顧偉飛
(1.浙江浙能技術(shù)研究院有限公司,浙江 杭州 310052;2.浙江省火力發(fā)電高效節(jié)能與污染物控制技術(shù)研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,浙江 杭州 310052)
在雙碳目標(biāo)的背景下,新能源發(fā)電方式得到了大力推廣,考慮到新能源間歇性強(qiáng)的缺點(diǎn),作為占比最大的火力發(fā)電機(jī)組需要承擔(dān)更多的調(diào)峰任務(wù)[1]。但部分供熱機(jī)組在承擔(dān)發(fā)電任務(wù)的同時,還需要滿足當(dāng)?shù)毓I(yè)民生的供熱需求,以熱定電的發(fā)電方式限制了機(jī)組參與深度調(diào)峰的能力。同時,隨著經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展,早期修建的供熱機(jī)組其供熱能力已不能滿足實(shí)際需要,利用供汽改造方法成為許多電廠提升機(jī)組供熱能力的重要手段[2]?,F(xiàn)有熱電聯(lián)產(chǎn)改造方式很多,如中間抽汽、電鍋爐與抽汽聯(lián)合、電熱泵、吸收式熱泵以及切除低壓缸等技術(shù)[3]。文獻(xiàn)[3]對比了6種熱電聯(lián)產(chǎn)方式特點(diǎn)。其中,低壓缸切除方法因?yàn)槟芴峁┹^大的供熱能力一直受到電廠的廣泛關(guān)注[4]。文獻(xiàn)[5]基于實(shí)際案例指出低壓缸切除技術(shù)能有效提高機(jī)組的深度調(diào)峰能力和供熱能力。文獻(xiàn)[6]則對350 MW機(jī)組進(jìn)行了同樣的論證。文獻(xiàn)[7]對某600 MW雙低壓缸機(jī)組的不同切缸方式進(jìn)行可行性分析,結(jié)論指出分別在中壓缸和B低壓缸出口加裝進(jìn)汽蝶閥的方案最優(yōu),且實(shí)際改造效果證明了方案的可行性。文獻(xiàn)[8]對切缸前后連通管和旁路蝶閥開度進(jìn)行研究,用于指導(dǎo)管道和蝶閥的選型工作,并給出了兩閥的協(xié)同控制測量。低壓缸切除方法同樣會帶來一定的安全問題。文獻(xiàn)[9]分析了低壓缸切缸改造對末級葉片安全性的影響,指出危險因素主要包括末級葉片動應(yīng)力超標(biāo)、鼓風(fēng)超溫、水蝕等問題。針對上述問題,也有許多研究中給出了詳細(xì)的應(yīng)對策略[10-11]。
由于低壓缸切除技術(shù)會對機(jī)組本體和附屬系統(tǒng)進(jìn)行較多的改造,在正式投運(yùn)前需要進(jìn)行大量的調(diào)試工作。文獻(xiàn)[12]分析了汽輪機(jī)在啟動調(diào)試過程中存在的問題,并基于發(fā)現(xiàn)的問題指導(dǎo)運(yùn)行參數(shù)調(diào)整和操作流程的完善。文獻(xiàn)[13]指出1 000 MW機(jī)組調(diào)試過程中的質(zhì)量控制及進(jìn)度控制中的關(guān)鍵問題。文獻(xiàn)[14]對機(jī)組啟動調(diào)試過程出現(xiàn)的問題、參數(shù)及控制策略進(jìn)行分析、優(yōu)化以及排查,并采取防范措施,有效縮短了暖機(jī)時間。
本文針對某300 MW機(jī)組低壓缸切除改造后的調(diào)試方法進(jìn)行分析,詳細(xì)論述了調(diào)試過程的內(nèi)容及方法,通過實(shí)際調(diào)試結(jié)果,進(jìn)一步給出了機(jī)組在投入切缸運(yùn)行后需要注意的問題,可為同類改造的機(jī)組提供參考價值。
