王艷軍,許立建
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司煉鋼作業(yè)部,河北 唐山 063200)
隨著近期原油價(jià)格持續(xù)上漲以及地球溫室化加劇,汽車生產(chǎn)中既要保證汽車輕量化又要保證抗撞擊的安全性,汽車使用高強(qiáng)度輕量化鋼板已經(jīng)成為了一個(gè)必然趨勢(shì)。以普通商用車為例,車身質(zhì)量每降低100 kg,油耗可以降低0.4 L/km,這樣在降低汽車能源消耗的同時(shí)還可以減少CO2排放,也符合碳達(dá)峰、碳中和背景要求。
雙相鋼高強(qiáng)鋼具有低屈服強(qiáng)度、高抗拉強(qiáng)度和良好塑性等優(yōu)點(diǎn),成為轎車用首選先進(jìn)高強(qiáng)鋼,廣泛應(yīng)用于汽車結(jié)構(gòu)件和加強(qiáng)件,包括前后縱梁、立柱、門檻等,預(yù)計(jì)在汽車用先進(jìn)高強(qiáng)鋼用量中的使用占比將超過70%[1]。
經(jīng)研究表明,雙相高強(qiáng)鋼通過窄成分控制,可縮小抗拉強(qiáng)度波動(dòng)范圍,提高鋼種強(qiáng)度、韌性和機(jī)械性能[2]。同時(shí)鋼水成分命中率高,可減少成分出格,是過程控制能力的重要評(píng)價(jià)指標(biāo)。因此,本文重點(diǎn)研究了雙相高強(qiáng)鋼窄成分控制在精煉工序的控制優(yōu)化。
某鋼廠在生產(chǎn)雙相高強(qiáng)鋼中采用了“KR 脫硫預(yù)處理→轉(zhuǎn)爐→LF→RH→CCM”的工藝路線,精煉工序主要采用“LF+RH”工藝,此過程需要對(duì)C、Mn、Cr等元素成分進(jìn)行調(diào)整,同時(shí)需要進(jìn)行脫S、控N 操作。
所謂窄成分控制是將各化學(xué)元素按照鋼種判定的范圍進(jìn)行進(jìn)一步窄范圍的控制。本文以某鋼廠生產(chǎn)的雙相高強(qiáng)鋼中的一種為例展開研究,規(guī)定w(C)窄成分要求為鋼水判定中線±0.005 0%,w(Mn)窄成分要求為判定中線±0.03%,w(Cr)窄成分要求為判定中線±0.015%,w(S)控制在≤0.002 0%,w(N)控制在≤0.003 0%。
C 元素在鋼中形成固溶結(jié)構(gòu),可增加鋼的強(qiáng)度。隨著碳含量的增加,鋼的強(qiáng)度、硬度增加,但塑性、韌性會(huì)降低,此外碳含量對(duì)焊接性能有一定影響,因此將鋼中的碳含量控制在合適的范圍內(nèi)具有重要意義。
雙相高強(qiáng)鋼在精煉工序采用“LF+RH”雙聯(lián)方式進(jìn)行冶煉,冶煉過程中,鋼包粘鋼、鋼包內(nèi)襯侵蝕、電極加熱升溫等都會(huì)造成鋼水增碳,此外,化驗(yàn)室不同光譜儀之間存在一定偏差,也會(huì)造成調(diào)碳波動(dòng),同時(shí)考慮到精煉結(jié)束到鑄機(jī)成品存在增碳,因此首先優(yōu)化了精煉工序C 窄成分的內(nèi)控范圍,具體如圖1 所示。
圖1 精煉工序成分w(C)控制標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化
此外,優(yōu)化了LF 及RH 工序過程操作步驟,降低了過程控碳的不確定因素。在LF 工序冶煉鋼水時(shí)要確保LF 氬氣系統(tǒng)正常,避免因氬氣系統(tǒng)問題造成合金物料熔化不均勻。鋼水進(jìn)站后,預(yù)吹氬3 min,鋼水成分均勻后取進(jìn)站試樣,然后進(jìn)行升溫造渣操作,待進(jìn)站樣報(bào)回后,按照w(C)判定下線減0.01%進(jìn)行粗調(diào)碳含量,脫硫強(qiáng)攪后取過程樣發(fā)送,同時(shí)進(jìn)行升溫,待過程樣報(bào)回后,按照優(yōu)化后的LF 出站w(C)控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行精調(diào)成分。
