貝玉成,劉洋,婁猛,徐向軍
中鐵山橋集團(tuán)有限公司 河北秦皇島 066200
溫州甌江北口大橋主橋采用主跨為2×800m的“三塔四跨”雙層連續(xù)鋼桁梁懸索橋,主跨的跨度布置為(230+800+800+348)m,主橋全長2088m。
主橋采用板桁結(jié)合式整體鋼桁梁,橋面板與主桁共同受力,其中鋼桁架桁高 12.5m,橫向采用兩片主桁,桁間距為 36.2m,標(biāo)準(zhǔn)節(jié)間長為10m。吊索均懸吊在下弦節(jié)點(diǎn)橫梁外側(cè)“牛腿”上,吊點(diǎn)中心線橫向離主桁中心2.8m,吊點(diǎn)中心線縱向間距為10m。主桁上下弦桿均采用箱形截面,斜桿和豎桿均采用H形截面。主桁節(jié)點(diǎn)為全焊接整體節(jié)點(diǎn),腹桿與節(jié)點(diǎn)板的連接均采用焊接,主橋標(biāo)準(zhǔn)節(jié)段構(gòu)造如圖1所示。
上層及下層公路橋面采用正交異性板結(jié)構(gòu),由橋面板、U形加勁肋、板肋和倒T形橫梁組成。U形肋橫向間距600mm,U形肋和板肋全橋連續(xù),遇到橫梁的腹板時(shí)要開孔穿越,橋面板單元如圖2所示。
圖2 橋面板單元示意
橋面板單元采用Q345qD和Q420qD兩種材質(zhì)的鋼板,邊塔及中塔兩側(cè)各2個(gè)節(jié)間采用Q420qD鋼材,其余部分采用Q345qD鋼材。橋面板厚度16mm,U形肋厚度8mm。
為提高正交異性板單元的疲勞性能,除設(shè)計(jì)要求U形肋角焊縫均需采用內(nèi)外雙面焊技術(shù),還應(yīng)滿足角焊縫的熔深不小于U形肋板厚80%的要求。
針對(duì)U形肋結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),考慮焊接設(shè)備、焊接方法、焊接位置等因素,結(jié)合以往項(xiàng)目的焊接經(jīng)驗(yàn),提出U形肋角焊縫采用氣體保護(hù)焊和埋弧焊兩套焊接方案,并分別進(jìn)行試驗(yàn)。
氣體保護(hù)焊較埋弧焊熔深小,為使熔深達(dá)到U形肋板厚80%的設(shè)計(jì)要求,U形肋需加工坡口,具體形式如圖3所示。
圖3 U形肋坡口形式
3種氣體保護(hù)焊優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比:實(shí)芯焊絲CO2氣體保護(hù)焊飛濺大,易堵塞焊槍噴嘴,從而影響氣體保護(hù)效果,導(dǎo)致產(chǎn)生氣孔缺陷[1];藥芯焊絲CO2氣體保護(hù)焊飛濺小,焊縫成形性好,但焊后U形肋內(nèi)側(cè)藥皮不易清理,若用于內(nèi)焊則需要研發(fā)單獨(dú)的清理配套設(shè)備;實(shí)芯焊絲富氬氣體保護(hù)焊飛濺較小,焊縫成形美觀[2]。
綜合考慮各種焊接方法的優(yōu)缺點(diǎn),最終U形肋內(nèi)側(cè)角焊縫采用富氬氣體保護(hù)焊,設(shè)備為U形肋內(nèi)焊專用焊接系統(tǒng)(見圖4);U形肋外側(cè)角焊縫采用藥芯焊絲CO2氣體保護(hù)焊,設(shè)備為U形肋板單元反變形船位焊接機(jī)器人(見圖5)。
圖4 U形肋內(nèi)焊專用焊接系統(tǒng)
圖5 U形肋板單元反變形船位焊接機(jī)器人
埋弧焊熔深大,焊接熱輸入量大,內(nèi)側(cè)焊縫采用φ1.6mm焊絲焊接,設(shè)備為U形肋埋弧內(nèi)焊專用焊接系統(tǒng)(見圖6);U形肋外側(cè)焊縫采用φ3.2mm焊絲焊接,設(shè)備為U形肋埋弧外焊設(shè)備(見圖7)。內(nèi)側(cè)角焊縫采用專用埋弧焊劑,焊后藥皮自動(dòng)脫落,無需研制專用清渣設(shè)備。
