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        DGA樹脂輔助的循環(huán)淋洗技術(shù)制備無載體镥[177Lu]

        2022-06-23 08:45:10卓連剛楊宇川岳海東熊曉玲王關(guān)全王海麟林青川陳琪萍魏洪源
        同位素 2022年3期
        關(guān)鍵詞:流路廢液硝酸

        卓連剛,楊宇川,岳海東,熊曉玲,王關(guān)全,王海麟,楊 林,林青川,陳琪萍,涂 俊,魏洪源

        (1.中國工程物理研究院 核物理與化學(xué)研究所,四川 綿陽 621999;2.國家衛(wèi)生健康委員會核技術(shù)醫(yī)學(xué)轉(zhuǎn)化重點(diǎn)實驗室(綿陽市中心醫(yī)院),四川 綿陽 621099;3.醫(yī)學(xué)與分子影像四川省重點(diǎn)實驗室,四川 綿陽 621999)

        177Lu主要發(fā)射β射線(T1/2= 6.734 d,Eβ(max)=0.497 MeV),其能量適合腫瘤的放射性靶向治療,伴隨β射線發(fā)射的低能γ射線(Eγ=113 keV(6.6%),208 keV(11%))可以進(jìn)行SPECT顯像。近年來,177Lu放射性藥物逐步進(jìn)入到臨床使用,特別是應(yīng)用177Lu標(biāo)記的靶向藥物治療前列腺癌和神經(jīng)內(nèi)分泌癌及其轉(zhuǎn)移病灶取得令人矚目的效果[1-2]。歐盟和美國分別于2017年底和2018年1月批準(zhǔn)AAA公司的首例177Lu放射性藥物L(fēng)utathera上市,用于胃腸胰腺神經(jīng)分泌腫瘤(GEN-NETs)成人患者的治療[1,3]。177Lu藥物的快速發(fā)展使得177Lu的市場需求急劇增加。因比活度高、副作用更低,臨床使用的177Lu主要是無載體177Lu。無載體177Lu經(jīng)176Yb(n,γ)177Yb→177Lu反應(yīng)后,通過分離提純獲得。該方案可以得到高比活度的177Lu(一般>80 Ci/mg),該方法的比活度主要取決于分離工藝,不依賴堆功率,絕大多數(shù)反應(yīng)堆都可以滿足堆照要求,且不會有長半衰期雜質(zhì)177mLu[4]。

        國內(nèi)無載體177Lu主要通過進(jìn)口獲得,國內(nèi)供應(yīng)能力不足也造成了國內(nèi)相關(guān)藥物的研究和臨床均受到制約,發(fā)展緩慢。加快研發(fā)國產(chǎn)化無載體177Lu的規(guī)?;a(chǎn)關(guān)鍵工藝、研制生產(chǎn)裝置、建立生產(chǎn)線是打破目前177Lu放射性藥物發(fā)展僵局的關(guān)鍵[9]。在無載體177Lu的生產(chǎn)工藝中,從大量輻照后176Yb2O3靶料中提取微量177Lu(約0.01%w/w)是工藝的核心技術(shù)。通過前期研究,中國綿陽研究堆(CMRR)開發(fā)了一種新型、專用于177Lu制備的M18Ⅱ型樹脂。在已報道文獻(xiàn)中,LN2鑭系樹脂分離176Yb/177Lu流程(以處理的176Yb量計)廢液產(chǎn)生量約為11 mL/mg176Yb[5]。在前期使用自研的M18Ⅱ型樹脂進(jìn)行的研究中,廢液產(chǎn)生量7~10 mL/mg176Yb。在規(guī)?;a(chǎn)中,年預(yù)計處理量300 g176Yb靶料(約3 000 Ci/a產(chǎn)量),會產(chǎn)生約2 100~3 000 L高放高酸度廢液。該廢液放射性較高,需在熱室中存放約3~6月后移出繼續(xù)存放,直到衰變至低放廢液或者達(dá)到解控標(biāo)準(zhǔn)(>2 a),占據(jù)大量熱室空間和低放廢液存儲空間。

