孫 康,王道金,侯大偉,段曉溪,王立朋
(首鋼京唐公司,河北 唐山 063000)
近幾年來國家開展生態(tài)文明建設(shè),對鋼鐵冶金行業(yè)提出了更高的要求,在鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)過剩、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景下,國家不斷發(fā)布各種環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、技術(shù)等法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,加快鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能,市場競爭加劇[1]。因此,加快推進退火爐超低排放,降低廢氣NOx排放刻不容緩。
京唐某條連退產(chǎn)線主要生產(chǎn)厚度為0.4~2.5 mm、寬度為1 000~2 080 mm 規(guī)格的以高端汽車板、高強鋼為主的產(chǎn)品。整個退火爐分為預(yù)熱段、加熱段、均熱段、緩冷段、閃冷段、時效段、終冷段。加熱段和均熱段采用W 型輻射管暗火加熱,采用ON/OFF 的脈沖控制模式。
燃燒過程中,NOx生成的途徑有三個:一是燃料中原先含有的NOx熱分解,再和氧化合生成NOx,稱為燃料型NOx;二是空氣中N2和O2在高溫條件下發(fā)生化合作用生成NOx,稱為熱力型NOx;三是快速型NOx,它是通過燃料產(chǎn)生的CH 原子團撞擊空氣中的N2分子,生成CN 類化合物,最后氧化生成NOx[2]。目前退火爐降低NOx排放有多種途徑,其中包括了NH3脫硝SCR 選擇性氧化技術(shù)脫硝[3];臭氧氧化煙氣,將煙氣中的低價態(tài)化合物氧化為高價態(tài)化合物,利用裝置尾部的兩級堿液洗滌裝置達到脫脫硫脫硝的目的[4];還有應(yīng)用純氧燃燒,煙氣再循環(huán),燒嘴分級配風(fēng)等先進技術(shù)脫硝。
退火爐的燃料是精制焦?fàn)t煤氣,主要成分如表1 所示,焦?fàn)t煤氣的熱值為16 800~18 600 kJ/m3。
表1 焦?fàn)t煤氣成分 %
退火爐的排放污染主要是NOx,SO2,顆粒物。京唐某條連退線排放按照廢氣中體積分?jǐn)?shù)為8%的殘氧折算,退火爐NOx檢測值(質(zhì)量濃度)為130~160mg/m3,不能滿足超低排放NOx低于150 mg/m3的要求。
連續(xù)退火爐的NOx主要排放類型包括燃料型和熱力型兩個方面。針對退火爐在線NOx檢測超標(biāo)問題,從退火爐燃燒系統(tǒng)分析、燒嘴的NOx測試、燒嘴的煙氣回流、燃燒系統(tǒng)的氣密性以及助燃風(fēng)壓力等方面來改善退火爐的NOx排放水平。
退火爐的燃燒系統(tǒng)關(guān)鍵要素為焦?fàn)t煤氣和助燃風(fēng),焦?fàn)t煤氣通過燒嘴在輻射管燃燒,經(jīng)過廢氣換熱后排煙風(fēng)機形成負(fù)壓收集,最終排放到大氣中。燒嘴的燃燒過程是利用助燃風(fēng)將煙氣經(jīng)過廢氣換熱器進行預(yù)熱和回流,并與焦?fàn)t煤氣通過燒嘴點火電極點火燃燒。燒嘴燃燒過程中焦?fàn)t煤氣中少量的NH3以及空氣中的N2在高溫下生成NOx,每個燒嘴燃燒狀態(tài)決定了整體的NOx排放水平。
使用壓差儀和煙氣分析儀對燒嘴進行測試,校準(zhǔn)不同功率的燒嘴煤氣和助燃風(fēng)壓力,按照廢氣中殘氧百分比為3%~3.5%來調(diào)整燒嘴的空燃比,記錄每個燒嘴NOx、廢氣殘氧百分比、煙溫、煤氣壓差、空氣壓差等數(shù)據(jù)。退火爐在不同爐況下,共計45 個燒嘴NOx超標(biāo),將超標(biāo)燒嘴的NOx量進行折算后檢測,發(fā)現(xiàn)其質(zhì)量濃度在150~240 mg/m3之間。不合格燒嘴主要分布于爐區(qū)加熱段的出口位置,其原因為退火爐正常生產(chǎn)時,加熱段出口的爐況溫度相對較高,燒嘴燃燒時輻射管表面溫度升高,從而增加了NOx的生成量。
退火爐采用具有廢氣預(yù)熱、煙氣回流功能的換熱器燒嘴,使用煙氣分析儀測量煙氣的回流量,助燃風(fēng)中φ(O2)=21%,換熱器預(yù)熱助燃風(fēng)后卷吸一定量廢氣參與再次燃燒,根據(jù)助燃風(fēng)的φ(O2)推算煙氣的回流量,所有測量燒嘴的助燃風(fēng)中的φ(O2)在17%~18.5%左右。當(dāng)助燃風(fēng)中的φ(O2)在18%~18.5%時,燒嘴的廢氣NOx的質(zhì)量濃度高于150 mg/m3;當(dāng)助燃風(fēng)中φ(O2)低于18%時,燒嘴的廢氣中的NOx的質(zhì)量濃度低于150 mg/m3。燒嘴的煙氣回流是在煙氣循環(huán)中把鍋爐煙氣循環(huán)到燃燒氣流里,由于溫度低的煙氣可降低火焰總體溫度,并且煙氣中的惰性氣體可以沖淡氮的濃度[2],增加燒嘴的助燃風(fēng)中煙氣回流量,從而降低燃燒過程中產(chǎn)生的NOx。