在RH 工序進(jìn)站真空處理3 min 后取樣發(fā)送,根據(jù)鋼水量、LF 結(jié)束w(C)和RH 進(jìn)站w(C)按照中線進(jìn)行碳成分的粗調(diào),成分調(diào)整后,循環(huán)3 min 取樣發(fā)送,根據(jù)過程樣和理論成分判斷燒損情況,再進(jìn)行精調(diào)。
Mn 元素在鋼中有固溶強(qiáng)化效果,可細(xì)化鐵素體晶粒,提高淬透性,隨著鋼中w(Mn)的增加,可提高鋼的強(qiáng)度和沖擊韌性。
在LF 處理鋼水過程中,會(huì)存在回錳的現(xiàn)象,這是由于頂渣中含有MnO,在脫氧、造白渣過程中,錳將會(huì)被還原進(jìn)入鋼水中。為了避免回錳量過大,對(duì)調(diào)錳造成偏差,對(duì)轉(zhuǎn)爐工序提出要求,在冶煉雙相高強(qiáng)鋼時(shí),將AMEPA 下渣指數(shù)控制在300 以下。鋼水在進(jìn)行RH 處理時(shí),由于RH 真空槽的空置氧化及浸漬管粘渣存有氧化性,會(huì)存在燒錳現(xiàn)象,針對(duì)這一情況,在鋼水進(jìn)站前,利用真空槽維護(hù)裝置將浸漬管上部粘渣處理干凈,從而減少氧化燒錳。
此外,為了提高窄成分w(Mn)合格率,優(yōu)化了精煉工序過程w(Mn)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn),具體如圖2 所示。
圖2 精煉工序成分w(Mn)控制標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化
Cr 元素與鋼中的碳形成碳化合物,這種金屬化合物具有很高的強(qiáng)度和硬度。當(dāng)它以顆粒狀分布在金屬基體上時(shí),可大大提高鋼材的強(qiáng)度、韌性和耐磨性。此外,Cr 元素還能阻礙奧氏體晶粒長(zhǎng)大,細(xì)化晶粒,提高淬透性。
通過生產(chǎn)實(shí)踐發(fā)現(xiàn),Cr 元素在鋼水中的質(zhì)量分?jǐn)?shù)較為穩(wěn)定,不易燒損,且化驗(yàn)波動(dòng)性小。因此,為了進(jìn)一步提高窄成分Cr,只在精煉工序控制范圍上進(jìn)行了優(yōu)化,具體如圖3 所示。
圖3 精煉工序成分w(Cr)控制標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化
S 元素在鋼中通常情況下是有害元素,會(huì)使鋼產(chǎn)生熱脆性,降低鋼的延展性和韌性,在鍛造和軋制時(shí)造成裂紋,此外,S 還會(huì)明顯降低鋼的焊接性能,引起鋼的高溫龜裂,并在金屬焊縫中產(chǎn)生許多氣孔和疏松,從而降低焊縫的強(qiáng)度[3-4]。
為了提高鑄機(jī)成品w(S)≤0.002 0%的合格率,將精煉LF 脫硫模式優(yōu)化為深脫硫模式。鋼水進(jìn)站預(yù)吹氬3 min 后,加Al 粒150 kg 進(jìn)行脫氧操作,后分3批共加入合成渣料2.5 t,進(jìn)行升溫造渣操作,當(dāng)渣子顏色變?yōu)榘自?,再進(jìn)行大氬氣強(qiáng)攪10 min。
因發(fā)生RH 真空槽空置氧化及浸漬管粘渣氧化,為避免鋼水進(jìn)入RH 工序回硫,LF 出站時(shí)在頂渣加入100 kg 鋁渣,提前進(jìn)行渣改質(zhì)操作。