濱海熱電2號機(jī)組為300 MW亞臨界抽汽冷凝式汽輪發(fā)電機(jī)組,具體參數(shù)如表1所示。機(jī)組對外供熱汽源從汽機(jī)四級抽汽上引出。
表1 汽輪機(jī)主要技術(shù)規(guī)范
目前,電廠所在區(qū)域內(nèi)近期用戶熱負(fù)荷達(dá)到了4 550 t/h,考慮同時供熱余量系數(shù)和熱網(wǎng)損失折算,電廠一期300 MW抽凝機(jī)組、二期50 MW抽汽背壓機(jī)組已經(jīng)不能滿足未來熱用戶增長的需求和供熱負(fù)荷上下波動變化范圍。因此,本次供熱機(jī)組靈活性研究和切缸改造顯得非常有優(yōu)勢,十分有必要。
改造是在大抽汽量需求的前提下,通過切除低壓缸保證機(jī)組供汽能力,本機(jī)組改造范圍如下:
(1)汽輪機(jī)本體改造方面,主要包括低壓轉(zhuǎn)子改造、中低壓連通管和蝶閥更換、控制系統(tǒng)優(yōu)化等。
(2)機(jī)組熱力系統(tǒng)方面,低壓缸切除后無法給5/6號低加提供穩(wěn)定可靠的汽源,導(dǎo)致低加回?zé)嵯到y(tǒng)凝結(jié)水溫度比較低,降低了回?zé)岷统跣省楸WC回?zé)岷统跣Ч?,利用原低壓供熱蒸汽作?/6號低加的汽源加熱凝結(jié)水。
(3)采用煙氣余熱利用技術(shù),在尾部煙道增設(shè)煙氣換熱器和蒸汽加熱器以回收熱量加熱凝結(jié)水。同時,在脫硫吸收塔和濕式電除塵之間煙道上新設(shè)煙氣冷凝器,回收煙氣冷凝潛熱加熱除鹽水。
(4)循環(huán)水系統(tǒng)小泵改造,滿足低壓缸切除、排汽量大幅降低后循環(huán)水泵節(jié)能改造的要求。
2021年5月完成2號汽輪機(jī)組切缸改造后,為了驗(yàn)證切缸改造效果和改造后的運(yùn)行安全性,優(yōu)化機(jī)組啟動過程中的運(yùn)行方式和操作工藝,通過實(shí)施調(diào)試試驗(yàn)確認(rèn)機(jī)組改造后各系統(tǒng)投運(yùn)準(zhǔn)確、切缸過程動作可靠。
汽輪機(jī)側(cè)低壓缸切除相關(guān)輔機(jī)設(shè)備及系統(tǒng)通過試運(yùn)驗(yàn)收,相關(guān)信號確認(rèn)正常,聯(lián)調(diào)完成,保護(hù)正常。涉及切缸改造的設(shè)備及系統(tǒng)著重檢驗(yàn),主要有:
(1)凝輸泵、凝補(bǔ)泵及熱井補(bǔ)水系統(tǒng)
(2)凝泵及凝結(jié)水系統(tǒng)
(3)循環(huán)水系統(tǒng)
(4)抽汽加熱、除氧、疏水系統(tǒng)
(5)蒸汽管道及汽機(jī)本體疏水系統(tǒng)
(6)低壓缸冷卻系統(tǒng)
(7)供熱系統(tǒng)
(8)尾部煙道凝結(jié)水回?zé)岷脱a(bǔ)水回?zé)嵯到y(tǒng)
(9)切缸控制和保護(hù)邏輯完善
機(jī)組整套啟動調(diào)試分汽輪發(fā)電機(jī)組沖轉(zhuǎn)升速至額定轉(zhuǎn)速試驗(yàn)、機(jī)組帶部分負(fù)荷試驗(yàn)、機(jī)組帶滿負(fù)荷及抽凝供熱運(yùn)行及機(jī)組切缸運(yùn)行五個階段進(jìn)行。此處僅描述切缸流程,具體過程如下:
