湖南新華供電有限公司 趙林森
電能計(jì)量是對(duì)消耗的電能進(jìn)行的一種準(zhǔn)確測量,對(duì)電能表進(jìn)行測量必須安裝專門的電能計(jì)量裝置,電能計(jì)量裝置包括電能表、互感器及二次回路,以及屏、柜、箱等[1]。
調(diào)查一:按高、低壓電流互感器進(jìn)行分層統(tǒng)計(jì)。高壓用戶和低壓用戶電流互感器的統(tǒng)計(jì)故障次數(shù)以及累計(jì)故障時(shí)間。由調(diào)查結(jié)果可見,在更換電流互感器的工作中,低壓用戶電流互感器更換次數(shù)和累計(jì)更換時(shí)間都遠(yuǎn)比高壓用戶多,因此低壓電流互感器累計(jì)更換時(shí)間長為絕對(duì)值最大的占比,因此本課題重點(diǎn)優(yōu)先對(duì)該部分進(jìn)行攻關(guān)。
調(diào)查二:按臺(tái)區(qū)進(jìn)行分層統(tǒng)計(jì)。圍繞更換低壓電流互感器繼續(xù)分層,統(tǒng)計(jì)了近2018年10月~2019年3月更換某電網(wǎng)公司24個(gè)臺(tái)區(qū)的低壓電流互感器的時(shí)間。通過分析,按臺(tái)區(qū)分層可知,更換低壓電流互感器時(shí)間差異不大,兩者之間無特別關(guān)聯(lián)。
調(diào)查三:按工序進(jìn)行分層統(tǒng)計(jì)。更換電流互感器的工作可分為6個(gè)工作工序:安全措施準(zhǔn)備、拆互感器、裝互感器、檢查、拆除安全措施、再次辨認(rèn)[2]。小組成員統(tǒng)計(jì)了6個(gè)工序的平均更換時(shí)間和占比。其中安全措施準(zhǔn)備的平均更換時(shí)間為6.74分鐘,占比10.96%;拆除互感器的平均更換時(shí)間為11.88分鐘,占比19.32%;安裝互感器的平均更換時(shí)間為21.66分鐘,占比35.23%;檢查環(huán)節(jié)的平均更換時(shí)間為13.31分鐘,占比21.65%;撤除安全措施的平均更換時(shí)間為4.04分鐘,占比6.58%;其他環(huán)節(jié)的平均更換時(shí)間3.85分鐘,占比6.26%。由調(diào)查結(jié)果可見,在更換電流互感器的工作流程中,安裝互感器、檢查、拆除互感器三個(gè)工序的總占比為76.2%,因此這三個(gè)工序是構(gòu)成低壓電流互感器更換時(shí)間長的主要癥結(jié)。
調(diào)查四:目標(biāo)設(shè)定依據(jù)說明。統(tǒng)計(jì)了過去半年某電網(wǎng)公司24個(gè)臺(tái)區(qū)更換電流互感器3個(gè)(主要)工序的耗費(fèi)時(shí)間。每個(gè)臺(tái)區(qū)的更換時(shí)間都是安裝時(shí)間>檢查時(shí)間>拆除時(shí)間,進(jìn)一步表明這3項(xiàng)工序占比時(shí)間大,針對(duì)3項(xiàng)工序的改善勢在必行;與其他電網(wǎng)公司對(duì)比。統(tǒng)計(jì)了2018年10月~2019年3月公司低壓電流互感器的更換情況,平均更換時(shí)間為61.4分鐘,經(jīng)調(diào)查其他電網(wǎng)公司平均更換時(shí)間為49.2分鐘,更換時(shí)間最短的電網(wǎng)公司時(shí)間為38.2分鐘。通過現(xiàn)狀調(diào)查,相比更換電流互感器時(shí)間差距較大,所以同等作業(yè)條件下,分析問題、內(nèi)部挖掘、對(duì)標(biāo)先進(jìn)、集思廣益、明確對(duì)策、實(shí)施改善,有希望達(dá)到先進(jìn)電網(wǎng)公司管理的水平[3]。
