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        涪陵頁(yè)巖氣井“套中固套”機(jī)械封隔重復(fù)壓裂技術(shù)

        2022-06-24 10:21:12劉堯文張旭東卞曉冰王海濤
        石油鉆探技術(shù) 2022年3期
        關(guān)鍵詞:投球射孔產(chǎn)氣

        劉堯文, 明 月, 張旭東, 卞曉冰, 張 馳, 王海濤

        (1.中石化重慶涪陵頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)有限公司,重慶 408100;2.中國(guó)石化石油工程技術(shù)研究院,北京 102206)

        頁(yè)巖氣儲(chǔ)層具有低孔隙度、低滲透率的特點(diǎn),需通過(guò)大規(guī)模水力壓裂形成人工縫網(wǎng)提供滲流通道進(jìn)行生產(chǎn),但壓裂改造后普遍存在產(chǎn)量遞減速率快、穩(wěn)產(chǎn)期短的問(wèn)題[1]。研究表明,重復(fù)壓裂技術(shù)是低滲油氣田開(kāi)發(fā)中后期增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的重要技術(shù)措施[2-4]。通過(guò)多年探索,北美目前已形成較為成熟的重復(fù)壓裂技術(shù)體系,多個(gè)區(qū)塊多口頁(yè)巖氣井重復(fù)壓裂后的EUR平均提高180%以上,增產(chǎn)效果明顯[5];國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣井重復(fù)壓裂技術(shù)仍處于起步探索階段,缺少在長(zhǎng)水平段水平井成功應(yīng)用的案例[6]。

        涪陵頁(yè)巖氣田前期3口頁(yè)巖氣井進(jìn)行了投球暫堵重復(fù)壓裂先導(dǎo)試驗(yàn),均出現(xiàn)施工難度大、重復(fù)壓裂后穩(wěn)產(chǎn)時(shí)間短和可采儲(chǔ)量提高不明顯等問(wèn)題。為此,筆者在深入分析投球暫堵重復(fù)壓裂工藝所存在問(wèn)題的基礎(chǔ)上,借鑒北美重復(fù)壓裂的成功經(jīng)驗(yàn),轉(zhuǎn)變技術(shù)思路,進(jìn)行了氣井壓裂前剩余氣分布評(píng)價(jià)、壓裂改造方案優(yōu)化[7],形成了涪陵頁(yè)巖氣田“套中固套”機(jī)械封隔重復(fù)壓裂技術(shù),為頁(yè)巖氣老井提高采收率提供了一種可靠的技術(shù)方法。

        1 投球暫堵重復(fù)壓裂存在的問(wèn)題

        投球暫堵重復(fù)壓裂工藝是針對(duì)改造不充分的段簇,采用“擠注提壓+轉(zhuǎn)向壓裂”分階段挖潛的方式提升氣井產(chǎn)能[8](見(jiàn)圖1)。首先,采用減阻水循環(huán)擠注補(bǔ)充老縫能量;然后,在主壓階段先投加可溶暫堵球封堵全井段的優(yōu)勢(shì)進(jìn)液通道,再進(jìn)行大規(guī)模水力壓裂,迫使初次壓裂未開(kāi)啟簇形成新縫,或再次改造初次壓裂改造不充分的老縫[9-10]。初次壓裂生產(chǎn)一段時(shí)間后,老縫周圍地層壓力降低,井周地應(yīng)力場(chǎng)隨之變得更為復(fù)雜,重復(fù)壓裂時(shí)液體會(huì)優(yōu)先進(jìn)入低壓力區(qū)的優(yōu)勢(shì)通道,由于暫堵球封堵位置及封堵次序的隨機(jī)性強(qiáng),為后期增產(chǎn)帶來(lái)較大的不確定性。

        圖1 投球暫堵重復(fù)壓裂工藝Fig.1 Temporary plugging and diverting refracturing technology

        北美Haynesville氣田實(shí)施暫堵轉(zhuǎn)向重復(fù)壓裂的15口井中,11口井壓后初期日產(chǎn)氣量約為初次壓裂后的14%~46%,僅4口井達(dá)到70%~76%,13 口井預(yù)計(jì)最終可采儲(chǔ)量增加(0.1~0.5)×108m3不等,多數(shù)井改造效果不明顯,且增產(chǎn)效果不穩(wěn)定[11]。涪陵頁(yè)巖氣田3口頁(yè)巖氣井前期采用投球暫堵工藝進(jìn)行了重復(fù)壓裂施工,施工過(guò)程中均出現(xiàn)壓力逐級(jí)升高的現(xiàn)象,反映出近井地帶濾失嚴(yán)重;壓后初期日產(chǎn)氣量為(0~4.2)×104m3,可采儲(chǔ)量增加(0~0.1)×108m3,產(chǎn)氣剖面顯示產(chǎn)氣貢獻(xiàn)集中在跟部,反映出多級(jí)循環(huán)反復(fù)改造跟端壓裂段,采用投球暫堵不能實(shí)現(xiàn)全井段有效動(dòng)用,現(xiàn)階段投球暫堵重復(fù)壓裂局限性較強(qiáng)。

