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        全燃?xì)忮仩t燃料結(jié)構(gòu)性?xún)?yōu)化實(shí)踐

        2022-06-01 12:53:40
        設(shè)備管理與維修 2022年8期

        王 東

        (河鋼集團(tuán)宣鋼公司設(shè)備能源部,河北張家口 075100)

        1 存在的問(wèn)題

        河鋼集團(tuán)宣鋼公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)全燃?xì)忮仩t,擔(dān)負(fù)著為公司高爐鼓風(fēng)機(jī)和汽輪發(fā)電機(jī)提供動(dòng)力蒸汽任務(wù),是公司高爐供風(fēng)、發(fā)電創(chuàng)效的主要設(shè)備。隨著公司能源結(jié)構(gòu)的改變,焦?fàn)t煤氣富余,城區(qū)用氣置換為天然氣,焦?fàn)t煤氣系統(tǒng)面臨燃放浪費(fèi)的問(wèn)題。鍋爐均為全燃?xì)忮仩t,高爐煤氣是主要燃料,鍋爐運(yùn)行時(shí)焦?fàn)t煤氣只作為穩(wěn)燃燃料少量燃燒,需要進(jìn)行技術(shù)改造才具備大量消化焦?fàn)t煤氣的條件。為消化高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣,應(yīng)對(duì)公司能源結(jié)構(gòu)變化,對(duì)5#、6#、8#全燃?xì)忮仩t進(jìn)行了增燃焦?fàn)t煤氣技術(shù)改造,對(duì)4#、7#、9#鍋爐進(jìn)行優(yōu)化,提高煤氣綜合利用率,進(jìn)而推進(jìn)公司節(jié)能綠色生產(chǎn)。

        2 技術(shù)方案

        2.1 焦?fàn)t煤氣管網(wǎng)改造

        根據(jù)增燃焦?fàn)t煤氣的要求,對(duì)5#、6#、8#鍋爐進(jìn)行焦?fàn)t煤氣管網(wǎng)改造,以滿(mǎn)足焦?fàn)t煤氣流量、壓力需要。由焦?fàn)t煤氣北環(huán)主管網(wǎng)至5#鍋爐架設(shè)DN800 焦?fàn)t煤氣主管道,安裝蝶閥、盲板閥及相應(yīng)計(jì)量裝置,按燃燒器設(shè)計(jì)要求安裝支管及四角管路、調(diào)節(jié)閥。

        6#、8#鍋爐焦?fàn)t煤氣管網(wǎng)的改造內(nèi)容:將現(xiàn)有的8 根DN80四角焦?fàn)t煤氣管道改為DN150,自焦?fàn)t煤氣總管帶壓開(kāi)孔,分別為6#、8#鍋爐各新接引一條DN300 焦?fàn)t煤氣總管,將鍋爐兩側(cè)支管由原來(lái)的DN200 均改為DN300,下降管由DN150 改為DN200,相應(yīng)增加、更換焦?fàn)t煤氣總管電動(dòng)蝶閥、電動(dòng)盲板閥、氣動(dòng)快切閥、流量計(jì)、壓力表等裝置。

        2.2 低溫省煤器優(yōu)化

        經(jīng)熱力計(jì)算發(fā)現(xiàn),因焦?fàn)t煤氣熱值較高,5#鍋爐需要的受熱面更少,更換焦?fàn)t煤氣后現(xiàn)有鍋爐的受熱面相對(duì)過(guò)大,會(huì)導(dǎo)致因爐膛受熱面過(guò)大、爐膛出口煙氣溫度降低,過(guò)熱器換熱減少,過(guò)熱器蒸汽溫度比原來(lái)低、達(dá)不到額定溫度,尤其在低負(fù)荷情況下更嚴(yán)重,排煙溫度會(huì)很低;因焦?fàn)t煤氣中硫、水含量大,排煙溫度過(guò)低會(huì)對(duì)尾部受熱面產(chǎn)生嚴(yán)重的低溫腐蝕。因此,本次改造需要增加過(guò)熱器受熱面積增加吸熱,減少尾部省煤器受熱面積,提高排煙溫度。

        原省煤器分為高溫和低溫兩級(jí),高溫部分不改動(dòng)。低溫部分的蛇形管為Φ32 mm×3 mm,材料20/GB/T3087。原來(lái)縱向64排管,本次改造需要去掉部分受熱面,剩余28 排(圖1)。