圖6 U形肋埋弧內(nèi)焊專用焊接系統(tǒng)
圖7 U形肋埋弧外焊設(shè)備
根據(jù)開坡口、U形肋內(nèi)外采用氣體保護(hù)焊,以及不開坡口、U形肋內(nèi)外采用埋弧焊兩種試驗(yàn)方案,對(duì)Q345qD和Q420qD鋼分別進(jìn)行工藝評(píng)定試驗(yàn)。以Q345qD鋼為例,焊接工藝試驗(yàn)研究項(xiàng)目見表1。
表1 Q345qD鋼焊接工藝試驗(yàn)研究項(xiàng)目
焊縫施焊時(shí),氣體保護(hù)焊、埋弧焊的焊接參數(shù)分別見表2、表3,焊后進(jìn)行焊縫外觀檢查。內(nèi)角焊縫和外角焊縫外觀均勻,成形良好,外觀質(zhì)量符合Q/CR 9211—2015《鐵路鋼橋制造規(guī)范》要求。試件焊接24h后對(duì)U形肋角焊縫試件進(jìn)行磁粉檢測(cè),焊縫質(zhì)量滿足GB/T 26952—2011《焊縫無損檢測(cè) 焊縫磁粉檢測(cè) 驗(yàn)收等級(jí)》2X級(jí)要求[3],通過相控陣檢測(cè)熔深均不小于U形肋板厚的80%。
表2 氣體保護(hù)焊焊接參數(shù)
表3 埋弧焊焊接參數(shù)
宏觀斷面酸蝕試驗(yàn)的結(jié)果表明,氣體保護(hù)焊坡口根部熔合良好,熔深不小于U形肋板厚的80%;埋弧焊角焊縫實(shí)現(xiàn)了熔透,接頭宏觀斷面如圖8、圖9所示。焊接工藝試驗(yàn)證明兩種焊接工藝方案均滿足設(shè)計(jì)要求。
圖8 氣體保護(hù)焊接頭宏觀斷面
圖9 埋弧焊接頭宏觀斷面
結(jié)合我公司以往生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),對(duì)兩種焊接方案優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行對(duì)比分析,具體見表4。
由表4可知,與氣體保護(hù)焊方案相比,埋弧焊方案不用加工坡口,焊縫質(zhì)量穩(wěn)定,焊接效率高??紤]焊接穩(wěn)定性、工期、效率、綜合成本等因素,最終確定板單元U形肋角焊縫采用雙面埋弧焊的生產(chǎn)方式。
表4 U形肋角焊縫焊接方案優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比
焊接工藝確定后,進(jìn)行U形肋試板、單根U形肋、多根U形肋板單元等大生產(chǎn)試驗(yàn),即從試件到小板單元再到足尺板單元,開展逐步漸進(jìn)試驗(yàn)研究工作。焊接完成后進(jìn)行外觀檢查和宏觀斷面試驗(yàn),并輔助相控陣檢測(cè)、宏觀斷面酸蝕試驗(yàn)等手段,確保焊接工藝穩(wěn)定性。焊接試板如圖10所示,相控陣超聲波檢測(cè)如圖11所示,酸蝕后斷面宏觀形貌如圖12所示。通過大量焊接數(shù)據(jù)分析,不斷優(yōu)化焊接參數(shù),并提升設(shè)備效能,從而滿足了生產(chǎn)需求,保證了大橋的焊接質(zhì)量。
圖10 焊接試板
圖11 相控陣超聲波檢測(cè)
圖12 酸蝕后斷面宏觀形貌
1)通過U形肋角焊縫氣體保護(hù)焊和埋弧焊方案的焊接工藝試驗(yàn)結(jié)果可看出,兩種焊接方案均可滿足熔深不小于U形肋板厚80%的要求,但后者的穩(wěn)定性更好,焊接效率高。
2)通過對(duì)U形肋角焊縫埋弧焊進(jìn)行大生產(chǎn)前工藝穩(wěn)定性試驗(yàn),使設(shè)備效能達(dá)到最佳,保證了溫州甌江北口大橋板單元的焊接質(zhì)量。