        為解決以上問題,本研究在樹脂分離純化177Lu的流程中加入可用于吸附洗脫液中金屬離子的DGA樹脂柱,通過特殊的流路連接方式,實現(xiàn)洗脫酸液的在線再生,并同步進(jìn)行M18Ⅱ型樹脂柱淋洗,僅使用少量酸液就可完成淋洗過程。通過在示蹤實驗和三批次無載體177Lu生產(chǎn)驗證,證明該技術(shù)在大幅度降低廢液同時,未對產(chǎn)品質(zhì)量造成不利影響,有望用于未來規(guī)?;a(chǎn)。

        1 實驗材料

        1.1 主要儀器和裝置

        無載體177Lu制備裝置和相關(guān)屏蔽裝置:自組裝;電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀:美國安捷倫科技有限公司,5100 ICP-OES;γ譜儀:堪培拉公司,BE3830;放射性薄層色譜掃描儀:Eckert & Ziegler,AR-2000;放射性在線探測器:Eckert&Ziegler,F(xiàn)LOWCOUNT。

        1.2 主要材料和試劑

        176Yb2O3:176Yb富集度99.33%,ROSATOM;M18Ⅱ鑭系樹脂柱:自產(chǎn),預(yù)填裝到450 cm3石英樹脂柱上;DGA樹脂柱:TRISKIM生產(chǎn)DGA breached樹脂,預(yù)填裝到80 cm3和5 cm3樹脂柱上;其他化學(xué)試劑:阿拉丁試劑有限公司。

        2 實驗方法

        2.1 在線循環(huán)淋洗流路搭建

        通過中國綿陽研究堆(CMRR)開發(fā)的M18Ⅱ型樹脂,其單級樹脂分離176Yb/177Lu的流程示于圖1。過程簡要描述為1) a/a’步驟:將低酸度176Yb/177Lu混合溶液上樣到鑭系樹脂柱上;2) b/b’步驟:用約10 BV(柱體積)的1.8 mol/L硝酸淋洗,洗脫主要的176Yb,該溶液進(jìn)行靶件回收處理后,流出溶液為1.8 mol/L硝酸廢液;3) c/c’步驟:用約4 BV的3.6 mol/L硝酸淋洗,洗脫鑭系樹脂柱上的177Lu和少量176Yb,并用DGA樹脂吸附其中的177Lu和Yb離子,流出溶液為3.6 mol/L硝酸廢液;4) d/d’步驟:用少量0.05 mol/L鹽酸洗脫DGA樹脂柱上的Lu(和Yb),所獲得的溶液用于下一級分離或者形成無載體177Lu產(chǎn)品。

        圖1 常規(guī)柱純化177Lu的淋洗流程及廢液Fig.1 Conventional purification process of 177Lu on resin column and the waste liquid

        以上分離流程的每個步驟產(chǎn)生的流出液(經(jīng)過適當(dāng)后處理)均會成為放射性廢液,強(qiáng)酸性放射性廢液存儲和處理都將提高生產(chǎn)成本,對環(huán)境不友好。

        本研究示蹤驗證流路搭建如圖2所示,將M18Ⅱ型樹脂柱(450 cm3)、兩支DGA-B樹脂柱(80 cm3和5 cm3)接入到淋洗流路中。M18Ⅱ型樹脂柱(冷實驗研究中)可分離1 g/0.1 mg Yb2O3/Lu混合物。在通過圖1中的c/c’步驟收集的Yb/Lu混合物中含有7~8 mg Yb(約0.8%的上樣Yb)和0.1 mg Lu(約100%的上樣Lu),分離流程產(chǎn)生約6 800 mL廢液。按照1 g上樣量,M18Ⅱ型樹脂分離后,在圖2步驟B有990~1 000 mg被洗脫。DGA-B樹脂吸附Y(jié)b/Lu性能約為20 mg/mL,保留約60%吸附余量,選擇80 cm3DGA-B樹脂柱。在步驟C中,僅有約10 mg Yb/Lu混合物,理論上僅需要約0.5 cm3DGA-B樹脂即可完全吸附。但是考慮到過低的DGA-B樹脂柱體積無法匹配M18Ⅱ型樹脂柱的淋洗速度(30 mL/min),故步驟C選擇了5 cm3DGA-B樹脂,以保障Yb/Lu被完全吸附時,其流速又能夠與M18Ⅱ型樹脂柱流速匹配。液相流路用放射性探頭探測鑭系樹脂出口端管路的放射性含量情況,記錄并輔助判定分離過程。

