楊 勇,楊 俊,巨銀軍,安 強,左建林
(湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司,湖南 湘潭 411101)
許多高級別鋼要求鋼中硫含量越低越好[1]??顾峁芫€鋼要求具有良好的抗HIC 性能。硫是影響管線鋼抗HIC 性能的最主要元素,以硫含量20×10-6為分界線。近幾年來,管線等幾大系列鋼種標準將B元素列為有害元素,要求w[B]≤5×10-6,因此低硼含量控制工藝,成為近年來的研究方向。
低成本是工業(yè)化大生產(chǎn)的重要目標,為降低成本,本試驗工藝方案取消了鐵水預處理工藝,鐵水直接入轉(zhuǎn)爐冶煉,且轉(zhuǎn)爐冶煉采用單渣法。在LF 爐進行深脫硫,造白渣精煉鈣處理,在VD 進行脫氣和進一步脫硫,最終將成品w[S]控制在15×10-6以下,w[B]控制在5×10-6以下。經(jīng)過反復的試驗摸索,成功開發(fā)低硫低硼鋼快速冶煉工藝,通過鋼廠一年多的大規(guī)模生產(chǎn)實踐,鋼水中硫和硼含量控制穩(wěn)定,完全滿足生產(chǎn)需要。
煉鋼采用低成本工藝策略,鐵水預處理工序?qū)θ霠t鐵水不進行預處理脫硫操作,也不進行扒渣操作去除硫含量。僅對鐵水進行折罐,測溫、取樣等簡單操作。
本試驗大批量在X65MO 抗酸管線鋼上進行。
試驗工廠基本裝備:2 座鐵水預處理站,4 座轉(zhuǎn)爐BOF(150 t),10 臺精煉設備(6 臺LF、2 臺VD),4臺板坯連鑄機。
試驗采用“鐵水—BOF—LF—喂線—VD—CC”簡化工藝,試驗生產(chǎn)低硫低硼要求的管線鋼。試驗工藝為降低成本,取消鐵水預處理脫硫工藝,采用鐵水直接兌入轉(zhuǎn)爐冶煉。原料要求采用自產(chǎn)優(yōu)質(zhì)廢鋼以及B 含量低的合金。轉(zhuǎn)爐在吹煉時適當加大渣量,采用頂?shù)讖痛的J?,利用氬氣底吹,攪動熔池,終點氧控制在400×10-6以上,充分去除鋼中的B,出鋼過程加入所選合金。轉(zhuǎn)爐出鋼嚴格控制下渣量,過程中加入石灰,合成渣等頂渣料,同時加入鋁鐵脫氧,為LF 深脫硫做準備。LF 冶煉快速升溫化渣造渣,同時控制合適的渣量,避免B 從渣中進入鋼液。LF 精煉后,進行VD 真空處理,利用真空狀態(tài)下鋼渣界面的充分反應,進一步脫硫。連鑄采用長水口加密封墊以及氬氣氛圍保護澆注,中包采用低碳覆蓋劑隔絕空氣,控制鋼水的二次氧化,防止連鑄增氧回硫。
整個工藝中LF 爐處理作為中心環(huán)節(jié),要求在該環(huán)節(jié)將鋼水w[S]脫到15×10-6的超低水平,且要w[B]不大于5×10-6,處理周期控制40~60 min。
試驗結果表明,通過該工藝轉(zhuǎn)爐出鋼的硫含量較入爐鐵水平均可以降低達到接近40%的水平,吹煉終點的w[S]可以達到0.020%左右,LF 在此基礎上進行深脫硫,冶煉超低硫鋼。鋼水進VD 鋼水中的硫被進一步脫除。連鑄w[S]為10×10-6~15×10-6,平均13×10-6。
根據(jù)試驗要求,轉(zhuǎn)爐通過主吹與副吹后,鋼中w[O]在430×10-6以上,鋼水中殘余w[B]均在1×10-6以下。
3.1.1 過程硫含量變化
按照本工藝試驗,選擇硫控制在0.040%以下的鐵水鐵水生產(chǎn),入爐鐵水w[S]平均值0.029%,轉(zhuǎn)爐出鋼w[S]平均值為0.018%,最高值0.026%;LF 精煉后w[S]平均值為0.001 6%,最高值0.001 8%;VD 真空后w[S]平均值為0.001 2%,最高值0.001 4%;連鑄w[S]平均值為0.001 3%,統(tǒng)計生產(chǎn)的所有試驗爐次,w[S]在15×10-6以下成分命中率為99.5%(見圖1)。