設(shè)定目標(biāo)是將電流互感器的故障更換時(shí)間由62分鐘降低至35分鐘以下。針對(duì)現(xiàn)狀調(diào)查階段確定的主要癥結(jié):安裝互感器時(shí)間長、拆除互感器時(shí)間長、檢查互感器時(shí)間長進(jìn)行確定。
作業(yè)人員每年需培訓(xùn)2課時(shí)才能滿足現(xiàn)場作業(yè)需要,據(jù)查證:2018年共開展了2次更換低壓電流互感器的技術(shù)培訓(xùn)大講堂,共計(jì)培訓(xùn)4課時(shí),所有成員筆試都達(dá)到90分以上并通過了現(xiàn)場實(shí)操評(píng)價(jià),作業(yè)人員滿足操作要求,在2018年12月公司對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場檢查,都滿足作業(yè)要求。結(jié)論:技術(shù)培訓(xùn)時(shí)間短為非要因;比較熟練的老師傅在裝拆低壓電流互感器所用時(shí)間上比年輕師傅用時(shí)明顯少,故實(shí)際在崗操作時(shí)間短為要因。
小組成員統(tǒng)計(jì)了檢查互感器的工序,繪制了箭條圖。由圖1可見大部分的檢查工序?yàn)榇?lián)模式,整個(gè)檢查流程包含兩條線路,分別為:①②③④⑤⑥⑦⑧⑨,總計(jì)13.31分鐘;①②③④⑤⑥⑧⑨,總計(jì)8.75分鐘。兩條線路不平衡,用時(shí)較長線路相比關(guān)鍵線路的富余時(shí)間為4.56分鐘,有提升空間。結(jié)論:操作流程不精細(xì)為要因。
圖1 箭條圖
統(tǒng)計(jì)了2018年處理的低壓電流互感器故障的室內(nèi)照明情況,在無照明情況下時(shí)的更換次數(shù)為12次,平均時(shí)間為62.21分鐘;有照明情況下時(shí)的更換次數(shù)為8次,平均時(shí)間60.05分鐘。由此看出不同照明情況的互感器更換時(shí)間相差不大。結(jié)論:室內(nèi)無燈泡為非要因。
目前現(xiàn)場常用的剝線工具為SATA91202,現(xiàn)場試驗(yàn)了使用該四種剝線鉗進(jìn)行互感器更換的時(shí)間,并統(tǒng)計(jì)更換時(shí)間:SATA91202互感器更換時(shí)間分別為:62.89分鐘、68.63分鐘、60.21分鐘、58.68分鐘和60.12分鐘,平均時(shí)間為62.11分鐘;史丹利AWG-12-22互感器更換時(shí)間分別為61.12分鐘、65.35分鐘、62.13分鐘、58.69分鐘和60.55分鐘,平均時(shí)間為61.57分鐘;英邁YW11616互感器更換時(shí)間分別為62.39分鐘、64.18分鐘、60.02分鐘、61.81分鐘和63.13分鐘,平均時(shí)間為62.3分鐘;德國美耐特MNT-825603互感器更換時(shí)間分別為60.03分鐘、57.68分鐘、63.85分鐘、62.31分鐘和59.63分鐘,平均時(shí)間為60.7分鐘。通過對(duì)比發(fā)現(xiàn):用時(shí)最短的德國美耐特MNT-825603比用時(shí)最長的英邁YM11616少1.6分鐘,占總時(shí)間的2.65%,該影響程度較小。結(jié)論:剝線工具不鋒利為非要因。
目前現(xiàn)場導(dǎo)線打彎通常使用尖嘴鉗。尖嘴鉗可實(shí)現(xiàn)剝線、導(dǎo)線打彎操作,現(xiàn)場調(diào)查了使用尖嘴鉗打彎導(dǎo)線固定導(dǎo)線的工作流程。發(fā)現(xiàn)使用尖嘴鉗繞線時(shí)往往需調(diào)整多次才能合適互感器螺釘?shù)某叽?。隨后對(duì)導(dǎo)線打彎調(diào)整次數(shù)和互感器安裝時(shí)間進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。結(jié)論:導(dǎo)線打彎調(diào)整次數(shù)多為要因。