        2 “套中固套”機(jī)械封隔重復(fù)壓裂技術(shù)

        2.1 技術(shù)原理

        “套中固套”機(jī)械封隔重復(fù)壓裂技術(shù)是在原井筒內(nèi)下入小尺寸套管固井,機(jī)械封隔初次壓裂射孔孔眼,在井筒內(nèi)形成新通道后,再次進(jìn)行和初次改造步驟相同的分段射孔壓裂[12](見(jiàn)圖2)。該技術(shù)雖然成本高,工藝復(fù)雜,但能完全封堵已有射孔孔眼,且能精準(zhǔn)控制起裂位置及壓裂液走向,可大幅降低濾失引起的施工風(fēng)險(xiǎn)[13-14],提高重復(fù)壓裂的針對(duì)性。

        圖2 “套中固套”機(jī)械封隔重復(fù)壓裂工藝Fig.2 “Casing in casing” mechanical isolation refracturing technology

        2016年,“套中固套”機(jī)械封隔重復(fù)壓裂技術(shù)在北美Haynesville氣田成功應(yīng)用,壓后平均初期日產(chǎn)氣量達(dá)到初次壓裂后的72%;隨著技術(shù)日漸成熟,初期日產(chǎn)氣量恢復(fù)率逐年提高,甚至超過(guò)初次壓裂后日產(chǎn)氣量的111%[15],目前該技術(shù)已在北美Haynesville、Eagle Ford 等多個(gè)氣田推廣應(yīng)用,但受技術(shù)、材料的制約,國(guó)內(nèi)尚無(wú)應(yīng)用井例。綜合國(guó)內(nèi)外調(diào)研及涪陵頁(yè)巖氣田早期先導(dǎo)試驗(yàn)結(jié)果,選JYAHF井進(jìn)行“套中固套”機(jī)械封隔重復(fù)壓裂技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。

        2.2 改造潛力評(píng)價(jià)

        JYAHF井水平段長(zhǎng) 1 200 m,一類優(yōu)質(zhì)頁(yè)巖氣層鉆遇率90.8%,水平段平均孔隙度5.1%,總有機(jī)碳含量3.1%。該井初次壓裂15段,以單段3簇射孔為主,平均簇間距 25.30 m,平均段間距 30.00 m,具有簇間補(bǔ)孔潛力。初次壓裂用液強(qiáng)度20.4 m3/m,加砂強(qiáng)度0.6 m3/m,第2段、第6段、第10段和第14段加砂困難,加砂量?jī)H0~1.4 m3,縫內(nèi)無(wú)有效支撐,改造不充分。初次壓裂后放噴測(cè)試,井口壓力21.6 MPa,測(cè)試產(chǎn)氣量20.9×104m3/d,重復(fù)壓裂前該井累計(jì)產(chǎn)量0.75×108m3,采用 RTA 方法預(yù)測(cè)可采儲(chǔ)量 1.19×108m3,剩余可采儲(chǔ)量為0.44×108m3。周緣鄰井同期累計(jì)采出頁(yè)巖氣(1.14~1.64)×108m3,JYAHF 井累計(jì)產(chǎn)氣量大幅低于鄰井,具有較好的重復(fù)壓裂潛力。

        JYAHF井于2013年12月投產(chǎn),至2020年12 月重復(fù)壓裂前,平均日產(chǎn)氣量 1.1×104m3,套管壓力 2.0 MPa,已低于集氣站外輸壓力(5.6 MPa)。該井生產(chǎn)期間2次產(chǎn)氣剖面測(cè)試結(jié)果顯示,各簇不同時(shí)間、不同制度下各段產(chǎn)氣量占總產(chǎn)氣量的百分比大致相同,簇間產(chǎn)氣量差異大,56%射孔簇不產(chǎn)氣或微產(chǎn)氣(見(jiàn)圖3)。分析認(rèn)為,1~24簇(前半段)為初次壓裂低動(dòng)用簇,剩余氣分布在原簇和簇間;25~43簇(后半段)儲(chǔ)量動(dòng)用程度較高,剩余氣分布以簇間為主[16]。

