劉社明 LIU She-ming
(中煤科工集團(tuán)西安研究院有限公司,西安 710077)
螺桿鉆具是一種以鉆井液為動力,把液體壓力能轉(zhuǎn)為機(jī)械能的容積式井下動力鉆具。高壓鉆井液經(jīng)旁通閥進(jìn)入馬達(dá),在馬達(dá)進(jìn)出口處形成一定壓差推動轉(zhuǎn)子繞定子的軸線旋轉(zhuǎn),并將扭矩和轉(zhuǎn)速通過萬向軸和傳動軸傳遞給鉆頭達(dá)到鉆進(jìn)的目的。
螺桿鉆具也稱容積式馬達(dá),整體長度約為4m-8m[1],作為井下動力裝置,具有低轉(zhuǎn)速、大扭矩、大排量等優(yōu)點,它可增加鉆頭扭矩和功率,提高進(jìn)尺率,減少鉆桿和套管的磨損和損壞,而且可以準(zhǔn)確進(jìn)行定向、造斜,廣泛應(yīng)用于直井、水平井、叢式井和修井作業(yè)[2]。實際使用過程中,為達(dá)到快速鉆進(jìn),經(jīng)常使用帶彎角的螺桿鉆具,導(dǎo)致鉆壓升高、定轉(zhuǎn)子偏心、與井壁摩擦的作用下彎角處出現(xiàn)較大偏心并出現(xiàn)公轉(zhuǎn),工作時承受著縱向、橫向、扭轉(zhuǎn)3個方向的作用力,復(fù)雜的力學(xué)環(huán)境導(dǎo)致多種形式的螺桿鉆具失效事故發(fā)生。主要失效形式有定子脫膠、定子殼體斷裂、轉(zhuǎn)子斷裂、萬向軸斷裂、傳動軸頂部脫扣、軸承擠毀、傳動軸下部斷裂等[3]。
馬達(dá)總成主要是由偏心螺旋體的螺桿(轉(zhuǎn)子)和呈螺旋面的襯套(定子)組成。定子是在鋼管內(nèi)壁上壓注橡膠襯套而成[4]。橡膠內(nèi)孔是具有一定幾何參數(shù)的螺旋。轉(zhuǎn)子是一根經(jīng)過特殊工藝加工而且耐磨、抗腐蝕左旋螺桿。轉(zhuǎn)子與定子相互嚙合,是用兩者的導(dǎo)程差而形成的螺旋密封線,同時形成密封腔[5]。在高壓鉆井液的作用下,轉(zhuǎn)子在定子里的轉(zhuǎn)動,從而密封腔沿著軸向移動,不斷的生成與消失,完成其能量轉(zhuǎn)換。
圖2 馬達(dá)總成
原因分析:圖3可以看,螺桿上部接頭母扣端面存在嚴(yán)重?fù)p傷和凹陷情況,且外徑尺寸由原來的?89mm,扭脹為現(xiàn)在的?91.5mm,分析在施工過程中遇塌孔等特殊情況,螺桿扶正器部位遇卡,螺桿承載的推力和扭矩嚴(yán)重超出了自身的可承載彎扭矩能力。結(jié)合斷裂位置分析,該位置為整根定子的薄弱位置,在過載的推力和扭矩作用下,最終導(dǎo)致定子殼體相對薄弱位置產(chǎn)生斷裂。
圖3 定子管斷裂部位
原因分析:首先對管體裂縫周圍取點進(jìn)行硬度測量,如圖4所示,技術(shù)要求硬度HB280-320,實測硬度均值HB296,符合技術(shù)要求。同時追溯同一批次材料加工的其他定子管體均未發(fā)現(xiàn)開裂問題。隨后對管體外觀檢測發(fā)現(xiàn)多處明顯的斜向劃傷痕跡,劃痕最深處約2mm,如圖5所示,同時對管體外徑進(jìn)行了對比測量,遠(yuǎn)離裂紋端處外徑實測?72.4mm,如圖6所示,靠近裂紋端外徑實測?73.4mm,如圖7所示,說明裂紋處附近管體已經(jīng)發(fā)生擠壓膨脹。