廖正發(fā),莫映澤,白曉路,祁 成,鄧 磊,安 鵬,馬北越
(1.江蘇永鋼集團公司煉鋼總廠,江蘇 張家港 215628;2.東北大學冶金學院,遼寧 沈陽 110819)
鋼包自開現(xiàn)象是指澆鋼時滑板打開后鋼水能自動從鋼包流出。如果不能自動開澆而采取燒氧的辦法,將導致鋼水敞開澆注,造成鋼水二次氧化,嚴重惡化鋼水純凈度。對永鋼煉鋼廠鋼包自開率的現(xiàn)有生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行簡要介紹,同時結(jié)合生產(chǎn)實踐情況,分析導致鋼包不自開的因素,并采取相應(yīng)措施,以提高鋼包自開率。
目前煉鋼二分廠使用的引流砂為鉻質(zhì)引流砂,過VD 鋼種鋼包自開率在98%左右。煉鋼二分廠使用的鋼包高約3 m,可盛鋼水量為60 t,鋼包水口內(nèi)徑尺寸為Φ46 mm。過VD 鋼種工藝流程:轉(zhuǎn)爐→LF爐→VD 爐→連鑄機,不同鋼種工藝流程時間不一樣,從轉(zhuǎn)爐出鋼至連鑄機上臺開澆時間為2~3.5 h 不等。
近期煉鋼二分廠過VD 鋼種鋼包自開率波動較大,其中11 月、12 月鋼包自開率均未達到98%。統(tǒng)計2020 年全年過VD 鋼包自開率的情況,具體數(shù)據(jù)如圖1 所示,并對影響鋼包自開率因素進行分析。
圖1 2020 年過VD 鋼種鋼包自開率情況
從圖1 可以看出,2020 年1—7 月份鋼包自開率基本穩(wěn)定在98.39%,8—12 月份鋼包自開率存在超過98%的情況但自開率稍有下降且波動大。
目前廣泛應(yīng)用的引流砂有硅質(zhì)、鉻質(zhì)和鋯質(zhì)引流砂三類[1]。各材質(zhì)引流砂特點如下:硅質(zhì)引流砂的比重較小,在出鋼鋼流的作用下容易上浮,熔點較低(SiO2的熔點是1 725 ℃),不能適應(yīng)長時間的高溫作用,容易造成燒結(jié)層過厚,開澆鋼流不能沖破燒結(jié)層;鉻質(zhì)引流砂燒結(jié)層的耐火度高、抗?jié)B透性強,適用于電爐和爐外精煉;鋯質(zhì)引流砂的主要原料是鋯英砂,價格昂貴,多用于中間包引流。
煉鋼二分廠使用的引流砂為鉻質(zhì)引流砂。鉻質(zhì)引流砂燒結(jié)機理:鉻鐵礦中的一些氧化物(如FeO、Al2O3和MgO)從鉻鐵礦相擴散到界面,并與石英相發(fā)生反應(yīng),生成液相,這層液相成為了連結(jié)兩種氧化物顆粒的“黏結(jié)劑”。鉻鐵礦與石英反應(yīng)生成液相是引流砂燒結(jié)的主要機理[2]。
煉鋼二分廠使用常規(guī)引流砂為鉻質(zhì)引流砂,具體理化指標如表1 所示。
表1 引流砂理化指標
鋼包溫度與鋼包自開率的關(guān)系如下頁圖2 所示。
圖2 鋼包溫度與鋼包自開率的關(guān)系圖
部分研究認為[3-4],鋼包烘烤溫度達到800 ℃以上時,溫度對鋼包自開率的影響可以忽略不計。通過對比鋼包溫度,鋼包溫度在800~900 ℃與鋼包溫度大于900 ℃時,鋼包自開率相差不大,說明鋼包溫度大于800 ℃后對鋼包自開影響不明顯。但當鋼包溫度低于800 ℃時,鋼包自開率下降明顯,說明在鋼包溫度低的情況下,鋼包盛鋼后,上水口里的耐材與鋼水接觸,熱量散失較快,鋼水溫降大,鋼包底部產(chǎn)生凝鋼,打開滑動水口后,鋼水不容易流出,影響鋼包自開率。