拆裝互感器需擰的螺釘明細(xì):當(dāng)處于互感器一次側(cè)位置時(shí),一只、二只、三只互感器故障拆裝螺釘?shù)臄?shù)量分別為2個(gè)、4個(gè)、6個(gè);當(dāng)處于固定位置時(shí),一只、二只、三只互感器故障拆裝螺釘?shù)臄?shù)量分別為4個(gè)、8個(gè)、12個(gè);當(dāng)處于二次回路位置時(shí),一只、二只、三只互感器故障拆裝螺釘?shù)臄?shù)量分別為4個(gè)、8個(gè)、12個(gè);當(dāng)處于互感器蓋位置時(shí),一只、二只、三只互感器故障拆裝螺釘?shù)臄?shù)量分別為6個(gè);當(dāng)處于互感器箱位置時(shí),一只、二只、三只互感器故障拆裝螺釘?shù)臄?shù)量分別為為4個(gè)。
統(tǒng)計(jì)了2018年故障更換的互感器拆裝螺釘?shù)臄?shù)量和更換時(shí)間:當(dāng)拆裝螺釘20個(gè)、故障臺(tái)區(qū)數(shù)量15個(gè)時(shí),需要平均更換時(shí)間為60.68分鐘;當(dāng)拆裝螺釘30個(gè)、故障臺(tái)區(qū)數(shù)量6個(gè)時(shí),需要平均更換時(shí)間為61.88分鐘;當(dāng)拆裝螺釘40個(gè)、故障臺(tái)區(qū)數(shù)量3個(gè)時(shí),需要平均更換時(shí)間為62.34分鐘。因此,拆裝40個(gè)螺釘時(shí)所用時(shí)間比拆裝20個(gè)螺釘所用時(shí)間多1.66分鐘,占總的平均更換時(shí)間的2.7%,就整體而言影響程度小。結(jié)論:螺釘數(shù)量多為非要因。
通過對(duì)所有末端因素逐一進(jìn)行要因確認(rèn),最終確定了造成安裝互感器、拆除互感器和檢查3個(gè)工序時(shí)間長的要因是:實(shí)際在崗操作時(shí)間短;操作流程不精細(xì);導(dǎo)線打彎調(diào)整次數(shù)多。
針對(duì)要因一而制定的方案比選:方案一。從其他部門抽調(diào)技術(shù)能手,鑒于公司當(dāng)前的人力資源現(xiàn)狀,無法從其他部門抽調(diào)人員補(bǔ)充力量。結(jié)論:不選;方案二。組織拜師學(xué)藝,使員工快速成長[4]。讓老員工將自己的經(jīng)驗(yàn)、技能通過具體的實(shí)踐作業(yè)傳授給新員工,提升新員工的實(shí)操能力,使其更換低壓電流互感器的平均時(shí)間降低。結(jié)論:可選。
針對(duì)要因二而制定的方案比選:方案一。增加檢測電流互感器相序工序的人數(shù),此方案雖然縮短了該工序的工作時(shí)間,但總耗時(shí)會(huì)有所延長,從而浪費(fèi)人力資源。結(jié)論:不選;方案二。增加平行交叉程度,此方案可縮短作業(yè)時(shí)間,結(jié)論:可選。
針對(duì)要因三而制定的方案比選:方案一。提前將導(dǎo)線接頭制作好。此方案雖然可節(jié)省制作接頭的時(shí)間,但也會(huì)造成材料與人力資源的浪費(fèi)。結(jié)論:不選;方案二。改進(jìn)導(dǎo)線打彎工具??山y(tǒng)一打彎直徑、一次成型,但需要自己設(shè)計(jì)改進(jìn)方式。結(jié)論:綜合來看可選擇。
對(duì)策一。針對(duì)要因一可采取組織“拜師學(xué)藝”使新員工快速成長:組織“拜師學(xué)藝”活動(dòng),并簽署結(jié)拜師徒承諾書。加大師傅現(xiàn)場指導(dǎo)徒弟更換低壓電流互感器力度。部門內(nèi)部加大強(qiáng)度,徒弟半年內(nèi)達(dá)到工作負(fù)責(zé)人資格;對(duì)策二。針對(duì)要因二可采取增加檢查互感器工序的平行交叉程度:檢查二次接線是否有號(hào)牌標(biāo)志與檢查互感器二次回路導(dǎo)線的選擇是否滿足要求工序并行。檢查互感器的一次、二次連接部分接觸是否良好與檢查電流互感器的二次接線有無交叉、虛接、短路等現(xiàn)象工序合并;對(duì)策三。針對(duì)要因三可采取改進(jìn)打彎工具:材料選擇,根據(jù)尺寸設(shè)計(jì)圖紙,加工制作,對(duì)策目標(biāo)檢查。