        圖3 JYAHF井不同生產(chǎn)時(shí)間的各簇產(chǎn)氣剖面Fig.3 Gas production profile of each cluster in Well JYAHF at different production stages

        2.3 壓裂方案設(shè)計(jì)

        重復(fù)壓裂共設(shè)計(jì)21段,其中1~2段分3簇射孔,采用常規(guī)壓裂工藝,確保施工安全性;3~12段改造對(duì)象為初次壓裂的5~24簇,以挖潛簇間剩余資源為主,提高老縫導(dǎo)流能力為輔,采用單段2簇新孔加2簇老孔的射孔模式。為降低老縫虧空影響,每段設(shè)計(jì)注入100~150 m3減阻水補(bǔ)充地層能量,段內(nèi)分2級(jí)開(kāi)展縫內(nèi)暫堵轉(zhuǎn)向重復(fù)壓裂[17]:第一級(jí)以改造老縫為目的設(shè)計(jì)短攜砂循環(huán),中途低排量高質(zhì)量分?jǐn)?shù)投加4/200目暫堵劑,封堵老簇后進(jìn)行第二級(jí)壓裂改造新射孔簇,單段施工規(guī)模1 750 m3;13~21段采用密切割+限流壓裂工藝改造井筒后半段,在老孔簇間補(bǔ)射新孔,提高儲(chǔ)量動(dòng)用程度。為避免裂縫延伸溝通老縫,經(jīng)過(guò)模擬優(yōu)化,新縫與老縫的簇間距縮小為 8.60 m,控制壓裂規(guī)模為 1 175 m3。針對(duì)小套管施工摩阻大、井筒內(nèi)流速快和地層濾失量大等問(wèn)題[18],進(jìn)行了以下3個(gè)方面的優(yōu)化:

        1)重建井筒套管內(nèi)徑變小,導(dǎo)致管柱摩阻增大;雙層套管射孔的外層套管射孔孔徑變小為5 mm左右,孔眼摩阻亦有所升高,因此對(duì)排量進(jìn)行優(yōu)化。凍膠階段,受施工限壓影響,前半段排量為6.0~7.0 m3/min,后半段排量為 10.0~11.0 m3/min;減阻水階段,前半段排量為9.0~10.0 m3/min,后半段排量為 11.0~12.5 m3/min。

        2)現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)優(yōu)化工藝流程,新增了液體添加系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)壓裂液一體化配制,施工過(guò)程中根據(jù)工況在線變黏,砂比提升后減阻水質(zhì)量分?jǐn)?shù)從0.1%階梯提至0.2%,保障高流速下液體攜砂性能的同時(shí),提升鋪砂剖面的同步性和均質(zhì)性。

        3)為解決因初次壓裂產(chǎn)生的近井多裂縫發(fā)育導(dǎo)致的濾失問(wèn)題,確保后續(xù)加砂施工順利,前置液階段采用高黏凍膠階梯提升排量,控制近井形成多裂縫及進(jìn)液,使其在壓裂初期在近井地帶形成主縫。

        2.4 “套中固套”施工工藝

        2.4.1 井筒處理

        考慮初次壓裂及生產(chǎn)對(duì)井筒的影響,確保固井作業(yè)能夠順利施工,要求井筒可通過(guò)直徑大于112.0 mm的工具串,井筒漏失速度小于25 L/min。首先,工具串進(jìn)行通過(guò)性驗(yàn)證,在原內(nèi)徑115.0 mm井筒下入多臂井徑儀,測(cè)井顯示5個(gè)井段結(jié)垢較嚴(yán)重,地層漏失速度高達(dá)160 L/min。為滿足下入φ88.9 mm套管固井要求,需對(duì)原井筒進(jìn)行回注增能和裂縫堵漏處理。采用外徑108.0~112.0 mm的銑錐磨鞋通井,上下劃眼正常,確保工具串正常通過(guò)。在此基礎(chǔ)上,對(duì)井筒進(jìn)行堵漏處理,首先回注2% 氯化鉀溶液 1 000 m3,井底壓力由 9.4 MPa 提至22.0 MPa以上,增能的同時(shí),堵漏劑能在近井地帶形成支撐,保障堵漏效果;隨后加入28.9 m3碳酸鈣顆粒和固化水封堵老射孔孔眼,漏失速度降至16.4 L/min,分析認(rèn)為井底穩(wěn)定,滿足固井施工條件。