6月17日10:00完成切缸前準(zhǔn)備工作,#7、#8低加水側(cè)走旁路,#5、#6低加加熱蒸汽由低壓供熱提供。10:20,負(fù)荷195 MW,煤量110 t/h,中低壓聯(lián)通管蝶閥(LV閥)開度20%。抽汽供熱閥EV1/EV2全開,2號機(jī)對外供熱量350 t/h。10:57,撤出2號機(jī)/爐自動,投入切缸,LV閥開度關(guān)至0%。2號機(jī)電負(fù)荷由195 MW降至150 MW,2號機(jī)供熱流量500 t/h。低壓缸噴水1路投入,低壓缸末級蒸汽溫度最高點(diǎn)72 ℃,TSI畫面軸振、瓦振等參數(shù)平穩(wěn)。14:20,對2號機(jī)組熱電負(fù)荷進(jìn)行調(diào)整,增加供熱流量,負(fù)荷180 MW,煤量128 t/h,主蒸汽流量982 t/h,2號機(jī)低壓供熱590 t/h。
2號機(jī)組進(jìn)行整組啟動后,在調(diào)試試驗(yàn)研究期間共進(jìn)行兩次切缸試驗(yàn),總體情況良好,機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定。由于切缸過程涉及設(shè)備眾多、系統(tǒng)復(fù)雜,需要合理安排操作次序和步驟,以便于切缸過程的順利平穩(wěn)進(jìn)行,關(guān)鍵點(diǎn)建議如下:
(1)加熱器切換:鍋爐尾部煙道煙氣換熱器、凝結(jié)水加熱器等設(shè)備正常投運(yùn);完成7/8號低加水側(cè)切除,5/6號低加汽源切換工作。切換過程暖管疏水充分,防止兩路汽源倒汽。
(2)低壓缸冷卻蒸汽系統(tǒng)投入:確認(rèn)機(jī)組背壓滿足切缸運(yùn)行要求,將連通管蝶閥LV關(guān)小至抽凝工況最小流量開度20%;低壓缸噴水系統(tǒng)和供熱系統(tǒng)等設(shè)備工作正常,各閥組開關(guān)正常無卡澀;切缸前各參數(shù)符合要求。
(3)切缸過程負(fù)荷會發(fā)生變動,為防止機(jī)組負(fù)荷自動調(diào)節(jié),需將協(xié)調(diào)控制方式在手動。機(jī)組負(fù)荷維持約200 MW,供熱量維持約300 t/h,機(jī)組處于抽凝工況。切缸后目標(biāo)負(fù)荷160 MW,供熱量約500 t/h。
(4)切缸操作完成后,全面檢查設(shè)備系統(tǒng)運(yùn)行情況,監(jiān)視主機(jī)軸向位移、低壓缸差脹、推力瓦溫、振動等參數(shù)。
(5)適當(dāng)降低分汽箱壓力,保證切缸后機(jī)組供熱增加,同時避免切缸后排汽壓力高對中排溫度的影響。注意中壓排汽壓力應(yīng)滿足“中壓排汽壓力運(yùn)行曲線”要求,中排溫度1不超過353 ℃;中排溫度2不超過370 ℃。
(6)因切缸后供熱量增加,需注意熱井水位變化,凝結(jié)水補(bǔ)水正常,機(jī)組溶氧滿足要求。加強(qiáng)對熱井/除氧器/加熱器水位/供熱抽汽流量等相關(guān)參數(shù)的監(jiān)視。
若參數(shù)發(fā)生異常變化,停止操作,恢復(fù)原工況,并進(jìn)行分析處理。
根據(jù)調(diào)試期間的切缸試驗(yàn),進(jìn)行了汽輪機(jī)切缸設(shè)計(jì)工況運(yùn)行供熱能力和主機(jī)安全性評估。
