邵偉龍,郭炳榮,楊 波,謝宏輝
(1.紹興市柯橋區(qū)水利管理總站,浙江 紹興 312030;2.紹興市柯橋區(qū)塘閘管理中心,浙江 紹興 312072; 3.紹興市柯橋區(qū)水利工程質(zhì)量管理站,浙江 紹興 312030)
柯橋段堤頂?shù)缆窋U(kuò)寬工程位于紹興市柯橋區(qū)曹娥江左岸,本次勘察范圍起點(diǎn)里程為堤頂?shù)缆防锍蘇0 +000 ~K11 + 364. 1,長(zhǎng)度約11. 36 km,現(xiàn)狀路面 高程9.49 m ~10.31 m,路面寬9 m ~10 m,在迎水坡路基邊緣設(shè)置有防浪墻。
現(xiàn)狀堤頂?shù)缆烦休d力可以滿足路基要求,該地段的路基填筑土已經(jīng)具備一定的密度和壓實(shí)性,在清除表層混凝土及虛土(性狀較差的土層) 并經(jīng)壓實(shí)處理后經(jīng)檢驗(yàn)達(dá)到土質(zhì)路基壓實(shí)度應(yīng)滿足設(shè)計(jì)要求后,可利用作為路基持力層。而擴(kuò)寬部分堤身的土采用泥漿泵吹填粉砂土而成,粉砂土主要成分為粉砂顆粒,黏粒含量較少,具有保水性差、穩(wěn)定性差等特點(diǎn)[1]。歷次吹填實(shí)踐表明,粉砂土密度差異非常大,這種差異導(dǎo)致新老堤身產(chǎn)生不均勻沉降,路基開裂,降低路基的使用年限和穩(wěn)定性,產(chǎn)生各種危害,因此探索新老堤身不均勻沉降處理的新方式迫在眉睫。
現(xiàn)狀堤頂?shù)缆房梢詽M足運(yùn)行車輛的荷載要求,經(jīng)過多年運(yùn)行,路基沉降基本穩(wěn)定,本次道路擴(kuò)寬在原路基基礎(chǔ)上進(jìn)行。道路現(xiàn)狀為瀝青路面,厚約20 cm,路面下有厚約1.0 m ~2.0 m 的碎石土混粉土墊層,經(jīng)過壓實(shí); 下部為①02層粉土,系壩體土層;壩基為②1層粉土:
1) ①01層素填土,較松散,主要為堤頂路基填土,屬中等~強(qiáng)透水性,土質(zhì)均勻性差,工程地質(zhì)條件差。
2) ①02層素填土,松散~稍密狀,土質(zhì)均勻性較差,工程地質(zhì)條件差。
3) ②1層粉土,很濕,稍密狀,e=0.687 ~1.001,Es=9.88 MPa ~20.54 MPa,土質(zhì)均勻性較差,工程地質(zhì)條件一般,fak=100 kPa,可作為護(hù)岸基礎(chǔ)的天然地基持力層。
4) ②2層粉土,飽和中密狀,e=0.495 ~0.955,Es=10.10 MPa ~19.85 MPa,土質(zhì)均勻性較差,工程地質(zhì)條件一般,fak=150 kPa。
5) ③1層淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土,流塑狀,土質(zhì)均勻性一般,w=29.2% ~43.2%,a1-2=0.48 MPa-1~0.78 MPa-1,Es=2.67 MPa ~4.20 MPa,該層具高壓縮性、高含水量等特征,工程地質(zhì)條件差,是擬建道路路基的主要壓縮層。
1) 吹填方法。
路基吹填法充分利用附近河流,通過水上運(yùn)輸?shù)姆绞綔p小對(duì)外界交通的影響,有效的減少資金投入,沉降量也滿足施工要求[2]。吹填施工機(jī)組由立式泥漿泵輸泥系統(tǒng)和配電系統(tǒng)兩部分組成。吹填施工的流程圖見圖1。
圖1 吹填施工流程圖
2) 泄水口布置。
吹填施工中溢流的泥漿通過排水邊溝匯集至集水池后,用泥漿泵排至沉砂池,通過2 個(gè)沉砂池過濾后,排入清水池沉淀,最后濾成清水排出。
3) 施工方法。
吹填機(jī)械由泥漿泵22 kW 和船及輸泥管線組成,吹填方式為泥漿泵水下取土,泥漿經(jīng)排水固結(jié)后形成密實(shí)的土體。
4) 沉砂池設(shè)置。
沉砂池采用現(xiàn)狀沙土開挖而成,頂寬1.0 m,邊坡坡比1∶1,池壁內(nèi)鋪設(shè)土工膜作為防水層。本施工段共設(shè)2 個(gè)沉砂池和1 個(gè)清水池,并在吹填區(qū)的邊溝角上設(shè)集水池,采用土工膜保護(hù),泥漿泵放在集水池中,吹填施工的回漿匯入集水池后通過泥漿泵排至沉砂池中過濾沉淀。