        2.4.2 下套管固井

        在內(nèi)徑 為 115.0 mm 的井筒下入φ88.9 mm 套管固井,環(huán)空間隙小于15.0 mm,套管居中難度大,為使固井質(zhì)量?jī)?yōu)良率大于90%,對(duì)水泥漿性能要求高。經(jīng)過(guò)多輪次井筒通過(guò)性模擬試驗(yàn),最終選擇黏貼穩(wěn)定性好、居中度高、摩阻低和射孔彈穿透性好的樹(shù)脂帶狀扶正器,每根套管圓周上按90°分布,間距 2.40 m 螺旋形安裝 4 片。JYAHF 井 2 281~3 978 m井段共下入154組扶正器,試驗(yàn)測(cè)得平均居中度大于80%。優(yōu)選與固化水兼容性、穩(wěn)定性好的水泥漿進(jìn)行固井,在井深2 240 m處設(shè)置脫節(jié)器,代替北美常用的套管切割,降低泵送射孔施工難度。重建井筒候凝48 h后,測(cè)得固井質(zhì)量?jī)?yōu)良率99%,井筒試壓85 MPa合格,滿足下一步壓裂施工要求。

        3 現(xiàn)場(chǎng)施工與效果評(píng)價(jià)

        3.1 重復(fù)壓裂施工

        JYAHF井全部21段平均施工壓力52.7 MPa,平均施工排量 9.3 m3/min,壓裂施工總液量 31 037 m3,用液強(qiáng)度26.5 m3/m,設(shè)計(jì)液量完成率100.3%,加砂總量 1 187.3 m3,加砂強(qiáng)度 1.1 m3/m,設(shè)計(jì)加砂量完成率103.5%,高效完成了該井的重復(fù)壓裂施工。2種壓裂工藝的施工參數(shù)見(jiàn)表1。

        表1 JYAHF井重復(fù)壓裂施工參數(shù)Table 1 Refracturing parameters of Well JYAHF

        新老縫協(xié)同改造的3~12段施工難度較大,因老縫存在不同程度虧空,施工第一級(jí)壓力對(duì)排量極其敏感,低黏液體濾失量大,多次出現(xiàn)壓力尖峰。在保障設(shè)計(jì)思路不變的情況下,現(xiàn)場(chǎng)對(duì)粉砂、暫堵劑用量以及液體組合模式進(jìn)行了調(diào)整,調(diào)整后壓力波動(dòng)幅度明顯減?。ㄒ?jiàn)圖4)。

        圖4 JYAHF井調(diào)整前后壓裂施工曲線Fig.4 Fracturing curve of Well JYAHF before and after adjustment

        1)第一級(jí)粉砂占比提高到45%以上,減小低排量下支撐劑在射孔孔眼和裂縫內(nèi)的沉降率,增強(qiáng)老孔復(fù)射位置次級(jí)裂縫、微裂縫對(duì)產(chǎn)量的提升作用[19]。

        2)頁(yè)巖氣井壓裂暫堵劑加量按經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)為4~7 kg/孔,經(jīng) 3 段施工摸索,暫堵劑加量由 50 kg 優(yōu)化為 250 kg,投加后起壓幅度由 1.8 MPa 提升至9.6 MPa,調(diào)整后第二級(jí)新縫改造時(shí)壓力尖峰由2~3個(gè)減至1個(gè)以下,第二級(jí)排量由6~8 m3/min提高至10 m3/min,后期按照設(shè)計(jì)要求施工順利,調(diào)整后封堵效果好。

        3)前置液階段液體組合由“線性膠—交聯(lián)膠—0.1%減阻水”調(diào)整為“交聯(lián)膠—線性膠—0.2%減阻水”,并保持交聯(lián)膠和線性膠的黏度(分別為800 和 25 mPa·s)不變,將減阻水的黏度由 4 mPa·s增至10 mPa·s,這樣有效降低各階段流體之間的黏度差,可以減緩造縫后的液體濾失速度。

        3.2 施工效果評(píng)價(jià)

