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        基于視覺引導(dǎo)的機(jī)器人缸蓋上料系統(tǒng)的應(yīng)用

        2022-06-07 05:05:56陸賢輝張善文
        時(shí)代汽車 2022年11期
        關(guān)鍵詞:缸蓋毛坯夾具

        陸賢輝 張善文

        上汽通用五菱汽車股份有限公司發(fā)動(dòng)機(jī)工廠 廣西柳州市 545007

        隨著人工成本的不斷上升,運(yùn)用機(jī)器代替人工已經(jīng)成為很多制造企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要手段。利用機(jī)械手完成物料的搬運(yùn)和運(yùn)輸,與傳統(tǒng)的人工相比,它可以穩(wěn)定地按照我們?cè)O(shè)置好的節(jié)拍不間斷地重復(fù)完成工作。而且,在一些較重物料運(yùn)輸,或者工作環(huán)境比較惡劣的情況下,機(jī)械手可以更加高效的工作,同時(shí)可以避免砸傷、壓傷等意外的發(fā)生,降低安全成本。隨著“中國(guó)制造2025”的提出,企業(yè)對(duì)生產(chǎn)自動(dòng)化的要求也越來(lái)越高,生產(chǎn)過(guò)程已經(jīng)逐漸由機(jī)器人來(lái)完成,在一些難度比較高且枯燥的工作中發(fā)揮了重大的作用。而機(jī)器視覺的研發(fā),提高了機(jī)器人的精度,保證工作可以以更高的穩(wěn)定性進(jìn)行。本文旨在研究基于機(jī)械視覺引導(dǎo)機(jī)器人,實(shí)現(xiàn)無(wú)序擺放零件的精確抓取,并應(yīng)用于現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)化改造項(xiàng)目。

        1 機(jī)器人搬運(yùn)系統(tǒng)框架

        本項(xiàng)目采用Fanuc M-900iA,可搬運(yùn)140KG重物,重復(fù)定位精度±0.5mm,并集成自主開發(fā)的AGV送料系統(tǒng)和自主開發(fā)的機(jī)械視覺系統(tǒng),系統(tǒng)框架如圖1所示。

        圖1 機(jī)器人搬運(yùn)系統(tǒng)框架

        目前生產(chǎn)線上應(yīng)用的搬運(yùn)工業(yè)機(jī)器人大多是通過(guò)示教再現(xiàn)或預(yù)編程來(lái)實(shí)現(xiàn)機(jī)器人的操作,機(jī)器人只是完成點(diǎn)到點(diǎn)的任務(wù)動(dòng)作,外部參數(shù)變化的物體則是無(wú)能為力。本文應(yīng)用場(chǎng)景中,缸蓋在托盤中的擺放間隙有5mm左右,托盤在藍(lán)色叉車底托上的位置差異也有15mm左右,所以對(duì)機(jī)器人而言每個(gè)抓取目標(biāo)的誤差接近20mm左右。而本文采用的缸蓋上料工裝,利用缸蓋火花塞孔導(dǎo)向預(yù)定位,導(dǎo)向間隙單邊僅5mm。如果僅依靠機(jī)器人示教位置來(lái)進(jìn)行零件的抓取,成功率非常低,還會(huì)頻繁壓傷工件。

        為此,本文采用自主開發(fā)的視覺引導(dǎo)系統(tǒng),通過(guò)算法實(shí)現(xiàn)視野中心300mm內(nèi)缸蓋目標(biāo)的定位孔位置計(jì)算,重復(fù)定位誤差能控制在1mm以內(nèi)。

        如圖2所示是本系統(tǒng)布局圖。

        圖2 系統(tǒng)布局圖

        ①物流車沿著運(yùn)輸通道將毛坯件運(yùn)輸至滿料位;

        ②工業(yè)相機(jī)拍攝滿料位工件,并識(shí)別出工件的位置,然后將位置信息傳到PLC;

