劉惠寧
(黑龍江省節(jié)能監(jiān)測(cè)中心,哈爾濱 150001)
某北方地區(qū)生物質(zhì)發(fā)電廠坐落于城區(qū)邊緣,現(xiàn)有一臺(tái)130 t/h高溫高壓生物質(zhì)蒸汽鍋爐,配30 MW汽輪機(jī)為純凝機(jī)組,基本滿發(fā)。目前冷源損失全部上塔散失到大氣中去。該機(jī)組采用低真空改造技術(shù)用于熱電聯(lián)供是成熟技術(shù),全國(guó)有數(shù)百個(gè)成功運(yùn)行的案例,按照技術(shù)先進(jìn)、低能耗、低污染、控制投資的要求,確保項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)節(jié)能降碳、提高經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。
該發(fā)電廠機(jī)組運(yùn)行工況如下:生物質(zhì)鍋爐蒸發(fā)量為130 t/h,汽輪機(jī)滿負(fù)荷功率為30 MW,運(yùn)行狀況良好。本項(xiàng)目主工程分為兩個(gè)部分:廠內(nèi)部分主要為汽輪機(jī)的低真空改造工程;廠外管網(wǎng)工程。
(1)廠內(nèi)的汽輪機(jī)低真空改造:對(duì)凝汽器的兩個(gè)通道做供暖水/循環(huán)水切換改造;增加列管式換熱器,用廠區(qū)內(nèi)20 t/h,5 ℃深井水取走空冷器、油冷器的熱量;原有循環(huán)水系統(tǒng)做上塔/不上塔的自動(dòng)切換。
電氣及控制部分:電動(dòng)蝶閥、PLC控制柜、儀表等電氣設(shè)備及控制系統(tǒng)功率為20 kW;由總配電室380 V開關(guān)柜引出;新增PLC控制柜安裝在原有配電室或控制室內(nèi)。
(2)廠外管網(wǎng)工程:
敷設(shè)生物質(zhì)電廠與原供熱系統(tǒng)之間的主管線總長(zhǎng)度5 200米(雙程),管線為DN900聚氨酯保溫管。
低真空技術(shù)是成熟的技術(shù),技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。
(1)生物質(zhì)電廠地勢(shì)較低,現(xiàn)有供熱系統(tǒng)一次網(wǎng)回水壓力波動(dòng)帶來的凝汽器斷水的風(fēng)險(xiǎn)較低;
(2)生物質(zhì)電廠和供熱系統(tǒng)現(xiàn)有管網(wǎng)之間的距離較長(zhǎng),供暖水管徑較粗,即使現(xiàn)有高溫水網(wǎng)出現(xiàn)泄露等故障,導(dǎo)致凝汽器斷水和真空度迅速惡化的風(fēng)險(xiǎn)也比較低;
(3)低真空系統(tǒng)在運(yùn)行過程中要投用可靠的連鎖保護(hù),確保當(dāng)供暖水流量和凝汽器真空度低于某個(gè)保護(hù)值時(shí)迅速切換回原有的循環(huán)水系統(tǒng),確保汽輪機(jī)不跳機(jī)。
(4)當(dāng)電廠機(jī)組停運(yùn)時(shí),無(wú)法為市政供暖需求提供熱源,這部分熱量缺口由城區(qū)116 MW熱水爐進(jìn)行補(bǔ)充。
經(jīng)核實(shí)供暖季任何時(shí)候,現(xiàn)有高溫水網(wǎng)均可全部消耗掉生物質(zhì)電廠30 MW汽輪機(jī)排汽的全部余熱。此外,高溫水網(wǎng)供暖季初末期水量為4 000 t/h,極寒季水量為4 500 t/h,也具備完全取走30 MW汽輪機(jī)排汽全部余熱的條件。
通過將高溫水網(wǎng)所有換熱站板換的散熱片更換為高性能的散熱片后,可以將一次網(wǎng)回水溫度和二次網(wǎng)回水溫度的差值控制在2 ℃以內(nèi)。這樣,供暖季初末期一次網(wǎng)回水溫度不超過33℃,按4 000 t/h的供暖水量計(jì)算,則供暖水出水溫度不超過45 ℃,凝汽器端差按7 ℃考慮,則排汽溫度為52 ℃,凝汽器對(duì)應(yīng)的真空度為86 kPa;極冷季節(jié),一次網(wǎng)回水溫度不超過43 ℃,按4 500 t/h的供暖水量計(jì)算,則供暖水出水溫度不超過53 ℃,凝汽器端差按7 ℃考慮,則排汽溫度為60 ℃,凝汽器對(duì)應(yīng)的真空度為80 kPa。即低真空改造后,凝汽器的真空度在80~86 kPa之間。
30 MW汽輪機(jī)改造的系統(tǒng)流程圖如圖所示。
低真空投運(yùn)前,應(yīng)對(duì)凝汽器進(jìn)行徹底的人工疏通清洗,確保將凝汽器端差控制在正常的7 ℃以內(nèi)。