通過優(yōu)化后,對(duì)雙相高強(qiáng)鋼生產(chǎn)實(shí)際結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì),精煉結(jié)束時(shí)w(S)由平均0.0018%降到了0.0012%,鑄機(jī)w(S)≤0.002 0%合格率達(dá)到了100%。
經(jīng)研究表明,鑄坯在冷卻的過程當(dāng)中,伴隨著奧氏體向珠光體轉(zhuǎn)變,w(N)的升高將增加第二項(xiàng)質(zhì)點(diǎn)ALN、Nb(CN)等沿晶界的析出量,增加了晶界脆性,造成鑄坯沿晶開裂[5],當(dāng)鋼中w(N)>0.004 0%時(shí),橫裂發(fā)生率達(dá)20%以上,因此,為了提高鋼種產(chǎn)品性能,降低板坯缺陷率,生產(chǎn)雙相高強(qiáng)鋼時(shí)需進(jìn)行低氮控制。
鋼水低氮控制,管控點(diǎn)較多,包括原輔料增氮、二次精煉增氮、鑄機(jī)澆鑄增氮等方面。針對(duì)精煉LF工序,從三方面進(jìn)行了優(yōu)化:
1)LF 過程氬氣控制。鋼包到站將鋼包車開到處理位,包蓋降至下極限位后才可開氣進(jìn)行預(yù)吹氬操作,以減少鋼液裸露時(shí)間。
2)LF 微正壓操作。精煉過程必須執(zhí)行全程微正壓操作,具體以電極極心圓孔微微冒煙為準(zhǔn)。確保鋼包與煙罩間環(huán)縫≤100 mm,加強(qiáng)鋼包與煙罩間的密封,保證爐內(nèi)的還原性氣氛,從而減少鋼液與空氣接觸。
3)LF 埋弧操作。由于升溫過程中鋼液裸露極易增氮,因此在升溫造渣期間,需根據(jù)渣料加入量和實(shí)際埋弧效果,動(dòng)態(tài)調(diào)整頂渣流動(dòng)性。若頂渣流動(dòng)性差,分批加入100~200 kg 螢石調(diào)整鋼水流動(dòng)性,保證埋弧效果符合要求;當(dāng)埋弧效果不好時(shí),可加入100~300 kg 合成渣、30~50 kg 鋁渣來改善埋弧效果。
在精煉RH 工序中,真空槽狀況好壞直接影響控氮環(huán)節(jié),針對(duì)RH 控氮制定如下規(guī)定:
1)RH 浸漬管高度為850 mm,為了減少增氮,保證有效浸入深度,頂升工操作時(shí)需在確認(rèn)渣厚高度后,頂至600 mm;
2)鋼水出站后,需做好噴補(bǔ)維護(hù)工作,尤其頂渣完成后,重點(diǎn)對(duì)頂渣位置進(jìn)行噴補(bǔ);
3)提高RH 真空密封性,加強(qiáng)對(duì)真空泵、溜管、頂槍密封通道、熱彎管與真空槽上部槽連接處密封圈、中部槽與下部槽連接處密封等位置氣密性進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)時(shí),及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)漏處理。
通過對(duì)精煉LF 與RH 工序處理過程中的化學(xué)成分變化進(jìn)行研究及過程優(yōu)化控制,將鑄機(jī)成品窄成分w(C)合格率由83%提高到了99%,w(Mn)合格率由92%提高到了99%,w(Cr)合格率由95%提升到了100%,鑄機(jī)成品w(S)≤0.00 20%合格率由98%提升到了100%,鑄機(jī)成品w(N)由平均0.003 1%降到了平均0.002 7%。雙相高強(qiáng)鋼窄成分合格率的提高,改善了鋼材性能,減少了成分出格爐次的產(chǎn)生,保障了生產(chǎn)的穩(wěn)定順行。