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        稠油開采廢水綜合治理回用工藝的研究

        2022-05-30 08:36:06林建明吳延武杜可正
        科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2022年16期
        關(guān)鍵詞:工藝系統(tǒng)

        王 凱 林建明 吳延武 杜可正 田 源

        (北京格蘭特膜分離設(shè)備有限公司,北京 100029)

        我國油田稠油多采用注水注氣輸油的方式,開采過程中需要注入蒸汽,隨著稠油的采出,會產(chǎn)生大量的污水。隨著開采時間的增加,耗水量也越來越高[1]。生產(chǎn)蒸汽需要消耗大量的淡水資源,將蘊含較高熱量值的高含鹽稠油污水處理為蒸餾水回用注氣鍋爐[2]。既解決了污水的去向問題,同時也能夠節(jié)省寶貴的水資源。為維持原油產(chǎn)量,國內(nèi)油田開始逐步采用蒸汽輔助重力泄油熱采技術(shù)[3],但制約熱采工藝油田領(lǐng)域的推廣難題在于,該工藝采油過程中會產(chǎn)水高鹽、高溫、高硅的含油廢水有效處理和回用[4]。針對某油田稠油聯(lián)合站采油廢水COD難于降解、硅含量較高、現(xiàn)有脫鹽水處理系統(tǒng)污堵嚴(yán)重等特點,決定采用如下中試工藝流程:混凝沉淀(包括鎂劑除硅)+MCM(A/O)+ GRT-OEB+UF+一級RO+二級RO+EDI。通過實驗,驗證工藝可行性,考察和優(yōu)化各工藝參數(shù)流程,為污水處理工程提供最適宜工藝流程及可信賴技術(shù)參數(shù)。

        1 中試過程與結(jié)論

        1.1 采油廢水進出水水質(zhì)

        試驗用采油廢水來自稠油聯(lián)合站出水,經(jīng)檢測,主要水質(zhì)指標(biāo)如下:

        1.2 試驗水處理工藝方案

        水中的雜質(zhì)包括了懸浮物、膠體、溶解性有機物和溶解性無機鹽。其中,懸浮物可以采用沉淀、過濾技術(shù)(包括微濾和超濾膜技術(shù))除去;對于膠體需要通過投加絮凝劑與膠體反應(yīng)形成固體懸浮物,然后用除去懸浮物的方法加以去除;對于溶解性有機物可以用生化法(包括膜生物反應(yīng)器)、活性炭吸附法或反滲透法去除;對于溶解性無機鹽可以用離子交換、電滲析和反滲透法去除。

        綜合分析水質(zhì)特點,本方案擬采取以下技術(shù)措施:

        a. 混凝沉淀池:去除水中SS、膠體、大部分硅、油、硬度和堿度;

        b. MCM 生物膜反應(yīng)器:降解水中可生化部分COD;

        c. GRT-OEB 二級組合:通過高級氧化和生物濾池,進一步降解水中難生化的COD;

        d. 超濾系統(tǒng):攔截SS、膠體等,保證出水SDI 小于3;

        e. 二級反滲透:脫鹽率98%,出水含鹽量低于5ppm;

        f. EDI:深度除鹽,產(chǎn)水滿足鍋爐補給水要求,出水電導(dǎo)率低于0.2us/cm。

        工藝流程見圖1。

        圖1 稠油開采廢水工藝流程圖

        1.3 主要試驗裝置

        1.3.1 除硅、軟化沉淀系統(tǒng)

        稠油廢水的預(yù)處理技術(shù)包括加藥混凝澄清法、鎂劑法等[5]。試驗采用氫氧化鈉-鎂劑除硅軟化,試驗設(shè)備為高密度澄清池,配套NaoH 加藥裝置,MgCl2加藥裝置、PAC 加藥裝置、PAM 加藥裝置和鹽酸加藥裝置。裝置運行流量1.8m3/h。

        1.3.2 MCM 生化系統(tǒng)

        MCM 缺氧/厭氧反應(yīng)器利用MCM 填料,以固定床的方式將不同種類的微生物固定在填料表面或填料內(nèi)部。本試驗的MCM 好氧-缺氧耦合反應(yīng)器(本公司專200710195135.8)采用復(fù)合功能型填料(本公司專利號201020204406.9)。由于在水流方向、填料內(nèi)外均存在不同的溶解氧梯度,因此,微生物種群比常規(guī)生化工藝豐富得多,使難降解廢水中的有機污染物得以去除。

