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        D煤礦二水平主副水倉掘進(jìn)工作面瓦斯超限原因探究

        2022-06-13 08:56:00閆小軍武少鵬
        2022年6期
        關(guān)鍵詞:煤礦

        閆小軍,武少鵬

        (1.山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 王莊煤礦,山西 長治 046000;2.潞安化工集團(tuán) 安全管理部,山西 長治 046204)

        瓦斯事故一直是國內(nèi)外煤礦企業(yè)甚至煤炭專家共同面臨的難題,如2017年5月3日,伊朗古萊斯坦省一處煤礦發(fā)生爆炸事故造成至少21名礦工死亡[1];2021年3月25日,山西華陽集團(tuán)石港煤業(yè)有限公司發(fā)生較大煤與瓦斯突出事故,造成4人死亡[2]。

        瓦斯?jié)舛瘸奘峭咚贡ǖ谋匾獥l件。因此,要從根本上預(yù)防瓦斯事故,杜絕瓦斯隱患,就必須首先找出瓦斯?jié)舛瘸薜恼嬲?,并將其消滅在萌芽狀態(tài)?,F(xiàn)以D煤礦瓦斯超限為例進(jìn)行分析論證。

        D煤礦自2021年6月25日至7月1日一直處于停產(chǎn)停建狀態(tài)。然而就在停產(chǎn)停建期間,7月1日零點(diǎn)班2:14許,二水平主、副水倉掘進(jìn)工作面發(fā)生瓦斯超限事故,超限報(bào)警探頭共4個(gè)(見表1),最長持續(xù)時(shí)間12 min53 s,最大瓦斯?jié)舛冗_(dá)到4%,13 min以后各地點(diǎn)瓦斯?jié)舛热孔詣?dòng)恢復(fù)正常。

        表1 瓦斯超限參數(shù)匯總

        D煤礦現(xiàn)有兩個(gè)水平,上水平處于生產(chǎn)狀態(tài),開采2號(hào)、3號(hào)煤層;下組煤處于基建狀態(tài),開采9+10號(hào)、10號(hào)、11號(hào)、11下號(hào)煤層。根據(jù)現(xiàn)有資料顯示,礦井下組煤的瓦斯原始含量為2.6 m3/t,可解析量為1.1 m3/t,瓦斯量相對(duì)較低,超限可能不大。為消滅安全隱患,杜絕安全事故,那就需要精準(zhǔn)找出瓦斯超限原因,針對(duì)原因制定針對(duì)性的安全管理措施。

        1 瓦斯?jié)舛瘸拊蚍治?/h2>

        經(jīng)井下現(xiàn)場勘查,發(fā)現(xiàn)主、副水倉掘進(jìn)工作面現(xiàn)場支護(hù)完好,掘進(jìn)工作面帶式輸送機(jī)膠帶斷開,4處原超限點(diǎn)的瓦斯?jié)舛然謴?fù)至0.04%~0.06%,測定迎頭鉆孔1 m深處瓦斯?jié)舛?3%;據(jù)當(dāng)班瓦檢員描述,瓦斯超限時(shí)在巷道口聽到煤炮響聲;調(diào)度臺(tái)監(jiān)控顯示,兩處局部通風(fēng)機(jī)均無停電停風(fēng)情況發(fā)生。主、副水倉平面布置圖見圖1。

        圖1 主、副水倉平面布置圖

        1.1 局部通風(fēng)機(jī)和瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況排查

        經(jīng)在調(diào)度臺(tái)現(xiàn)場查看,主、副水倉的2臺(tái)局部通風(fēng)機(jī)和瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)通風(fēng)機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,報(bào)警的4個(gè)瓦斯探頭運(yùn)行良好。

        因此,主、副水倉掘進(jìn)工作面瓦斯超限不是由局部通風(fēng)機(jī)停運(yùn)和瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)失效造成的。

        1.2 瓦斯?jié)舛瘸拊虻逆i定

        排除風(fēng)機(jī)和監(jiān)控系統(tǒng)故障的嫌疑后,經(jīng)現(xiàn)場勘驗(yàn),發(fā)現(xiàn)在主、副水倉的頂板上均出現(xiàn)嶄新的裂隙(水倉頂板裂隙圖見圖2),主水倉裂隙長約9 m,寬約60 mm;副水倉裂隙長約11 m,寬約65 mm。

