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        高碳鋼內(nèi)部偏析優(yōu)化實踐

        2022-06-12 03:14:36趙文濤朱曉雷寧生龍李超馬寧田永久李志剛
        鞍鋼技術 2022年3期
        關鍵詞:輕壓輥縫偏析

        趙文濤 ,朱曉雷 ,寧生龍 ,李超 ,馬寧 ,田永久 ,李志剛

        (1.鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司,遼寧 營口 115007;2.海洋裝備用金屬材料及其應用國家重點實驗室,遼寧 鞍山 114009;3.鞍鋼集團鋼鐵研究院,遼寧 鞍山 114009;4.鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司,遼寧 朝陽 122000)

        鋼鐵材料中的高碳鋼產(chǎn)品如碳素工具鋼、彈簧鋼、合金工具鋼等廣泛應用于機械制造、航空航天、汽車制造等產(chǎn)業(yè),其質(zhì)量對相關制造產(chǎn)業(yè)整體品質(zhì)的提升有重要意義。高碳鋼由于碳含量高,合金成分復雜,凝固過程容易產(chǎn)生碳、硫、磷及部分合金元素的偏析,鑄坯內(nèi)部質(zhì)量難以控制,直接影響產(chǎn)品組織性能的穩(wěn)定性。與傳統(tǒng)板坯連鑄相比,采用薄板坯連鑄生產(chǎn)高碳鋼具有的優(yōu)勢為:冷卻強度大,凝固速率高,鑄態(tài)組織的二次、三次枝晶更短,晶粒更加細小、均勻,微觀偏析得到改善,同時采用液芯壓下技術可進一步減少鑄坯的中心偏析。國內(nèi)鋼企采用薄板坯連鑄試制生產(chǎn)高碳鋼時出現(xiàn)過開裂問題,通過采取成分控制、工藝優(yōu)化等一系列措施提高了鑄坯的質(zhì)量。例如,山東日照鋼鐵公司采取提高成分控制精度、降低中間包過熱度、保持鑄機恒速率等措施有效改善了上述問題[1-2]。鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司(以下簡稱“鲅魚圈”)1450連鑄機生產(chǎn)的高碳鋼在進行深加工時,部分產(chǎn)品表面出現(xiàn)了開裂,因此對缺陷樣品進行檢驗分析,確認產(chǎn)生原因,以便采取相應措施,有效改善上述問題,提高高碳鋼產(chǎn)品質(zhì)量。

        1 主要設備情況

        鲅魚圈產(chǎn)線配備鐵水預處理、260 t轉(zhuǎn)爐、LF和RH爐外精煉及具有動態(tài)輕壓下和在線調(diào)寬功能的1450連鑄機,主要設備情況如表1所示。

        表1 主要設備情況Table 1 Main Equipment State

        2 存在的問題及原因分析

        對出現(xiàn)開裂的高碳鋼產(chǎn)品取樣觀察,試樣宏觀缺陷形貌見圖1。由圖1可見,裂紋缺陷存在于鋼板厚度方向中心部位。在裂紋處取樣,經(jīng)鑲嵌、磨制、拋光、腐蝕后,在ZEISS Axiovert 200 MAT光學顯微鏡下觀察。圖2為裂紋處微觀形貌,由圖2(a)可見,拋光態(tài)結(jié)果顯示裂紋處未觀察到氧化和脫碳;由圖2(b)可見,腐蝕態(tài)結(jié)果可見中心偏析帶。進一步放大觀察腐蝕態(tài)試樣,圖3為試樣基體處和裂紋處組織形貌。由圖3(a)可見,基體處組織為珠光體+少量鐵素體;由圖3(b)可見,裂紋處組織為馬氏體+少量貝氏體。這說明成分的偏析導致了組織的不同形態(tài)。

        圖1 試樣宏觀缺陷形貌Fig.1 Appearance for Macroscopic Defect of Samples

        圖2 裂紋處微觀形貌Fig.2 Microstructures in Location of Cracks

        圖3 試樣基體處和裂紋處組織形貌Fig.3 Microstructures in Matrix and Location of Cracks on Samples

        為了確認各元素在鋼板中的偏析情況,使用電子探針對試樣進行微區(qū)成分分析,結(jié)果見圖4。由圖4可以看出,鋼板中C、Mn、P元素偏析非常嚴重,S元素存在局部偏聚,Si元素基本無偏析。

        圖4 試樣成分電子探針分析結(jié)果Fig.4 Analysis Results of Compositions in Samples by Electron Probe

