傷缺陷,導(dǎo)致無法正常完成高速動平衡檢測。損傷部位經(jīng)過激光再制造修復(fù)后,軸流壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子順利完成高速動平衡檢測,修復(fù)效果良好。
如圖1 所示。該轉(zhuǎn)子由主軸、動葉片、鎖緊組件、氣封片、聯(lián)軸器等組成,主軸結(jié)構(gòu)特殊,軸向尺寸長,質(zhì)量大(4 575 kg),特別是止推側(cè)聯(lián)軸器到該側(cè)的支撐軸頸距離長。
圖1 軸流壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子的結(jié)構(gòu)簡圖
對轉(zhuǎn)子進(jìn)行初步檢查,主要對氣封、軸頸、推力盤等檢查,并進(jìn)行記錄、統(tǒng)計。轉(zhuǎn)子軸頸尺寸檢查,分別在前后軸頸處,選擇2 個測量點(diǎn),在每個測量點(diǎn)用外徑千分尺分別在0°和90°方向測量軸頸直徑,并進(jìn)行記錄、統(tǒng)計。
在每級動葉片的首葉片位置做出明顯標(biāo)識,將每級首葉片鎖緊塊及鎖緊組件取出,按級進(jìn)行清洗、清理,統(tǒng)計數(shù)量、尺寸測繪,對損傷的組件進(jìn)行新件制作。拆下的動葉片和隔塊,逐級做好順序標(biāo)識,進(jìn)行轉(zhuǎn)子各部位機(jī)械跳動檢測。
轉(zhuǎn)子和動葉片全部進(jìn)行無損探傷檢測,經(jīng)潔凈處理后,進(jìn)行表面著色探傷檢測,未發(fā)現(xiàn)有明顯缺陷,動葉片無需進(jìn)行更換處理。將轉(zhuǎn)子動葉片裝配[1],原拆卸下的鎖緊組件進(jìn)行修復(fù)和新件制作,動葉片按照原始位置依次將葉片安裝到榫槽中,更換彈簧,裝配后逐個檢測葉片之間的間隙。復(fù)核葉片頂尺寸使之符合裝配間隙要求,轉(zhuǎn)子剩磁檢測合格。
對轉(zhuǎn)子進(jìn)行高速動平衡校驗,按照動平衡精度1.0 mm/s 進(jìn)行檢測,轉(zhuǎn)速達(dá)到工作轉(zhuǎn)速5 875 r/min。在檢測過程中轉(zhuǎn)子二端均帶有聯(lián)軸器,平衡機(jī)采用萬向節(jié)連接在非止推側(cè)聯(lián)軸器上,可傾瓦支撐方式,瓦間隙在0.2 mm 之內(nèi),轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)方向為工作旋轉(zhuǎn)方向。在第一次平衡檢測過程中,當(dāng)轉(zhuǎn)速小于5 225 r/min 時,振動數(shù)據(jù)平穩(wěn)正常;但當(dāng)轉(zhuǎn)速臨近5 225 r/min 時,非止推側(cè)端正常,止推側(cè)端出現(xiàn)失衡呈陡坡上升現(xiàn)象。針對此異常情況,經(jīng)過多次調(diào)整,止推側(cè)端仍出現(xiàn)失衡呈陡坡上升現(xiàn)象。逐一對每級動葉片進(jìn)行敲擊和對鎖緊組件進(jìn)行檢測,未發(fā)現(xiàn)動葉片組裝異常,再次進(jìn)行高速平衡檢測,檢測結(jié)果未發(fā)生變化,止推側(cè)端同樣在5 200 r/min 區(qū)域出現(xiàn)失衡呈陡坡上升現(xiàn)象。為進(jìn)一步探究高速動平衡檢測異常的原因,對止推側(cè)端9 級葉片進(jìn)行逐級葉片靜葉測頻檢測[2-3],發(fā)現(xiàn)第5 級的頻率分散度超過23%,重新對第5 級動葉片進(jìn)行緊固后再次檢測靜葉頻率,分散度<10%內(nèi)。進(jìn)行高速動平衡檢測,檢測結(jié)果跟前幾次結(jié)果相同。同樣在5 200 r/min時,在止推側(cè)端出現(xiàn)失衡呈陡坡上升現(xiàn)象。經(jīng)共同探討和頻譜分析[4],動葉片的裝配狀況對動平衡沒有太大的影響,重點(diǎn)對轉(zhuǎn)子本身進(jìn)行檢查,特別是止推側(cè)的支撐軸頸的內(nèi)在質(zhì)量,質(zhì)量的好壞會影響動平衡。