低真空改造過程中,主要的安全性涉及:真空度上升,對(duì)汽輪機(jī)軸向應(yīng)力的影響,氣缸膨脹對(duì)通流間歇的影響;汽輪機(jī)本體與凝汽器連接管道的熱膨脹對(duì)汽輪機(jī)運(yùn)行的影響;凝汽器管側(cè)承壓的變化的影響。本項(xiàng)目凝汽器真空度的設(shè)計(jì)值為80~86 kPa,低真空運(yùn)行的安全性沒有問題。
改造后,由于真空度的降低,汽輪機(jī)的汽耗將上升。
本次低真空改完后凝汽器的真空度在80~86 kPa之間,因此對(duì)發(fā)電的影響較低。按平均真空度83 kPa考慮,預(yù)計(jì)凝汽器每凝結(jié)1 t蒸汽損失發(fā)電30 kWh。按凝結(jié)1噸蒸汽回收熱量2.3吉焦估算,即每回收1吉焦余熱損失發(fā)電13.04 kWh。
循環(huán)水系統(tǒng)與供暖水系統(tǒng)的隔離采用雙閥,可以達(dá)到多次開啟關(guān)閉后零泄露的標(biāo)準(zhǔn)。
凝汽器為雙通道,每個(gè)通道均可獨(dú)立選擇通供暖水還是循環(huán)水。其中一路為自動(dòng)閥,一路為手動(dòng)閥。
進(jìn)入供暖季,待市政供暖系統(tǒng)一次網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行后,即可進(jìn)行切換。
一路的自動(dòng)閥處于連鎖的狀態(tài),一旦發(fā)現(xiàn)凝汽器真空度低于保護(hù)值或者供暖水量低于保護(hù)值,四個(gè)氣動(dòng)蝶閥可以在10秒內(nèi)自動(dòng)將一個(gè)通道切換回循環(huán)水狀態(tài),確保不會(huì)出現(xiàn)跳機(jī)。一旦切換回循環(huán)水狀態(tài)后,原循環(huán)水泵出口壓力降低,原循環(huán)水泵的連鎖應(yīng)立即將循環(huán)水泵頻率升至50 Hz,并啟動(dòng)另外的一臺(tái)循環(huán)水泵,以保證足夠的循環(huán)水量。同時(shí),自動(dòng)保護(hù)程序關(guān)閉晾水塔旁路蝶閥,使循環(huán)水上塔。
冬季一旦出現(xiàn)切回循環(huán)水的自動(dòng)保護(hù),待供暖水系統(tǒng)故障消除后,還需將循環(huán)水切換回供暖水。循環(huán)水不再上塔后,應(yīng)立即用熱空氣將晾水塔噴頭內(nèi)的存水吹出,以防止晾水塔切換一次后發(fā)生凍堵現(xiàn)象。此外,對(duì)局部?jī)鲎〉膰婎^,可采用蒸汽化凍。
由于空冷、油冷等除了凝汽器的其他冷卻設(shè)備對(duì)冷卻水溫都有很高的要求,因此僅對(duì)凝汽器進(jìn)行取熱。循環(huán)水與供暖水的切換閥門做在凝汽器四根進(jìn)出口管道上。除凝汽器以外的其他管線依然按原來的循環(huán)水方式運(yùn)行。
由于凝汽器余熱被取走,循環(huán)水中僅有空冷器和油冷器的少部分熱量(約相當(dāng)于1~2 t/h蒸汽的熱量),循環(huán)水必須保持不凍,24小時(shí)備用??刹扇∪缦麓胧?/p>
(1)循環(huán)水量降低,可停止運(yùn)行一臺(tái)循環(huán)水泵,另一臺(tái)循環(huán)水泵降頻運(yùn)行,以節(jié)省供暖水運(yùn)行狀態(tài)下原循環(huán)水泵的電耗;
(2)考慮到循環(huán)水不上塔后空冷器,冷油器的產(chǎn)熱量不斷積累,可增加一列管式換熱器,將循環(huán)水分出一旁路,用廠區(qū)生水進(jìn)行冷卻。
本項(xiàng)目利用30 MW汽輪機(jī)排汽的余熱,補(bǔ)入高溫水網(wǎng),降低了燃煤消耗,按每小時(shí)回收余熱200 GJ核算,供暖季180天可回收余熱約86.4萬(wàn)GJ,相當(dāng)于節(jié)約標(biāo)煤3.456萬(wàn)噸/年,減排二氧化碳8.64萬(wàn)噸/年。
通過對(duì)30 MW汽輪機(jī)的低真空改造及配套供熱系統(tǒng)(管線及換熱站)的建設(shè),可充分回收純凝機(jī)組的冷源損失用于采暖供熱,有效替代城區(qū)熱源點(diǎn)的燃煤消耗,降低了區(qū)域的二氧化碳的排放份額排放,符合目前的節(jié)能環(huán)保政策,響應(yīng)了國(guó)家“碳達(dá)峰”“碳中和”的政策要求。該項(xiàng)目技術(shù)方案成熟可靠、工藝路線和設(shè)備配置合理,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。