退火爐在線廢氣中的殘氧(體積分?jǐn)?shù))檢測數(shù)據(jù)在8%~12.5%之間,NOx折算值按照廢氣中殘氧(體積分?jǐn)?shù))8%計算。燃燒廢氣的收集與排放都依賴于負(fù)壓系統(tǒng),系統(tǒng)氣密性好壞直接影響到燒嘴燃燒過程中焦?fàn)t煤氣和助燃風(fēng)的混合以及火焰的長度。因此,燃燒系統(tǒng)的氣密性對NOx的產(chǎn)生也至關(guān)重要,利用檢修機會對超標(biāo)燒嘴的膨脹節(jié)和廢氣管道進行檢查,重新對膨脹節(jié)緊固和管道焊口漏點進行密封處理。在不同功率下進行氣密性的驗證測試,使用煙氣分析測量煙氣管道中廢氣中殘氧百分比數(shù)據(jù),使集氣室和燒嘴端的廢氣中殘氧百分比相接近,排煙風(fēng)機后相對集氣室的殘氧量(體積分?jǐn)?shù))增加2%~3%左右,此外還需要進一步排查,以保證廢氣系統(tǒng)的氣密性。
爐區(qū)的燒嘴燃燒屬于富氧燃燒的過程,助燃風(fēng)和焦?fàn)t煤氣的壓力決定了燒嘴在燃燒過程的混合狀態(tài),低NOx燃燒技術(shù)的實質(zhì)是降低最高燃燒溫度、控制燃燒區(qū)燃料濃度以及氧濃度[5]。通過降低助燃風(fēng)的壓力,可以降低最高燃燒溫度以及控制氧濃度;通過試驗降低助燃風(fēng)壓力1 000 Pa,爐區(qū)穩(wěn)定生產(chǎn)過程中NOx量有所降低。
利用廢氣在線檢測的數(shù)據(jù),對于NOx超標(biāo)時退火爐生產(chǎn)出的不同帶鋼規(guī)格參數(shù)進行統(tǒng)計對比,爐區(qū)生產(chǎn)寬度≤1 400 mm 帶鋼不合格率占比74%,說明退火爐生產(chǎn)窄規(guī)格帶鋼產(chǎn)生的NOx相對寬規(guī)格帶鋼要高。當(dāng)爐區(qū)穩(wěn)定生產(chǎn)消耗煤氣流量相同時,選取厚度為1.2 mm,寬度分別為1 200 mm、1 400 mm、1 600 mm 的帶鋼,對退火溫度為780 ℃和800 ℃的退火爐NOx排放數(shù)據(jù)進行對比分析,具體結(jié)果如圖1所示。熱傳遞的三種方式為對流、傳導(dǎo)和輻射,退火爐的熱傳遞主要是熱輻射為主,熱輻射持續(xù)燃燒傳遞輻射熱量到帶鋼,當(dāng)焦?fàn)t煤氣成分固定時,燃料型NOx基本穩(wěn)定,輻射管內(nèi)NOx生成于溫度高于1 500 ℃的高溫區(qū),在主要燃燒區(qū)內(nèi)NOx大量產(chǎn)生,每次經(jīng)過彎頭后方的再循環(huán)區(qū)域時,由于混合程度較強,燃燒較劇烈,也會有一定量的NOx生成,最終通過燒嘴在輻射管出口前達到穩(wěn)定[6]。爐區(qū)的煤氣消耗量相同時,燃燒過程產(chǎn)生的輻射量是相同的,窄規(guī)格的帶鋼表面輻射系數(shù)明顯低于寬規(guī)格帶鋼,帶鋼加熱到相同的溫度,生產(chǎn)窄帶鋼的輻射管表面溫度高于寬帶鋼,燃燒過程中產(chǎn)生NOx增加。實際生產(chǎn)過程中,窄規(guī)格帶鋼輻射管的表面檢測溫度明顯高于寬規(guī)格帶鋼生產(chǎn)時的輻射管表面溫度,可達到設(shè)定高溫保護極限950 ℃。燒嘴燃燒過程中產(chǎn)生的NOx,隨著帶鋼寬度的增加而減小,隨著帶鋼溫度的升高而增加。
圖1 不同退火溫度下帶鋼寬度與ρ(NOx)的關(guān)系圖
用相同功率的燒嘴進行實驗,修改換熱器回流口尺寸,燒嘴換熱器的回流口直徑為32 mm,在此基礎(chǔ)上,將回流口直徑加工為30 mm、29 mm,相同功率的燒嘴減小回流口尺寸后,煙氣百分比增加,NOx質(zhì)量濃度明顯降低,具體數(shù)據(jù)如下頁圖2 所示。減小回流口直徑后,煙氣回流中φ(O2)為16.0%~16.5%左右,煙氣回流量由原來的15%增加到20%左右,同時回流的煙氣中w(NOx)提高到20×10-6左右,抑制了燃燒過程中NOx的轉(zhuǎn)化。
圖2 不同換熱器回流口尺寸與ρ(NOx)的對比圖
1)在連續(xù)退火爐加熱段出口位置,隨著爐區(qū)溫度的升高,燒嘴燃燒產(chǎn)生的NOx增加;燒嘴燃燒過程中產(chǎn)生的NOx量,隨著帶鋼寬度的增加而減小,隨著帶鋼溫度的升高而增加。
2)通過降低助燃風(fēng)的的壓力和改善燃燒系統(tǒng)的氣密性,增加煙氣回流量,可以減少NOx的生成量,煙氣回流量由15%增加到20%左右,回流的煙氣中w(NOx)提高到20×10-6,可以抑制燃燒過程中NOx的轉(zhuǎn)化。