5) 取土。
采用22 kW 泥漿泵加吸泥管進(jìn)行水下取土。
6) 吹填。
吹填區(qū)順堤軸線分段分層布置,段長(zhǎng)150 m,層厚0.8 m 及上下層錯(cuò)縫。吹填時(shí)進(jìn)漿口遠(yuǎn)離退水口,同時(shí)根據(jù)粉砂土的沉積情況及時(shí)移動(dòng)進(jìn)漿口位置,做到吹填區(qū)域粉砂土顆粒分布基本均勻,吹填面大致平整。
吹填施工要求[3-8]: a. 大范圍吹填前需進(jìn)行吹填試驗(yàn)。明確吹填工序,分層吹填厚度、吹填間隔時(shí)間、最優(yōu)含水率等相關(guān)控制指標(biāo)。b. 取土區(qū)應(yīng)遠(yuǎn)離海塘堤腳、橋梁、取水口等構(gòu)筑物150 m 以外,不可隨意取土危及堤防安全和河勢(shì)穩(wěn)定。c.取土料為粉土,禁止采用淤泥,取土?xí)r需不影響航行安全。d.吹填施工期以及排水固結(jié)期內(nèi)應(yīng)進(jìn)行堤身沉降和位移觀測(cè),沿堤身每隔100 m 布設(shè)觀測(cè)斷面,每半個(gè)月觀測(cè)一次,觀測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行整理分析,并把成果及時(shí)反饋至設(shè)計(jì)單位。e.吹填區(qū)外側(cè)圍堰采用土工布袋充填粉土圍堰,土工合成材料須符合SL/T 225的要求。f.吹填土方過程中泄水口處尾水含泥量不大于3%,且需達(dá)到相關(guān)部門排放要求。g.考慮吹填土的排水固結(jié)期沉降和地基沉降,吹填預(yù)留高度暫定20 cm。h.吹填施工使用泥漿泵機(jī)組吹填施工,并進(jìn)行挖機(jī)戽水密實(shí),以確保吹填施工質(zhì)量。每次吹填厚度控制在80 cm,在吹填施工結(jié)束后進(jìn)行挖機(jī)戽水施工。在帶水戽水施工時(shí),每層戽水遍數(shù)分3 d 進(jìn)行,每天2 次,共計(jì)戽水遍數(shù)6 次,待吹填土戽水固結(jié)后進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè),壓實(shí)度達(dá)到95%才可進(jìn)行下一步吹填施工,必要時(shí)需鋪設(shè)內(nèi)部排水設(shè)施。i.堤身吹填應(yīng)分層施工,每層之間吹填應(yīng)交錯(cuò)上升,并保證上下層搭接錯(cuò)開。j.塘渣路基填筑前需保證吹填路基壓實(shí)度滿足95%才可填筑施工。
粉砂土介于砂性土和黏性土之間,主要成分為粉砂顆粒,黏砂含量較少。粉砂土雖然具有保水性差、穩(wěn)定性差等特點(diǎn),但同時(shí)承載力高,排水固結(jié)較快。有研究表明,采用戽水密實(shí)處理可以有效提高筑堤防滲性,增強(qiáng)路面承載能力。主要方法為每層路面經(jīng)過粉砂吹填完成后,利用挖掘機(jī)在吹填區(qū)進(jìn)行專門的機(jī)械戽水密實(shí)[9]。挖掘機(jī)進(jìn)行作業(yè)的方式是用抓斗插入土中,前后搗動(dòng)行走幅內(nèi)的土體,直至土體液化表面沁水。為防止挖機(jī)陷入土中,同時(shí)便于行走振動(dòng)過程中將土體搗實(shí),本工程中挖機(jī)均逆向進(jìn)行作業(yè)。
根據(jù)地形情況,在吹填區(qū)外江側(cè)挖設(shè)2 個(gè)沉淀池1 個(gè)清水池,回漿經(jīng)過沉砂池沉淀后,通過清水過濾排出。在吹填施工段坡腳線外開挖0.8 m ×0.8 m 泥漿回漿水溝→泥漿匯集處設(shè)置22 kW 泥漿泵,把泥漿抽至沉砂池→回抽的泥漿在沉砂池進(jìn)行2 次沉淀過濾→沉淀后的泥漿排入清水池,濾成清水排出。
4.1.1觀測(cè)點(diǎn)設(shè)置原則
1) 為有利于測(cè)點(diǎn)看護(hù)、集中觀測(cè)、統(tǒng)一觀測(cè)頻率、觀測(cè)數(shù)據(jù)的綜合分析,各部位觀測(cè)點(diǎn)須設(shè)在同一橫斷面上。