        基于以上分析可以判斷,由于熱軋板試樣厚度方向的中心部位存在較嚴重的C、Mn、P元素偏析,造成局部成分變化,進一步導致組織變化使該處延伸率差,加工受力時造成鋼板開裂。

        3 采取的措施

        3.1 提高鑄機設備精度

        由于鑄機投產(chǎn)時間長,受備品備件不足、維護欠缺等各種因素影響,鑄機輥縫合格率不斷下降,不僅增大鑄坯內(nèi)部裂紋的風險,還會造成動態(tài)輕壓下的壓下量與目標值不符,對鑄坯偏析控制有較大影響。通過分析枝晶檢驗結(jié)果與輥縫合格率的關系可以發(fā)現(xiàn),輥縫合格率的下降基本都伴隨著枝晶檢驗結(jié)果的惡化,這說明了輥縫控制精度對鑄坯內(nèi)部質(zhì)量影響較大。因此,經(jīng)過多次跟蹤評價鑄機輥縫狀態(tài),結(jié)合輥縫測量結(jié)果,對每個扇形段狀態(tài)進行評價并制定調(diào)整或更換計劃,將鑄機輥縫合格率由85.38%穩(wěn)步提高到90.42%。

        3.2 優(yōu)化生產(chǎn)工藝

        若鑄機澆鑄速度和中間包澆鑄溫度波動,連鑄坯凝固末端位置會隨之變化,動態(tài)輕壓下位置必然隨之調(diào)整,造成輕壓下位置不準且壓下量不足,嚴重影響輕壓下效果,加重鑄坯偏析。為了保證鑄機恒速、低溫、恒溫澆鑄,采取了以下優(yōu)化工藝措施。

        3.2.1 優(yōu)化成分檢驗工藝

        高碳鋼成分檢驗一直存在碳含量波動大問題,導致檢驗結(jié)果不穩(wěn)定,嚴重影響精煉處理時間和成品成分控制精度。為了提高成品成分檢驗可靠性,組織評價了不同銑磨深度對碳含量檢驗精度的影響。選取同一批中間包樣品,每個樣品的銑磨深度均設置為A、B、C、D 4個組距,每個組距檢驗兩點,統(tǒng)計所有樣品同一銑磨深度下碳含量偏差的平均值,得到不同銑磨深度對碳含量偏差的影響如圖5所示。

        圖5 不同銑磨深度對碳含量偏差的影響Fig.5 Effect of Various Grinding Depths on Deviation of Carbon Content

        實驗結(jié)果表明,當銑磨深度達到B時,可以在基本不影響檢驗時間的前提下提高檢驗精度,使碳含量檢驗穩(wěn)定性更好,更有利于控制精煉處理時間。

        3.2.2 優(yōu)化轉(zhuǎn)爐配碳工藝

        轉(zhuǎn)爐碳成分一直按照成品上限的90%進行控制,造成精煉工序補碳量大。因為增碳劑密度小,精煉可處理時間短,所以精煉過程的碳收得率不高而且波動很大,補碳量越大,這種現(xiàn)象越明顯,造成精煉處理時間不受控,嚴重影響鑄機拉速的穩(wěn)定。經(jīng)過大量實踐及理論分析發(fā)現(xiàn),將轉(zhuǎn)爐碳成分控制目標由內(nèi)控上限的90%提高到100%,可以顯著減少精煉補碳量,有效縮短并穩(wěn)定精煉處理時間,進而穩(wěn)定控制鋼水成分。優(yōu)化前后精煉補碳量及處理時間的對比見圖6所示。

        圖6 優(yōu)化前后精煉補碳量及處理時間的對比Fig.6 Comparison of Supplementary Carbon Quantity for Refining and Treatment Time before and after Optimization

        3.2.3 優(yōu)化鑄機目標拉速和中間包過熱度控制

        (1)理論計算和現(xiàn)場模擬實驗發(fā)現(xiàn),鑄機拉速每提高0.1 m/min,鑄坯凝固末端會后延0.5~1.5 m。如果生產(chǎn)過程中鑄機拉速波動范圍較大,那么凝固末端位置波動范圍也會較大,則動態(tài)輕壓下位置調(diào)整時間隨之延長,這期間生產(chǎn)的鑄坯內(nèi)部質(zhì)量無法得到保證。為了保證動態(tài)輕壓下效果,在保證拉速最高限定值不變的前提下,將拉速的允許波動范圍差由0.55 m/min縮減為0.20 m/min。