        圖2 水倉頂板裂隙圖

        據(jù)測定,9+10號(hào)煤層原始瓦斯含量5.72 m3/t,可解吸量4.10 m3/t;10號(hào)煤層原始瓦斯含量5.15 m3/t,可解吸量3.53 m3/t;11號(hào)煤層原始瓦斯含量5.74 m3/t,可解吸量4.12 m3/t;11下號(hào)煤層的瓦斯原始含量為6.12 m3/t,可解吸量4.50 m3/t。4層煤的實(shí)測瓦斯參數(shù)均遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于原預(yù)估值。經(jīng)計(jì)算,9+10號(hào)、10號(hào)、11號(hào)、11下號(hào)煤層受主副水倉動(dòng)壓影響內(nèi)的的煤量分別為1 448.9 t、769.27 t、947.36 t、612.99 t,瓦斯可釋放量共達(dá)15 000 m3。

        綜上所述,考慮到瓦斯超限時(shí)伴有頂板響煤炮現(xiàn)象,且4個(gè)瓦斯探頭幾乎是同時(shí)報(bào)警,因此此次瓦斯超限是由于應(yīng)力場發(fā)生改變引發(fā)煤炮,進(jìn)而形成裂隙,煤層群中的瓦斯通過裂隙瞬間涌出所致。

        2 頂板長條裂隙的形成原因分析

        2.1 水倉所處地層松軟

        主副水倉均位于非常松軟的泥巖、砂質(zhì)泥巖和細(xì)砂巖中,且在掘進(jìn)過程中要不斷地穿巖層、揭煤層,錨桿、錨索的錨固質(zhì)量差,加大了巷道的支護(hù)難度。

        2.2 水倉所處區(qū)域頂板淋水大

        水倉所處區(qū)域位于煤層等高線的最低處,且其上覆K2灰?guī)r含水量巨大,大量淋水通過錨桿和裂隙侵入頂板,灌入巷道,使頂板泥巖、砂質(zhì)泥巖和細(xì)砂巖遇水軟化膨脹,降低了頂板的強(qiáng)度。目前,經(jīng)過2周的疏放,頂板淋水已從8.2 m3/h降到了0.5 m3/h。

        2.3 巷道布置不合理

        主、副水倉之間的煤巖柱僅為9 m,且在兩水倉交叉點(diǎn)牛鼻子往下約10 m處,還布置有措施巷,進(jìn)一步破壞了煤巖柱的穩(wěn)定性,加劇了應(yīng)力集中的程度。

        2.4 頂板管理不到位

        根據(jù)現(xiàn)場勘驗(yàn),2個(gè)在掘的水倉和已經(jīng)溝通系統(tǒng)的水泵房,總長近150 m的巷道(包括交叉點(diǎn)和大斷面處)均未打設(shè)頂板離層儀,現(xiàn)場目測就有多處頂板下沉現(xiàn)象。

        2.5 嚴(yán)重安全理念

        1) 犧牲安全算工期帳。二水平已開掘三期工程,但是主排水系統(tǒng)尚未形成。因此,為搶工期,趕進(jìn)度,主副水倉同時(shí)掘進(jìn),且?guī)缀觚R頭并進(jìn),造成二者掘進(jìn)過程中均受對(duì)方采動(dòng)影響。

        2) 犧牲安全算經(jīng)濟(jì)賬。為節(jié)省投資,主、副水倉的支護(hù)均采用了錨網(wǎng)噴方式,未采用砌碹支護(hù),而軟巖巷道的錨網(wǎng)噴支護(hù)難度大,效果差。(錨噴巷道掘進(jìn)單價(jià)13 000元/m,砌碹巷道掘進(jìn)單價(jià)18 000元/m)。

        3 結(jié) 語

        1) D煤礦二水平主副水倉掘進(jìn)工作面“7·1”瓦斯超限的原因是:主副水倉齊頭并進(jìn)式掘進(jìn),造成應(yīng)力疊加,出現(xiàn)動(dòng)壓現(xiàn)象,使兩條掘進(jìn)巷道頂板瞬間形成大面積裂隙,頂板中的瓦斯通過裂隙瞬間釋放,最終形成瓦斯超限;頂板瓦斯釋放完畢以后,瓦斯?jié)舛然謴?fù)正常。

        2) D煤礦主副水倉交叉點(diǎn)處的無效巷道(臨時(shí)水倉)盡快進(jìn)行了充填處理,并注漿加固;優(yōu)化了主副水倉掘進(jìn)工作面的施工順序,主水倉掘進(jìn)完畢后才進(jìn)行副水倉的掘進(jìn)。采用上述兩個(gè)措施后,巷道動(dòng)壓現(xiàn)象消失,巷道頂板裂隙沒有繼續(xù)擴(kuò)延,瓦斯涌出量保持在可控范圍內(nèi),瓦斯?jié)舛葲]有超限。

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