張聯(lián)兵,張存旺,徐兵偉
(首鋼長治鋼鐵有限公司生產(chǎn)技術(shù)處,山西 長治 046031)
軋鋼廠高線生產(chǎn)線采用雙線布置,于2013 年投產(chǎn),設(shè)計年產(chǎn)量為110 萬t,2014 年達產(chǎn)。鋼材品種主要為熱軋光圓鋼筋盤條和低碳鋼熱軋圓盤條、焊線鋼等。高線產(chǎn)線主要生產(chǎn)HRB400E 盤螺產(chǎn)品,采用斯泰爾摩標準型冷卻工藝,利用線材軋機連續(xù)大變形的特點,通過軋后的快速冷卻過程抑制線材的再結(jié)晶,最后通過相變過程的控制實現(xiàn)線材的細晶化。但產(chǎn)線目前存在的問題是終軋溫度較高,Φ8 mm 盤螺終軋溫度在1 100 ℃左右,由于產(chǎn)線裝備能力不足和盤螺穿水阻力過大,軋后吐絲溫度在990~1 030 ℃,吐絲溫度相對較高,為保證產(chǎn)品晶粒尺寸和力學性能,需要散冷風機具備較強的冷卻降溫能力。而散冷區(qū)離心式冷卻風機存在能耗高、冷卻效率低以及變頻器負荷過大和故障率高等問題,不能滿足盤螺吐絲后快速、均勻冷卻至相變溫度的工藝需求,因此,需要對散冷風機進行升級改造。
改造前,散冷輥道使用12 臺大功率離心風機。1號、2 號風機功率為220 kW(不變頻),風量為154 700 m3/h;3 號—8 號風機功率為250 kW(變頻調(diào)速),風量為180 000 m3/h;9 號—12 號風機功率為220 kW(不變頻),風量為154 700 m3/h。在生產(chǎn)過程中,風機在100%開啟情況下,故障率高,且產(chǎn)品性能預(yù)警頻繁,嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。為了保證產(chǎn)品性能,需要滿負荷開啟7~10 臺風機,電耗較高且盤螺力學性能不易保證。
離心式鼓風機在工作中,氣流由風機軸向進入葉片空間,然后在葉輪的驅(qū)動下產(chǎn)生高壓風,通過風道進入風冷線,因受結(jié)構(gòu)限制,進氣口和排氣口較小,容易造成進氣和排氣不暢,在大風量情況下,吹出的風呈間歇性,強弱不均,易使產(chǎn)品性能出現(xiàn)波動[1]。
改造方案是將1 號—6 號離心式散冷風機改造為軸流式節(jié)能冷卻風機。電機功率185 kW,風量為240 000 m3/h,利用現(xiàn)有變頻器,可以緩減變頻器負荷,降低故障率。同時,該風機采用輕質(zhì)合金鑄造航空異型葉輪,具有科學合理的進出風導流系統(tǒng),高效節(jié)能。風機運行所需功率低,風量大,冷卻能力強,有利于搭接點的冷卻[2],改善了線材同圈性能穩(wěn)定性,為產(chǎn)品性能的優(yōu)化提供了更大空間。
更換高線現(xiàn)有的1 號—6 號離心式冷卻風機,用大功率軸流式節(jié)能冷卻風機代替。設(shè)備基礎(chǔ)采用現(xiàn)有基礎(chǔ),不涉及土建施工,軸流風機罩與現(xiàn)有風機罩采用軟連接進行對接安裝,確保密封效果。改造前后風機性能參數(shù)對照如表1 所示。
表1 改造前后1 號—6 號風機工藝參數(shù)對照
下頁表2 為1 號—6 號風機改造前后輥道溫降檢測統(tǒng)計表。由表2 可以看出,改變大功率風機后,各段溫降速度均有所提升,尤其是1 號—3 號,各段平均溫降較改造前降低30 ℃左右,改造效果良好。
表2 改造前后1—6 號風機對應(yīng)輥道溫降檢測統(tǒng)計℃
風機改造后,生產(chǎn)現(xiàn)有HRB400E 盤螺通常只需開啟4~6 臺風機即可滿足要求,節(jié)電效果明顯。Ac1點由3 號風機末段提前至2 號風機末端,相變時間提前5.67 s,有效防止奧氏體晶粒長大。
本次改造將1 號—6 號風機由離心式改為軸流風機,將1 號、2 號風機工頻改為變頻,將7 號、8 號風機變頻改為工頻,其余3 號—6 號風機維持變頻,變頻可以顯示即時電流。在電壓380 V 的情況下,通過觀察變頻風機改造前后電流值,3 號—6 號風機電流明顯降低,3 號風機電流由310 A 左右降到230 A左右,4 號風機電流由380 A 左右降到240 A 左右,5號風機電流由410 A 左右降到240 A 左右,6 號風機電流由390 A 左右降到240 A 左右,電耗穩(wěn)定下降。經(jīng)多次多個風機能耗統(tǒng)計,風機小時總電耗由2 000 kWh 降為1 400 kWh,噸鋼電耗由20 kWh 降為14 kWh,節(jié)能30%。
統(tǒng)計經(jīng)本項目風機改造實施前后Φ8 mm 和Φ10 mm 規(guī)格HRB400E 盤螺的抗拉強度、屈服強度及同圈力學性能,并進行評估。其力學性能和同圈波動分別如圖1、圖2 所示。
圖1 風機改造前后力學性能變化
圖2 風機改造前后Φ8 mm HRB400E 盤螺同圈性能波動
由圖1 可看出,改造后Φ8 mm 規(guī)格盤螺抗拉強度增加17 MPa,屈服強度增加11 MPa;Φ10 mm 規(guī)格盤螺抗拉強度增加13 MPa,屈服強度增加20 MPa。
由圖2 可看出,風機改造后,頭部抗拉強度同圈波動為13 MPa,同圈差減少9 MPa;尾部抗拉強度同圈波動為16 MPa,同圈差減少14 MPa。頭部屈服強度同圈波動為13 MPa,同圈差減少14 MPa;尾部屈服強度同圈波動為21 MPa,同圈差減少5 MPa。風機改造后對同圈性能差有明顯改善。
1)長鋼高線斯太爾摩風冷線采用新型軸流式風機代替老式離心式風機,噸鋼電耗由20 kWh 降為14 kWh,節(jié)能30%,節(jié)能效果顯著;
2)采用新型軸流式風機代替老式離心式風機,HRB400E 盤螺抗拉強度、屈服強度均有不同程度的提高;屈服強度、抗拉強度同圈差均有明顯降低。