        (2)中間包過熱度也會對凝固末端位置造成一定影響。中間包過熱度控制過高或過低,不僅會造成鑄機降速或升速,影響動態(tài)輕壓下效果,嚴重的還會導致生產(chǎn)事故。對3年內(nèi)高碳鋼的中間包過熱度實際控制情況進行分析發(fā)現(xiàn),中間包過熱度普遍控制在目標上限,還存在較多中間包溫度高導致鑄機降速的情況。據(jù)此將高碳鋼中間包目標過熱度在原來的基礎上降低了5℃,不僅保證了鑄機拉速的穩(wěn)定,而且實現(xiàn)了低過熱度澆鑄,可有效改善鑄坯偏析。

        3.2.4 優(yōu)化鑄機輕壓下工藝

        對鑄機動態(tài)輕壓下工藝參數(shù)進行優(yōu)化,將輕壓下區(qū)間由40%~95%調(diào)整至50%~120%,平均壓下量增加35%。

        3.2.5 優(yōu)化鑄坯凝固模型

        原鑄坯凝固模型中,碳含量范圍為0.2%~1.2%的鋼種只劃分了4組,且物性參數(shù)相同,同一鋼種組涵蓋的鋼種范圍大,導致模型與鋼種匹配不佳,凝固末端位置計算偏差大,嚴重影響鑄機輕壓下效果。針對這一問題,結(jié)合現(xiàn)場實際品種情況,將4組鋼種細分為20組,并對凝固模型內(nèi)的物性參數(shù)進行修正完善,使模型的凝固末端位置與實際凝固位置更好符合。優(yōu)化前后鑄坯凝固模型的對比如表2。

        表2 優(yōu)化前后鑄坯凝固模型的對比Table 2 Comparison of Casting Blank Solidification Models before and after Optimization

        3.3 建立“關鍵點”控制體系

        結(jié)合生產(chǎn)情況和現(xiàn)場實驗數(shù)據(jù),分析提煉出設備精度要求、成分和溫度控制等17個質(zhì)量控制關鍵節(jié)點,并建立“關鍵點”控制體系,以此為基礎開展高碳鋼關鍵點的日常監(jiān)控并糾正執(zhí)行過程中出現(xiàn)的偏差,為改善鑄坯偏析提供重要的管理手段。

        4 取得的效果

        通過采取以上措施,有效地改善了高碳鋼鑄坯中心偏析缺陷,B0.5級以內(nèi)的比例由72%提高到92%,高碳高錳鋼碳偏析度由1.34降至1.10以下,錳偏析度由1.27降至1.08以下。優(yōu)化前后鑄坯形貌對比見圖7。

        圖7 優(yōu)化前后鑄坯形貌對比Fig.7 Comparison of Casting Blank Appearances before and after Optimization

        5 結(jié)論

        (1)分析鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司生產(chǎn)的高碳鋼產(chǎn)品表面開裂原因是熱軋板厚度方向中心部位存在較嚴重的C、Mn、P元素偏析引起局部成分變化,進一步導致組織變化使該處延伸率變差,加工受力時造成。

        (2)根據(jù)分析結(jié)果,采取了如下措施:加強鑄機輥縫狀態(tài)跟蹤評價,鑄機輥縫合格率由85.38%穩(wěn)步提高到90.42%;優(yōu)化鋼水成分檢驗工藝,避免工序過程碳含量波動大;將轉(zhuǎn)爐碳含量控制由內(nèi)控上限的90%提高到100%,減少了精煉工序補碳量;優(yōu)化鑄機目標拉速和中間包過熱度控制,將拉速的允許波動范圍差值由0.55 m/min縮減為0.20 m/min,中間包目標過熱度在原來的基礎上降低了5℃,穩(wěn)定了鑄坯凝固末端的位置;優(yōu)化鑄機輕壓下工藝,平均壓下量增加35%;細化高碳鋼鋼種凝固模型,并對凝固模型內(nèi)的物性參數(shù)進行修正完善;提出17個質(zhì)量控制關鍵節(jié)點,并建立“關鍵點”控制體系,為改善鑄坯偏析提供重要的管理手段。

        (3)通過采取上述措施,有效地改善了高碳鋼鑄坯中心偏析缺陷,B0.5級比例由72%提高到92%,高碳高錳鋼碳偏析度由1.34降至1.10以下,錳偏析度由1.27降至1.08以下,提高了高碳鋼鑄坯質(zhì)量。

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