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        電鍍鋅鎳合金生產(chǎn)故障處理

        2022-06-21 01:27:16胡素榮唐作琴吳志勇
        電鍍與精飾 2022年6期
        關(guān)鍵詞:故障實(shí)驗(yàn)

        胡素榮,唐作琴,吳志勇

        (中國工程物理研究院機(jī)械制造工藝研究所,四川 綿陽 621900)

        近年來,鋅鎳合金鍍層作為高性能防護(hù)鍍層得到越來越廣泛的應(yīng)用。含鎳量為13 %左右的鍍層耐腐蝕性是純鋅鍍層的 5~8 倍[1],是一種較為理想的替代氰化鍍鋅層的鍍層。鋅鎳合金電鍍存在的主要問題是鍍液體系的適應(yīng)性問題,生產(chǎn)不同形狀零件時鍍層的鎳含量難以控制在最佳范圍,鈍化膜層顏色不穩(wěn)定。本文就鋅鎳合金電鍍半球形殼體時出現(xiàn)中電流密度區(qū)鍍層發(fā)霧,鈍化膜層顏色暗淡的故障進(jìn)行了分析。通過降低各成分濃度,調(diào)整鋅離子和鎳離子的濃度比,適量添加光亮劑的措施排除了故障,得到了含鎳量約13.7%的鍍層。該故障分析為同行在鋅鎳合金電鍍中提供一定的借鑒意義。

        1 故障現(xiàn)象

        半球形殼體電鍍鋅鎳合金時,高電流密度區(qū)和低電流密度區(qū)鍍層質(zhì)量較好,鈍化膜層顏色鮮艷飽滿,而中電流密度區(qū)鍍層發(fā)霧,鈍化膜層顏色暗淡。

        2 故障分析及處理

        2.1 槽液及鈍化液分析

        對電鍍槽液主要成分、鈍化液成分及鍍層的鎳含量進(jìn)行了分析,分析結(jié)果與工藝范圍的對比結(jié)果如表1、2 所示。鍍層鎳含量為13.0%。從槽液和鈍化液分析結(jié)果看,各成分含量均在工藝范圍內(nèi),且鍍層鎳含量較合適。

        表1 槽液成分及工藝范圍Tab.1 Bath composition and process range

        表2 鈍化液成分及工藝范圍Tab.2 Composition and process range of passivation solution

        2.2 故障排除參考依據(jù)

        由于使用的商品鍍液,試劑廠家提供了部分故障處理措施,如表3。在本次故障分析實(shí)驗(yàn)中,根據(jù)現(xiàn)象對照調(diào)整槽液。

        表3 故障排除參考Tab.3 Reference for troubleshooting

        2.3 赫爾槽實(shí)驗(yàn)分析

        對照工藝說明中的故障及處理措施,由于槽液及鈍化液成分含量均在工藝范圍,考慮添加劑含量的問題,對添加劑的加入量進(jìn)行了赫爾槽實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)采用250 mL 赫爾槽,電流1.0 A,溫度30 ℃,溶液的攪拌采用磁力攪拌。實(shí)驗(yàn)記錄如表4。從表4 的實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析,實(shí)驗(yàn)1 中加入0.1 mL 光亮劑和1.0 mL 絡(luò)合劑能明顯改善鍍層的光亮性,但低電流密度區(qū)發(fā)霧狀況仍然存在,在實(shí)驗(yàn)1 的基礎(chǔ)上增加光亮劑,如實(shí)驗(yàn)2,鍍層狀況較實(shí)驗(yàn)1 沒有改善反而惡化。保持0.1 mL 光亮劑的加入量,增加絡(luò)合劑,如實(shí)驗(yàn)3,鍍層狀況惡化;減少絡(luò)合劑,如實(shí)驗(yàn)4,鍍層狀況較實(shí)驗(yàn)1 稍有改善,說明0.5 mL 絡(luò)合劑更合適。在實(shí)驗(yàn)4 的基礎(chǔ)上逐漸增加光亮劑的加入量,加入0.2 mL 光亮劑時,鍍層狀況最好,再增加沒有明顯改善,當(dāng)增加到0.5 mL 光亮劑時,仍然沒有改善低電流密度區(qū)鍍層發(fā)霧的狀況。

        表4 赫爾槽實(shí)驗(yàn)結(jié)果Tab.4 Results of Hull cell test

        取生產(chǎn)槽液5.0 L,按實(shí)驗(yàn)5 的光亮劑和絡(luò)合劑的加入量添加光亮劑4.0 mL,絡(luò)合劑10 mL。掛鍍實(shí)驗(yàn)0.5 h,鍍層有較多針孔,說明加入添加劑沒有改善鍍層狀況。

        2.4 離子濃度調(diào)整實(shí)驗(yàn)