        MCM 生物系統(tǒng)好氧出水硝化液回流至缺氧區(qū),缺氧區(qū)不設(shè)曝氣,溶解氧控制在0.1-0.3mg/L,好氧區(qū)設(shè)置曝氣,溶解氧控制在2-3mg/L。MCM 系統(tǒng)處理量1.8m3/h。

        1.3.3 OEB 系統(tǒng)

        該工藝?yán)贸粞躅A(yù)氧化作用,使水中難以生物降解的有機物斷鏈、開環(huán),轉(zhuǎn)化成簡單的脂肪烴,改變其生化特性,在客觀上可以增加小分子的有機物,使活性炭的吸附功能得到更好的發(fā)揮?;钚蕴磕軌蜓杆俚匚剿械娜芙庑杂袡C物,同時也能富集微生物,使其表面能夠生長出良好的生物膜,靠本身的充氧作用,炭床中的微生物就能以有機物為養(yǎng)料大量生長繁殖好氧菌,致使活性炭吸附的小分子有機物充分生物降解。

        OEB 系統(tǒng)集合了臭氧和曝氣生物濾池系統(tǒng),臭氧為下向流。曝氣生物濾池為上向流,曝氣池底部設(shè)置薄膜曝氣裝置,提供溶解氧。出水溶解氧1~3mg/L。OEB 系統(tǒng)處理量1.8m3/h。

        1.3.4 UF 超濾系統(tǒng)

        原水經(jīng)超濾處理后純水可以保證SDI<3,明顯提高反滲透膜壽命。

        UF 超濾系統(tǒng)為中空纖維外壓式超濾,選用坎普爾1060A 膜組件。超濾為恒流運行,超濾系統(tǒng)處理量1.8m3/h。

        1.3.5 RO 反滲透系統(tǒng)

        反滲透為兩級反滲透,每級反滲透系統(tǒng)通過濃水循環(huán),模擬工程項目最后一只膜的運行狀況。一級反滲透產(chǎn)水流量1.2 m3/h,回收率70%,二級反滲透產(chǎn)水量1.1 m3/h,回收率90%。

        1.3.6 EDI 系統(tǒng)

        EDI 系統(tǒng)模塊選用坎普爾CP1000S,產(chǎn)水流量1.0 m3/h。

        1.4 試驗數(shù)據(jù)及分析

        1.4.1 除硅、軟化沉淀系統(tǒng)

        對來水投加NaoH 調(diào)節(jié)PH,加MgCl2使硅變成沉淀,產(chǎn)生的絮體投加PAC 和PAM,降低來水中的懸浮物、膠體和溶解硅,并去除部分COD,減輕后續(xù)丹元負荷,也減緩膜系統(tǒng)堵塞[6]。除硅、軟化沉淀系統(tǒng)在傳統(tǒng)混凝除硬沉淀系統(tǒng)中,加上除硅環(huán)節(jié)。除硅、軟化沉淀系統(tǒng)運行效果如圖2 所示。

        圖2 沉淀去除數(shù)據(jù)圖

        來水硬度基本處于200-400mg/L,個別時間進水COD 超出500mg/L。來水總硅處于100-150 mg/L,總硅含量波動較小。從除硅、軟化系統(tǒng)沉淀結(jié)果來看,出水硬度50mg/L 左右,硬度絕對去除值為450 mg/L 左右,去除率88.9%,去除效果良好。出水總硅45.4mg/L,總硅絕對去除值為78 mg/L,去除率63.2%。去除效果明顯。此外沉淀系統(tǒng)含油從25.4mg/L 下降到1.1mg/L, 濁度從260.7NTU 下降到3.99NTU。試驗表明,除硅、軟化沉淀系統(tǒng)作為預(yù)處理,對整個系統(tǒng)穩(wěn)定運行,發(fā)揮著不可替代的作用。

        1.4.2 MCM 生化系統(tǒng)

        MCM 生化系統(tǒng)主要是降解水中溶解性可生化部分的COD,減輕后續(xù)深化處理COD 壓力。

        MCM 生化系統(tǒng)平均進水124.57mg/L,平均出水COD67.4mg/L,去除率45.9%,COD 絕對去除值為57.1mg/L;平均進水含油1.09mg/,平均出水含油0.003mg/L,去除率99.7%;進水濁度3.99NTU,出水濁度0.78NTU,去除率80.5%。

        MCM 生化系統(tǒng)降低COD 的同時,沉淀系統(tǒng)出水殘留的含油在生化段進一步除去,減小油膜對濾池、膜系統(tǒng)的影響。

        1.4.3 OEB 系統(tǒng)

        OEB 系統(tǒng)為此工藝系統(tǒng)預(yù)處理最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié),臭氧投加量10mg/L,出水效果達到預(yù)定要求。具體數(shù)據(jù)如圖3 所示。