        圖1 省煤器改造前后示意

        2.3 低溫過(guò)熱器優(yōu)化

        當(dāng)摻燒焦?fàn)t煤氣較多的工況,過(guò)熱器溫度可能達(dá)不到額定參數(shù),需要增加低溫過(guò)熱器面積。本次改造內(nèi)容主要有:將低溫過(guò)熱器縱向管子從原來(lái)的12 排增加到16 排;增加一圈蛇形管,原來(lái)低溫過(guò)熱器蛇形管規(guī)格為Φ38 mm×3.5 mm、材料20/GB/T 3087,增加管子材料為12Cr1MoVG/GB/T 5310,增加部分重新制造;相應(yīng)更換低溫過(guò)熱器出口集箱、減溫器、連接管原材料為20/GB/T 3087,本次改造材料都改為12Cr1MoVG/GB/T 5310(圖2)。

        圖2 低溫段過(guò)熱器改造前后示意

        2.4 高溫區(qū)水冷壁優(yōu)化

        由于5#鍋爐增燃焦?fàn)t煤氣量較大,燃燒器出口火焰位置溫度較高,可能超出周?chē)浔谖鼰崮芰Χ瑴?,為防止燃燒區(qū)域水冷壁超溫爆管,在東西兩側(cè)燃燒器區(qū)域水冷鐵網(wǎng),規(guī)格1 m×1 m、厚2.5 cm,中間鏤空,用于固定水冷壁管?chē)娡磕蜔崃希蜔崃虾穸?0 mm,總面積約為14 m2)。

        水冷壁噴涂料為高爐噴涂耐高溫澆注料,耐溫1200℃,延長(zhǎng)水冷壁管道的使用壽命,同時(shí)火焰溫層上移,沒(méi)有損失能量,保證鍋爐經(jīng)濟(jì)有效運(yùn)行。

        2.5 鍋爐進(jìn)水方式優(yōu)化

        為了保證冬、夏兩種工況下排煙溫度都比較合理。在5#鍋爐低溫省煤器進(jìn)出口設(shè)置了兩路進(jìn)水管路,實(shí)現(xiàn)夏季、冬季進(jìn)水方式手動(dòng)調(diào)節(jié)。夏季焦?fàn)t煤氣富余摻燒焦?fàn)t煤氣較多時(shí),開(kāi)大低溫省煤器出口聯(lián)箱進(jìn)水閥,讓部分給水由低省出口集箱進(jìn)入高溫省煤器,使低溫省煤器管內(nèi)水流速降低,維持在0.088 m/s,減少吸熱量,保證排煙溫度不會(huì)低于140 ℃,防止空氣預(yù)熱器低溫腐蝕。冬季摻燒焦?fàn)t煤氣較少時(shí),關(guān)小低溫省煤器出口進(jìn)水閥,增加通過(guò)低溫省煤器的給水流量至0.849 m/s,增加低溫省煤器吸熱能力,使排煙溫度不高于180 ℃,減少排煙熱損失,保證鍋爐效率。

        2.6 燃燒器改造

        5#鍋爐原來(lái)有4 層、共16 只高爐煤氣燒嘴,現(xiàn)需要將第一、第四層燃燒器更換為焦?fàn)t煤氣燒嘴,共兩層8 只燃燒器,并相應(yīng)更換煤氣管道、相應(yīng)閥門(mén)儀表附件、點(diǎn)火裝置和就地控制箱等附件。第二、第三層高爐煤氣燃燒器利舊。

        2.7 4#、7#、9#鍋爐運(yùn)行提升高爐煤氣消化能力

        (1)采用高壓水清灰代替機(jī)械清灰,增加換熱面積潔凈度,大幅提高了鍋爐水冷壁、過(guò)熱器、省煤器等受熱面的換熱能力,提高鍋爐蒸汽負(fù)荷。

        (2)對(duì)鍋爐運(yùn)行控制進(jìn)行優(yōu)化,增加鍋爐自動(dòng)燃燒控制程序,用自動(dòng)燃燒調(diào)整代替人工調(diào)節(jié),自動(dòng)調(diào)整煤氣量、空氣量、爐膛壓力、含氧量等參數(shù),反應(yīng)速度快,調(diào)整穩(wěn)定,保證了鍋爐參數(shù)正常,提高了鍋爐效率。

        3 實(shí)施效果

        項(xiàng)目實(shí)施后,有效提高了5#、6#、8#全燃?xì)忮仩t增燃焦?fàn)t煤氣能力,滿(mǎn)足焦?fàn)t煤氣全部消化,無(wú)放散節(jié)能生產(chǎn)的要求。同時(shí)降低了排煙溫度,減少排煙損失和蒸汽生產(chǎn)成本。