實(shí)施一:組織“拜師學(xué)藝”活動(dòng),并簽署結(jié)拜師徒承諾書。師帶徒執(zhí)行情況覆蓋率達(dá)到100%。經(jīng)過“拜師學(xué)藝”,統(tǒng)計(jì)了徒弟低壓電流互感器更換時(shí)間對(duì)比,效果檢查:徒弟在認(rèn)真學(xué)習(xí)1個(gè)月后,平均作業(yè)時(shí)間從62分鐘縮短至55分鐘;實(shí)施二:增加檢查互感器工序平行交叉內(nèi)容。檢查二次接線是否有號(hào)牌標(biāo)志與檢查互感器二次回路導(dǎo)線的選擇是否滿足要求工序并行。檢查互感器的一次、二次連接部分接觸是否良好與檢查電流互感器的二次接線有無交叉、虛接、短路等現(xiàn)象工序合并。選取3個(gè)低壓電流互感器故障現(xiàn)場實(shí)施該項(xiàng)操作并記錄了互感器檢查工序的時(shí)間。效果檢查:增加工序的平行交叉程度后,互感器的檢查時(shí)間為5.1分鐘,滿足6.2分鐘的預(yù)期目標(biāo),對(duì)策實(shí)施成功。
實(shí)施三:改進(jìn)導(dǎo)線打彎工具。選購材料。購買直徑6mm、長度4~8cm 的碳鋼螺紋螺桿,根據(jù)尺寸畫出圖設(shè)計(jì),加工制作,車床焊接成品;實(shí)施四:檢查對(duì)策目標(biāo)值。應(yīng)用改進(jìn)后的尖嘴鉗后,選取了3個(gè)電流互感器故障現(xiàn)場實(shí)施該項(xiàng)操作,并記錄了安裝互感器工序的時(shí)間。效果檢查:在更換新的打彎工具后,互感器的安裝時(shí)間為10.1分鐘,滿足10.3分鐘的預(yù)期目標(biāo),對(duì)策實(shí)施成功。
對(duì)互感器故障的4個(gè)臺(tái)區(qū)的電流互感器更換時(shí)間進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。對(duì)策實(shí)施后,主要癥結(jié)三個(gè)工序的時(shí)間降低為19.8分鐘,降幅達(dá)到多少57.74%,低壓電流互感器的故障更換時(shí)間降低為32.14分鐘,低于目標(biāo)值35分鐘?;顒?dòng)之前主要癥結(jié)用時(shí)為46.85分鐘,占整個(gè)工序用時(shí)的76.2%,通過實(shí)施對(duì)策后,拆除電流互感器、安裝電流互感器、檢查3個(gè)工序用時(shí)降低為19.7分鐘,降低57.95%,小組重新制作了更換低壓電流互感器各個(gè)工序時(shí)間的排列圖(圖2)。
圖2 更換電流互感器不同工作工序時(shí)間排列圖前后對(duì)比
把“拜師學(xué)藝”納入了某公司學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能的途徑,并重新根據(jù)交叉檢查的步驟優(yōu)化了更換電流互感器的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)卡,同時(shí)把改進(jìn)后的尖嘴鉗的使用方法制作了使用說明書,并下發(fā)給各班所進(jìn)行學(xué)習(xí)[5]。鞏固期效果檢查,小組統(tǒng)計(jì)一定時(shí)間范圍內(nèi)電流互感器的故障更換時(shí)間,通過效果追蹤措施有效,鞏固期內(nèi)低壓電流互感器的故障更換時(shí)間為31.5分鐘,滿足目標(biāo)要求。