圖1 轉(zhuǎn)爐—連鑄鋼水硫含量
按照本試驗方案試驗,結果表明轉(zhuǎn)爐的脫硫率平均在37%,LF 精煉的脫硫率平均達到91%,VD 脫硫率平均25%。
3.1.2 本試驗脫硫機理分析
對于極低硫鋼的生產(chǎn),本試驗設計LF+VD 的聯(lián)合工藝,充分運用煉鋼脫硫的機理,達到了深脫硫的效果。根據(jù)熔渣的分子理論,堿性氧化渣與金屬間的脫硫反應為[2]:
在煉鋼脫硫生產(chǎn)實踐中高溫、渣的高堿度、低(FeO)、良好的流動性作為必備條件。
一般LF 爐經(jīng)過深脫氧后,將氧脫到了很低水平w[TO]≤5×10-6以下。同時進真空需要比直接澆注的鋼水溫度要高至少50 ℃以上,高溫、真空下良好的低氧,為脫硫創(chuàng)造了非常好的條件。
真空下的強攪拌,加速了渣-鋼界面反應,提高了脫硫反應的速度。同時,真空下隔絕了空氣,可以完全避免二次氧化等問題。
本試驗對硼的控制利用了轉(zhuǎn)爐的氧化去除以及精煉過程的回硼控制原理,對與B 元素轉(zhuǎn)爐中會發(fā)生如下的氧化反應[3]:
式中:ΔGθ為自由能變化,kJ/mol;T 為鋼水溫度,K。
根據(jù)各反應的ΔGθ硼元素在轉(zhuǎn)爐中的熱力學性質(zhì)與Si 相近。因此,硼元素在轉(zhuǎn)爐過程中一定會被充分氧化以氧化產(chǎn)物進入渣中。鋼水中的殘余w[B]接近0.000 1%的水平。
按照本工藝試驗,入爐鐵水硼含量為0.000 1%~0.000 8%,轉(zhuǎn)爐通過主吹和補吹后將吹煉終點氧含量控制在400×10-6以上,出鋼硼含量w(B)均為0.000 1%的痕跡量,表明轉(zhuǎn)爐脫硼的能力很強,不受鐵水初始B 含量波動的影響;LF 精煉后硼含量w(B)平均值為0.000 25%,最高值0.000 3%;VD 真空后硼含量w(B)平均值為0.000 31%,最高值0.000 4%;連鑄硼含量w(B)平均值為0.000 37%。精煉過程的總回w(B)平均控制在0.6×10-6以內(nèi)。統(tǒng)計生產(chǎn)的所有試驗爐次,w(B)在5×10-6以下成分命中率為100%。
1)通過轉(zhuǎn)爐頂?shù)讖痛?,控制吹煉終點氧含量,強化轉(zhuǎn)爐脫硼效果,可以將鋼水中的硼含量w(B)穩(wěn)定控制到0.000 1%的痕跡量水平;通過控制好轉(zhuǎn)爐出鋼下渣量和并掌握鋁粒加入時機和加入量,可以LF 工序的回硼量w(B)控制在0.000 1%以內(nèi)。通過選用低硼系列合金進行合金化,盡量減少合金帶入增硼,最終可以將鋼水硼含量w(B)穩(wěn)定控制在0.000 5%以內(nèi)。
2)轉(zhuǎn)爐通過采用優(yōu)質(zhì)廢鋼,大渣量,頂?shù)讖痛档仁侄蚊摿蚵士梢赃_到40%的水平。通過LF 爐快速造渣發(fā)揮脫硫效果,并在渣中加入鋁粒,配合鈣處理促進脫硫效果,脫硫率可以達到90%以上;再利用VD 爐真空脫硫作用,將硫的進一步脫除,可以實現(xiàn)質(zhì)量分數(shù)0.001 5%以下極低硫的控制水平。
3)利用本工藝,批量生產(chǎn)的極低硫低硼要求管線鋼,其硫含量w(S)要求控制在0.001 5%以下,同時硼含量w(B)要求控制在0.000 5%以下,鋼種綜合成分命中率可達99.5%以上,成分命中率高。在本工藝方案中相比傳統(tǒng)工藝,取消了鐵水預處理工藝,節(jié)省了一道生產(chǎn)工藝的成本投入,不僅降低了生產(chǎn)成本,還提高了生產(chǎn)效率。