        添加劑的調(diào)整沒有改善鍍層狀況,由于鍍液及鈍化液成分均在工藝范圍內(nèi)且濃度偏上限,并且要得到鎳含量13.0%左右的合金鍍層,必須嚴(yán)格控制鍍液中鋅鎳離子的濃度及兩者的比值[2],因此考慮離子濃度過高或比例不合適。取大槽溶液4.75 L,稀釋至5.00 L,分析槽液成分:Zn2+濃度7.4 g·L-1,Ni2+濃度 0.75 g·L-1,NaOH 濃度 116.3 g·L-1。通過添加鎳添加劑調(diào)整槽液鎳離子濃度,其他組分濃度不變,進(jìn)行赫爾槽實(shí)驗(yàn)和掛鍍實(shí)驗(yàn),赫爾槽實(shí)驗(yàn)條件為:250 mL 赫爾槽,電流1.0 A,溫度30 ℃,磁力攪拌。掛鍍實(shí)驗(yàn)條件為:電流密度2.0 A·dm-2,溫度30 ℃,磁力攪拌。鈍化條件為:溫度45 ℃,pH 1.6,時間50 s,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表5 所示。實(shí)驗(yàn)1 表明,各組分濃度降低可以明顯改善鍍層質(zhì)量;實(shí)驗(yàn)1~3 表明Zn2+濃度/Ni2+濃度在8.0~9.9 時鍍層狀況均較好,鍍層鎳含量也基本穩(wěn)定且處于較好的狀態(tài)。

        表5 不同Zn2+/Ni2+濃度比的赫爾槽實(shí)驗(yàn)和掛鍍實(shí)驗(yàn)結(jié)果Tab.5 Results of Hull cell test and hanging plating test with different Zn2+/Ni2+concentration ratio

        2.5 生產(chǎn)槽液的調(diào)整

        根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果判定故障原因是各組分濃度過高,對生產(chǎn)線槽液進(jìn)行電解雖然可以降低Zn2+濃度,但是效率低,浪費(fèi)資源。先抽取部分槽液暫存,補(bǔ)充純凈水到液標(biāo),分析各組分濃度:Zn2+濃度7.9 g·L-1,Ni2+濃度 0.82 g·L-1,NaOH 濃度 115.6 g·L-1,Zn2+濃度/Ni2+濃度為9.6。進(jìn)行殼體實(shí)驗(yàn)件電鍍,故障現(xiàn)象仍存在,考慮可能各組分濃度仍過高,取5.0 L 溶液進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。邊稀釋槽液邊分析Zn2+濃度,當(dāng)Zn2+濃度降低到7.4 g·L-1時,分析Ni2+濃度為0.78 g·L-1,NaOH濃度108.4 g·L-1。在此濃度條件下進(jìn)行掛鍍實(shí)驗(yàn),鍍層質(zhì)量較好,鈍化膜層顏色正常,色澤鮮亮。

        對生產(chǎn)線采用稀釋的方法進(jìn)行處理。先取槽液5.0 L,按計(jì)算量稀釋,添加鍍鎳添加劑,稀釋調(diào)整后的槽液濃度:Zn2+濃度 7.4 g·L-1,Ni2+濃度 0.83 g·L-1,NaOH 濃度106.6 g·L-1。對此槽液先進(jìn)行赫爾槽實(shí)驗(yàn),鍍層光亮度欠佳,按0.3 mL·L-1加入光亮劑后,鍍層狀況良好。補(bǔ)充光亮劑后進(jìn)行掛鍍實(shí)驗(yàn),鍍層質(zhì)量較好。對生產(chǎn)線槽液進(jìn)行稀釋調(diào)整,調(diào)整后槽液中 Zn2+和 Ni2+濃度不變,NaOH 濃度降到 106.1 g·L-1。按0.3 ml·L-1加入光亮劑后電解1.0 h,進(jìn)行殼體實(shí)驗(yàn)件電鍍,故障現(xiàn)象消除。

        在后續(xù)的生產(chǎn)中,每周分析槽液成分,赫爾槽實(shí)驗(yàn)判斷添加劑的補(bǔ)充量,并進(jìn)行鍍層鎳含量的監(jiān)測。槽液成分穩(wěn)定可控,添加劑加入量滿足鍍層質(zhì)量要求,鍍層鎳含量保持在13.7%左右。

        3 結(jié)論

        半球形殼體電鍍鋅鎳合金時,中電流密度區(qū)鍍層發(fā)霧,鈍化膜層顏色暗淡的故障原因是槽液各組分含量過高。因此在槽液調(diào)整的時候,先調(diào)整Zn2+濃度至 7.0 g·L-1左右,再根據(jù) Zn2+濃度/Ni2+濃度的比值調(diào)整Ni2+濃度,同時保證NaOH 濃度在105.0~110.0 g·L-1之間。對槽液勤分析,避免各組分濃度變化過大,同時多進(jìn)行赫爾槽實(shí)驗(yàn)、調(diào)整添加劑的加入量、維持槽液穩(wěn)定,這是保證鍍層質(zhì)量的有力措施。

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