        ③PLC將傳過(guò)來(lái)的位置信息進(jìn)行數(shù)據(jù)運(yùn)算,再將結(jié)果傳至機(jī)器人;

        ④機(jī)器人接收PLC傳過(guò)來(lái)的運(yùn)算結(jié)果,再進(jìn)行內(nèi)部補(bǔ)償,完成毛坯件的精準(zhǔn)定位,然后抓取,最終完成毛坯件自動(dòng)上料的整個(gè)過(guò)程。

        2 系統(tǒng)硬件集成與開發(fā)

        2.1 上料系統(tǒng)集成與開發(fā)

        如圖3所示是上料系統(tǒng)的俯視圖。

        圖3 上料系統(tǒng)俯視圖

        該項(xiàng)目是針對(duì)現(xiàn)有人工上料系統(tǒng)的自動(dòng)化開發(fā),圖中藍(lán)色框部分為原有生產(chǎn)線輸送輥道布局,紅色框部分為擬定開發(fā)機(jī)器人上料系統(tǒng)。因此,根據(jù)抓取零件重力、夾具重力、臂長(zhǎng)、定位精度、經(jīng)濟(jì)性等綜合因素選擇好機(jī)器人信號(hào)后,現(xiàn)場(chǎng)的布局設(shè)計(jì)要依據(jù)機(jī)器人選型兼容原有的輸送輥道、新增的零件抓取位置和空托盤堆放位置如圖中A和B所示。該系統(tǒng)選擇的是FANUC機(jī)器人,它實(shí)際上是一個(gè)由六個(gè)電機(jī)驅(qū)動(dòng)的六軸機(jī)械臂,通過(guò)電機(jī)之間的配合,實(shí)現(xiàn)在空間上的定位。

        如圖4所示是用于抓取缸蓋毛坯件的夾具。當(dāng)相機(jī)識(shí)別出特征孔后,機(jī)器人會(huì)帶動(dòng)夾具轉(zhuǎn)到缸蓋的正上方,然后在定位銷導(dǎo)向下,到達(dá)抓取位置。

        圖4 機(jī)器人夾具夾緊示意圖

        所夾取的缸蓋零件采用8個(gè)×5層的堆料方式,中間使用塑料板隔離,為此還有設(shè)計(jì)塑料板抓取的夾具。

        企業(yè)固有的財(cái)務(wù)管理模式在資金、成本以及財(cái)務(wù)決策方面的目標(biāo)都過(guò)于單一,無(wú)法使企業(yè)利益實(shí)現(xiàn)最大化。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響,管理的思維發(fā)展了轉(zhuǎn)變,使得財(cái)務(wù)管理的預(yù)算與分析也得到了轉(zhuǎn)變,這就更加說(shuō)明拓展企業(yè)財(cái)務(wù)管理的模式是不可避免的。

        如圖5所示是此次設(shè)計(jì)的系統(tǒng)抓取空托盤的夾具。夾具主要一塊電磁鐵組成和固定支架組成,但由于托盤材料不含鐵,因此我們要改造托盤,給它加上一塊鐵板。當(dāng)機(jī)器人抓完這一層的工件后,會(huì)移動(dòng)到托盤上方然后旋轉(zhuǎn)夾具,再移動(dòng)夾具靠近鐵板并給電磁鐵通電,將托盤吸起來(lái),最后放至空托盤位置,如圖6所示。