為了進(jìn)一步落實斷裂的原因,對管體裂縫部位進(jìn)行切片取樣,如圖8所示,通過觀察斷裂位置對應(yīng)的定子內(nèi)襯橡膠,可以觀察到該位置有明顯的磨損痕跡,如圖9所示,說明此位置橡膠產(chǎn)生形變,與轉(zhuǎn)子配合的過盈量增大而產(chǎn)生了加劇磨損現(xiàn)象。假設(shè)是殼體本身材質(zhì)問題導(dǎo)致的裂紋,內(nèi)襯橡膠不應(yīng)該產(chǎn)生形變,從而也說明了殼體裂紋是受外力所致。通過上述測量數(shù)據(jù)及結(jié)合現(xiàn)場施工情況分析推測:螺桿在鉗牙未完全松開的情況下遭受到鉆機(jī)瞬間強大的推力及扭力作用或受外力鈍器所致的機(jī)械損傷,而產(chǎn)生崩開式裂紋。由圖4可以看到裂紋中間部位缺肉,該位置為崩開式裂紋的起點位置,裂紋由此位置向兩邊軸向延伸。
圖4 定子管裂縫部位
圖5 定子管劃傷部位
圖6 遠(yuǎn)離裂紋端外徑實測
圖7 靠近裂紋端外徑實測
圖8 管體裂縫部位切片取樣
圖9 定子內(nèi)襯橡膠磨損痕跡
原因分析:斷裂位置均在馬達(dá)的后端,連接鉆頭端為前端,如圖10所示,馬達(dá)進(jìn)行鉆進(jìn)時,交變應(yīng)力集中在后端部位。定子螺旋槽寬度較寬和槽底較薄,承載交變應(yīng)力比較薄弱。注膠孔對稱分布在較薄位置造成斷裂。逆止閥公螺紋較厚,定子殼體母螺紋相對較薄,應(yīng)力點在母螺紋根部,在交變力作用下,造成斷裂。
圖1 螺桿鉆具
圖10 注膠孔斷裂位置
原因分析:螺桿鉆具馬達(dá)總成外管從扶正器前端接頭公扣處斷裂,轉(zhuǎn)子從萬向軸連接處斷裂,判斷是給進(jìn)壓力偏大,螺桿鉆具卡鉆,導(dǎo)致扭矩過大、超過轉(zhuǎn)子機(jī)械強度導(dǎo)致斷裂失效。
螺桿鉆具馬達(dá)總成最常見的失效主要是定子殼體機(jī)械損傷、轉(zhuǎn)子機(jī)械損傷。通過對機(jī)械損傷的原因深入分析研究,從設(shè)計改進(jìn)、材料升級、工藝優(yōu)化等方面提出優(yōu)化建議。
加大定子殼體有效厚度來提高抗交變力:定子內(nèi)孔由62改為60,外徑由82加厚至86,殼體厚度增加提高抗沖擊力;外徑螺旋槽由2線螺旋升級為3線圓弧螺旋槽,提高排屑能力;外螺旋槽避開兩端螺紋位置,增加母螺紋強度。如圖12所示。
圖12 定子設(shè)計改進(jìn)前后對比圖
在定子兩端母螺紋增加與公螺紋配合的點設(shè)置應(yīng)力分散臺肩,使螺紋應(yīng)力分散到殼體非螺紋位置,從而能提高螺紋抗交變力,同時適當(dāng)加大公螺紋的孔徑,使公母螺紋受理均勻,如圖13所示。
圖13 定子母螺紋優(yōu)化前后對比圖
圖11 轉(zhuǎn)子斷裂位置
鋼材中化學(xué)成分中硫使鋼熱脆,磷使鋼冷脆。降低有害成分含量以保證鋼材的強度。普通鋼的硫、磷含量高,硫含量≦0.055%,磷含量≦0.045%;優(yōu)質(zhì)鋼的硫、磷含量均≦0.04%;高級優(yōu)質(zhì)鋼硫含量≦0.03%,磷含量≦0.035%。將定子殼體材料牌號35CrMo由改為42CrMoA,可以有效降低硫、磷含量,42CrMoA的機(jī)械強度、抗拉強度較35CrMo均有所增加,如表1所示。顆粒度、金相組織、非金屬夾雜物等方面也有顯著的改善,GB/T3077-2015合金結(jié)構(gòu)鋼標(biāo)準(zhǔn)。