        5#鍋爐東西兩側(cè)燃燒器區(qū)域水冷壁管?chē)娡磕蜔崃?,耐熱料厚?0 mm,總面積約為14 m2,實(shí)施前后主要運(yùn)行參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表1:

        表1 5#鍋爐水冷壁噴涂保溫料前后運(yùn)行情況對(duì)比 ℃

        對(duì)比不同負(fù)荷下的主要參數(shù),得出以下結(jié)論:爐膛溫度上升約30 ℃;排煙溫度下降約10 ℃;6 個(gè)煙溫除二級(jí)過(guò)熱器后煙溫上升外,其余下降。分析認(rèn)為,噴涂耐熱料后,該區(qū)域水冷壁管吸熱量減少,使得爐膛溫度上升,提高了高溫段過(guò)熱器的煙氣溫度,高溫段過(guò)熱器吸熱量增加(表2)。

        表2 5#鍋爐改造前后運(yùn)行效果比較

        對(duì)比改造前后鍋爐運(yùn)行參數(shù)可知,此次5#鍋爐焦?fàn)t煤氣改造后,鍋爐蒸汽溫度、蒸汽壓力、爐膛負(fù)壓、排煙溫度等主要參數(shù)在正常范圍內(nèi)。從改造前后的數(shù)據(jù)可以看出,鍋爐燃料綜合下降22 m3/t,鍋爐負(fù)荷低原因?yàn)榻範(fàn)t煤氣壓力影響。

        對(duì)6#、8#鍋爐進(jìn)行負(fù)荷試驗(yàn),根據(jù)煤氣情況調(diào)整鍋爐在各工況下運(yùn)行,獲得試驗(yàn)數(shù)據(jù)。試驗(yàn)6#、8#鍋爐負(fù)荷至160 t/h、179 t/h運(yùn)行,能夠?qū)崿F(xiàn)額定負(fù)荷運(yùn)行。隨后根據(jù)高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣情況,保證鍋爐處于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行區(qū)域(表3)。

        表3 6#鍋爐平均運(yùn)行指標(biāo)對(duì)比

        通過(guò)表3 參數(shù)對(duì)比,鍋爐負(fù)荷有了明顯提升,平均負(fù)荷提升14.8 t/h,各受熱面溫度未有明顯變化,日可燃用焦?fàn)t煤氣量19.5 萬(wàn)立方米,煤氣綜合單耗降低32 m3/t。

        通過(guò)表4 參數(shù)對(duì)比,鍋爐負(fù)荷有了明顯提升,平均負(fù)荷提升21.41 t/h,各受熱面溫度未有明顯變化,實(shí)際日可增燃焦?fàn)t煤氣量22 萬(wàn)立方米。鍋爐過(guò)熱器、省煤器等部位積灰明顯減少,降低了排煙溫度,減少了排煙損失和蒸汽生產(chǎn)成本。

        表4 8#鍋爐平均運(yùn)行指標(biāo)對(duì)比

        4 結(jié)束語(yǔ)

        改造后6 臺(tái)鍋爐共年增加消化焦?fàn)t煤氣1.509 億立方米,年增加蒸汽產(chǎn)量78.75 萬(wàn)噸,煤氣綜合單耗改造的4 臺(tái)鍋爐中3臺(tái)出現(xiàn)下降。5#鍋爐改造后,焦?fàn)t煤氣用量可達(dá)15 000 m3/h,單燒焦?fàn)t煤氣產(chǎn)蒸汽為75~80 t/h,公司在高爐全部休風(fēng)期間無(wú)高爐煤氣的情況下,利用焦?fàn)t生產(chǎn)產(chǎn)生的焦?fàn)t煤氣,可以實(shí)現(xiàn)鍋爐產(chǎn)汽帶動(dòng)3#汽輪鼓風(fēng)機(jī)為公司3 臺(tái)高爐送風(fēng),為高爐啟爐提供必要條件。焦化廠焦?fàn)t吸氣機(jī)后焦?fàn)t煤氣管網(wǎng)壓力更加穩(wěn)定,壓力波動(dòng)范圍由原來(lái)的3.0~7.1 kPa 收窄到3.5~5.5 kPa,低于6~6.5 kPa 的放散壓力,避免了焦?fàn)t煤氣放散燃燒,提高公司焦?fàn)t煤氣回收利用率。

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