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        某款發(fā)動(dòng)機(jī)油氣分離器與缸蓋結(jié)合面滲油問(wèn)題改進(jìn)

        2022-06-21 08:44:18陳麗霞胡廣喬彥超尹建東
        機(jī)械工程師 2022年6期
        關(guān)鍵詞:油氣分離缸蓋壓痕

        陳麗霞,胡廣,喬彥超,尹建東

        (寧波吉利羅佑發(fā)動(dòng)機(jī)零部件有限公司,浙江 寧波 315336)

        0 引言

        發(fā)動(dòng)機(jī)三漏問(wèn)題為發(fā)動(dòng)機(jī)高發(fā)問(wèn)題,其中滲油問(wèn)題不僅影響環(huán)境問(wèn)題還存在安全隱患,本文對(duì)某款發(fā)動(dòng)機(jī)油氣分離器與缸蓋結(jié)合面滲油的問(wèn)題進(jìn)行分析和改進(jìn)。

        1 問(wèn)題描述

        某款發(fā)動(dòng)機(jī)在整車綜合耐久試驗(yàn)中,發(fā)動(dòng)機(jī)油氣分離器與缸蓋接合面出現(xiàn)滲油問(wèn)題,共發(fā)生3例(如圖1)。

        圖1 失效部位圖片

        2 原因分析

        1)故障分析。

        a.力矩分析:現(xiàn)場(chǎng)對(duì)三臺(tái)故障車油氣分離器螺栓(如圖2位置)進(jìn)行力矩確認(rèn),發(fā)現(xiàn)油氣分離器緊固螺栓拆解力矩均有明顯衰減問(wèn)題(如表1)[1]。

        表1 螺栓拆卸力矩 N·m

        圖2 油氣分離器螺栓分布

        小結(jié):通過(guò)對(duì)比正常車輛螺栓力矩?zé)o明顯衰減,結(jié)合油氣分離器漏油位置,初步分析結(jié)合面滲油與螺栓力矩衰減相關(guān)。

        b.缸蓋安裝面排查:表面無(wú)劃傷、無(wú)接刀痕,螺栓安裝位置無(wú)壓潰問(wèn)題(如圖3)。

        圖3 油氣分離器安裝面

        缸蓋頂面平面度要求為0.02 mm,實(shí)測(cè)值為0.007 mm,螺紋孔位置度要求為0.4 mm,實(shí)測(cè)為0.087 mm(如圖4)。

        圖4 檢測(cè)報(bào)告

        小結(jié):油氣分離器與缸蓋結(jié)合面滲油問(wèn)題非缸蓋安裝面平面度不合格及其他外觀缺陷引起。

        c.螺栓旋合校核:油氣分離器試裝過(guò)程中,未反饋螺栓打不緊或螺栓不易裝配、反松等問(wèn)題[2]。

        對(duì)油氣分離器安裝尺寸進(jìn)行校核(如圖5),螺栓旋合長(zhǎng)度為25-10.9=14.1 mm >12 mm(M6螺栓2倍公稱直徑);螺栓與油氣分離器螺栓安裝孔間隙為0.64 mm,極限狀態(tài)下無(wú)干涉問(wèn)題;螺栓安裝后到孔底的距離為4.4 mm,無(wú)干涉問(wèn)題;螺栓有效螺紋到孔攻深最小距離T =0.35 mm,無(wú)干涉問(wèn)題。

        圖5 螺栓旋合圖示

        小結(jié):油氣分離器與缸蓋結(jié)合面滲油問(wèn)題非螺栓旋合長(zhǎng)度不夠引起[3]。

        d.使用環(huán)境:溫度場(chǎng)測(cè)試,瞬時(shí)最高溫度為101 ℃,持續(xù)工作溫度為89℃(如圖6)。

        圖6 機(jī)艙溫度實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)