轉(zhuǎn)子返回維修單位車間后,使用單位根據(jù)轉(zhuǎn)子在高速動平衡檢測過程中出現(xiàn)的問題,要求維修單位對轉(zhuǎn)子所有動葉片進(jìn)行再次拆卸檢查。重新對轉(zhuǎn)子進(jìn)行潔凈處理,進(jìn)行尺寸核對,同時對轉(zhuǎn)子整體再次進(jìn)行表面著色探傷檢測和對止推側(cè)的支撐軸頸進(jìn)行超聲波探傷檢測[5],均未發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷。對轉(zhuǎn)子的各部位機(jī)械跳動檢測和高速動平衡檢測,檢測結(jié)果與前期檢測的數(shù)據(jù)沒有太大的差異。轉(zhuǎn)子全部動葉片解體、檢測后再次運(yùn)輸動平衡廠家,對拆卸動葉片后的轉(zhuǎn)子主軸進(jìn)行高速動平衡檢測[6],在平衡參數(shù)未變狀況下,檢測結(jié)果與前次檢測無大的差異。
針對再次出現(xiàn)的檢測結(jié)果,使用單位、維修單位和動平衡廠家共同討論與分析,轉(zhuǎn)子的支撐方式為可傾瓦,與實際工作狀態(tài)的橢圓瓦有差異,再能否連接在止推側(cè)端進(jìn)行平衡檢測,改可傾瓦為橢圓瓦支撐方式進(jìn)行平衡檢測,因動平衡廠家無現(xiàn)成的橢圓瓦和連接工裝,連接工裝需要4 天以上的時間,支撐瓦制造新的要2 個星期的時間,因工期緊未再進(jìn)行平衡檢測。
高速動平衡檢測暫停,使用單位與維修單位在這期間全力尋找資源,對該壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子高速動平衡出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析論證[7],最終形成一致的方案。轉(zhuǎn)子運(yùn)輸維修單位車間后,重點(diǎn)對該轉(zhuǎn)子自身特別是止推側(cè)端聯(lián)軸器上查找問題的原因。同時再尋找另一家高速動平衡廠家進(jìn)行檢測復(fù)檢。
經(jīng)聯(lián)系,到第二家具有高速動平衡檢測能力的廠家南京汽輪機(jī)廠,該廠使用的高速動平衡機(jī)是早期德國申克公司生產(chǎn)的,型號為DH50,可承重重量為30 t。檢測目的為驗證轉(zhuǎn)子在未裝動葉片下,轉(zhuǎn)子進(jìn)行高速動平衡檢測是否出現(xiàn)同樣的現(xiàn)象。該平衡機(jī)采用橢圓瓦的支撐方式,瓦與軸的間隙在0.2 mm 左右,動平衡機(jī)采用萬向節(jié)連接非止推側(cè)軸頭,經(jīng)檢測,止推側(cè)端同樣在5 200 r/min 區(qū)間出現(xiàn)振動失衡,設(shè)備保護(hù)跳機(jī),無法完成高速動平衡檢測。針對連接方式,連接非止推側(cè)端軸頭,進(jìn)行再次動平衡檢測,結(jié)果未發(fā)生變化。
相同的轉(zhuǎn)子在不同的二臺高速動平衡機(jī)上進(jìn)行高速動平衡檢測,同在轉(zhuǎn)子的止推側(cè)端出現(xiàn)同樣的振動失衡現(xiàn)象,因此說明問題矛盾集中在止推側(cè)聯(lián)軸器上。該轉(zhuǎn)子從動平衡廠家運(yùn)輸回到維修單位車間,經(jīng)使用單位和維修單位雙方技術(shù)分析和討論,決定對該部位的聯(lián)軸器進(jìn)行拆解檢查,軸流壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子的平衡問題進(jìn)行驗證。