        圖2 循環(huán)淋洗純化177Lu的淋洗流程及廢液產(chǎn)生Fig.2 Cyclic elution purification process of 177Lu on resin column and the waste liquid

        2.2 示蹤溶液配制

        約5 mg176Yb2O3靶料經(jīng)過輻照(8×1013cm2·s,約7 d)后(含有放射性177Lu和175Yb),用少量8 mol/L硝酸溶解靶料,并用水稀釋到10 mL,得輻照靶件溶解液。取1 g Yb2O3,用硝酸溶解,并用水稀釋約80 mL,向其中加入100 μL 1 000 ppm的Lu標(biāo)準(zhǔn)溶液和以上輻照靶件溶解液1 mL,混勻后即得到示蹤上樣溶液。

        2.3 在線循環(huán)淋洗流程的示蹤驗證

        步驟A:包含圖2中A和A’相關(guān)內(nèi)容,將示蹤上樣液加載到M18Ⅱ型樹脂柱上,通過A’管路將中轉(zhuǎn)瓶中廢液移除。步驟B(176Yb循環(huán)淋洗流程)包含圖2中(B1和B1’)-(B2)-(B3和B3’)。分步驟B1和B1’:向1.8 mol/L硝酸儲液瓶中加入1.8 mol/L硝酸,并開始進(jìn)行放射性監(jiān)測,淋洗M18Ⅱ型樹脂柱,合計450 mL淋洗液。M18Ⅱ型樹脂柱流出溶液進(jìn)入中轉(zhuǎn)瓶,通過B1’管路將中轉(zhuǎn)瓶中廢液移除。本過程產(chǎn)生廢液約450 mL。分步驟B2-B3-B3’:向1.8 mol/L硝酸儲液瓶中加入130 mL的1.8 mol/L硝酸。淋洗M18Ⅱ型樹脂柱,將從M18Ⅱ型樹脂柱中流出的溶液注入中轉(zhuǎn)瓶中,同時通過流路B3’將該溶液注入到DGA-B樹脂柱A2中,從樹脂柱A2流出的溶液直接流入1.8 mol/L硝酸儲液瓶,直到放射性探測器顯示Yb核素已經(jīng)完全流出。分步驟B4:關(guān)閉B4’流路,然后將1.8 mol/L硝酸儲液瓶中溶液移除,這些廢液體積理論上為130 mL,即步驟B4產(chǎn)生的廢液。

        步驟C(177Lu循環(huán)淋洗流程)包含圖2中(C1)-(C2和C2’)-(C3)相關(guān)內(nèi)容。分步驟C1-C2-C2’:向3.6 mol/L硝酸儲液瓶中加入100 mL的3.6 mol/L硝酸。淋洗M18Ⅱ型樹脂柱,將從M18Ⅱ型樹脂柱中流出的溶液注入中轉(zhuǎn)瓶中,同時通過流路C2’該溶液注入到DGA-B樹脂柱A3中,從A3中流出的溶液直接流入3.6 mol/L硝酸儲液瓶,直到放射性探測器顯示177Lu完全淋洗。分步驟C3:將3.6 mol/L硝酸儲液瓶中溶液移除,這些廢液體積理論上為100 mL,即步驟C產(chǎn)生的廢液。步驟D:0.05 mol/L鹽酸(約100 mL)洗脫DGA-B樹脂柱A3,其中含有主要的Lu和部分Yb,DGA-B樹脂柱Ⅱ洗脫溶液被全部收集,用于下一級分離。