2) 斷面觀測(cè)點(diǎn)包括沉降觀測(cè)樁、沉降板,位移邊樁等設(shè)備。沉降觀測(cè)樁和沉降板需要進(jìn)行水準(zhǔn)測(cè)量,位移邊樁還需進(jìn)行水平位移觀測(cè)[10]。
4.1.2路基沉降監(jiān)測(cè)
一個(gè)監(jiān)測(cè)斷面設(shè)1 個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn),設(shè)置在路基垂體段中間,于吹填施工前設(shè)置,并在道路坡腳線外面設(shè)置位移觀測(cè)樁。
4.1.3觀測(cè)元件與埋設(shè)技術(shù)要求
1) 沉降觀測(cè)板:應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行埋設(shè),一般情況如下:由鋼底板、金屬測(cè)桿(φ48 mm 鍍鋅鐵管) 及保護(hù)組合套管組成。鋼底板尺寸為50 cm×50 cm,厚1 cm。
2) 位移邊樁:采用120 mm ×120 mm 鋼筋混凝土預(yù)制方管樁,長(zhǎng)1.5 m,可采用打入埋設(shè)或開挖埋設(shè),埋設(shè)深度1.2 m,樁周上部0.5 m 用混凝土澆筑固定,完成埋設(shè)后采用全站儀測(cè)量邊樁標(biāo)高及距基樁的距離作為初始讀數(shù)。
為保證施工質(zhì)量,工程觀測(cè)與施工進(jìn)度同步進(jìn)行,觀測(cè)頻率約為施工期間每?jī)芍苡^測(cè)一次(出現(xiàn)沉降突變的情況增加觀測(cè)次數(shù)) ,直至沉降穩(wěn)定為止。
橫向位移觀測(cè),以工作基點(diǎn)(精度控制在0.5 mm 以內(nèi)) 為起算點(diǎn),采用儀器標(biāo)稱精度不低于2″且測(cè)距精度不大于5 mm 的全站儀;施測(cè)精度可達(dá)到1 mm 要求。
路基基底沉降觀測(cè),以工作基點(diǎn)為起算點(diǎn),采用DS2水準(zhǔn)儀按四等水準(zhǔn)觀測(cè)和精度要求,采用符合水準(zhǔn)路線觀測(cè)沉降板的沉降量,并做好沉降觀測(cè)記錄[11]。
1) K8 +000 ~K9 +700 段吹填從2020 年4 月13 日開始至2020 年7 月10 日完成,路基填筑從2020 年10 月15 日開始至2020 年11 月20 日完成,觀測(cè)時(shí)間從2020 年4 月15 日至2020 年9 月15 日,設(shè)置沉降觀測(cè)點(diǎn)共計(jì)18 個(gè),平均沉降觀測(cè)19 次。其中觀測(cè)點(diǎn)最大累計(jì)沉降量為87 mm,觀測(cè)點(diǎn)最小累計(jì)沉降量為39 mm,平均累計(jì)沉降量為58.1 mm,至2020 年8 月以來沉降量已相對(duì)穩(wěn)定。
2) K7 +400 ~K7 +800 段吹填從2020 年4 月23 日開始至2020 年7 月30 日完成,路基填筑從2020 年10 月30 日開始至2020 年11 月25 日完成,觀測(cè)時(shí)間從2020 年5 月7 日至2020 年9 月15 日,設(shè)置沉降觀測(cè)點(diǎn)共計(jì)5 個(gè),平均沉降觀測(cè)18 次。其中觀測(cè)點(diǎn)最大累計(jì)沉降量為90 mm,觀測(cè)點(diǎn)最小累計(jì)沉降量為47 mm,平均累計(jì)沉降量為60 mm,至2020 年9 月以來沉降量已相對(duì)穩(wěn)定。
3) K5 +300 ~K7 +400 段吹填從2020 年5 月6 日開始至2020 年7 月30 日完成,路基填筑從2020 年11 月10 日開始至2020 年12 月25 日完成,觀 測(cè) 時(shí) 間 從2020 年6 月1 日至2020 年9 月15 日,設(shè)置沉降觀測(cè)點(diǎn)共計(jì)21 個(gè),平均沉降觀測(cè)15 次。其中觀測(cè)點(diǎn)最大累計(jì)沉降量為68 mm,觀測(cè)點(diǎn)最小累計(jì)沉降量為25 mm,平均累計(jì)沉降量為49.8 mm,至2020 年9 月以來沉降量已相對(duì)穩(wěn)定。