驗證具體過程如下:拆卸止推側(cè)聯(lián)軸器,檢查聯(lián)軸器和相配合的軸頸。拆卸前,對聯(lián)軸器的軸向尺寸記錄下數(shù)據(jù),徑向方向做好標(biāo)記。經(jīng)解體檢查后,發(fā)現(xiàn)軸頸配合面的2 個面均有不同程度的拉傷,軸頸與聯(lián)軸器配合的過盈量達(dá)0.18 mm。對軸頸和聯(lián)軸器分別進(jìn)行表面著色探傷檢測,均未發(fā)現(xiàn)無超標(biāo)缺陷。
轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器拆卸后發(fā)現(xiàn)軸頸出現(xiàn)的拉傷情況后,使用單位和維修單位雙方進(jìn)行技術(shù)分析和討論,對轉(zhuǎn)子不帶聯(lián)軸器的狀態(tài)下進(jìn)行驗證,重新送到南汽再次進(jìn)行高速動平衡檢測,判斷是否是因聯(lián)軸器的原因造成無法完成平衡檢測。轉(zhuǎn)子采用萬向節(jié)方式連接非止推側(cè)端的軸頭上,經(jīng)過檢測,高速動平衡順利地完成檢測達(dá)到要求,動平衡檢測合格。
轉(zhuǎn)子不帶聯(lián)軸器高速動平衡檢測能順利完成后進(jìn)行原因分析,基本上可以判定問題出現(xiàn)在聯(lián)軸器上[8]:
(1)對軸頸和聯(lián)軸器內(nèi)孔尺寸檢測,從檢測數(shù)據(jù)上看,裝配的過盈量0.16~0.18 mm,滿足要求;
(2)軸頸上出現(xiàn)較大面積的拉傷狀態(tài),會影響到聯(lián)軸器與軸頸的配合接觸面的緊力,導(dǎo)致帶聯(lián)軸器高速動平衡檢測無法通過。
將損傷的軸頸和聯(lián)軸器采用激光熔覆再制造的方式進(jìn)行恢復(fù),恢復(fù)原有的形位公差和尺寸要求[9]。
對壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子軸頸進(jìn)行了材料成分檢測。該材料為20 世紀(jì)80 年代開發(fā)成功的汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子用鋼,其綜合機(jī)械力學(xué)性能和焊性均較良好[10]。軸頸表面硬度檢測HRC32-35,硬度適中。
選用馬氏體不銹鋼系列合金粉末材料,設(shè)備使用沈陽大陸集團(tuán)公司生產(chǎn)的DL-HL-T5000 型CO2激光器進(jìn)行激光熔覆,該激光熔覆加工設(shè)備主要包括數(shù)控加工機(jī)床、激光發(fā)生器、導(dǎo)光聚焦系統(tǒng)、輔助配套系統(tǒng)等。工藝參數(shù):功率2.5~3.6 kW,掃描速度8~12 mm/s,離焦量320 mm,送粉速度3~6 g/s,光斑直徑3.2 mm。
轉(zhuǎn)子軸頸激光熔覆完成后上機(jī)床加工,找正部位的跳動值數(shù)值要求均<0.02 mm 以內(nèi),成型尺寸按125.17~125.19 mm 加工,表面粗造度Ra 0.8 μm,圓度、圓柱度、同心度≤0.015 mm。
轉(zhuǎn)子軸頸和聯(lián)軸器修復(fù)完成后,進(jìn)行表面著色探傷檢測,確保無缺陷后進(jìn)行裝配。軸頸修復(fù)后軸徑尺寸:Φ125.18 mm,修復(fù)后聯(lián)軸器尺寸:Φ125.0 mm,修復(fù)后表面硬度值:HRC50-52。聯(lián)軸器用油加熱的方式,將內(nèi)孔尺寸擴(kuò)大至Φ125.40 mm 以上,按照原有的徑向標(biāo)記將聯(lián)軸器安裝到軸頸上,一次性安裝到位,中間杜絕卡阻,自然緩冷。