        圖5 塑料板抓取夾具

        圖6 該系統(tǒng)中設(shè)計(jì)的托盤夾具

        2.2 上料系統(tǒng)與AGV集成應(yīng)用

        在進(jìn)行機(jī)器人抓取之前,我們需要通過(guò)物流小車將缸蓋毛坯件拉到滿料位,如圖7是物流車運(yùn)輸空托盤的圖片。

        圖7 AGV運(yùn)輸空托盤

        為提高機(jī)器人抓取的成功率,需要設(shè)計(jì)專用的支架保證缸蓋毛坯件運(yùn)輸過(guò)程中的定位精度。如圖8所示分別是叉車上料支架、滿料位支架、空托盤支架。其中叉車上料支架,采用了兩個(gè)方向的自由度約束,能保證叉車上料過(guò)程中,藍(lán)色底托的定位誤差提高到10mm范圍內(nèi),支架周邊采用了斜邊導(dǎo)向同時(shí)降低了叉車司機(jī)的作業(yè)難度,保證了一次叉裝到位的合格率。驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)AGV小車送料,主要是在AGV前進(jìn)后退方向上定位誤差較大,因此在滿料位支架上安裝一個(gè)方向的約束,降低AGV頂升機(jī)構(gòu)與藍(lán)色底托之間存在的隨機(jī)定位誤差。空托盤支架定位要求相對(duì)較低,設(shè)計(jì)時(shí)主要避開AGV運(yùn)動(dòng)時(shí)的干涉。

        圖8 托盤支架設(shè)計(jì)

        2.3 相機(jī)識(shí)別

        視覺識(shí)別功能:料車到達(dá)上料位置后,機(jī)器人將自動(dòng)移至要抓取的位置的上方,通過(guò)相機(jī)拍照識(shí)別位置完成抓??;通過(guò)工控機(jī),我們可以實(shí)時(shí)查看相機(jī)的拍照識(shí)別狀態(tài)及機(jī)器人夾具抓取感應(yīng)狀態(tài);通過(guò)對(duì)工控機(jī)和機(jī)器人示教器的操作,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的所有監(jiān)控,可靠、方便。

        視覺識(shí)別部分包括一個(gè)相機(jī)和一個(gè)光源。除去電源線外,相機(jī)上還有網(wǎng)線插孔,通過(guò)網(wǎng)線將相機(jī)識(shí)別到數(shù)據(jù)傳輸給工控機(jī)。

        由于使用的是工業(yè)相機(jī),相機(jī)本身不會(huì)自動(dòng)聚焦,于是我們需要對(duì)每個(gè)缸蓋都識(shí)別一次,從而保證識(shí)別的準(zhǔn)確度。當(dāng)毛坯件被運(yùn)到滿料位后,機(jī)器人將會(huì)啟動(dòng),到達(dá)將要抓取的缸蓋的上方進(jìn)行拍照識(shí)別特征,得出毛坯件在相機(jī)坐標(biāo)系中的位置,然后傳到PLC中。

        3 系統(tǒng)軟件開發(fā)

        3.1 通訊模塊

        如圖9所示是該系統(tǒng)各個(gè)部分之間的通訊原理圖。PLC作為中轉(zhuǎn)站,不僅需要接收工控機(jī)、機(jī)器人和物流車傳過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)并作相應(yīng)的處理,同時(shí)還要控制相機(jī)開關(guān)及安裝在機(jī)器人上的控制閥,從而完成系統(tǒng)的自動(dòng)運(yùn)行。

        圖9 通訊系統(tǒng)框架

        3.2 機(jī)器人與相機(jī)間的標(biāo)定

        固定在夾具支架上的相機(jī)主要用來(lái)獲取托盤上缸蓋毛坯件的圖像。光源采用白色LED光源,為相機(jī)采集圖像提供光源,支架主要用來(lái)固定相機(jī)和光源,其相對(duì)于夾具的位置是不變的,但與機(jī)器人底座的相對(duì)位置是一直變化的。

        由于相機(jī)坐標(biāo)系與機(jī)器人坐標(biāo)系是不一樣,比例尺也是不相同的,所以,為了保證相機(jī)傳輸過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)可以讓機(jī)器人直接引用,我們需要通過(guò)標(biāo)定,計(jì)算出兩個(gè)坐標(biāo)系坐標(biāo)數(shù)據(jù)的比值。