4) K9 +700 ~K10 +000 段及兩座橋兩側(cè)橋頭路段吹填從2020 年11 月15 日開始至2020 年12 月30 日完成,路基填筑從2021 年1 月5 日開始至2021 年1 月13 日完成,觀測(cè)時(shí)間從2020 年11 月16 日至2021 年1 月15 日,設(shè)置沉降觀測(cè)點(diǎn)共計(jì)6 個(gè),平均沉降觀測(cè)5 次。其中觀測(cè)點(diǎn)最大累計(jì)沉降量為54 mm,觀測(cè)點(diǎn)最小累計(jì)沉降量為22 mm,平均累計(jì)沉降量為35 mm。
2019 年12 月25 日在試驗(yàn)路段進(jìn)行環(huán)刀試驗(yàn)取樣,共取6 組環(huán)刀,2 袋吹填原土,于2019 年12 月26 日,27 日分別送往水利部農(nóng)村電氣化研究所小水電工程質(zhì)量檢測(cè)中心和寧波清源工程檢測(cè)試驗(yàn)有限公司,壓實(shí)度檢測(cè)結(jié)果顯示小水電檢測(cè)中心為98. 1%,97. 5%,97.5%,寧波清源檢測(cè)中心為97%,97%,97%,符合設(shè)計(jì)圖紙壓實(shí)度不小于95%的要求,且遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出設(shè)計(jì)要求,工程壓實(shí)密度得到顯著提高。此外,試驗(yàn)段施工時(shí),吹泥船距離岸邊150 m 以外,取土深度水面以下10 m ~12 m,根據(jù)實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)土質(zhì)和地勘對(duì)照分析,該取土層為粉砂夾粉土層。經(jīng)過試驗(yàn)檢測(cè),吹填土最大干密度1.56 g/m3~1.57 g/m3,滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求。由此可得,經(jīng)過堤防路基吹填和戽水密實(shí)處理后,擴(kuò)寬部分堤身的最大干密度有了明顯的提高。
6.2.1機(jī)械循環(huán),使用減少物力
試驗(yàn)段施工,共投入1 艘吹泥船,2 臺(tái)22 kW 抽漿泵,配備15 kW 水槍2 支,22 kW 廢水回漿泵2 臺(tái),共吹填約2 000 m3。吹填主要的機(jī)組使用的泥漿泵選用NL125-20.0,其技術(shù)要求性能如表1 所示。
表1 吹填用泥漿泵技術(shù)要求性能
經(jīng)計(jì)算,1 套吹泥船設(shè)備每天吹填方量: 取泥漿泵80%功效,32 m3/h×2 臺(tái)×15 h/d =960 m3/d,按吹填施工工期要求,3 套吹泥船設(shè)備能保證吹填施工按期完成。該施工方式相較傳統(tǒng)方法僅消耗機(jī)械臺(tái)班而不消耗物力。
6.2.2縮短工期,不消耗物料
由于路基填筑選擇將近從曹娥江吸取粉砂進(jìn)行吹填,而非采用普通的開山宕渣填筑。如果本工程填料全部需外購(gòu),大量的宕渣外購(gòu)需求,區(qū)域范圍內(nèi)供應(yīng)難度較大,容易影響項(xiàng)目順利進(jìn)展。因此,就近選擇粉砂土吹填將大大縮短工期,同時(shí)減少宕渣外購(gòu)費(fèi)用。
在紹興市曹娥江綜合治理工程的堤頂?shù)缆窋U(kuò)寬工程施工中,采用粉砂土吹填原理、戽水密實(shí)原理和沉降觀測(cè)方案具有工期短、成本低、污染少、降低了人力和物力等優(yōu)點(diǎn)。經(jīng)處理后,粉砂土的壓實(shí)度提高,新堤防的沉降量明顯降低,減少了不均勻沉降帶來的不良影響,保證了堤頂?shù)缆窋U(kuò)寬工程施工質(zhì)量。但由于不同地區(qū)粉砂土的性質(zhì)不同,目前關(guān)于吹填工藝流程、處理時(shí)間、沉降測(cè)量方案和評(píng)估方案沒有統(tǒng)一的規(guī)范,后續(xù)還需要大量工程實(shí)踐進(jìn)行總結(jié)。