將聯(lián)軸器組裝到轉(zhuǎn)子軸頸后,不裝動葉片的情況下,再進(jìn)行一次高速動平衡檢測,參數(shù)不變,平衡檢測合格。轉(zhuǎn)子主軸帶聯(lián)軸器完成高速動平衡檢測后,轉(zhuǎn)子從南汽運(yùn)輸至維修單位車間,將所有的動葉片、鎖緊組件按原有的順序逐級裝配到轉(zhuǎn)子上,最終到南汽進(jìn)行最終高速動平衡檢測。按照原有的平衡參數(shù)執(zhí)行,高速動平衡順利完成檢測,檢測結(jié)果合格。
軸流壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子止推側(cè)聯(lián)軸器遠(yuǎn)離支撐軸頸,由于轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速超過了其一階或二階臨界轉(zhuǎn)速,因此轉(zhuǎn)子的變形量不能再被忽略,易產(chǎn)生撓性變形。在進(jìn)行發(fā)生撓性形變的轉(zhuǎn)子動平衡檢驗時不僅需要對系統(tǒng)的力和力偶進(jìn)行平衡,由于轉(zhuǎn)子的撓曲變形會引發(fā)轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的平衡力和平衡力偶的變化,因此還必須考慮由轉(zhuǎn)子空間撓曲變形所引起的不平衡響應(yīng)。本研究中由于轉(zhuǎn)子的撓性形變,使高速轉(zhuǎn)動中軸與軸頸的接觸力非均勻性大幅增加,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子軸頸受力大的接觸面發(fā)生較嚴(yán)重的磨損,損傷面積總共約7 331 mm2,占整個軸頸的面積51 200 mm2的14.3%。轉(zhuǎn)子軸頸磨損后,其與轉(zhuǎn)軸的接觸力嚴(yán)重偏離了設(shè)計要求,致使轉(zhuǎn)子高速動平衡檢測無法通過。經(jīng)采用激光再制造技術(shù)修復(fù)后,轉(zhuǎn)子順利通過了高速動平衡測試。
此外,在探明軸流壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子高速動平衡測試異常的主要原因后,將止推側(cè)聯(lián)軸器通過剛性連接在煙氣輪機(jī)上,轉(zhuǎn)子止推側(cè)聯(lián)軸器高速旋轉(zhuǎn)中產(chǎn)生的撓性變形通過煙氣輪機(jī)的剛性聯(lián)軸器拉住,這一解決方案阻止軸流壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子止推側(cè)聯(lián)軸器的變形,不影響高速動平衡的測試。
同一軸流壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子分別在二臺不同型號的高速動平衡機(jī)上檢測,檢測結(jié)果相同;轉(zhuǎn)子在高速動平衡檢測時,需要對影響高速動平衡的因素進(jìn)行綜合對比分析,包括支撐方式、萬向節(jié)的連接方式和連接部位、動葉片的分散度等方面;在修復(fù)過程中,修復(fù)件的原來是否處理過需要及時明晰,避免增加項目的工期和成本。通過此次壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子高速動平衡檢測的過程、原因分析判斷和激光再制造修復(fù),為同行業(yè)類似問題解決提供有益的借鑒。