        2.4 在線循環(huán)淋洗在生產(chǎn)中的驗證

        176Yb2O3靶料(三次工藝驗證使用靶料依次為0.8、1、1 g)經(jīng)過CMRR輻照后,硝酸溶解靶料,并用水稀釋到約80 mL。上樣到圖2的在線循環(huán)流路中進(jìn)行分離。分離獲得的溶液(即步驟D獲得溶液)再經(jīng)過兩級鑭系樹脂柱分離(其流程見圖1,第二級M18Ⅱ型樹脂柱體積約60 cm3,第三級M18Ⅱ型樹脂柱體積約20 cm3),獲得無載體177Lu產(chǎn)品。

        2.5 產(chǎn)品檢測

        使用高純鍺γ譜儀檢測所獲得無載體177Lu產(chǎn)品的放射性核純度,使用ICP-OES檢測其中的Yb、Fe、Cu、Zn、Pb、Lu等金屬含量,并計算金屬雜質(zhì)含量與177Lu比活度,活度計檢測活度并計算其比活度。使用歐洲藥典EP 9.3方法[10],和放射性薄層色譜掃描儀測試其放化純度。其他檢驗項參考《中華人民共和國藥典2020版》相關(guān)方法進(jìn)行測試。

        3 結(jié)果與討論

        3.1 在線循環(huán)淋洗流路和流程設(shè)計

        基于鑭系樹脂的分離流程中產(chǎn)生的廢液主要來源于淋洗液,即分離過程中的1.8 mol/L硝酸和3.6 mol/L硝酸洗脫劑都成為廢液。淋洗液體積總量與柱填料量、淋洗液流速、上樣量等參數(shù)相關(guān),為保持最優(yōu)分離效率,關(guān)鍵參數(shù)應(yīng)保持穩(wěn)定。設(shè)計了一種可以將淋洗流程中廢液循環(huán)使用的方式,以降低整體廢液量。以圖1中b/b’步驟為例,引入DGA樹脂柱(圖2中80 cm3DGA-B樹脂柱),將M18Ⅱ型樹脂b’步驟中流出的溶液(含有大量176Yb)中的176Yb離子全部吸附,則從DGA樹脂柱中流出的溶液(新的1.8 mol/L硝酸)理論上可以繼續(xù)回到1.8 mol/L儲液瓶中繼續(xù)用于M18Ⅱ型樹脂的淋洗流程。而“吸附176Yb-再生1.8 mol/L硝酸”的步驟與M18Ⅱ淋洗流程同步進(jìn)行,那么最終的廢液理論上就只有最初加入到1.8 mol/L硝酸儲液瓶中的硝酸。圖2左側(cè)B步驟即為圖1中的b/b’步驟引入80 cm3DGA-B樹脂柱后形成循環(huán)淋洗流程,步驟c/c’也可實現(xiàn)類似流程(見圖2中右側(cè)C步驟)。相較于文獻(xiàn)和常規(guī)的柱分離流程(圖1),在線循環(huán)淋洗流程可以將淋洗液直接循環(huán)利用,無需持續(xù)加入淋洗液。這樣可以用極少量的淋洗溶液就可以替代常規(guī)淋洗中大量淋洗液,大幅度降低最終廢液體積。在無載體177Lu生產(chǎn)工藝的第一級分離中使用在線循環(huán)淋洗流程,廢液降低>86%(示蹤實驗和三次生產(chǎn)驗證)。