鋼水精煉時間與自開率的關(guān)系如圖3 所示。
圖3 鋼水精煉時間與自開率的關(guān)系
鋼水精煉時間是指從轉(zhuǎn)爐出鋼到連鑄開澆時間,通過統(tǒng)計鋼水精煉時間,發(fā)現(xiàn)時間在2.5~4 h 該段自開率相差不大,但從整個時間段可看出,鋼水精煉時間延長,自開率呈現(xiàn)下降趨勢,精煉時間大于4 h后尤其明顯。這是因為鋼水精煉時間越長,引流砂受鋼液高溫作用時間越長,導致大包水口內(nèi)引流砂的燒結(jié)層增厚,這顯然不利于鋼水沖破燒結(jié)層,會嚴重影響鋼包水口自開。
鋼包熱修水口清掃不干凈、鋼包翻渣不徹底、引流砂受潮、引流砂投放量不合理等,均會導致鋼包不自開。
引流砂作為鋼包水口填充材料,一方面要求能在較低的溫度下燒結(jié),以避免出鋼時引流砂上??;另一方面要求在高溫和長時間精煉狀態(tài)下不能過度燒結(jié),否則將影響自動開澆率。鉻質(zhì)引流砂不能滿足過VD 鋼種的使用,針對這種情況,2021 年3 月份,煉鋼廠與通宇廠家交流溝通,引進了鋯質(zhì)引流砂,它具有密度較大、自然流動性較好、熔點較高、不會過度燒結(jié)等優(yōu)點。引進的鋯質(zhì)引流砂理化性能如表2 所示。
表2 鋯質(zhì)引流砂理化性能
鋼包對出鋼溫度和到站溫度的影響非常顯著,因此要做好鋼包的烘烤工作,提高鋼包烘烤溫度。此外,根據(jù)煉鋼MES 時刻表,合理安排生產(chǎn)節(jié)奏,加快鋼包的周轉(zhuǎn),做到紅包出鋼,保證鋼包溫度大于800 ℃。根據(jù)生產(chǎn)鋼種預(yù)排產(chǎn),減少過VD 鋼種大小修包的使用頻次,減少因“包況”問題帶來的大包不自開現(xiàn)象。
合理組織煉鋼-連鑄生產(chǎn),做到爐機匹配,制定各鋼種在各個工序的標準時間,導入煉鋼MES 時刻表中,減少出鋼完畢至大包開澆過程中各工序的耽擱時間,避免鋼水積壓,以此提高生產(chǎn)節(jié)奏。
改進引流砂投放,由手投加砂改為機械加砂;加強熱修包管理。
自開展生產(chǎn)實踐以來,隨著各項措施在生產(chǎn)中的逐步落實,鋼包自開率在逐步提升,自2021 年5 月起,各項措施全部落實到位,鋼包自開率從98.23%(2020 年)提升至99.0%(2021 年)以上。目前,最近4 個月的鋼包自開率均穩(wěn)定在99%以上,具體如圖4 所示。
圖4 2020 年和2021 年鋼包自開率情況
1)引流砂材質(zhì)、鋼包溫度、生產(chǎn)節(jié)奏、操作(鋼包熱修清理、加引流砂方法等)精煉時間是影響鋼包自開率的重要因素。
2)自2021 年5 月起,通過落實改進引流砂材質(zhì),合理安排鋼包烘烤及鋼包周轉(zhuǎn),提高鋼包溫度,強化生產(chǎn)組織,縮短精煉時間,改進操作方式等措施,使鋼包自開率達到99%以上,為我廠生產(chǎn)順行和鑄坯質(zhì)量的提高創(chuàng)造了良好的條件。