        圖3 OEB 系統(tǒng)數(shù)據(jù)圖

        由圖3 可以看出,OEB 系統(tǒng)最大進水COD74mg/L,最小進水COD52mg/L,平均進水COD62.4mg/L。OEB 系統(tǒng)最大出水COD49mg/L,最小出水COD10mg/L,平均出水COD31.6mg/L,系統(tǒng)平均去除率49.3%。

        OEB 深度處理單元對全膜法系統(tǒng)的穩(wěn)定運行發(fā)揮了重要作用。

        1.4.4 超濾UF 系統(tǒng)超濾作為反滲透預(yù)處理系統(tǒng),經(jīng)過超濾處理后可以保證其出水SDI 小于2,以提高反滲透膜的壽命。

        超濾壓差基本穩(wěn)定在68kpa 左右,壓差出現(xiàn)波動原因為CEB 清洗前后壓差的波動。經(jīng)過正常反洗或CEB反洗均能下降至正常水平,這代表膜的運行是正常的,壓差是可恢復(fù)的。

        1.4.5 反滲透RO 系統(tǒng)

        反滲透設(shè)計為兩級反滲透。一級反滲透回收率70%,脫鹽率98%,二級反滲透回收率90%,脫鹽率99%。

        反滲透為恒流運行,通過壓力變化及電導(dǎo)脫鹽率來判斷膜運行狀況。即固定產(chǎn)水流量,濃水流量及錯流量,通過壓力變化及電導(dǎo)脫鹽率來判斷膜運行狀況。

        中試運行中,一級反滲透進水電導(dǎo)6500-8000us/cm,出水電導(dǎo)維持在200us/cm -250us/cm。二級反滲透出水電導(dǎo)10us/cm -30us/cm,進水電導(dǎo)隨著溫度及前段預(yù)處理效果有小幅度變化。具體數(shù)據(jù)如圖4、5。

        圖4 一級反滲透電導(dǎo)數(shù)據(jù)圖

        圖4、圖5 可知,一級反滲透運行穩(wěn)定,出水水質(zhì)符合設(shè)計要求。無論進水電導(dǎo)怎么變化,脫電導(dǎo)率都在96%以上。一級反滲透平均進水壓力11.0bar,平均段間壓力10.8bar,平均濃水壓力10.4bar,壓力變化平穩(wěn)。

        圖5 一級反滲透壓力數(shù)據(jù)圖

        一級反滲透運行穩(wěn)定,與工藝前端的預(yù)處理有很大關(guān)系,特別是OEB 工藝段。良好的預(yù)處理降低了反滲透污堵的可能,保證了反滲透的平穩(wěn)運行。一級反滲透的穩(wěn)定出水,使得二級反滲透系統(tǒng)正常運行平穩(wěn)進水壓力和濃水壓力波動較小,平均入水壓力8bar,平均濃水壓力7.6bar,表明膜系統(tǒng)運行良好,沒有污染。

        1.4.6 EDI 系統(tǒng)

        EDI 系統(tǒng)出水水質(zhì)可達15MΩ.cm 以上。EDI 系統(tǒng)自運行以來,調(diào)試完成后,出水效果穩(wěn)定良好。出水總硅在17ug/l,低于出水總硅20ug/l 的標(biāo)準(zhǔn)。出水電導(dǎo)最低能達到0.062us/cm,平均出水電導(dǎo)0.070 us/cm,遠低于出水標(biāo)準(zhǔn)0.2 us/cm,這為出水效果留有很大余量。

        2 結(jié)論

        2.1 實驗證明,下述工藝流程完全可以將油田熱采廢水處理到滿足鍋爐給水要求:原水-沉淀池-MCMOEB-超濾-一級反滲透-二級反滲透-EDI。

        2.2 除硅、軟化工藝能夠有效去除稠油熱采廢水中的硅和鈣離子含量,處理后全硅含量小于50mg/L,能夠滿足后續(xù)降膜處理運行的需求。

        2.3 GRT-OEB 深度處理單元對全膜法系統(tǒng)的穩(wěn)定運行發(fā)揮了重要作用。

        2.4 通過實驗驗證,本文提出的工藝系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,出水水質(zhì)好,具有較強的抗負荷沖擊能力。能實現(xiàn)水資源的循環(huán)利用,經(jīng)濟效益和環(huán)境效益良好。

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