        ①用白紙畫一個(gè)帶有刻度的坐標(biāo)系,然后移動(dòng)機(jī)器人去拍照;

        ②用看圖軟件打開拍好的圖片,測(cè)量對(duì)應(yīng)刻度在圖片中的像素值;

        ③用(像素值/實(shí)際長(zhǎng)度)得出兩個(gè)坐標(biāo)系坐標(biāo)數(shù)據(jù)的比值。

        如圖10所示,該圖是機(jī)器人標(biāo)定相機(jī)時(shí)需要修改的參數(shù)。

        圖10 相機(jī)標(biāo)定參數(shù)修改界面

        參數(shù)解釋:

        參數(shù)1:相機(jī)拍照識(shí)別到的孔在相機(jī)坐標(biāo)系中的位置;

        參數(shù)2:計(jì)算得出的兩個(gè)坐標(biāo)系坐標(biāo)數(shù)據(jù)的比值;

        參數(shù)3:標(biāo)定的第一個(gè)缸蓋毛坯件在機(jī)器人坐標(biāo)系中的位置;

        參數(shù)4:相機(jī)坐標(biāo)系與機(jī)器人坐標(biāo)系正方向之間的關(guān)系。

        3.3 安全模塊

        當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí),工作人員需要進(jìn)入防護(hù)區(qū)域展開故障維修,此時(shí)工人進(jìn)入機(jī)器人的工作范圍內(nèi)會(huì)出現(xiàn)碰撞危險(xiǎn),因此我們需要采取相應(yīng)的安全措施。

        將進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的安全門的打開信號(hào)和安裝在防護(hù)網(wǎng)上的光幕的信號(hào)輸入PLC和FANUC機(jī)器人,當(dāng)光幕信號(hào)或者安全門信號(hào)被觸發(fā)時(shí)判定區(qū)域內(nèi)有人員進(jìn)入,如圖11和圖12分別是安全門及安全光幕的電路圖。

        圖11 安全門電路圖

        圖12 安全光幕電路圖

        在防護(hù)網(wǎng)上安裝急停按鈕,當(dāng)出現(xiàn)緊急情況時(shí),我們可以通過(guò)急停按鈕暫停機(jī)器人,避免發(fā)生意外傷亡事故。

        4 結(jié)語(yǔ)

        本文基于當(dāng)前汽車發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋生產(chǎn)線的特點(diǎn),結(jié)合智慧物流小車及FANUC六軸機(jī)器人的應(yīng)用,設(shè)計(jì)了一套從運(yùn)輸?shù)缴狭系娜詣?dòng)化系統(tǒng)。針對(duì)抓取缸蓋毛坯和隔板兩種不同的場(chǎng)景,我們分別設(shè)計(jì)了專屬的夾具,并自主開發(fā)視覺識(shí)別系統(tǒng),解決了工業(yè)機(jī)器人因零件擺放的位置誤差大而產(chǎn)生的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)抓取合格率低等問題。所設(shè)計(jì)的缸蓋夾具工裝和托盤夾具工裝在其他自動(dòng)化項(xiàng)目的基礎(chǔ)上進(jìn)行了升級(jí),不僅降低了設(shè)備制造成本,也提高了零件和托盤抓取的合格率。

        本文所設(shè)計(jì)的缸蓋上料系統(tǒng)經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)一年多的應(yīng)用,驗(yàn)證該系統(tǒng)具有較高的穩(wěn)定性和可靠性,不僅滿足我國(guó)當(dāng)前工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展趨勢(shì),而且大幅度降低操作人員工作強(qiáng)度,節(jié)約了制造成本,避免了人工上料過(guò)程中砸傷風(fēng)險(xiǎn)。該系統(tǒng)的成功應(yīng)用將進(jìn)一步提高我國(guó)的自動(dòng)化生產(chǎn)水平,并為發(fā)展全自動(dòng)化產(chǎn)線做好鋪墊。

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