        3.2 在線循環(huán)淋洗的示蹤驗證

        圖2標(biāo)注的是單次分離約1 g靶料的第一級分離流程,其包含兩個循環(huán)淋洗流程,分別是步驟B和步驟C。步驟B的作用是分離176Yb,包含(B1和B1’)-(B2)-(B3和B3’)等多個分步驟。其中,步驟B1和B1’主要用于平衡流路中的酸度,避免上樣過程中的低濃度酸影響循環(huán)淋洗過程中的酸度,該過程所有淋洗液(約450 mL)全部進(jìn)入廢液,也是廢液最多的分步驟。B2-B3-B3’是循環(huán)淋洗,僅使用約130 mL溶液進(jìn)行循環(huán)。步驟B分離過程中,通過在M18Ⅱ型樹脂柱出口監(jiān)測放射性強(qiáng)度(圖3),發(fā)現(xiàn)175Yb放射性信號從約70 min時快速上升,在約79 min時達(dá)到最高后逐步下降,直到172 min(圖3中標(biāo)注為t1),175Yb放射性信號下降到接近波谷位置,即可切換至C步驟。在步驟C中,分步驟C1-C2-C2’流程使用高濃度硝酸約100 mL即完成循環(huán)淋洗。淋洗的放射性監(jiān)測在圖3中172~271 min,該過程中主要放射性核素為177Lu。圖3中,175Yb和177Lu放射性峰分離界限明晰,分離效果好。實驗結(jié)束后測試該分離流程產(chǎn)生廢液合計約710 mL(含上樣廢液、步驟B、步驟C等合計,實測總量)。相較于常規(guī)流程預(yù)期的6 800 mL廢液,示蹤實驗的廢液量下降約90%。

        圖3 示蹤循環(huán)淋洗中放射性監(jiān)測Fig.3 Radioactive monitoring in tracer text

        3.3 在線循環(huán)淋洗在生產(chǎn)中的驗證

        實際177Lu生產(chǎn)過程采用三級分離流程,依次使用450、60、20 cm3樹脂柱對176Yb/177Lu混合物進(jìn)行分離提純。在線循環(huán)淋洗技術(shù)的裝置流路和操作過程比常規(guī)生產(chǎn)流程復(fù)雜,第二級和第三級的廢液量不高(<1 000 mL和<300 mL),如采用循環(huán)淋洗,廢液量降低值相比總廢液量影響不大,故第二級和第三級分離未使用循環(huán)淋洗。在實際生產(chǎn)流程中,因第一級分離流程產(chǎn)生廢液量約6.8 L,是177Lu生產(chǎn)過程中廢液的主要來源,故僅第一級分離采用在線循環(huán)淋洗。

        生產(chǎn)驗證采用三批次,靶料量分別為0.8、1、1 g176Yb2O3靶料輻照后上樣分離,最終獲得177Lu產(chǎn)品依次為6.6、8.8、13.6 Ci。生產(chǎn)過程中,第一級廢液量840~900 mL。相較于常規(guī)分離方式產(chǎn)生廢液(約6 800 mL),在線循環(huán)將廢液量降低>86%。

        3.4 產(chǎn)品檢測

        對本次驗證獲得的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗,參考國內(nèi)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)和歐洲藥典標(biāo)準(zhǔn)編制出廠標(biāo)準(zhǔn),三批次產(chǎn)品所有指標(biāo)均滿足出廠標(biāo)準(zhǔn)(表1)。說明使用在線循環(huán)淋洗技術(shù)并未對產(chǎn)品質(zhì)量造成不利影響。

        表1 177Lu產(chǎn)品質(zhì)檢結(jié)果Table 1 Quality of 177Lu solution

        4 結(jié)論

        本研究創(chuàng)新性地將用于吸附洗脫液中金屬離子的DGA樹脂柱應(yīng)用到分離純化177Lu的流程中,并通過特殊的流路連接方式,可實現(xiàn)洗脫液在線再生和同步進(jìn)行M18型樹脂柱淋洗,僅使用少量酸液即完成淋洗過程。示蹤實驗證明,該技術(shù)可大幅降低單級鑭系樹脂分離時的放射性酸廢液體積。三批次無載體177Lu生產(chǎn)中驗證表明,第一級分離廢液量降低>86%。該技術(shù)獲得的無載體177Lu產(chǎn)品金屬雜質(zhì)含量、比活度、放化純度、核純等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到出廠標(biāo)準(zhǔn),符合質(zhì)量要求。本研究大幅度降低了鑭系樹脂分離制備無載體177Lu生產(chǎn)中產(chǎn)生的放射性廢液量,將會在更大規(guī)模的生產(chǎn)中應(yīng)用。

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