以6月17日切缸運(yùn)行為例,2號機(jī)組切缸前機(jī)組負(fù)荷195 MW,2號機(jī)對外供熱量350 t/h。切缸后機(jī)組負(fù)荷降至150 MW,LV閥關(guān)至0%,2號機(jī)供熱流量500 t/h。參數(shù)經(jīng)過調(diào)整,2號機(jī)組煤量提升至128 t/h,負(fù)荷178 MW,主蒸汽流量982 t/h,2號機(jī)低壓供熱量590 t/h,達(dá)到機(jī)組設(shè)計(jì)工況供熱要求。詳見表2。
表2 機(jī)組切缸設(shè)計(jì)工況運(yùn)行
在2號機(jī)組負(fù)荷178 MW,主蒸汽流量982 t/h,低壓供熱590 t/h情況下,主機(jī)軸向位移從0.25 mm升高至0.37 mm,正向推力軸承溫度從53.3 ℃升高至58.1 ℃。主機(jī)軸向位移、低壓差脹、推力瓦溫均在正常范圍內(nèi)。3號軸振從84.7/74.2 um至82.6/93.5 um,有所升高。主機(jī)監(jiān)視參數(shù)詳見表3。
表3 機(jī)組切缸設(shè)計(jì)工況運(yùn)行主機(jī)監(jiān)測參數(shù)
2號機(jī)組中排壓力為0.81 MPa,低于中排壓力高報警值1.1 MPa,中壓缸排汽溫度345 ℃,略低于中壓缸排汽溫度353 ℃,如工況變化需注意溫度超限。低壓缸噴水1路投入,低壓缸末級蒸汽溫度最高點(diǎn)72 ℃,未超過報警值90 ℃。
(1)汽輪機(jī)低壓缸軸承振動緩慢爬升,3號軸振從82.6/93.5 um升高至89.3/103.5 um,4號軸振從20.4/54.3 um升高至98.4/183.2 um,分析原因?yàn)樾碌蛪恨D(zhuǎn)子熱應(yīng)力釋放所致,通過轉(zhuǎn)子動平衡解決。
(2)凝汽器真空嚴(yán)密性差,真空嚴(yán)密性試驗(yàn)值為0.43 kPa/min,通過真空查漏,發(fā)現(xiàn)低壓缸新增后缸噴水接口、加裝#5、#6低加疏水管路和閥門泄漏,經(jīng)處理后真空嚴(yán)密性試驗(yàn)合格。
(3)機(jī)組補(bǔ)水量增大后,凝結(jié)水溶氧超標(biāo)。凝汽器真空查漏后溶氧有所好轉(zhuǎn),需投用熱井鼓泡除氧、凝結(jié)水過冷段調(diào)整等手段作深度分析處理。
根據(jù)2號機(jī)組整組啟動及切缸試驗(yàn)數(shù)據(jù)及結(jié)果,有以下結(jié)論:
(1) 2號機(jī)組完成切缸技術(shù)改造后,整組啟動過程完整,試驗(yàn)結(jié)果正常,能夠滿足機(jī)組正常啟動、機(jī)組帶滿負(fù)荷及供熱運(yùn)行。
(2)2號機(jī)組在負(fù)荷180 MW左右,主蒸汽流量982 t/h,機(jī)組低壓供熱量590 t/h,達(dá)到設(shè)計(jì)工況供熱要求;主機(jī)軸向位移、振動等主要監(jiān)測參數(shù)正常,滿足安全運(yùn)行要求。
通過2號機(jī)組在整組啟動和切缸試驗(yàn)的實(shí)踐,完善機(jī)組供熱運(yùn)行要求,有以下建議:
(1)合理安排操作次序和步驟,投運(yùn)低壓缸末級葉片振動監(jiān)測設(shè)備,保障切缸過程安全。
(2)深入開展供熱靈活性試驗(yàn),探索切缸運(yùn)行深度調(diào)峰運(yùn)行,適應(yīng)工業(yè)園區(qū)供熱負(fù)荷需求。
(3)低壓缸切除后排汽量大幅下降,建議進(jìn)行循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化,降低機(jī)組常用電率;同時調(diào)整凝結(jié)水過冷段,降低切缸后溶氧高的問題。