        JYAHF井壓裂后放噴測(cè)試,井口壓力16.4 MPa,測(cè)試產(chǎn)氣量18.4×104m3/d,分別恢復(fù)到初次壓裂的76.0%和88.0%。重復(fù)壓裂前該井已進(jìn)入增壓間歇開(kāi)采階段,重復(fù)壓裂后重新投產(chǎn)日均產(chǎn)氣量6.1×104m3,初期日產(chǎn)氣量較重復(fù)壓裂前提高5.5倍。初次壓裂后累計(jì)產(chǎn)氣量達(dá)到 1 200×104m3時(shí)的彈性產(chǎn)率為71.2×104m3/MPa,重復(fù)壓裂后累計(jì)產(chǎn)氣量達(dá)到1 200×104m3時(shí)的彈性產(chǎn)率為 54.6×104m3/MPa,恢復(fù)率達(dá)76.7%(見(jiàn)圖5)??紤]重復(fù)壓裂前該井和周緣加密井生產(chǎn)情況,預(yù)計(jì)該井可采儲(chǔ)量由1.19×108m3增加至 1.55×108m3,采收率提高 4.8%,增產(chǎn)效果明顯,表明“套中固套”機(jī)械封隔重復(fù)壓裂技術(shù)在國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣水平井試驗(yàn)取得成功。

        圖5 JYAHF井初次和重復(fù)壓裂后彈性產(chǎn)率對(duì)比Fig.5 Elastic yield comparison between initial fracturing and refracturing in Well JYAHF

        投產(chǎn)5個(gè)月后,該井產(chǎn)氣剖面測(cè)試分析結(jié)果表明,前半段產(chǎn)氣貢獻(xiàn)率(平均75.3%)明顯高于后半段(平均24.7%),表明剩余資源儲(chǔ)量高是獲得高產(chǎn)的基礎(chǔ)。就段間差異而言,即使剩余資源量大致相當(dāng)?shù)亩?,不論產(chǎn)氣貢獻(xiàn)率還是段內(nèi)各簇開(kāi)啟程度,暫堵工藝改均優(yōu)于限流工藝。對(duì)射孔方式進(jìn)行分析,3~12段老孔復(fù)射簇共20簇,初次壓裂后平均產(chǎn)氣量 749 m3/d,重復(fù)壓裂后 764 m3/d,未達(dá)到增產(chǎn)目的。其中,老孔復(fù)射簇總產(chǎn)氣量 1.53×104m3/d,簇間補(bǔ)孔的 20簇總產(chǎn)氣量 2.54×104m3/d,前半段62.4%產(chǎn)氣貢獻(xiàn)來(lái)自簇間補(bǔ)孔簇。

        產(chǎn)氣剖面數(shù)值模擬結(jié)果表明,壓裂裂縫生產(chǎn)一段時(shí)間后,裂縫周圍泄氣區(qū)內(nèi)的壓力降低,導(dǎo)致泄氣區(qū)內(nèi)的地層應(yīng)力場(chǎng)發(fā)生改變,老縫之間的區(qū)域應(yīng)力差降低[20],補(bǔ)射新簇后有利于裂縫復(fù)雜化,可最大限度地挖潛剩余儲(chǔ)量。但在新老裂縫并存的情況下,液體優(yōu)先進(jìn)入老縫,且由于老縫周圍應(yīng)力場(chǎng)發(fā)生變化,老縫延伸的同時(shí)會(huì)相互溝通,造成液體效率和改造體積效果有限[21],增大了施工難度,導(dǎo)致出現(xiàn)壓力尖峰(見(jiàn)圖6)。

        圖6 JYAHF井重復(fù)壓裂裂縫延伸軌跡及壓力場(chǎng)模擬結(jié)果Fig.6 Simulation of fracture extension and pressure field of Well JYAHF after refracturing

        4 結(jié)論與建議

        1)與投球暫堵重復(fù)壓裂技術(shù)相比,“套中固套”機(jī)械封隔重復(fù)壓裂技術(shù)可以完全封堵初次壓裂射孔炮眼,實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣水平井剩余氣精準(zhǔn)動(dòng)用,技術(shù)有效性更強(qiáng)。

        2)針對(duì)施工中前后半段均出現(xiàn)濾失嚴(yán)重導(dǎo)致排量提高困難的現(xiàn)象,建議開(kāi)展減少射孔簇?cái)?shù)、提高液體黏度、提高粉砂占比等試驗(yàn),研究降低重復(fù)壓裂近井地帶濾失量的有效手段。

        3)未進(jìn)行縫內(nèi)暫堵的段改造均勻程度低,老孔復(fù)射簇一定程度上增大了施工難度,且最終產(chǎn)氣貢獻(xiàn)率較低,建議圍繞重復(fù)壓裂簇間補(bǔ)孔、縫內(nèi)暫堵工藝?yán)^續(xù)開(kāi)展研究。

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