表1 機(jī)械強度對比
定子殼體由熱軋管料優(yōu)化升級為實心圓鋼鉆孔加工,可以消除熱軋管料內(nèi)外表面缺陷,殼體壁厚更加均勻,直線度有所提升,提高定子殼體的力學(xué)性能穩(wěn)定性。升級定子內(nèi)壁注膠方式,由傳統(tǒng)定子殼體工藝孔壓注橡膠改為通過注膠工裝進(jìn)行水平注膠,滿足注膠質(zhì)量的情況下減少工藝孔數(shù)量。
螺桿鉆具使用時注意事項:①運輸過程或者鉆具長時間擱置時,封閉鉆具兩端,用護(hù)帽保護(hù)兩端螺紋,防止煤渣、巖屑等雜質(zhì)進(jìn)入鉆具內(nèi)部,對定子橡膠、密封件等造成腐蝕;②鉆具使用前注入清水,確保正常運轉(zhuǎn)后,空轉(zhuǎn)幾分鐘,確保馬達(dá)內(nèi)部干凈無雜質(zhì)且鉆速正常后,才可使用;③施工過程中,合理控制鉆具鉆速,不能瞬間急速提高鉆速,避免因馬達(dá)總成內(nèi)部進(jìn)入雜質(zhì),導(dǎo)致定轉(zhuǎn)子嚙合受限,導(dǎo)致馬達(dá)制動,應(yīng)在進(jìn)尺一段距離后,擇機(jī)沖孔,避免馬達(dá)內(nèi)部吸入雜質(zhì)制動;④接續(xù)鉆桿時,應(yīng)該先緩慢排出鉆具內(nèi)沖洗液,防止雜質(zhì)倒吸進(jìn)行馬達(dá)總成部位,接續(xù)鉆桿后,加入少量潤滑液,確保馬達(dá)內(nèi)部充分潤滑。
加強操作人員使用螺桿鉆具培訓(xùn),提高操作人員操作技能及對應(yīng)故障的能力:①螺桿鉆具作為井下較復(fù)雜的動力鉆具,操作人員必須對螺桿鉆具的工作原理、結(jié)構(gòu)形式有深入的了解,能夠嚴(yán)格按照螺桿鉆具操作規(guī)程施工;②施工作業(yè)前,編制經(jīng)過技術(shù)論證的鉆進(jìn)計劃,施工人員結(jié)合作業(yè)環(huán)境、施工煤層硬度情況、鉆孔直徑及配套鉆頭、泥漿泵工作壓力進(jìn)行科學(xué)施工;③施工人員具備排除常見故障的能力,例如出現(xiàn)鉆具憋壓制動,施工人員應(yīng)立刻降低壓力,或者立即停止作業(yè),避免馬達(dá)總成中進(jìn)入煤渣、巖屑等損壞定子內(nèi)壁橡膠;④復(fù)合鉆進(jìn)時,對螺桿鉆具的磨損較大,應(yīng)該根據(jù)施工情況綜合考量,避免加快進(jìn)尺導(dǎo)致馬達(dá)總成失效;⑤螺桿鉆具使用完畢后,應(yīng)該及時排除馬達(dá)內(nèi)部泥漿液,用清水將內(nèi)部煤渣、巖屑等沖洗干凈,加注潤滑油,確保馬達(dá)總成內(nèi)部干凈、潤滑;超過三天未使用,應(yīng)該向螺桿鉆具內(nèi)部注入潤滑油,現(xiàn)場具備條件,可以對螺桿鉆具各部件進(jìn)行充分潤滑后,對鉆具兩端進(jìn)行封閉,做好螺紋保護(hù)。
螺桿鉆具馬達(dá)總成的失效原因與鉆進(jìn)環(huán)境、鉆井液性能、鉆井軌跡、鉆進(jìn)參數(shù)、鉆進(jìn)工藝、操作人員熟練度等密切相關(guān),本文通過對螺桿鉆具馬達(dá)總成在鉆進(jìn)施工中常見失效現(xiàn)象的原因分析,從設(shè)計改進(jìn)、材料升級、工藝優(yōu)化、人員培訓(xùn)等方面提出有效改進(jìn)措施,對提高螺桿鉆具使用壽命提供依據(jù)。