通訊員 鄒莉娜 盧 迪
大慶油田的“油井醫(yī)生”治理疑難井經(jīng)驗豐富,屢試新招兒,修井技術(shù)水平不斷提升。
近日,大慶油田井下作業(yè)分公司修井隊伍成功治理了南1-3-丁27井的“疑難雜癥”,把“補丁夾油管”一趟拔出來,實現(xiàn)了工藝技術(shù)突破,為后續(xù)施工積累了寶貴經(jīng)驗。
據(jù)了解,南1-3-丁27井位于采油一廠南一區(qū)西部套損區(qū),“因病趴窩”多年。油田從去年開始在南一區(qū)西部打井“布新局”,這口井能不能“醫(yī)”好,將影響周邊井的更新布局,采油廠十分著急。
治理這口井難不難?當(dāng)然難!外委的修井隊伍用了15天時間,也沒能修好。
修井三大隊技術(shù)辦副主任楊沖介紹:“這口井曾經(jīng)套管錯斷,所以套管里、油管外有一段5米長的加固管,就像打了一圈‘補丁’。這一次井出問題的地方還是老位置,問題嚴(yán)重在‘補丁死死夾住油管’,上不來下不去,套管又錯斷了。”
修井三大隊接到任務(wù)后,立即安排修井經(jīng)驗豐富的修309隊負責(zé)該井施工??紤]到該井施工難度較大,施工前,修井三大隊工程技術(shù)隊組織修井專家及修309隊技術(shù)員多次討論該井的施工方案。
一切準(zhǔn)備就緒后,他們開始修井。第一道關(guān)鍵工序是打印落實井內(nèi)情況,他們用2個鉛模當(dāng)“眼睛”,先“看”清千米地下井內(nèi)的實際情況,然后及時適當(dāng)調(diào)整施工方案。
楊沖說:“以往治理這類井,我們一般采用磨銑油管后取出加固管的方法,此方法施工周期15天左右,存在磨壞套管的風(fēng)險??紤]到時間緊迫,我們經(jīng)過商討,決定另辟蹊徑、采用新招兒,直接將加固管和油管一起取出,此方法將大大縮短施工周期,缺點是在加固管取出后,可能出現(xiàn)通道丟失的情況。”
加固管上下有2個脹頭,施工人員利用技術(shù)手段取出脹頭,打撈落物,順利將變形的加固管夾著油管一起全部起出。
跟當(dāng)初預(yù)料的一樣,加固管以下的通道丟失了。找通道這個事兒,對這些“油井醫(yī)生”來說不算難題,他們綜合運用縱向挫磨銑、逆向鍛銑、大角度磨銑等成熟技術(shù),成功打開通道。
這些“油井醫(yī)生”大膽嘗試新方法,僅用7天時間有效治理該井,實現(xiàn)了同類井的工藝突破。據(jù)了解,油田每年有30-50口此類井需要治理,此技術(shù)將縮短修井時間、提高修井成功率。