        油氣分離器材料為PA66-GF30, 密封條材料為FKM,兩種材料均能耐150 ℃持續(xù)高溫在,可耐180℃的瞬時(shí)高溫。

        小結(jié):油氣分離器與缸蓋結(jié)合面滲油問(wèn)題非環(huán)境溫度高引起[4]。

        e.密封膠圈:密封膠圈表面存在油污,但膠圈本體無(wú)裂紋、氣孔等注塑缺陷(如圖7)。

        圖7 密封圈圖片

        f.油氣分離器:油氣分離器密封槽無(wú)裂紋等注塑缺陷,密封槽深度及寬度滿足他圖樣要求[5];對(duì)泄漏件與不泄漏件進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)泄漏件塑料面有壓痕(如圖8),不泄漏件無(wú)壓痕(如圖9)。泄漏件螺栓法蘭面直接作用在塑料面上,塑料面有下沉現(xiàn)象。

        圖8 泄漏件螺栓安裝面

        圖9 未泄漏件螺栓安裝面

        故障復(fù)現(xiàn):對(duì)故障件進(jìn)行水密檢測(cè),按正常擰緊順序,10 N·m打緊螺栓,內(nèi)部充壓50 kPa,密封圈與工裝結(jié)合面有氣泡產(chǎn)生(如圖10)。

        圖10 泄漏件試漏檢測(cè)

        未泄漏件水密檢測(cè),按正常擰緊順序打緊,內(nèi)部充壓50 kPa,結(jié)合面無(wú)氣泡產(chǎn)生(如圖11)[6]。

        圖11 未泄漏件試漏檢測(cè)

        g.面壓檢測(cè):對(duì)故障件進(jìn)行面壓檢測(cè)(如圖12),在泄漏位置面壓較低,不利于密封。

        圖12 泄漏件面壓測(cè)試

        小結(jié):根據(jù)對(duì)泄漏件與不泄漏件進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)泄漏件塑料面有壓痕,結(jié)合試漏結(jié)果及面壓測(cè)試結(jié)果初步確定本次故障與油氣分離器螺栓安裝面結(jié)構(gòu)強(qiáng)相關(guān)。

        h.故障鎖定:根據(jù)螺栓力矩衰減及螺栓安裝面存在壓痕問(wèn)題,對(duì)螺栓配合結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析;按圖樣排查(如圖13)襯套高度與塑料面高度(-0.2 ~+0.1 mm),存在襯套面低于塑料法蘭問(wèn)題。

        圖13 螺栓過(guò)孔

        小結(jié):當(dāng)襯套高度低于塑料法蘭面時(shí),螺栓法蘭與油氣分離器本體塑料擰緊配合,螺栓將安裝面擠壓變形,導(dǎo)致螺栓力矩衰減,安裝面面壓較低,密封失效。

        3 整改對(duì)策

        調(diào)整油氣分離器襯套凸出量,凸出尺寸由(-0.2 ~+0.1)mm 調(diào) 整 為(0~+0.2)mm,保證襯套高于塑料法蘭與螺栓進(jìn)行配合(如圖14)。

        圖14 更改后螺栓過(guò)孔

        4 效果驗(yàn)證

        對(duì)整改后產(chǎn)品進(jìn)行面壓檢測(cè)(如圖15),面壓均勻無(wú)異常,螺栓安裝面無(wú)明顯壓痕(如圖16)[7]。

        圖15 整改后產(chǎn)品面壓結(jié)果

        圖16 擰緊后螺栓安裝面對(duì)比

        對(duì)更改產(chǎn)品進(jìn)行耐久驗(yàn)證,整車VPT耐久試驗(yàn)8 萬(wàn)km,油氣分離器無(wú)滲油,對(duì)力矩進(jìn)行校核,無(wú)力矩衰減等異常(如圖17),試驗(yàn)證實(shí)整改是有效的。

        圖17 螺栓力矩檢測(cè)

        5 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)對(duì)本次故障的分析及改進(jìn)過(guò)程,對(duì)故障原因分析明確,通過(guò)面壓和對(duì)比試驗(yàn)等方法有效識(shí)別差異點(diǎn),針對(duì)差異點(diǎn)進(jìn)行尺寸校核和失效原理分析,確定故障原因,本文通過(guò)改善螺栓擰緊配合結(jié)構(gòu),改善擠壓變形問(wèn)題,提高螺栓擰緊可靠性,解決了螺栓力矩衰減問(wèn)題,最終解決了結(jié)合面滲油問(wèn)題。

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